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礦用三牙輪鉆頭改進(jìn)的研究

2015-02-03 02:56:42紀(jì)文勝郭紅雨江少輝高景俊
關(guān)鍵詞:鉆頭研制提高

紀(jì)文勝 郭紅雨 江少輝 高景俊

摘要:礦用三牙輪鉆頭是礦山牙輪鉆機(jī)用穿孔工具,鞍鋼礦山牙輪鉆機(jī)的空氣壓縮機(jī)逐漸由滑片式空氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)變成螺桿式空氣壓縮機(jī),導(dǎo)致鉆頭使用壽命降低,需要研制新產(chǎn)品以適應(yīng)。文中介紹新產(chǎn)品KX8-32-250型風(fēng)冷軸承壓氣排渣三牙輪鉆頭(非密封)的研制,部分替代原品種KX8-3-250,提高穿孔米道。

關(guān)鍵詞:鉆頭 ?研制 ?米道 ?提高

1 問(wèn)題的提出及原因分析

1.1 問(wèn)題的提出

礦用三牙輪鉆頭是礦山露天開(kāi)采穿孔的重要工具,不同礦山礦、巖石的特性應(yīng)用不同型號(hào)的鉆頭,目前主要有KX5-4(軟)、KX6-4(中)、KX7-4(硬)、KX8-4(極硬)四種類型。

近年來(lái),鞍鋼礦業(yè)公司各礦山牙輪鉆機(jī)的空氣壓縮機(jī)逐漸由滑片式空氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)變成螺桿式空氣壓縮機(jī)。由于空氣壓縮機(jī)方式的改變對(duì)牙輪鉆頭使用壽命造成了很大影響,牙輪鉆頭使用壽命降低25.9%-58.2%不等。

1.2 使用原品種KX8-3-250鉆頭2009年與2008年穿孔米道數(shù)對(duì)比

2008年全年穿孔1918107.2米,使用鉆頭4829支,單支平均397.2米/支;2009年全年穿孔1881227米,使用鉆頭5131支,單支平均366.6米/支。同比2009年較2008年鉆頭單支平均米數(shù)下降30.6米。2010年1-2月份穿孔310247米,使用鉆頭871支,單支平均348.2米/支;同比2009年鉆頭單支平均米數(shù)下降18.4米。

1.3 原因分析

1.3.1 滑片式空氣壓縮機(jī)排氣壓力為0.28MPa、螺桿空氣壓縮機(jī)排氣壓力為0.45MPa,排風(fēng)量增加了62.2%;滑片式空氣壓縮機(jī)排風(fēng)量為28m3/min和37m3/min,螺桿空氣壓縮機(jī)排風(fēng)量為40m3/min,機(jī)排風(fēng)量增加了30%和7.5%;排氣壓力和排風(fēng)量的增加對(duì)鉆頭軸承系統(tǒng)及外部沖刷、磨損影響較大,減少了鉆頭軸承及爪背等綜合壽命。

1.3.2 排氣壓力增大了,孔底巖渣較凈,避免礦巖重復(fù)破碎、提高了穿孔效率,但加劇了鉆頭泵吸,巖渣加速吸入軸承,同時(shí)增加了礦巖對(duì)鉆頭的沖擊及磨損,對(duì)切削結(jié)構(gòu)及軸承系統(tǒng)影響較大。

1.3.3 滑片式空氣壓縮機(jī)需注油器強(qiáng)制潤(rùn)滑,潤(rùn)滑油量200克每小時(shí),部分潤(rùn)滑油能進(jìn)入鉆頭軸承系統(tǒng)潤(rùn)滑冷卻鉆頭軸承,提高鉆頭軸承系統(tǒng)壽命。而螺桿空氣壓縮機(jī)油氣分離,潤(rùn)滑油重復(fù)循環(huán)利用,無(wú)潤(rùn)滑油進(jìn)入鉆頭軸承系統(tǒng)。綜合以上原因牙輪鉆頭使用壽命降低25.9%-58.2%不等。

