原中秋 袁平華
(山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司臨猗分公司山西臨猗044100)
煙氣脫硫系統(tǒng)改造
原中秋 袁平華
(山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司臨猗分公司山西臨猗044100)
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司(以下簡(jiǎn)稱臨猗分公司)煙氣脫硫系統(tǒng)2013年有一段時(shí)間沒(méi)有硫酸銨產(chǎn)品產(chǎn)出,造成煙氣帶出物增多、出現(xiàn)煙塵含量超標(biāo)的現(xiàn)象;尤其2013年12月底,脫硫塔出口氣中SO2質(zhì)量濃度602mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度480mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度226mg/m3,當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門下達(dá)了整改通知單。為此,請(qǐng)專家對(duì)脫硫工藝進(jìn)行調(diào)整。至2014年1月,煙氣脫硫系統(tǒng)明顯好轉(zhuǎn),脫硫塔出口氣中SO2質(zhì)量濃度178.26mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度35.15mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度1.20mg/m3,煙氣已能達(dá)標(biāo)排放。
硫酸銨晶體為無(wú)色斜方結(jié)晶或白色顆粒,飽和水溶液pH為5.5,溶液溫度稍微變化對(duì)硫酸銨的溶解度影響并不大。影響硫酸銨結(jié)晶的因素有:①反應(yīng)器的操作溫度;②母液的酸度,如pH;③母液中的雜質(zhì)易與硫酸銨飽和溶液形成穩(wěn)定的乳濁液,附著在晶體表面,阻礙了晶體生長(zhǎng),打破了固液平衡,使母液過(guò)飽和度升高,不僅使晶體強(qiáng)度降低,同時(shí)形成大量針狀晶核,迅速充滿溶液,破壞正常操作。
2.1 硫酸銨漿液pH過(guò)高
為了保證脫硫塔出口氣中SO2含量達(dá)標(biāo),增加氨水的加入量,使得硫酸銨漿液pH過(guò)高。由于硫酸銨水溶液呈酸性,在過(guò)高的pH條件下,硫酸銨更易溶解,使溶液的過(guò)飽和度升高,導(dǎo)致結(jié)晶困難、晶體難以成長(zhǎng),溶液中沒(méi)有形成硫酸銨晶體,出料困難;未能形成晶體的硫酸銨形成氣溶膠隨煙氣帶出,部分在煙囪煙道中析出,造成煙道中積存物過(guò)多,煙氣帶出物增多,煙氣抬升高度不夠。
2.2 氧化空氣量不足
每臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)風(fēng)量設(shè)計(jì)為40m3/h(標(biāo)態(tài)),按現(xiàn)實(shí)際運(yùn)行情況,必須2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)全開才能確保有硫酸銨晶體析出。由于溶液中灰塵的影響,降低了氧氣與亞硫酸銨接觸的機(jī)會(huì);在出不了產(chǎn)品的前提時(shí),氧化風(fēng)機(jī)功率明顯降低,從風(fēng)機(jī)電流就可明顯看出,風(fēng)機(jī)跳閘次數(shù)增多。在風(fēng)機(jī)檢修的情況下,漿液狀況惡化,因?yàn)榱蛩徜@晶體在氧化空氣量不足的情況下更難以成長(zhǎng),(NH4)2SO3,(NH4)2SO4及NH4HSO3形成氣溶膠隨煙氣被帶出,進(jìn)而分解或沉積,結(jié)果是煙氣中SO2和灰塵含量超標(biāo)。為此,增加氨水的加入量,造成了氨逃逸增多,進(jìn)而硫酸銨漿液pH升高。
2.3 灰塵的影響
由于75t/h和130t/h鍋爐電除塵器年久失修,除塵效率大大降低,導(dǎo)致帶入到脫硫系統(tǒng)的灰塵過(guò)多(超過(guò)設(shè)計(jì)值300mg/m3)。灰塵是影響硫酸銨結(jié)晶的主要雜質(zhì),阻礙晶體生長(zhǎng),打破了硫酸銨溶液中的固液平衡,溶液的過(guò)飽和度提高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)破壞正常操作工況。因?yàn)闊煔饷摿蛑饕揽康氖侨芤褐械?NH4)2SO3來(lái)吸收煙氣中的SO2;當(dāng)硫酸銨漿液中灰塵含量過(guò)高時(shí),漿液從噴頭中噴出時(shí)灰塵肯定不吸收SO2,當(dāng)漿液從上往下噴出時(shí),煙氣逆流而上,接觸到灰塵的煙氣SO2肯定無(wú)法去除。若開2層噴淋,灰塵過(guò)多時(shí)出口煙氣中SO2含量超標(biāo),有時(shí)必須開3層噴淋,即開3臺(tái)循環(huán)泵才能使SO2含量達(dá)標(biāo)排放。