王金生 陳玉全 溫萬(wàn)春
(中國(guó)石油克拉瑪依石化公司 新疆克拉瑪依 834003)
克拉瑪依石化公司潤(rùn)滑油高壓加氫裝置是屬于高溫、高壓、臨氫工藝過(guò)程的一套裝置。通過(guò)采用高壓催化加氫對(duì)潤(rùn)滑油料進(jìn)行加氫裂化、異構(gòu)脫蠟和加氫補(bǔ)充精制,通過(guò)選擇催化劑、工藝條件、原料可生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)光亮油。
克拉瑪依石化公司高壓加氫裝置自2005 年9 月投產(chǎn)以來(lái),一直以丙烷輕脫油、石蠟基減四線油為原料進(jìn)行生產(chǎn),前期保護(hù)反應(yīng)器壓降上升速率較慢,裝置運(yùn)行周期為3 年,自2013 年12 月份裝置開(kāi)工后,保護(hù)反應(yīng)器一年時(shí)間內(nèi)從0.08Mpa 上升至0.55Mpa,撇頭后運(yùn)行5 個(gè)月的時(shí)間,保護(hù)反應(yīng)器壓降從0.08 Mpa 上升至0.65Mpa。
1.保護(hù)反應(yīng)器垢樣說(shuō)明
卸出保護(hù)劑反應(yīng)器打開(kāi)時(shí),入口分配器泡罩上部黑色粉末狀垢樣較多,打開(kāi)分配器后,上部瓷球基本上被粉末狀垢樣覆蓋;在一床層卸出時(shí),出現(xiàn)床層板結(jié)現(xiàn)象;同時(shí)在卸劑過(guò)程中,出現(xiàn)床層飛溫的現(xiàn)象,溫度升高到130℃左右,說(shuō)明有大量硫化亞鐵存在。
圖1 反應(yīng)器中取回的垢樣和保護(hù)劑樣品
觀察取出的樣品(圖1),發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器最上層的車(chē)輪狀瓷球的孔道已經(jīng)被垢樣填充堵塞,第一床層上部保護(hù)劑中也含有大量的粉末狀垢樣。
2.垢樣的元素分析
對(duì)反應(yīng)器上層垢樣進(jìn)行了元素分析,結(jié)果如表1 所示:
將垢樣在130℃下干燥6 小時(shí)后,由垢樣的失重計(jì)算所得。
由垢樣元素分析可得,垢樣中碳為主要元素含量在67.04wt%,C:H:O 為13:1:1.2(摩爾比C:H:O 為1.1:1:0.36),推斷垢樣主要由膠質(zhì)瀝青質(zhì)不斷縮合成的焦碳類(lèi)物質(zhì),金屬元素中鐵含量較高為1.44%。
3.保護(hù)劑的表面物性分析
對(duì)反應(yīng)器保護(hù)劑進(jìn)行表面物性分析,結(jié)果如表2 所示:
由保護(hù)劑表面物性分析可得,相比新鮮保護(hù)劑,舊保護(hù)劑比表面積增加,孔容降低,孔徑減少,說(shuō)明舊保護(hù)劑中填充有積碳和金屬類(lèi)雜質(zhì),尤其是第一床層上部的保護(hù)劑,孔徑由新劑的174.49? 降低到77.47?,說(shuō)明孔道堵塞嚴(yán)重。
由保護(hù)劑元素分析可得,金屬鈣含量在一床層上部和二床層下部含量較低,但是在一床層下部達(dá)到最高,整體分布比較均勻,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)卸出保護(hù)劑時(shí),發(fā)現(xiàn)在一床層有板結(jié)現(xiàn)象,分析結(jié)果與之相符,說(shuō)明脫鈣反應(yīng)主要發(fā)生在保護(hù)劑的中間床層;鐵元素只有第一床層上部達(dá)到0.1%,其余床層含量很少,說(shuō)明鐵元素大量沉積在垢樣中和第一床層上部;同時(shí)硅含量在一床層上部較高,達(dá)到0.9%;硫含量隨著床層的增加而增加,比較異常。
表3 保護(hù)劑元素分析
