□蔣慶磊 吳慧君 聶永濤
在機械加工行業(yè)中,對步進電機的正反轉(zhuǎn)控制是機械加工的一個重要的操作方面。在大型機械加工中,一般都是通過開關(guān)線路實現(xiàn)正反轉(zhuǎn),這種控制方式最簡單,但是控制精度有限,所以在稍小的機械加工中采用精確控制電機正反轉(zhuǎn),早期的精確控制方式一般是氣控調(diào)速,后來隨著科技進步,一種新型的正反轉(zhuǎn)控制裝置即電控正逐漸被廣泛地應(yīng)用。
電控裝置是專門應(yīng)用于對步進電機進行正反轉(zhuǎn)操作的各種機械加工,特別是需要頻繁操作的工序,尤其運用于小型精密機械加工中。電控裝置是機床配套的產(chǎn)品,從最初至今,電機控制一直采用手動開關(guān),對比于手控,電控具有調(diào)速精度高、控制可靠等優(yōu)點。電控裝置是集機械、電氣和軟件為一體的系統(tǒng),在該系統(tǒng)中采用電位傳感器,PLC 控制,步進電機執(zhí)行控制。由于電機能否正常正反轉(zhuǎn)是精密機械加工的必要條件,為了提高系統(tǒng)的可靠性,考慮到加工現(xiàn)場環(huán)境條件,利用步進電機接收數(shù)字脈沖的特性,實行開環(huán)控制,具有簡潔、可靠的優(yōu)點。
圖1 系統(tǒng)原理圖
(一)開環(huán)控制方式。整個系統(tǒng)由控制程序、PLC 及驅(qū)動器件、步進電機、機械執(zhí)行機構(gòu)組成。主機正、反轉(zhuǎn)控制指令由軟件GX 編寫控制程序,調(diào)試成功后,電位器的輸出電壓經(jīng)處理后送入PLC 中,發(fā)出控制指令給步進電機驅(qū)動器,驅(qū)動器驅(qū)動步進電機旋轉(zhuǎn),并由機械執(zhí)行機構(gòu)獲取步進電機的角位移,通過程序設(shè)定正反轉(zhuǎn)時間,實現(xiàn)電機的正反轉(zhuǎn)控制。
(二)步進電機及其驅(qū)動。步進電機是數(shù)字控制系統(tǒng)中的執(zhí)行電動機,由于它可以直接接收計算機來的數(shù)字脈沖信號,改變電脈沖的頻率大小和通電相序,就可控制步進電機的轉(zhuǎn)向。步進電機角位移與控制脈沖精確同步,在無需反饋控制而要求有準(zhǔn)確位置的應(yīng)用場合,是一種重要的機電執(zhí)行裝置。正因為步進電機的以上特點,在該系統(tǒng)中為了使控制更加簡單、可靠,采用2 相4 拍混合式步進電機進行開環(huán)控制,在實際使用中可進行細分驅(qū)動,使其運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)。步進電機驅(qū)動器只需接收來自步進驅(qū)動器的脈沖、轉(zhuǎn)向、使其能控制信號,通過電位器的旋轉(zhuǎn)控制發(fā)送的脈沖個數(shù),可實現(xiàn)步進電機正反轉(zhuǎn)換向定位。
(三)機械執(zhí)行機構(gòu)。該執(zhí)行機構(gòu)中,通過絲桿螺母機構(gòu)將步進電機的角位移轉(zhuǎn)換為螺母的直線位移,由滑動螺母帶動推拉軟軸直線運動,軟軸的另一端連接在主機油門上,由此實現(xiàn)主機正反轉(zhuǎn)控制。
(四)機械加工過程中經(jīng)常要求步進電機可以進行正反轉(zhuǎn)。由電動機的原理可知,只需改變其定子繞組的電源相序,就可以實現(xiàn)電動機的轉(zhuǎn)動方向改變。所以,借助兩個交流接觸器就能實現(xiàn)上述要求。在實際應(yīng)用中,采用有互相聯(lián)鎖(互鎖)的兩個反方向的單向運行電路。
圖2 電機正反轉(zhuǎn)控制原理圖
