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離子膜燒堿生產(chǎn)技術(shù)改造總結(jié)

2015-01-29 06:15王榮欣
中國(guó)氯堿 2015年3期
關(guān)鍵詞:液氯燒堿鹵水

王榮欣,張 偉

(河南能源化工集團(tuán)永銀公司,河南 漯河 462400)

離子膜燒堿生產(chǎn)技術(shù)改造總結(jié)

王榮欣,張 偉

(河南能源化工集團(tuán)永銀公司,河南 漯河 462400)

介紹了10萬(wàn)t/a離子膜燒堿生產(chǎn)技術(shù)改造及改造后裝置的運(yùn)行情況。

離子膜燒堿;生產(chǎn);技術(shù)改造;總結(jié)

河南能源化工集團(tuán)河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司(以下稱永銀公司)一期工程包括12萬(wàn)t/a聚氯乙烯、10萬(wàn)t/a離子膜燒堿、40萬(wàn)t/a電石法水泥、熱電、動(dòng)力、鹽礦等裝置。項(xiàng)目2009年開工建設(shè),2011年各裝置陸續(xù)投入運(yùn)行。由于市場(chǎng)原因聚氯乙烯和水泥調(diào)試后即處于停產(chǎn)狀態(tài),熱電裝置也由于主要用汽單位停產(chǎn)而被迫停運(yùn)。由于原設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、外部環(huán)境條件的變化,造成燒堿裝置不能滿負(fù)荷運(yùn)行,甚至影響到燒堿裝置的正常生產(chǎn),永銀公司對(duì)燒堿和配套動(dòng)力裝置進(jìn)行大量技術(shù)改造,保證了燒堿裝置正常、安全、穩(wěn)定、高效率、滿負(fù)荷運(yùn)行,2013年燒堿產(chǎn)量達(dá)到10.06萬(wàn)t/a。

1 10萬(wàn)t/a燒堿工藝裝置

該公司10萬(wàn)t/a燒堿裝置采用全鹵水工藝,設(shè)計(jì)上鹵水使用率可根據(jù)生產(chǎn)100%調(diào)整。鹵水由鹽礦供應(yīng),燒堿生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的淡鹽水、廢水、雜水均進(jìn)入返井罐返回鹽礦。鹽礦具有4對(duì)8口對(duì)流井,單對(duì)對(duì)流井產(chǎn)鹵能力60 m3/h。一次鹽水采用通用的預(yù)處理加凱膜工藝,鹵水除氨采用次氯酸鈉氧化空氣吹脫法,鹽水系統(tǒng)硫酸根采用膜法除硝工藝抽出部分淡鹽水由脫硝裝置除去,脫硝裝置能力400 kg/h。二次鹽水采用通用的三塔工藝。電解采用旭化成制造的4臺(tái)膜極距離子膜電解槽,單臺(tái)能力2.5萬(wàn)t/a,離子膜為旭化成配套的F6801離子膜,電解槽直流供電采用1拖2方式。氯處理采用通用硫酸干燥工藝,硫酸干燥為2塔3級(jí)干燥,1塔和2塔下部是填料,2塔頂部設(shè)置5塊泡罩塔板,氯氣壓縮采用國(guó)產(chǎn)小型透平機(jī)。液氯采用低溫低壓工藝,設(shè)計(jì)能力3萬(wàn)t/a,主要為平衡燒堿氯氣系統(tǒng)的穩(wěn)定。高純鹽酸采用二合一副產(chǎn)蒸汽合成爐,共4臺(tái)合成爐,對(duì)應(yīng)4套大吸收裝置,主要用于開停車氯化氫的吸收,同時(shí),設(shè)置2套小吸收裝置,主要用于生產(chǎn)高純鹽酸。

2 運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

(1)氯氣透平機(jī)質(zhì)量差。氯氣透平機(jī)采用國(guó)內(nèi)某公司制造的3臺(tái)壓縮機(jī),投運(yùn)初期即發(fā)現(xiàn)密封泄漏氯氣、油過(guò)濾器壓力上升過(guò)快、設(shè)備本體存在砂眼等質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重影響燒堿裝置的安全運(yùn)行;

