張燕軍
(寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司)
八鋼蒙庫(kù)鐵礦破碎線非正常停機(jī)因素的統(tǒng)計(jì)分析
張燕軍
(寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司)
通過(guò)對(duì)蒙庫(kù)鐵礦選礦分廠破碎線全年停機(jī)因素的統(tǒng)計(jì)分析,提出了針對(duì)性的解決措施,提高了破碎作業(yè)率,進(jìn)而減小了磨選車(chē)間因破碎事故而造成的停機(jī),降低了破碎線對(duì)后道工序磨選的影響,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提升。
破碎 作業(yè)率 措施 產(chǎn)能提升
破碎線是選礦工序中的重要組成部分,八一鋼鐵蒙庫(kù)鐵礦選礦分廠因破碎非正常停機(jī)造成磨選斷料每年少生產(chǎn)鐵精粉約6.9萬(wàn)t,經(jīng)濟(jì)損失較大。通過(guò)對(duì)破碎線全年設(shè)備停機(jī)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,明確了其非正常停機(jī)因素主要為操作不當(dāng)、破碎口供礦不足斷料停機(jī)、磨選料倉(cāng)打滿被迫停機(jī)和破碎內(nèi)部打循環(huán)重板停機(jī)[1]。為此,通過(guò)分析造成停機(jī)的相關(guān)因素,針對(duì)性的采取了防范措施[2],提高了破碎作業(yè)率和選廠產(chǎn)能,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),大破碎線因生產(chǎn)組織全年造成重板非正常停機(jī)共64 489 min,約44.78 d,主要原因有生產(chǎn)操作不當(dāng),破碎口供礦不足斷料停機(jī),磨選料倉(cāng)打滿被迫停機(jī),破碎內(nèi)部打循環(huán)重板停機(jī)。具體停機(jī)原因、時(shí)長(zhǎng)及所占比例見(jiàn)表1。
表1 重板全年非正常停機(jī)原因及時(shí)長(zhǎng)比例
2.1 磨選料倉(cāng)打滿被迫停機(jī)
磨選料倉(cāng)打滿造成破碎線重板非正常停機(jī)的時(shí)間占總時(shí)間的39%,比例最大,雖不影響磨選正常生產(chǎn),但造成破碎作業(yè)率降低。
2.1.1 料倉(cāng)打滿原因
鐵礦的破碎處理能力比磨選大,大破碎處理能力為700~750 t/h,磨選三線處理能力為400~450 t/h。料倉(cāng)打滿有向外排料口,但排料口較小,排料慢,因而造成料倉(cāng)打滿停機(jī)。
2.1.2 解決措施
(1)增加磨選料倉(cāng)排料措施,料倉(cāng)打滿后其余粉礦直接排到粉礦場(chǎng)地,在粉礦場(chǎng)地配套上料設(shè)施,后期可以將粉礦重新打入磨選料倉(cāng)。
(2)增建比現(xiàn)在料倉(cāng)更大容積的料倉(cāng),延長(zhǎng)對(duì)磨選的供料時(shí)間,減小期間破碎其他原因停機(jī)造成供料不足影響磨選作業(yè)率。
2.2 破碎口無(wú)礦車(chē)斷料停機(jī)
全年因破碎口無(wú)礦車(chē)斷料重板停機(jī)共10 202 min,其中3月,8月,9月,10月因破碎口無(wú)礦斷料停機(jī)所占比例較大,分別為16%,16%,17%,16%。
2.2.1 斷料原因
3月為剛開(kāi)機(jī),由于拉礦礦車(chē)不到位,滿足不了生產(chǎn)需求。8月、9月、10月磨選作業(yè)率高,為生產(chǎn)的黃金時(shí)間,原礦需求量大。其他月份斷料停機(jī)4月,5月,6月,7月,11月,12月分別為3%,8%,5%,7%,9%,3%,其原因?yàn)榈V山放炮封路,影響礦車(chē)通行。而且11月開(kāi)始,選廠開(kāi)始生產(chǎn)選廠空?qǐng)龅貎?chǔ)存的大堆礦,減小礦車(chē)供礦壓力。
2.2.2 解決措施
(1)采用汽車(chē)運(yùn)輸與有軌電車(chē)聯(lián)合的運(yùn)輸方式,提高運(yùn)輸效率。
(2)春季開(kāi)始就在選廠堆礦,緩解生產(chǎn)旺季對(duì)礦石運(yùn)輸?shù)膲毫Α?/p>
2.3 破碎內(nèi)部打循環(huán)
