夏長松
(中國石油大慶煉化公司機(jī)電儀廠,黑龍江 大慶 163411)
聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。潘寶霞和賈朝陽以年產(chǎn)20kt聚丙烯裝置為例,介紹了聚烯烴后處理的關(guān)鍵設(shè)備擠壓造粒裝置的上游配料及計(jì)量加料系統(tǒng)、PID控制方案以及關(guān)鍵設(shè)備的選型[1]。楊海青等對聚丙烯粉末加熱器熱軸的泄漏原因做了分析,并對其進(jìn)行了改造,取得了良好的效果[2]。
Basell公司開發(fā)的多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器(MZCR)技術(shù),即Spherizone工藝,采用氣相循環(huán)技術(shù)。其特點(diǎn)是不同的區(qū)域具有不同的工藝條件,即不同的反應(yīng)溫度、氫氣和單體濃度,能起到由其他工藝中多個氣相和環(huán)管反應(yīng)器所起的作用。在一個多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器中可以制備雙峰聚丙烯樹脂,同時可以獲得高度均一的多單體樹脂或雙峰均聚物。多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器是Spherizone聚丙烯工藝的核心,反應(yīng)器的精確控制和平穩(wěn)運(yùn)行是裝置長周期運(yùn)行的保證。筆者以Spherizone工藝在中國石油大慶煉化公司二期30萬t聚丙烯裝置中的實(shí)際為例,介紹多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器技術(shù)中的反應(yīng)器壓力控制和汽提塔流量前饋串級控制方案,以及在DCS中的實(shí)現(xiàn)方法。
多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器的復(fù)雜控制包括丙烯、氫氣和乙烯的進(jìn)料控制,反應(yīng)器的壓力、溫度和料位控制,汽提塔的控制,以及反應(yīng)器出料線的切換控制等。反應(yīng)器復(fù)雜控制的最終目的是保證反應(yīng)器內(nèi)物料的平衡,其中影響反應(yīng)器物料平衡的因素有:原料丙烯流量、回收丙烯流量和聚合物產(chǎn)量[3]。原料丙烯流量由反應(yīng)器壓力三沖量控制實(shí)現(xiàn),回收丙烯流量的穩(wěn)定由汽提塔流量前饋串級控制實(shí)現(xiàn)。
反應(yīng)器壓力的變化是液相丙烯進(jìn)入反應(yīng)器后,由溫度升高、液體汽化、體積迅速膨脹引起的,因此反應(yīng)器壓力控制的實(shí)質(zhì)就是控制反應(yīng)器內(nèi)氣相丙烯的含量。影響反應(yīng)器內(nèi)氣相丙烯含量的因素:一是氣相丙烯的消耗量,即聚合物產(chǎn)量;二是汽提塔液化的氣態(tài)丙烯量。反應(yīng)器壓力控制可以看作是一個三沖量控制(圖1),反應(yīng)器內(nèi)丙烯含量是被控變量,即主沖量信號;聚合物產(chǎn)量和汽提塔液化丙烯量是兩個輔助沖量信號。但實(shí)質(zhì)上三沖量控制系統(tǒng)是前饋加反饋控制系統(tǒng),聚合物產(chǎn)量和汽提塔液化丙烯量是前饋信號,最終通過丙烯進(jìn)料流量控制回路調(diào)節(jié)反應(yīng)器內(nèi)的丙烯含量,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)器壓力的控制。前饋-反饋壓力控制系統(tǒng)如圖2所示。
圖1 反應(yīng)器壓力三沖量控制框圖
圖2 前饋-反饋壓力控制系統(tǒng)框圖
如圖3所示,汽提塔由氫氣和乙烯兩個汽提塔組成,主要功能是回收丙烯、乙烯和氫氣。其中氫氣汽提塔頂部的換熱器用來液化從反應(yīng)器來的氣相丙烯,液化后的丙烯作為回收丙烯與乙烯和氫氣一同返回反應(yīng)器。丙烯液化是由氣相變?yōu)橐合嗟倪^程,回收丙烯注回反應(yīng)器是由液相到氣相的過程,如果這兩個過程中的丙烯量相等,氫氣汽提塔液位保持不變,則反應(yīng)器的壓力穩(wěn)定;反之,汽提塔的液位波動會造成反應(yīng)器壓力的波動。為了消除氫氣汽提塔液位的偏差,設(shè)置了汽提塔流量控制回路,如圖4所示。
圖3 回收丙烯流程簡圖
圖4 汽提塔流量控制框圖
造成汽提塔液位波動的原因是乙烯汽提塔液位的波動,因?yàn)橐蚁┢崴何徊▌訒ㄟ^其液位流量串級控制回路傳遞給氫氣汽提塔。氫氣汽提塔液位的波動則會通過其液位和流量串級均勻控制回路,引起去反應(yīng)器丙烯流量的變化。
汽提塔流量控制回路將反應(yīng)器內(nèi)的丙烯流量偏差通過熱量平衡方程轉(zhuǎn)換成熱量,控制換熱器熱量控制副回路以改變液化丙烯量,恢復(fù)氫氣汽提塔液位偏差。前饋控制用以克服氫氣汽提塔進(jìn)料量變化,將其作為前向通道來消除干擾。測量氫氣汽提塔進(jìn)料量最終還是要轉(zhuǎn)化為液化丙烯所需撤走的熱量,直接作用于熱量控制回路。
中國石油大慶煉化公司二期聚丙烯采用的是CS3000,該系統(tǒng)支持功能塊圖、順控圖、順控表和邏輯圖,同時有高級語言編寫功能,組態(tài)方便[4]。下面給出反應(yīng)器壓力控制和汽提塔控制在CS3000中的實(shí)現(xiàn)方法。
