王曉龍, 李寒冰,2
(1.國(guó)網(wǎng)河北電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊 050021;2.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,河北 保定 071003)
增加石灰石的量對(duì)CFB鍋爐性能的影響
王曉龍1, 李寒冰1,2
(1.國(guó)網(wǎng)河北電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊 050021;2.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,河北 保定 071003)
循環(huán)流化床鍋爐(CFB)具有良好的環(huán)保特性且燃料適用性廣,直接向鍋爐內(nèi)投入脫硫劑是目前CFB鍋爐最常用的也是最有效的脫硫方法之一,所用到的脫硫劑為石灰石。石灰石投入量的多少對(duì)鍋爐的燃燒產(chǎn)物、鍋爐效率和污染物的排放有一定的影響。通過(guò)對(duì)某臺(tái)300 MW的循環(huán)流化床鍋爐的試驗(yàn)研究,對(duì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果顯示:隨著石灰石量的增加,脫硫效率提高,NOx的濃度增加,相對(duì)SO2而言,變化趨勢(shì)較平緩;同時(shí),灰渣量和飛灰量有一定程度的增加,使得物理熱損失增加,鍋爐效率降低了0.5~1.2個(gè)百分點(diǎn)。
循環(huán)流化床鍋爐;脫硫;石灰石;燃燒產(chǎn)物;鍋爐效率;污染物排放
循環(huán)流化床燃煤鍋爐(CFB)具有效率高、燃料適用性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活、環(huán)保性能好等特點(diǎn)[1]。直接向爐內(nèi)添加脫硫劑是目前CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫最常用、最經(jīng)濟(jì)的方案,故自上世紀(jì)80年代循環(huán)流化床鍋爐發(fā)展至今,爐內(nèi)添加脫硫劑一直受到親睞。石灰石作為目前常用的脫硫劑之一,與煤粉按比例混合進(jìn)入爐膛參與燃燒,通過(guò)石灰石煅燒、分解出的CaO,吸收煤粉燃燒產(chǎn)生的SO2,從而達(dá)到脫硫的目的。
但按《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)》中對(duì)電廠污染物排放的新規(guī)定[2],煙氣SO2排放應(yīng)小于100 mg/m3,火電廠很難實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,那么增加石灰石投入量,可以使脫硫效率進(jìn)一步提高。但增加石灰石投入量對(duì)鍋爐自身性能的影響非常復(fù)雜:第一,對(duì)燃燒產(chǎn)物的影響;第二,對(duì)鍋爐效率的影響;第三,對(duì)污染物排放的影響[2]。所以,為了提高脫硫效率,是否依靠單純的增加石灰石的量來(lái)達(dá)到脫硫的目的還有待研究。
文中是在文獻(xiàn)[3]~[7]所研究的添加石灰石前后對(duì)鍋爐性能設(shè)計(jì)和鍋爐效率的影響的基礎(chǔ)上,研究當(dāng)石灰石投入量發(fā)生變化時(shí),其對(duì)鍋爐燃燒產(chǎn)物、鍋爐效率和排放的污染物成分的影響。本文是針對(duì)某電廠300 MW燃用煤矸石的循環(huán)流化床鍋爐,對(duì)其各種提高脫硫效率的方案的可能性中的某一方案的研究。
1.1 對(duì)燃燒產(chǎn)物計(jì)算的影響
石灰石的投入量是與投入燃料的量的多少有關(guān)的,也就是說(shuō)每向爐膛內(nèi)投入1 kg的燃料,就應(yīng)投入相應(yīng)比例的石灰石脫硫劑。為了提高脫硫效率,向爐內(nèi)增加石灰石的投入量,勢(shì)必會(huì)對(duì)燃燒產(chǎn)物中各個(gè)成分的含量產(chǎn)生一定的影響,如CO2生成量增加、SO2生成量減少,飛灰濃度和灰渣量的增加,等。
文獻(xiàn)[2]中提到,對(duì)于含硫量較低的燃料,增加石灰石的投入量對(duì)燃燒產(chǎn)物各成分含量的影響不大;但對(duì)于含硫量高的燃料,增加石灰石的投入量對(duì)燃料產(chǎn)物的影響不可忽略,需進(jìn)行更為詳細(xì)的計(jì)算。