2 解決方案

研發(fā)KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭。

在鉆頭的軸承系統(tǒng)、切削結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)和新材料應(yīng)用等方面采取改進(jìn)措施,以適應(yīng)牙輪鉆機(jī)使用的空氣壓縮機(jī)形式的改變。KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭也是適應(yīng)性較廣的礦用牙輪鉆頭。

2.1 軸承結(jié)構(gòu)采用滾柱滾動(dòng)→滾珠滾動(dòng)→滾柱滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)(即滾柱→滾珠→滾柱替代滾珠)。

2.2 牙輪布齒設(shè)計(jì)采用高強(qiáng)度、高耐磨性的球型硬質(zhì)合金齒,提高了齒的強(qiáng)度和耐磨性。保持較高突出高度,提高穿孔效率。牙輪布齒采用自潔式,邊圈采用階梯式。

2.3 采用加大牙輪底徑,保護(hù)爪尖,同時(shí)牙爪爪尖堆焊鑄造碳化鎢的措施,避免爪尖早期磨損。

2.4 軸承系統(tǒng)軸向采用雙止推軸承配合,磨擦體磨擦副重新配對(duì):一止推采用高硬度、高耐磨性材料,一止推配合應(yīng)用雙硬質(zhì)合金止推塊結(jié)構(gòu)取代牙爪硬質(zhì)合金止推塊對(duì)牙輪高速鋼止推塊結(jié)構(gòu);二止推配合采用牙爪二道止推面氧、乙炔堆焊高硬度B4鈷鉻鎢合金。牙輪鑲嵌純銅柱,起到固體潤(rùn)滑的作用,進(jìn)而提高軸承使用壽命。

2.5 改進(jìn)原逆止閥結(jié)構(gòu),采用防回流閥結(jié)構(gòu)。該類型結(jié)構(gòu)具有雙重功能:在空壓機(jī)意外停止工作時(shí),避免空氣倒流,塵渣進(jìn)入軸承;在正常工作時(shí),氣水分離,防止水進(jìn)入軸承,從而提高軸承壽命。

2.6 高精度軸承表面采用先進(jìn)熱處理工藝進(jìn)行熱處理,提高了軸承的承載能力和使用壽命。

2.7 鉆頭尾扣長(zhǎng)度增加7mm,提高了尾扣螺紋連接的穩(wěn)定性,達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.8 采用活噴嘴,通過(guò)變換活噴嘴來(lái)改變排渣風(fēng)壓,提高排渣速度,改善排渣效果,避免鉆頭對(duì)巖渣的重復(fù)破碎。

3 技術(shù)難點(diǎn)

3.1 軸承系統(tǒng)五組軸承重新優(yōu)化設(shè)計(jì)。

3.2 牙輪切削結(jié)構(gòu),合金齒布齒(齒圈數(shù)、各圈齒數(shù))合金齒的埋入深度、突出高度重新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

3.3 軸承系統(tǒng)軸向一止推采用高硬度、高耐磨性硬質(zhì)合金材料,采用雙硬質(zhì)合金止推塊結(jié)構(gòu)取代牙爪硬質(zhì)合金止推塊對(duì)牙輪高速鋼止推塊結(jié)構(gòu)。

3.4 原逆止閥結(jié)構(gòu)改進(jìn),采用防回流閥結(jié)構(gòu)具有雙重功能。

3.5 鉆頭尾扣加工定位基準(zhǔn)的改變,尾扣長(zhǎng)度增加7mm,提高螺紋連接的穩(wěn)定性。

4 采取措施

4.1 組建高效率的項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)小組,定期召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)議,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中遇到的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、供應(yīng)以及售后服務(wù)等方面的問(wèn)題進(jìn)行討論和決定。

