劉 勇,劉 亮,張 龍
(嫩江尼爾基水利水電有限責(zé)任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005)
尼爾基水庫主壩與左副壩連接處變形分析及修復(fù)處理
劉 勇,劉 亮,張 龍
(嫩江尼爾基水利水電有限責(zé)任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005)
文章對(duì)尼爾基水利樞紐主壩與左副壩連接處變形問題產(chǎn)生原因進(jìn)行簡單分析,對(duì)其采取拆除壩體至心墻與防浪墻脫空處;對(duì)心墻進(jìn)行重新澆筑,再恢復(fù)防浪墻、壩體等措施進(jìn)行修復(fù)。工程完工后,尼爾基水利樞紐再遇較大洪水時(shí),可以合理調(diào)度、調(diào)蓄洪水,不再受心墻脫空部分,安全隱患所困。希望相關(guān)部門在類似壩體施工過程中對(duì)壩體沉降問題引起重視。
不均勻沉陷;變形修復(fù);尼爾基水庫;黑龍江
尼爾基水利樞紐主壩與左副壩連接段長68.657m,樁號(hào)為1+478.833~1+547.490m。連接段內(nèi)設(shè)重力式混凝土連接墩,外形為四棱臺(tái)體,墩頂與主、副壩防滲體頂部同高,高程為218.50m?;炷吝B接墩頂部沿壩軸線方向長2m,寬4m,建于弱風(fēng)化花崗閃長巖中、上部,基礎(chǔ)防滲處理采用帷幕灌漿,并與主壩、左副壩基礎(chǔ)防滲帷幕連成整體。
2007年1月22日,尼爾基公司樞紐管理處技術(shù)人員巡視檢查發(fā)現(xiàn),“主壩與左副壩連接處(樁號(hào)1+536.59m)防浪墻結(jié)構(gòu)縫出現(xiàn)裂縫,上部開度75mm,下部開度55mm,結(jié)構(gòu)縫左右兩邊沉降差28mm?!?1月3日,“主壩壩面樁號(hào)1+536.59m處混凝土面板之間產(chǎn)生裂縫,最大裂縫寬度25 mm,沉降33mm。”11月10日,“樁號(hào)1+536.59 m混凝土面板處再次出現(xiàn)裂縫,此處裂縫寬度18 mm,沉陷差35mm;此處防浪墻出現(xiàn)裂縫,寬75 mm,沉陷高差30mm,上下游發(fā)生錯(cuò)位20mm?!?/p>
2009年6月,巡視檢查發(fā)現(xiàn),樁號(hào):1+537.59 m處:壩頂公路上、下游側(cè)混凝土路面板均已沉陷斷裂;該處防浪墻已產(chǎn)生明顯的相對(duì)位移。汛期高水位期間,尼爾基公司相關(guān)技術(shù)人員加強(qiáng)了巡視、觀測,2009年10月6日庫水位達(dá)到215.84m(接近正常蓄水位216m)的當(dāng)時(shí)歷史最高蓄水位,2010年9月9日庫水位達(dá)到215.69m,該部位未發(fā)生滲漏破壞,沒有發(fā)現(xiàn)異常。
2012年9月,尼爾基公司委托南京水利科學(xué)研究院對(duì)主壩與左副壩連接處(樁號(hào)1+539.3m,心墻軸線下游側(cè)0.2m處,鉆孔孔徑25.40mm)采用便攜式淺層取樣鉆機(jī)進(jìn)行局部鉆孔檢測實(shí)驗(yàn),重點(diǎn)檢測連接處防浪墻底板與下部心墻脫空可能性。檢測發(fā)現(xiàn),主壩混凝土防浪墻底座以下與瀝青混凝土心墻之間存在最大約10.7cm的脫空區(qū)。
2013年汛期,嫩江流域發(fā)生50年一遇大洪水,考慮到主壩與左副壩連接處存在安全隱患,水庫水位最高蓄至216.54m(設(shè)計(jì)洪水位218.15 m)。為了保障水庫合理調(diào)蓄洪水,有效利用來水,防止?jié)问录l(fā)生,排除安全隱患,修復(fù)變形,勢在必行。
從壩體建設(shè)期施工情況看,左副壩壩體于2003年9月13日開始填筑,2004年9月10日心墻及壩殼料填筑至218.70m高程;防浪墻施工于2005年6月11日施工,9月24日完工。可見防浪墻完工前,壩體約有一年的沉降時(shí)間,而這也是壩體沉降的主要時(shí)段。主壩導(dǎo)流明渠段(主壩與左副壩連接處主壩側(cè))心墻為碾壓式瀝青混凝土,最后一層為振搗式瀝青混凝土。瀝青混凝土心墻的施工與主壩壩體填筑同步進(jìn)行。碾壓式瀝青混凝土心墻施工于2004年9月27日開工(冬季停工),2005年6月20日完工。振搗式瀝青混凝土心墻(高程218.27~218.75m)于6月28日開始,7月15日結(jié)束。2005年7月23日壩頂防浪墻開始澆筑,至9月29日防浪墻施工完成??梢姡览藟仓旯で?,并沒有給主壩心墻及壩體預(yù)留足夠的沉降時(shí)間。防浪墻下土體沒有預(yù)留施工沉降時(shí)間,壩體填筑結(jié)束后就直接澆筑防浪墻,使得本應(yīng)在施工期發(fā)生的沉降“推遲”至竣工后,故出現(xiàn)壩體沉降變形是必然的。