1.2 對(duì)鍋爐效率的影響
影響循環(huán)流化床鍋爐效率最主要因素有兩個(gè),分別是CaCO3煅燒的吸熱反應(yīng)和硫酸鹽化反應(yīng)的放熱反應(yīng)[3]。石灰石進(jìn)入爐膛后,在高溫下發(fā)生煅燒分解反應(yīng)(吸熱反應(yīng)),然后與煤粉燃燒產(chǎn)生的SO2發(fā)生硫酸鹽化反應(yīng)(放熱反應(yīng)),來(lái)吸收SO2,從而達(dá)到脫硫的目的。
由于石灰石與燃煤混合后進(jìn)入爐膛,在給煤機(jī)出力不變的情況下,增加石灰石后,進(jìn)入爐膛的給煤量勢(shì)必會(huì)減少,放熱量也隨之減少,使得床溫降低,而且加入的石灰石越多,煤量越少,床溫下降越快,不利于燃燒的穩(wěn)定。同時(shí),隨著石灰石進(jìn)入的量的增加,造成CaCO3反應(yīng)所需的空氣量與最終的排渣量增加,使整體的煙氣量增加,排煙熱損失(排煙熱損失增加較小)與灰渣物理熱損失增加,使得鍋爐效率降低[3-5]。
1.3 對(duì)污染物排放的影響
在一定的鈣硫摩爾比(Ca/S)下,增加石灰石投入量,SO2排放濃度降低,使得脫硫效率提高;NOx的生成主要與燃料氮的轉(zhuǎn)化和煤種有關(guān),所以NOx排放濃度變化不大,或者可以說(shuō)基本沒(méi)有變化;CO2生成量有一定的增加;CO的排放濃度略有增加,但隨鈣硫摩爾比的增加變化也不太明顯;由于石灰石中雜質(zhì)含量比較高,隨著石灰石量的增加,灰渣和飛灰含量增加,并成正比例的增加趨勢(shì)[3,6-7]。
以某電廠300 MW燃用煤矸石的CFB鍋爐為例。該鍋爐主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。各工況的煙氣排放成分及其實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如表2所示(注:該表中所指折算濃度是將測(cè)得的實(shí)際的氣體濃度折算成氧量為6%時(shí)對(duì)應(yīng)的值)。為便于對(duì)測(cè)量結(jié)果的分析,做以下假設(shè):給煤機(jī)出力穩(wěn)定,煤質(zhì)不變,石灰石種類不變,鍋爐在某一工況下運(yùn)行時(shí)穩(wěn)定。
表1 該鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
表2 對(duì)各工況的煙氣排放成分及結(jié)果
2.1 對(duì)燃燒產(chǎn)物的分析結(jié)果
隨石灰石量的變化,SO2折算濃度、脫硫效率、NOx折算濃度變化如圖1~3所示。
圖1 SO2濃度的變化
從圖1中可以看出,隨著石灰石量的增加,煙氣中的SO2濃度逐漸減少,但降幅逐漸變小。
圖2 計(jì)算脫硫效率的變化
圖2中可以發(fā)現(xiàn),隨著石灰石量的增加脫硫效率逐漸增加,當(dāng)石灰石的量為27 t/h左右時(shí),脫硫效率就接近平緩。顯然,當(dāng)石灰石的量增加到一定程度的時(shí)候,脫硫效率增加的趨勢(shì)逐漸降低,所達(dá)到的目的也就越來(lái)越小。
圖3 NOx濃度的變化
圖3的曲線可以看出,隨著石灰石量的增加,NOx的濃度變化幾乎呈線性的遞增趨勢(shì),但是總體的增加趨勢(shì)相對(duì)SO2增加不大。
在以上分析中,可以看出本試驗(yàn)分析結(jié)果與理論分析結(jié)果基本吻合,能很好地驗(yàn)證理論分析結(jié)果的正確性,為進(jìn)一步研究鍋爐效率奠定的基礎(chǔ)。
2.2 飛灰及灰渣質(zhì)量份額的分析結(jié)果
表3和表4分別列出了該爐渣樣和灰樣粒徑分布結(jié)果。
表3 渣樣粒徑分布
表4 灰樣粒徑分布
由上表可發(fā)現(xiàn),鍋爐灰渣的粒徑主要分布在<0.3 mm的范圍內(nèi),飛灰的粒徑主要分布在0.048~0.088 mm范圍內(nèi)。隨著石灰石量的增加,飛灰和灰渣都有不同程度的增加,使得物理熱損失增加。
2.3 鍋爐效率的分析結(jié)果
鍋爐效率計(jì)算式[9]:
(1)
式中:ηb為鍋爐效率;ΔQ為鍋爐的各項(xiàng)損失之和;Qr為燃料發(fā)熱量。
各項(xiàng)損失計(jì)算式:
ΔQ=Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7。
(2)