4.2 層層把關(guān),注重細(xì)節(jié)。工藝流程:產(chǎn)品設(shè)計(jì)→工藝編制→工裝設(shè)計(jì)→工裝制作→工藝試驗(yàn)→新產(chǎn)品試制→工業(yè)試驗(yàn)→新產(chǎn)品鑒定。如為加強(qiáng)入廠原材料的質(zhì)量控制,進(jìn)一步細(xì)化了入廠原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),要求在每次的項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)上通報(bào)入廠原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)情況,對(duì)出現(xiàn)有質(zhì)量疑義的入廠原材料,做到馬上停用,及時(shí)上報(bào),迅速處理,杜絕有質(zhì)量疑義的原材料進(jìn)入到生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)。

4.3 設(shè)備的保證

4.3.1 設(shè)備是確保工件加工精度的基本保證,制定了詳細(xì)的設(shè)備點(diǎn)檢制度。除了每周固定的設(shè)備點(diǎn)檢外,相關(guān)工作人員還隨時(shí)對(duì)設(shè)備的使用狀況進(jìn)行抽查,嚴(yán)格控制設(shè)備的進(jìn)給速度和進(jìn)給量,利用設(shè)備的空余時(shí)間進(jìn)行日常維護(hù)。通過(guò)嚴(yán)格的管理,設(shè)備的加工精度保持比較好,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,也保證了工件的加工精度。

4.3.2 設(shè)備技術(shù)改造。我廠通過(guò)技改后,技術(shù)裝備得到極大的改善。關(guān)鍵設(shè)備如下:

①CK3263B 數(shù)控機(jī)床 精車牙爪軸頸

②Z5140B 組合鉆床 鉆牙爪接合銷孔

③CK7316 數(shù)控機(jī)床 精車牙輪內(nèi)孔

④K6150B 數(shù)控機(jī)床 牙輪外錐精加工

⑤HTC63100 數(shù)控機(jī)床 牙輪里孔以車代磨

⑥Y4170 液壓機(jī) 牙輪固齒

⑦DH40 鉆鉸加工中心 牙輪鉆鉸齒孔

⑧QTF-8-13 易普森滲碳淬火箱式爐 牙輪牙爪多種熱處理

5 生產(chǎn)過(guò)程的控制

有效的生產(chǎn)過(guò)程控制是生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的基本保障,管理人員深入現(xiàn)場(chǎng),詳細(xì)了解每臺(tái)設(shè)備的基本參數(shù)以及操作者的技術(shù)水平,制定出相應(yīng)的工時(shí)定額,確保操作者在工時(shí)定額要求內(nèi)生產(chǎn)出符合技術(shù)要求的產(chǎn)品。通過(guò)對(duì)設(shè)備布局的調(diào)整,減少了工件來(lái)回周轉(zhuǎn)的次數(shù),加快了生產(chǎn)進(jìn)度,使生產(chǎn)更加順暢,也避免了工件周轉(zhuǎn)可能造成的安全事故。

6 售后服務(wù)水平的提高

為保證鉆頭使用數(shù)據(jù)收集的及時(shí)和準(zhǔn)確,售后服務(wù)人員深入到每臺(tái)鉆機(jī),詳細(xì)記錄每臺(tái)鉆機(jī)的工作參數(shù),并利用隨身攜帶的測(cè)量工具,對(duì)所有的孔進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和記錄。由于各臺(tái)鉆機(jī)操作人員的技術(shù)水平參差不齊,售后服務(wù)人員還多次組織鉆機(jī)的操作人員進(jìn)行技術(shù)交流,使鉆機(jī)操作人員的操作水平有了較大的提高,不僅保證了鉆頭的合理使用,也有效地提高了各礦的生產(chǎn)效率。

7 及時(shí)對(duì)標(biāo)