為了保證主壩與左副壩防滲結(jié)構(gòu)的連續(xù)性,在兩壩防滲體間設(shè)有混凝土連接墩。該墩座落巖基上,墩頂沿壩軸線方向?qū)?.0m。主壩樁號(hào)1+ 535.59~1+549.59m段長為14m的防浪墻有2m坐落在該混凝土連接墩頂部,連接墩建基于基巖,該部位的防浪墻基本上沒有沉降,其余12m長坐落在主壩壩體上,根據(jù)前文所述,該部位的防浪墻必然會(huì)發(fā)生一定的沉降變形,因此,該14m長的防浪墻底板與心墻頂部脫空及樁號(hào)1+535.59m端部抬高的現(xiàn)象是可以理解的。
壩體脫空部位高程為218.5m(設(shè)計(jì)洪水位為218.15m),當(dāng)來較大洪水時(shí),為充分發(fā)揮尼爾基水利樞紐的調(diào)蓄洪水作用,最大限度的攔蓄洪水,保障下游人民生命財(cái)產(chǎn)安全,也保障壩體本身的安全,公司決定,對(duì)主壩與左副壩連接處變形問題進(jìn)行修復(fù)處理。
主壩與左副壩連接處壩體變形問題的修復(fù)主要分兩部分:一是拆除壩體至心墻與防浪墻脫空處;二是對(duì)心墻進(jìn)行重新澆筑,再恢復(fù)防浪墻、壩體等。
1)壩體拆除
壩體拆除采用機(jī)械配合人工拆除的方式,利用破碎錘破碎混凝土路面,挖掘機(jī)挖出壩殼料,開挖至防浪墻底板時(shí),為避免機(jī)械設(shè)備對(duì)瀝青心墻造成破壞采用人工配合風(fēng)鎬拆除。防浪墻拆除后現(xiàn)場揭示:脫空區(qū)域呈三角形,最大脫空位于主壩防浪墻與連接墩搭接處,最大脫空12cm,瀝青心墻與防浪墻連接的“z”型銅片止水被拉伸,但未脫離心墻。脫空長度約12m(不到一節(jié)防浪墻的距離)。左副壩防浪墻并無明顯脫空。
2)瀝青混凝土心墻重新澆筑
原瀝青混凝土心墻上部高程218.50m以下為高度60cm兩側(cè)帶砌塊的振搗式瀝青混凝土,預(yù)制塊有3層,砌塊高度20cm。此次瀝青混凝土心墻開挖深度為20cm,至脫空為0及底部無破損時(shí)結(jié)束,開挖時(shí)將松動(dòng)、開裂、破損的瀝青混凝土一并拆除。施工過程中,利用風(fēng)鎬人工鑿除心墻30 cm,表面鑿毛處理。表面處理達(dá)到平順、清掃干凈、無灰塵、無松動(dòng)瀝青混凝土。結(jié)合面清掃完成后,使用噴槍對(duì)瀝青心墻混凝土加溫。至瀝青混凝土表面出油,均勻涂刷一層稀釋瀝青。涂刷后,表面平整光滑,無流淌、鼓包現(xiàn)象,貼服牢靠。
澆筑前對(duì)瀝青混凝土心墻結(jié)合面進(jìn)行加溫處理,表面溫度不小于70℃。瀝青混凝土入倉溫度控制在140℃~150℃之間,人工平倉,先利用刀式振搗器振搗,然后使用手扶振動(dòng)夯進(jìn)行表面夯實(shí)。碾壓后,表面平整,有返油。
3)防浪墻、下游擋墻及壩殼料、壩頂路面恢復(fù)
混凝土澆筑:綁筋、支模后,采用商混凝土泵送跳倉澆筑,Φ50軟軸振搗捧振搗。成型后,由專業(yè)瓦工對(duì)混凝土表面進(jìn)行抹平、壓光處理。
壩殼料回填:使用振動(dòng)碾,分層碾壓,每層40 cm,碾壓完成后,采用核子密度儀檢測,每層合格后進(jìn)行下一層碾壓,直至壩頂高程220.7m。
4)按原貌恢復(fù)其它原有設(shè)施。
尼爾基水利樞紐主壩與左副壩連接處變形修復(fù)處理施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)采用建設(shè)期時(shí)的標(biāo)準(zhǔn),工程歷時(shí)3個(gè)月完工。工程完工后,尼爾基水利樞紐再遇較大洪水時(shí),可以合理調(diào)度、調(diào)蓄洪水,不再受心墻脫空部分(218.5m)安全隱患所困。希望在今后壩體施工過程中,引以為戒,對(duì)壩體沉降加以重視。
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2014-11-21