從表3 中可以看出,金屬鈣含量在一床層上部和二床層下部含量較低,但是在一床層下部達(dá)到最高,整體分布比較均勻,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)卸出保護(hù)劑時(shí),發(fā)現(xiàn)在一床層有板結(jié)現(xiàn)象,分析結(jié)果與之相符,說(shuō)明脫鈣反應(yīng)主要發(fā)生在保護(hù)劑的中間床層;鐵元素只有第一床層上部達(dá)到0.1%,其余床層含量很少,說(shuō)明鐵元素大量沉積在垢樣中和第一床層上部。
鐵含量高首先在保護(hù)催化劑表面沉積,形成硫化亞鐵型催化劑促使原料發(fā)生催化反應(yīng),導(dǎo)致保護(hù)反應(yīng)催化劑上部積碳,F(xiàn)e 的聚集深度為60-100nm,催化劑孔口基本被堵死,F(xiàn)eS 存在催化劑顆粒之間,F(xiàn)eS 具有很強(qiáng)的加氫活性,所以在FeS 旁形成焦炭,最終FeS 與附在上面的焦炭行程很硬的殼,增加壓降。
1. 反應(yīng)器上層有大量粉末狀垢樣存在,瓷球之間間隙和大部分車(chē)輪狀瓷球孔道被垢樣堵塞,其防止壓降上升和氣/液分配的作用大大降低,是導(dǎo)致床層壓降上升的主要原因。
2. 垢樣碳元素含量為67.04wt%,C:H:O為13:1:1.2(摩爾比C:H:O 為1.1:1:0.36),并且含有1.44%的鐵元素,前身物為原料中的膠質(zhì)瀝青質(zhì),生成原因需要進(jìn)一步分析確定。
3. 與新鮮保護(hù)劑相比,保護(hù)劑的表面物性在床層中從下到上,性質(zhì)逐漸變差,第一床層上部保護(hù)劑孔道堵塞嚴(yán)重。保護(hù)劑本身的容雜量與自身的孔容和孔徑相關(guān),同時(shí)也與裝置運(yùn)行過(guò)程中操作情況和原料性質(zhì)相關(guān),在實(shí)際情況中,如果孔道的堵塞在入口處,其容雜量將大大下降。保護(hù)劑床層的容雜量與瓷球、保護(hù)劑的孔隙率和裝填方式有關(guān),由于沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),無(wú)法確定保護(hù)劑床層的具體容雜量。
4. 保護(hù)劑中金屬污染情況:鈣元素在各個(gè)床層均有分布,在第一床層下部含量最高;鐵元素僅在第一床層上部含量較高,其余床層均較低,說(shuō)明鐵元素僅僅穿透了保護(hù)劑第一床層上部;同時(shí)第一床層上部硅元素含量也較高,達(dá)到了0.9%,而其余床層含量均較低。
5. 措施
(1)控制原料的酸值和鐵含量,原料酸值過(guò)高會(huì)導(dǎo)致裝置腐蝕,引入大量的環(huán)烷酸鐵。
(2)控制原料的膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量,垢樣的主要來(lái)源為原料中的膠質(zhì)瀝青質(zhì)在高溫和較長(zhǎng)的停留時(shí)間下,在硫化亞鐵的催化條件下,發(fā)生縮合反應(yīng),生成有機(jī)顆粒物沉積在床層上部,降低床層孔隙率。
(3)要求原料過(guò)濾器的正常工作,使>25μm 的雜質(zhì)脫除率達(dá)到98%以上,保證進(jìn)反應(yīng)器的原料盡量潔凈。
(4)通過(guò)更換新型瓷球和調(diào)整催化劑級(jí)配方案,利用合理的催化劑裝填方案,增加瓷球和保護(hù)劑的孔隙率,提高瓷球和保護(hù)劑的容垢能力。
(5)大檢修時(shí),嚴(yán)格檢查加熱爐管和反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件是否正常,避免有內(nèi)構(gòu)件缺陷造成的局部熱點(diǎn),床層偏流或溝流等現(xiàn)象。
(6)注意裝置操作平穩(wěn),避免加熱爐或反應(yīng)器出現(xiàn)過(guò)熱,飛溫等現(xiàn)象,導(dǎo)致短期內(nèi)生成大量焦粉和積碳。
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