(2)液氯裝置設(shè)計(jì)能力低。設(shè)計(jì)時(shí)聯(lián)產(chǎn)氯氣主要生產(chǎn)氯化氫供聚氯乙烯分廠使用,液氯緩沖站液氯生產(chǎn)能力只有3萬(wàn)t/a,但由于聚氯乙烯市場(chǎng)低迷裝

置停產(chǎn),造成燒堿裝置由于氯氣平衡問(wèn)題不能滿負(fù)荷生產(chǎn);

(3)液氯包裝能力低。設(shè)計(jì)液氯生產(chǎn)量為1萬(wàn)t/a,包裝臺(tái)只有5臺(tái),不能保證液氯的包裝,特別是增加液氯產(chǎn)量后不能滿足包裝生產(chǎn)要求;

(4)蒸汽供應(yīng)問(wèn)題。設(shè)計(jì)燒堿裝置用汽由4 km外的熱電廠供應(yīng),聚氯乙烯裝置停產(chǎn)后燒堿裝置用汽很低,蒸汽外管熱量損失非常大,造成燒堿單位用汽成本極高。特別是熱電廠由于主要蒸汽用戶停產(chǎn),熱電裝置無(wú)法運(yùn)行,從而使燒堿裝置的用汽失去了來(lái)源;

(5)除氨系統(tǒng)問(wèn)題。該公司燒堿采用全鹵水工藝,為保證液氯生產(chǎn)的安全,需對(duì)鹵水進(jìn)行除氨處理。設(shè)計(jì)除氨系統(tǒng)燒堿加入點(diǎn)在鹵水泵進(jìn)口,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)鹵水加熱器結(jié)垢堵塞嚴(yán)重,特別嚴(yán)重的是除氨塔內(nèi)填料完全板結(jié)在一起,除氨裝置基本失去除氨效果,鹵水換熱器板片結(jié)垢堵塞也影響了一次鹽水的運(yùn)行。

3 技術(shù)改造情況

(1)氯氣透平機(jī)改造。針對(duì)氯氣透平機(jī)的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,公司果斷決定更換氯氣透平機(jī)。在保證原透平機(jī)勉強(qiáng)運(yùn)行狀況下,逐步把3臺(tái)透平機(jī)更換為杭州振興公司生產(chǎn)的透平機(jī)。新透平機(jī)運(yùn)行后效果非常好,密封氣采用自動(dòng)穩(wěn)壓,壓縮機(jī)防喘振采用控制出口壓力的方式,原透平機(jī)防喘振采用流量控制,安全性大大提高;

(2)液氯液化和包裝改造。針對(duì)液氯緩沖站液氯生產(chǎn)能力低問(wèn)題,公司在原液氯廠房新增1套武漢新世界公司制造的4萬(wàn)t/a液化裝置,包括原1套1萬(wàn)t/a、1套2萬(wàn)t/a液化裝置,使液氯緩沖站生產(chǎn)能力達(dá)到7萬(wàn)t/a。針對(duì)包裝能力不足問(wèn)題,公司充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地在液氯包裝廠房南邊新增加5臺(tái)、北邊新增加1臺(tái)包裝臺(tái),另新增加1套液氯槽車充裝系統(tǒng),保證了液氯的正常包裝,2013年液氯產(chǎn)量達(dá)到7.7萬(wàn)t;

(3)電解槽改造。10萬(wàn)t/a燒堿裝置采用日本旭化成制造的4臺(tái)膜極距離子膜電解槽,單臺(tái)能力2.5萬(wàn)t/a,設(shè)計(jì)正常運(yùn)行電流13.5 kA,每臺(tái)電解槽包括162個(gè)單元。但實(shí)際每臺(tái)電解槽可以安裝168個(gè)單元,公司從旭化成公司購(gòu)買24臺(tái)單元槽和配套離子膜,其它單元槽框橡膠墊片、撓性透明軟管等由國(guó)內(nèi)廠家配套。增加單元槽的改造,在投資較少情況下燒堿能力提高2.5%;

(4)4 t/h燃煤鍋爐改造。由于熱電廠的主要用汽單位停產(chǎn)使熱電裝置不能正常運(yùn)行,公司提前建設(shè)1套4 t/h快裝燃煤蒸汽鍋爐生產(chǎn)蒸汽保證燒堿用汽需要。在燃?xì)湔羝仩t投運(yùn)后燃煤鍋爐停爐,該鍋爐只做為燒堿裝置開車使用;