制定了詳細(xì)的對(duì)標(biāo)制度,即對(duì)穿孔米道高的和低的鉆頭分別進(jìn)行分解,研究,和自己的產(chǎn)品對(duì)標(biāo),和國(guó)內(nèi)其他廠家的產(chǎn)品對(duì)標(biāo),從而找出自己存在的問(wèn)題和具有的優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)處繼續(xù)發(fā)揚(yáng),短處及時(shí)改進(jìn),保證了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)、穩(wěn)定的提高。

8 有效的激勵(lì)措施

為有效提升廣大職工的工作積極性,制定了具體的激勵(lì)措施,對(duì)在工作中表現(xiàn)突出的職工、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性高的職工、能提出合理化建議并經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證確實(shí)有效的職工定期進(jìn)行評(píng)比和獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)對(duì)表現(xiàn)差的職工及時(shí)進(jìn)行心理的輔導(dǎo)和技術(shù)水平的培訓(xùn),對(duì)屢教不改的職工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)上的處罰或予以辭退。通過(guò)上述措施,保證了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

9 實(shí)施效果

KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭是2009年礦業(yè)公司科技立項(xiàng)成功研發(fā)的產(chǎn)品,該項(xiàng)目當(dāng)年通過(guò)了礦業(yè)公司組織的專家科學(xué)技術(shù)成果評(píng)議,經(jīng)過(guò)2010年各方面的準(zhǔn)備,2011年得到了全面推廣,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。

9.1 經(jīng)濟(jì)效益

9.1.1 2010年礦業(yè)公司250型鉆頭全年穿孔176.67萬(wàn)米,礦巖比為1:1.42,使用鉆頭數(shù)量4977只,各礦綜合平均米道355米/只。各礦山采場(chǎng)綜合統(tǒng)計(jì)情況如下:

9.1.2 2011年250型鉆頭穿孔情況統(tǒng)計(jì)

2011年礦業(yè)公司250型鉆頭穿孔約198.1萬(wàn)米,礦巖比為1:1.35,使用鉆頭數(shù)量4951只,各礦綜合平均米道400米/只。

2011年各礦山采場(chǎng)綜合統(tǒng)計(jì)情況如下:

9.1.3 250型鉆頭穿孔情況對(duì)比分析

由于各礦地質(zhì)條件不同,定額不一,因此以各礦為單位分別進(jìn)行對(duì)比分析。

9.1.4 效益分析

依據(jù)以上數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)效益分析如下:

2011年同比2010年節(jié)省250型鉆頭:5820-4951=

869只,每只250型鉆頭按物耗成本6800元計(jì)算,全年創(chuàng)造效益590.92萬(wàn)元。綜合分析,KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭的推廣使用,不僅克服了礦巖比提高(由2010年的1:1.42提高到2011年的1:1.35)以及牙輪鉆機(jī)的大改小和空壓機(jī)改型所帶來(lái)的困難,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

9.2 社會(huì)效益

KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭的推廣應(yīng)用期間,為社會(huì)提供了一定量的就業(yè)崗位,解決了一部分下崗職工的再就業(yè)問(wèn)題,同時(shí)一些青年職工也掌握了一項(xiàng)或幾項(xiàng)生存技能,端正了部分青年職工的人生態(tài)度和工作態(tài)度,為他們以后的生存和發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),踐行了一個(gè)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。

9.3 生態(tài)效益

KX8-32-250型礦用牙輪鉆頭的推廣應(yīng)用,減少了鉆頭的生產(chǎn)投入量,同時(shí)也減少了廢水、廢棄物的排放,減輕了鉆頭生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的污染,也節(jié)省了水資源和其他的不可再生資源的耗用量,創(chuàng)造了良好的生態(tài)效益。

參考文獻(xiàn):

[1]于華主編.數(shù)控機(jī)床的編程及實(shí)例[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1996.

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[3]濮良貴主編.機(jī)械零件(1982年修訂本)[M].高等教育出版社.

作者簡(jiǎn)介:

紀(jì)文勝(1968-),男,遼寧燈塔人,1991年7月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)及制造專業(yè),工程師,研究方向:機(jī)械工程。

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