另外,在原料煤的煤質(zhì)變化時(shí),從電除塵器出來(lái)的氣體中灰塵含量肯定會(huì)有變化,此變化過(guò)大時(shí),會(huì)影響硫酸銨的生產(chǎn)操作,比如漿液的滴定量需要改變,出料時(shí)的固液比也需要視情況變化。這些需要在實(shí)際中進(jìn)行摸索,因?yàn)榱蛩徜@結(jié)晶是在一個(gè)動(dòng)態(tài)環(huán)境中完成的,氣相、液相和固相互相疊加。相對(duì)來(lái)說(shuō),煙氣的壓力和溫度變化的影響不大,主要是灰塵含量變化的影響?;覊m含量發(fā)生變化,要求操作調(diào)節(jié)也隨之變化,需要操作人員根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷,否則會(huì)造成溶液狀況的惡化?;覊m還會(huì)影響到硫酸銨產(chǎn)品的品質(zhì),使產(chǎn)品發(fā)黑發(fā)暗;由于結(jié)晶顆粒小、灰塵多,產(chǎn)品沒(méi)有光澤而呈灰色。
3.1 加氨位置的改變
控制好氨水的加入量,保證漿液pH不影響硫酸銨結(jié)晶。原使用pH試紙來(lái)檢測(cè)漿液pH,存在很大的不確定性,即取液的時(shí)間和位置難以把握,有時(shí)剛加入氨水馬上用試紙測(cè)pH,且取液口就在加氨水的位置,造成檢測(cè)出的pH偏高?,F(xiàn)將加氨水位置改至循環(huán)泵出口,因?yàn)榘彼菄娚涑鰜?lái),形成的扇面噴射流可使?jié){液pH更均衡。
3.2 用硫酸的滴定量來(lái)控制加氨量
用硫酸滴定硫酸銨漿液的方法:取一定量硫酸和甲基紅,甲基紅的pH變色范圍4.4(紅)~6.2(黃)。用試管量取一定量硫酸銨漿液,加入幾滴甲基紅,用硫酸來(lái)滴定,硫酸裝在有刻度的試管中,控制加入硫酸的滴定量。要使甲基紅變紅需要多少滴,需要通過(guò)實(shí)際操作、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)取得,因?yàn)椴煌瑵{液會(huì)對(duì)應(yīng)不同的硫酸滴定量。上述確定以后,如果外界條件沒(méi)有大的變化,不要輕易改變,否則會(huì)造成硫酸銨無(wú)法結(jié)晶或結(jié)晶不暢而使?jié){液狀況惡化,破壞正常操作。
3.3 增加氧化空氣
從目前情況看,氧化空氣量不足是關(guān)鍵問(wèn)題。原設(shè)計(jì)氧化空氣加入點(diǎn)在塔內(nèi)5.0m高處,因?yàn)檠趸Ч缓?,改為在塔?nèi)3.5m高處,即用帶小孔噴嘴的玻璃鋼管來(lái)引入空氣。雖然更接近氧化層,但阻力也相應(yīng)增大,羅茨風(fēng)機(jī)電流明顯高于加入點(diǎn)設(shè)在5.0m處時(shí),且風(fēng)機(jī)檢修次數(shù)增多。建議從擾動(dòng)泵出口,即原來(lái)加氨水的位置接1根空氣管,氣源來(lái)自于220t/h空氣壓縮機(jī),其出口壓力達(dá)0.6MPa,擾動(dòng)泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程為50m,相當(dāng)于0.5MPa,空氣壓力大于擾動(dòng)泵出口壓力??諝鈮嚎s機(jī)風(fēng)壓高于羅茨風(fēng)機(jī)(設(shè)計(jì)90kPa)風(fēng)壓,可使氣液接觸更加充分,因?yàn)槠涓拷趸瘜樱趸Ч麜?huì)更好。按現(xiàn)有管口管徑為DN50mm、空氣流速10m/s計(jì)算,計(jì)算得出空氣流量為70m3/h,可以有效增加氧化空氣量,即補(bǔ)充空氣量為11m3/min。為防止液體倒流入空氣罐,管道上可加設(shè)2只止逆閥和1只截止閥,在風(fēng)機(jī)沒(méi)有故障時(shí),可關(guān)閉閥門;在風(fēng)機(jī)檢修時(shí),打開閥門,調(diào)節(jié)方便,有效保證脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
控制好硫酸銨漿液的硫酸滴定量后,在外界條件沒(méi)有較大的變化情況下,出料較順利,每隔1d出料1次,因?yàn)榛覊m較多,硫酸銨成品呈灰色。與改造前相比,氨水消耗量明顯減少,原每班消耗氨水10m3左右,現(xiàn)每班只需6~7m3。產(chǎn)品硫酸銨可用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料,能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。從煙囪排出的煙氣顏色比以前淡,抬升高度也可以,改善了操作環(huán)境,在創(chuàng)造環(huán)保效益的同時(shí)還產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
2014-01-25)