反應(yīng)器內(nèi)的氣相丙烯量是用理想氣體狀態(tài)方程計(jì)算得到的(將所測的反應(yīng)器壓力和溫度值代入理想氣體狀態(tài)方程,求得丙烯摩爾的量,再乘以丙烯分子量),將此值與反應(yīng)器壓力和溫度設(shè)定值與計(jì)算出的丙烯含量進(jìn)行比較,得到偏差(即控制回路中的偏差信號)。反應(yīng)器壓力控制如圖5所示。
圖5 反應(yīng)器壓力控制框圖
通過汽提塔內(nèi)液位的偏差可以計(jì)算出汽提塔中氣相丙烯含量的偏差。反應(yīng)消耗的丙烯,即聚合物產(chǎn)量,可以通過物料平衡計(jì)算得到;為了保證參數(shù)的平穩(wěn),聚合物產(chǎn)量必須取其30min內(nèi)的移動平均值。由于反應(yīng)器內(nèi)丙烯含量和汽提塔中氣相丙烯含量的單位是質(zhì)量,所以要除以一個時間常數(shù),將單位轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的質(zhì)量流量。最終的原料丙烯流量設(shè)定值為以上3個流量之和。時間常數(shù)默認(rèn)為9min,即過渡期間為9min,以獲得一個漸進(jìn)的和穩(wěn)定的過渡過程。
反應(yīng)器壓力控制是在CS3000中用SFC功能塊,以Sebol語言編寫程序?qū)崿F(xiàn)的,該程序每10s被執(zhí)行一次。具體代碼如下:
START:
*計(jì)算丙烯的需求,去補(bǔ)償反應(yīng)器壓力
%.C3MS_SV=(PIC2308.SV+1)*V/z/R/(TIC2311.SV+273.16)*42.1!kg
%.C3MS_PV=(PIC2308.PV+1)*V/z/R/(TIC2311.PV+273.16)*42.1!kg
%.C3_OS=(%.C3MS_SV-%.C3MS_PV)*60/%.TSS!kg/h
*計(jì)算丙烯在氫氣汽提塔中的量
%.T_SET_MS=(LIC2401.SV/100)*MR*410*pi*2.5*2.5/4.0!kg
%.T_PV_MS=(LIC2401.PV/100)*MR*410*pi*2.5*2.5/4.0!kg
%.C3_T241=(%.T_SET_MS-%.T_PV_MS)*60/%.TSS!kg/h
*計(jì)算丙烯消耗
%.C3FEED=FI3105.PV-FI5101.PV+FIC2101.PV+FIC2103.PV+FIC2109.PV+FIC2201.PV+FIC2202.PV
%.C3PURGE=FIC2402.PV+FIC3201.PV+FIC2414.PV+FIC2424.PV
%.GASBILPV=%.C3FEED-%.C3PURGE
%.C3FSS_PV=PRODR230_M.CPV*1000-%.GASBILPV
*計(jì)算2FIC2203的設(shè)定值
%.F2203SV=%.C3FSS_PV+%.C3_OS+%.C3_T241
IF(%.F2203SV<=60000.0 AND %.F2203SV>=0.0)THEN F2203SET.SV=%.F2203SV
END IF
delay 10000!延時10s執(zhí)行
GOTO START
丙烯進(jìn)料量是氫氣汽提塔的干擾通道,在實(shí)際應(yīng)用中,汽提塔入口丙烯流量是各分支丙烯量之和,根據(jù)生產(chǎn)單峰、雙峰樹脂的不同分為兩種流量計(jì)算方法,用選擇開關(guān)切換。圖6是在CS3000中用功能塊搭建的汽提塔流量控制回路,可以看出:換熱器的熱量控制器設(shè)定值是前饋和反饋之和。
丙烯流量乘以丙烯汽化潛熱,即丙烯液化所需熱量。氫氣汽提塔塔頂換熱器實(shí)際撤走熱量可
圖6 汽提塔流量控制回路框圖
以通過比熱容公式Q=cmΔt計(jì)算。如果熱量控制器的設(shè)定值和測量值相等即吸熱等于放熱(ΔQ吸=KΔQ放),則擴(kuò)展后的公式為cm水ΔT水=Kλm丙烯,將其左右同時除以時間即得到cF水·ΔT水=KλF丙烯。其中c為水的比熱容;F水是夾套水流量;F丙烯是冷凝的丙烯流量;m為質(zhì)量;λ為操作壓力下丙烯的汽化潛熱;K為常數(shù);ΔT水是換熱器出入口夾套水的溫差。
實(shí)際應(yīng)用中夾套水流量調(diào)節(jié)閥是氣關(guān)閥,所以流量控制器和熱量控制器均為反作用。
中國石油大慶煉化公司二期30萬t/a聚丙烯裝置是國內(nèi)引進(jìn)的第二套Spherizone工藝聚丙烯裝置。通過對該裝置引進(jìn)技術(shù)的消化與吸收,裝置開工以來,多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器運(yùn)行平穩(wěn),控制效果良好。同時也驗(yàn)證了反應(yīng)器復(fù)雜控制的正確性和可靠性。
[1] 潘寶霞,賈朝陽.20kt/a聚丙烯擠壓造粒裝置配料系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].化工機(jī)械,2011,38(1):46~48.
[2] 楊海青,王瑞,趙旭,等.聚丙烯粉末加熱器熱軸的結(jié)構(gòu)改進(jìn)[J].化工機(jī)械,2010,37(5):652~656.
[3] 吳鋼良,田洲,王嘉駿,等.多區(qū)循環(huán)反應(yīng)器中丙烯氣相聚合的模擬分析[J].化學(xué)工程,2011,39(6):79~83.
[4] 翁維勤,孫洪程.過程控制系統(tǒng)及工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:169~171.