問:目前陶瓷廠原料車間中轉(zhuǎn)缸漿池越做越大了,有些廠家將漿池做到直徑10~12 m,高度8~9 m。當(dāng)漿料容量達1700 t時,漿料會出現(xiàn)沉淀或攪拌不均問題,請問潘工,這種情況對坯體質(zhì)量有哪些影響?
答:目前陶瓷廠的單窯生產(chǎn)拋光磚的產(chǎn)量,一般情況下大多數(shù)都能達到20000~30000 m2/天,故設(shè)計大容量漿池就是為了在滿足及適應(yīng)大產(chǎn)量需求的前提下,可以使足量的漿料充分得到陳腐與均化,避免出現(xiàn)因小漿池漿料存量不足而導(dǎo)致其性能不穩(wěn)定的問題。
根據(jù)調(diào)研,某陶瓷廠在使用大漿池時,由于攪拌機設(shè)計的不合理以及泥漿性能不穩(wěn)定等原因,導(dǎo)致漿料容易出現(xiàn)沉淀現(xiàn)象。當(dāng)時該陶瓷廠生產(chǎn)的超白拋光磚,在窯況正常情況下,出窯產(chǎn)品出現(xiàn)變形值不穩(wěn)定以及顏色、尺碼變化等不良現(xiàn)象,經(jīng)過對當(dāng)時的粉料以及漿料取樣化驗成份如表1~3所示。
分析原因:
1)主要是漿料分層導(dǎo)致上、中、下層漿料性能發(fā)生異變,從而導(dǎo)致在燒成曲線不變化的情況下,也會出現(xiàn)時段性的變形波動或坯體顏色變化的異?,F(xiàn)象。
2)我們在對另外一個配方漿料也按同樣檢測方法,在同一漿池上、中、下三點取漿化驗,檢測其成份相差并不大,由此可見,并不是所有大漿池的漿料都會出現(xiàn)漿料分層現(xiàn)象。
3)生產(chǎn)過程中,需要根據(jù)不同的漿料懸浮性而加以調(diào)整,避免產(chǎn)生觸變現(xiàn)象。
4)當(dāng)坯體底料不變的情況下,使用漿料上層鋁含量在17.2%左右的粉料時,出窯坯體的變形值要比正常時的變形值凸了,同時坯體發(fā)色會變紅暗色。
表1 正常生產(chǎn)時底、面粉料的主要化學(xué)成份
表2 漿池攪拌機停上60 min后取上層漿料、下層沉淀漿料的主要成份
表3 沉淀漿與正常漿料混合均化之后噴料,各粉倉取樣化學(xué)成份
5)當(dāng)坯體底料不變時,使用漿料下層鋁含量在15.70%左右的粉料時,出窯坯體的變形值要比正常時的變形值凹心變大了,尺碼偏大,同時拋后坯體發(fā)色變青白、毛孔多、容易吸污。
解決方法:
1)改善配方結(jié)構(gòu)及漿料性能,使之不容易沉淀,在保證漿料好過篩的前提下,可以考慮增加添加劑的使用量;
2)改善攪拌機的結(jié)構(gòu),使之達到攪拌而不分層狀態(tài);
3)漿池中加入壓縮氣管吹動或加裝循環(huán)泥漿泵,使?jié){料在湍流中均化而不分層;
4)采用多粉箱搭配送粉使用原則,使之減少波動幅度,以便穩(wěn)定生產(chǎn)。
5)設(shè)計與建造漿池時采用棱形漿池。
6)由上述事例可知,在漿池設(shè)計方面,建議保持一定高度后向?qū)挾确较虬l(fā)展,這樣會減少漿料分層的機會,利于穩(wěn)定生產(chǎn),減少機械故障。
7)在生產(chǎn)過程中需要多采集漿料和粉料的相關(guān)數(shù)據(jù),用數(shù)據(jù)去指導(dǎo)生產(chǎn),避免僅憑經(jīng)驗做事而多走彎路。