式中:Q2為排煙熱損失;Q3為化學(xué)不完全燃燒熱損失;Q4為機(jī)械不完全燃燒熱損失;Q5為散熱損失;Q6為灰渣物理熱損失(包括底渣物理顯熱損失);Q7為石灰石脫硫熱損失。
根據(jù)文獻(xiàn)[10]中Q6、Q7的計(jì)算式,計(jì)算出,增加石灰石,使得Q6、Q7增加相應(yīng)的百分比,鍋爐效率降低0.5~1.2個(gè)百分點(diǎn)。
文中通過(guò)對(duì)電廠300 MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)整石灰石量的試驗(yàn),來(lái)分析不同工況下對(duì)鍋爐性能的影響。
(1) 隨著石灰石量增加,煙氣中SO2濃度減少,從而使脫硫效率提高;NOx的濃度增加,相對(duì)SO2而言,變化趨勢(shì)較平緩。
(2) 灰的粒度主要分布在0.048~0.088 mm, 占到65.35%,其他檔顆粒所占份額較少;渣的粒度主要分布在<0.3 mm,占到36.94%,0.3~1.0 mm質(zhì)量份額分布相對(duì)均勻。
(3) 石灰石量增加,灰渣量和飛灰量有一定程度的增加,使得物理熱損失增加,鍋爐效率降低了0.5~1.2個(gè)百分點(diǎn)。
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Influence of CFB Boiler Performance with the Limestone Increase
WANG Xiao-long1,LI Han-bing1,2
(1. Hebei Electric Power Research Institute, Shijiazhuang 050021, China;2.School of Energy Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, Hebei Province, China)
CFB boiler has many characteristics, for example, the environmental performance and wide applicability of fuel. Desulfurizer is invested directly into the boiler is one of the most commonly and most effective method of desulfurization is used on CFB boiler. Limestone is the desulfurizer. Amount of limestone into the boiler that it impacts combustion products, boiler efficiency and emissions of pollutants of the boiler. Under the experimental research on a 300 MW CFB boiler, and analysis on the measured data,we can get some conclusions: first, With the increase of the amount of limestone, The desulfurization efficiency was increased, also the concentration of NOx, but compared with SO2, the trend of concentration of NOxis less flat. Second, the amount of ash and fly ash has been increased, Cause the loss of physical heat is increased, and the boiler efficiency is increased 0.5%~1.2%.
CFB boiler; Desulfurization; Limestone; Burn product; Boiler efficiency; Contaminant emission
2014-11-15
2014-12-19
王曉龍(1983-),男,河北保定人,碩士,工程師,主要從事火電廠仿真、脫硫及相關(guān)技術(shù)的研究。
10.3969/j.issn.1009-3230.2015.01.005
TK229.6
A
1009-3230(2015)01-0015-04