內(nèi)部打循環(huán)占總停機(jī)時(shí)間的14%,影響磨選作業(yè)率,是對(duì)設(shè)備使用率的一種浪費(fèi),且增加了電耗成本。
2.3.1 打循環(huán)原因
打循環(huán)的原因主要為圓振篩篩分效率偏低,圓錐中細(xì)碎排料粒度較大,中碎緩沖倉(cāng)補(bǔ)料。
2.3.2 解決措施
(1)更換圓振篩上層篩面,更換為較小篩孔的篩面,從而提高篩分效率。
(2)保證設(shè)備的備品備件、顎破、圓錐零件磨損損壞后及時(shí)更換,保證其正常工作,使排料粒度符合工藝要求。
(3)盡可能提高重板頻率,避免中碎緩沖倉(cāng)斷料。
2.4 生產(chǎn)操作原因
大破碎線因生產(chǎn)操作不當(dāng)造成重板停機(jī)19 884 min,主要原因是系統(tǒng)中過(guò)鐵,局部設(shè)備、皮帶壓料,破碎口格篩上堵大塊礦石,皮帶跑偏,局部更換托輥、擋礦皮,皮帶斷裂等原因,分別占總停機(jī)比例的26%,49%,3%,3%,3%,10%,6%。全年局部設(shè)備,皮帶壓料造成重板停機(jī)9 795 min,占生產(chǎn)操作原因造成重板停機(jī)中的49%。經(jīng)統(tǒng)計(jì),出現(xiàn)壓料堵料現(xiàn)象較多的部位有1段顎破, 3#皮帶,5#皮帶,2-3#皮帶。造成停機(jī)時(shí)長(zhǎng)分別為2 665,1 534, 1 148,1 068 min,合計(jì)占到因設(shè)備、皮帶影響造成停機(jī)中的71%。
2.4.1 局部設(shè)備、皮帶壓料原因分析
(1)1段顎破壓料原因。①1段顎破顎板磨損嚴(yán)重,未及時(shí)更換,導(dǎo)致壓料;②格篩磨損斷裂后大塊礦石送入顎腔后,無(wú)法破碎導(dǎo)致壓料停機(jī);③破碎倉(cāng)進(jìn)入大塊鐵器圓木,進(jìn)入顎腔后,導(dǎo)致壓料停機(jī)。
(2)3#皮帶原因。①3#皮帶是圓錐下料皮帶,圓錐磨損嚴(yán)重,排料間隙大,排料粒度大,導(dǎo)致時(shí)常壓料;②皮帶點(diǎn)檢不及時(shí),接頭斷開(kāi)。
(3)5#皮帶原因。①圓振篩篩面甩掉,送入下料口,導(dǎo)致壓料停機(jī);②中細(xì)碎圓錐排料粒度大,導(dǎo)致圓振篩篩上量多,超過(guò)5#皮帶運(yùn)輸能力,壓死皮帶。
(4)2-3#皮帶原因。①1段顎破顎板磨損后排料粒度大,到達(dá)中碎料倉(cāng)下料口易堵;②中碎下料溜槽擋板磨損嚴(yán)重,下料礦量控制不穩(wěn)定,造成下料口易堵礦。
2.4.2 解決措施
(1)保證備品備件、部件達(dá)到使用周期時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。
(2)加強(qiáng)礦山運(yùn)輸車(chē)隊(duì)的管理,嚴(yán)禁礦石夾有鐵器圓木。加強(qiáng)設(shè)備巡檢,避免下料口、料倉(cāng)等鐵皮、耐磨板、道軌掉下進(jìn)入破碎系統(tǒng)。
(3)加強(qiáng)破碎線點(diǎn)巡檢,點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決。
(4)在皮帶上加裝除鐵器。
八鋼蒙庫(kù)鐵礦通過(guò)對(duì)破碎線非正常停機(jī)因素的統(tǒng)計(jì)分析,明確了產(chǎn)生停機(jī)的主要原因有生產(chǎn)操作不當(dāng),破碎口無(wú)礦車(chē)斷料停機(jī),磨選料倉(cāng)打滿被迫停機(jī),破碎內(nèi)部打循環(huán)重板停機(jī)4種原因。通過(guò)針對(duì)性的采取措施,有效提高了蒙庫(kù)選廠的破碎作業(yè)率。但其不足之處在于提出的措施相對(duì)簡(jiǎn)單,可操作性仍需驗(yàn)證,且對(duì)措施費(fèi)用沒(méi)有綜合考慮。為此,將可操作性及相關(guān)費(fèi)用做為下一步研究的重點(diǎn)。
[1] 張海峰,王遺清,葉國(guó)欽.提高設(shè)備作業(yè)率的有效手段[J].冶金標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量,2001(2):1-4.
[2] 張同山,鐘 海,楊 鵬.論標(biāo)準(zhǔn)化操作對(duì)提高作業(yè)率的重要性影響[J].柳鋼科技,1997(S1):1-8.
2015-09-14)
張燕軍(1988—),男,工程師,830000 新疆庫(kù)爾勒市和靜縣天富別墅1-4。