由貴州省環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計(jì)院開發(fā)的電解錳生產(chǎn)廢水閉路循環(huán)利用技術(shù),適用于電解錳生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)生產(chǎn)廢水處理及回用。
電解錳生產(chǎn)廢水包括循環(huán)水冷卻、含鉻含錳廢水和廢電解溶液(陽極液),陽極液由于含有11~15g/L的錳和30~35g/L的酸而具有較大的污染性,但同時(shí)也具有較大的利用價(jià)值,各企業(yè)均將其回用于制液工序;電解槽冷卻廢水為間接冷卻水,但由于冷卻管道破損和蒸發(fā)損失后補(bǔ)充新水所帶入的鹽分會(huì)造成冷卻水含鹽濃度上升,需外排部分循環(huán)水(強(qiáng)制排污)以保持冷卻水水質(zhì)符合生產(chǎn)需要;含鉻廢水主要來源于電解后處理工序,經(jīng)處理后盡量回用于產(chǎn)污各環(huán)節(jié),但由于電解溶液平衡的原因不能全部回用。優(yōu)化后的電解錳生產(chǎn)廢水循環(huán)利用的方案為:各系統(tǒng)先小循環(huán),不能循環(huán)的部分廢水進(jìn)行大循環(huán)。即用冷卻循環(huán)水系統(tǒng)和含鉻含錳廢水系統(tǒng)需外排的水替代原有溶液系統(tǒng)需加入的新水,電解溶液系統(tǒng)最終為溶液的蒸發(fā)和渣外排。
循環(huán)模式的改變,即在保持各環(huán)節(jié)水量平衡的情況下用水途徑的優(yōu)化;電解錳末端處理工藝優(yōu)化——碳酸錳鹽回收工藝。
1萬t/a、2萬t/a、3萬t/a電解錳企業(yè)生產(chǎn)廢水閉路循環(huán)改造。
(1)廢水反應(yīng)控制工藝參數(shù)
一步反應(yīng)控制工藝參數(shù):進(jìn)水Mn2+濃度>800mg/L;進(jìn)水pH值5~6;出水Mn2+濃度<150mg/L;出水pH值5~6。
二步反應(yīng)控制工藝參數(shù):pH值7~8;進(jìn)水Mn2+濃度150mg/L;出水Mn2+濃度20mg/L。
板框過濾控制工藝參數(shù):濾渣含水率28%;出水SS30mg/L。
錳砂過濾控制工藝參數(shù):進(jìn)水Mn2+濃度20mg/L;進(jìn)水pH值7.5;進(jìn)水SS420mg/L;出水Mn2+濃度2mg/L;出水pH值<8.2;出水SS30mg/L。
(2)廢水回用控制工藝參數(shù)
循環(huán)回用水硫酸銨質(zhì)量濃度<12g/L,電解溶液保持水量平衡。
(3)冷卻循環(huán)水運(yùn)行指標(biāo):濃縮倍數(shù)<3。
調(diào)節(jié)池、碳酸鹽沉淀反應(yīng)池、濃縮池、板框壓濾機(jī)、纖維過濾器、錳砂過濾器(含曝氣)、冷卻水旁路處理系統(tǒng)及車間回用水管道。
含錳廢水系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格控制水處理效果,使回用水達(dá)到生產(chǎn)要求;嚴(yán)格控制電解冷卻水水質(zhì),確定冷卻效果;根據(jù)溶液平衡調(diào)整回用水量,并確?;赜盟蛩徜@濃度不高于12g/L。
總投資196.77萬元,其中設(shè)備投資98.06萬元;主體設(shè)備壽命10年;運(yùn)行費(fèi)用17.16萬元/a。
以1萬t/a電解錳生產(chǎn)企業(yè)為例,年產(chǎn)生碳酸錳渣約108t,含碳酸錳30%~38%,按1400元/t計(jì),年節(jié)約費(fèi)用15.12萬元,同時(shí),節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用約1.96萬元。
扣除碳酸錳回收價(jià)值后,廢水處理運(yùn)行成本為17.16萬元/a,單位廢水處理運(yùn)行成本為7.15元/m3,較原有的14.83元/m3大為降低。
以2萬t/a電解錳生產(chǎn)企業(yè)為例,減排廢水19,499.7t/a,年減排重金屬0.039t/a,減排氨氮12.75t/a(無氨氮處理措施時(shí)的減排量)。
該技術(shù)被中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為2013年國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)。
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