該控制線路可以提高勞動生產(chǎn)效率,減少輔助時間,實現(xiàn)電動機的換向??刂凭€路如圖2(b)所示,啟動按鈕SB2、SB3 采用復(fù)合按鈕,可以實現(xiàn)當(dāng)電動機換向時,用復(fù)合按鈕的常閉觸點來開斷轉(zhuǎn)向反向的接觸器線圈的通電。當(dāng)按下SB2時,首先是SB2 按鈕的常閉觸點斷開,使KM2 線圈斷電,然后是SB2 的常開觸點閉合,使KM1 線圈通電,接觸器KM1 的常開觸點閉合,形成自鎖電路,電動機反向轉(zhuǎn)動,反之按下SB3正轉(zhuǎn)。該控制電路也稱為正-反-停電路控制。圖中,KM1、KM2 的常閉輔助觸頭構(gòu)成電氣互鎖,SB2、SB3 的常閉觸點又構(gòu)成了機械互鎖,因此該控制電路具有雙重互鎖,其工作可靠性高。
(一)控制原理設(shè)計。由于電機控制在機械加工中十分重要,執(zhí)行機構(gòu)要求及時反映控制電位器的位置,且準(zhǔn)確定位。在本系統(tǒng)中采用開環(huán)控制,步進電機的位置完全由程序發(fā)出的控制指令來確定,更要求控制程序運行可靠,轉(zhuǎn)動時間計算準(zhǔn)確??紤]到開環(huán)控制,為此增加基準(zhǔn)定位開關(guān),當(dāng)電位器回到零位時,執(zhí)行機構(gòu)必須回到此開關(guān)處,重新定位,這樣也可以消除多次操作的累積誤差。
(二)PLC 選用和硬件配置。三菱FX2N48MR 型PLC 以靈活多變的系統(tǒng)配置、工作穩(wěn)定等優(yōu)點獲得了非常廣泛的應(yīng)用。本系統(tǒng)選用三菱系列的CPU 作為主控單元,24 個輸入/輸出,具有高速脈沖輸出功能,EM235 模擬量輸入模塊是高速12 位模擬量輸入模塊。這些模塊可在149μs 之內(nèi)將模擬信號輸入轉(zhuǎn)換為其相應(yīng)的數(shù)字值,可以實現(xiàn)信號轉(zhuǎn)換,可以驅(qū)動步進電機實現(xiàn)精確控制。EM235 模擬量模塊必須外接電源,本文中由PLC 向EM235 模擬量模塊提供+24V 工作電源。步進電機型56RYG250B,數(shù)字步進驅(qū)動選用SD20403。
通過對模擬量模塊連接端子的選擇,控制電機的模擬量是通過電位計(R2)送出0 ~10V 模擬信號到控制系統(tǒng)中,CPU 通過模擬量擴展模塊EM235 讀取該值,并分析與處理該值。和該模擬量有關(guān)的幾個基本數(shù)據(jù):對于EM235 和CPU222 的規(guī)定,每1mA 增量,數(shù)據(jù)為1600。驅(qū)動機構(gòu)的絲杠產(chǎn)生1mm 距離,對應(yīng)電流變化量為0.8mA。
在FX2N 系列中,CPU 的輸出端YOO 能夠輸出方波信號。YOO 的輸出脈沖觸發(fā)步進電機驅(qū)動器,由電位計AIW0.0 控制輸出脈沖數(shù),功率驅(qū)動器將控制脈沖按照某種模式轉(zhuǎn)換成步進電機線圈的電流,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,使得轉(zhuǎn)子只能按固定的步數(shù)來改變它的位置。當(dāng)輸入端X00 發(fā)出“START”信號后,控制器將輸出固定數(shù)目的方波脈沖,使步進電機按對應(yīng)的步數(shù)轉(zhuǎn)動,初始化復(fù)位,用接在輸入端X01 的開關(guān)來選擇轉(zhuǎn)動方向,將輸出Y01 置成高電位那么電機逆時針轉(zhuǎn)動。如果X01 =0,將輸出Y01 置成低電位,那么電機順時針轉(zhuǎn)動。為保護電機避免漏步,電機轉(zhuǎn)動方向的改變只能在電機處于停止?fàn)顟B(tài)(M0.1 =0)時進行。當(dāng)輸入端X01 發(fā)出信號后,輸出端Y01 的方向開關(guān)位置決定電機正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)。
本文介紹了采用步進電機進行開環(huán)控制的主機電控正反轉(zhuǎn)系統(tǒng),目前已成功應(yīng)用于某機械加工工序中,在實際使用過程中運行良好,該系統(tǒng)運行可靠,精確控制,有著廣闊的應(yīng)用前景。
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