(5)8 t/h燃?xì)湔羝仩t改造。燒堿裝置聯(lián)產(chǎn)氫氣約3 500 m3/h,除生產(chǎn)高純鹽酸和高濃度鹽酸,計(jì)劃合作建設(shè)1 000 m3/h壓縮氫氣外,仍剩余約2 000 m3/h氫氣放空,公司建設(shè)1套8 t/h臥式燃?xì)湔羝仩t,和合成鹽酸副產(chǎn)蒸汽并入蒸汽管網(wǎng)。燃?xì)溴仩t的投運(yùn)充分利用放空氫氣生產(chǎn)蒸汽,使燒堿裝置不需外供蒸汽,依靠裝置副產(chǎn)和聯(lián)產(chǎn)氫氣生產(chǎn)蒸汽即完全滿足燒堿裝置的生產(chǎn)和生活需求,大大降低了燒堿單位能耗和生產(chǎn)成本,每年可增加效益約600萬(wàn)元;

(6)除氨系統(tǒng)改造。針對(duì)除氨系統(tǒng)結(jié)垢堵塞換熱器和除氨塔問(wèn)題,公司進(jìn)行了科學(xué)論證和研究,改變除氨系統(tǒng)燒堿溶液和次氯酸鈉溶液的加入方式,由鹵水泵進(jìn)口加入改變?yōu)樵邴u水儲(chǔ)槽加入,徹底消除了換熱器和除氨塔結(jié)垢問(wèn)題;

(7)鹽泥返井技術(shù)改造。鹽水一次精制過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的鹽泥,傳統(tǒng)處理是采用板框壓濾的方法使鹽泥成為固體泥餅外排,由于公眾環(huán)保意識(shí)的提高,鹽泥的處置成為氯堿企業(yè)頭痛的問(wèn)題。永銀公司對(duì)鹽泥工藝進(jìn)行改造,一次鹽水產(chǎn)生的鹽泥由鹽泥壓濾泵打人返井管道注入鹽井,徹底消除了鹽泥的污染;

(8)其他技術(shù)改造。永銀公司燒堿裝置投運(yùn)近三年來(lái),針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,還進(jìn)行了其他較大的技術(shù)改造,如利用閑置變頻器對(duì)循環(huán)水泵的變頻改造、利用燃?xì)湔羝仩t蒸汽成本低的特點(diǎn)運(yùn)行溴化鋰制冷機(jī)組替代螺桿壓縮制冷機(jī)組運(yùn)行、利用鹽酸裝置生產(chǎn)氯化氫氣體合作建設(shè)1萬(wàn)t/a高濃度鹽酸、利用燒堿聯(lián)產(chǎn)氫氣成本低的特點(diǎn)合作建設(shè)1 000 m3/h壓縮氫項(xiàng)目,這些改造給公司大大降低了生產(chǎn)成本,成為公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。

4 結(jié)語(yǔ)

河南能源化工集團(tuán)永銀公司10萬(wàn)t/a燒堿裝置由于設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、外部環(huán)境的變化,造成燒堿裝置不能滿負(fù)荷甚至不能正常運(yùn)行。永銀公司對(duì)燒堿裝置的技術(shù)改造完善了燒堿生產(chǎn)工藝,使燒堿裝置實(shí)際生產(chǎn)超出設(shè)計(jì)能力,大幅度降低了生產(chǎn)成本,在目前整個(gè)燒堿行業(yè)不景氣情況下,永銀公司燒堿裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,仍保持良好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

Caustic soda produce transformation summary

WANG Rong-xin,ZHANG Wei
(Henan Energy Chemical Group Yongyin Co.,Ltd.,Luohe 462400,China)

This article describes the situation of 100 kt/a caustic soda plant transformation and operational aspect.

caustic soda;produce;transformation;summary

TQ114.26+2

B

1009-1785(2015)03-0008-02

2014-04-10

王榮欣(1967—),男,1989年畢業(yè)于河南大學(xué)化學(xué)系石油化工專業(yè),工程師,現(xiàn)河南能源化工集團(tuán)永銀公司生產(chǎn)技術(shù)部工作。

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