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旋噴樁技術(shù)在鄭州地鐵盾構(gòu)脫困中的新應(yīng)用

2015-04-16 12:00王玉祥
隧道建設(shè)(中英文) 2015年9期
關(guān)鍵詞:砂層砂土膨潤土

劉 凱,王玉祥,陳 霞

(1.中鐵隧道股份有限公司,河南 鄭州 450001;2.聊城大學(xué)建筑工程學(xué)院,山東 聊城 252000)

0 引言

盾構(gòu)隧道施工進(jìn)入國內(nèi)多年,并在21世紀(jì)初得到廣泛應(yīng)用,但由于我國幅原遼闊,地質(zhì)情況復(fù)雜多變,盾構(gòu)受困問題始終伴隨著盾構(gòu)施工,如何快速、安全、經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)脫困,一直是盾構(gòu)隧道施工研究探討的重要問題。林存剛等[1]以杭州沿江大道運(yùn)河隧道工程泥水盾構(gòu)在粉砂地層掘進(jìn)為例,介紹了因刀盤被砂土附著束縛而無法轉(zhuǎn)動,盾構(gòu)被迫停機(jī)15 d,采取在刀盤前方土體地面開槽,通過高壓噴射水流切割刀盤束縛的砂土使其脫落,以消除附著砂土產(chǎn)生的附加扭矩,從而使刀盤脫困。杜闖東等[2]以廣州5號線某區(qū)間盾構(gòu)工程為例,介紹了采用水平壓密注漿加固技術(shù)實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)安全脫困。李輝等[3]以重慶6號線盾構(gòu)工程為例,介紹了爆破法盾構(gòu)脫困技術(shù)。趙毅[4]以引紅濟(jì)石輸水工程為例,介紹了雙護(hù)盾TBM超前化學(xué)灌漿脫困施工技術(shù)。宋曉業(yè)[5]以沈陽地鐵1號線盾構(gòu)區(qū)間工程為例,介紹了采用旋噴樁對刀盤周邊加固,然后進(jìn)行開艙實(shí)現(xiàn)脫困。文獻(xiàn)[6-12]分別介紹了砂卵層袖閥管注漿盾構(gòu)脫困技術(shù),刀盤改造與渣土改良脫困技術(shù),爆破卡盾殼脫困技術(shù),啟用超挖刀并增加輔助油缸脫困技術(shù),帶壓換刀脫困技術(shù)等。上述研究均未涉及采用惰性漿液旋噴樁技術(shù)對地層進(jìn)行改良,對膨潤土旋噴樁用于盾構(gòu)脫困的更是未提及。

本文以鄭州地鐵2號線北環(huán)路站—東風(fēng)路站區(qū)間,右線隧道在富水粉細(xì)砂層掘進(jìn)施工時(shí),因長時(shí)間停機(jī),出現(xiàn)盾構(gòu)刀盤被砂土沉積附著造成刀盤被卡受困為實(shí)例,提出在地面上通過將旋噴樁漿液調(diào)整為惰性膨潤土漿,采用地面非開挖方式,用高壓漿切割刀盤束縛的砂土的同時(shí),填充改良周邊地層減緩粉細(xì)砂沉積速度,使盾構(gòu)刀盤附著的沉積砂土與膨潤土漿液混合,增大砂粒間孔隙,減小周邊地層對刀盤的束縛力,從而使盾構(gòu)刀盤脫困。

1 工程概況

北環(huán)路站—東風(fēng)路站區(qū)間盾構(gòu)依次穿越東風(fēng)路下穿隧道(規(guī)劃中)、東風(fēng)渠、側(cè)穿東風(fēng)渠橋樁、河南省水利學(xué)校1#和3#學(xué)生公寓以及汽車北站過街天橋,到達(dá)北環(huán)路站,拆機(jī)、吊出。區(qū)間線路全長825.27雙線延米(YDK14+135.100 ~ +960.370),設(shè)3組平面曲線,半徑為1 200、800、1 000 m,線間距為13~15.5 m,線路縱坡設(shè)計(jì)為“V”型坡度,最大坡度為28‰,最小坡度為2‰,區(qū)間最大埋深為19 m,最小埋深為10 m。本區(qū)間掘進(jìn)施工采用中鐵X號土壓平衡盾構(gòu),刀盤直徑為6 280 mm,盾殼直徑為6 250 mm,額定扭矩為4 377 kN·m,脫困扭矩為5 225 kN·m,最大推力為31 650 kN,鉸接采用主動式鉸接,總拉力為7 340 kN。

本區(qū)間隧道主要穿越〈4-3〉細(xì)砂層,局部〈3-1〉粉土層及〈4-1〉粉土層,粉土、粉質(zhì)黏土、粉砂層,穩(wěn)定性差;第四系沖積至洪積砂層及粉土層為主要潛水含水層,富水程度中等。水位埋深為3.5~7.8 m。盾構(gòu)區(qū)間車站端地質(zhì)縱斷面如圖1所示。

2 盾構(gòu)受困經(jīng)過與原因分析

2.1 盾構(gòu)受困經(jīng)過

2014年4月4日進(jìn)行北環(huán)路站—東風(fēng)路站區(qū)間右線盾構(gòu)始發(fā)。4月6日,盾構(gòu)在安裝完成第+3環(huán)(刀盤已出端頭加固區(qū)1.5 m)管片后,停機(jī)注漿封堵洞門,停機(jī)注漿共12 h。完成洞門封堵注漿后,4月7日5:30恢復(fù)掘進(jìn),發(fā)現(xiàn)刀盤被卡無法轉(zhuǎn)動,隨后啟動脫困扭矩,但仍無法脫困。立即組織相關(guān)人員討論,結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)及現(xiàn)場盾構(gòu)實(shí)際情況制定出以下方案:首先采取螺旋輸送機(jī)出渣降低土艙壓力,并用脫困扭矩連續(xù)正反轉(zhuǎn)擺動刀盤,擺動幅度始終在1°以內(nèi),無法增大刀盤擺動幅度;后又嘗試在土艙注入膨潤土置換出渣,并通過膨潤土孔在刀盤前方壓入膨潤土,同時(shí)用脫困扭矩連續(xù)正反轉(zhuǎn)擺動刀盤,始終無法脫困。通過長時(shí)間多次嘗試,依靠盾構(gòu)自身仍無法脫困,必須采取其他輔助措施進(jìn)行脫困。

圖1 盾構(gòu)區(qū)間車站端地質(zhì)縱斷面圖(單位:m)Fig.1 Geological profile of running tunnel close to Metro station(m)

2.2 受困原因分析

2.2.1 刀盤前方出現(xiàn)異物卡刀刀盤前方出現(xiàn)異物卡刀盤,是盾構(gòu)掘進(jìn)受困常見原因。針對本次情況,通過查詢掘進(jìn)記錄,停機(jī)前刀盤轉(zhuǎn)速與扭矩正常,停機(jī)期間間歇轉(zhuǎn)動刀盤3次,刀盤轉(zhuǎn)動正常,可排除刀盤前方出現(xiàn)異物卡刀。

2.2.2 土艙竄入漿液固結(jié)刀盤盾構(gòu)始發(fā)掘進(jìn),盾殼全部進(jìn)入土體后,區(qū)間管片尚有2環(huán)在盾殼內(nèi),需掘至第3環(huán)時(shí),第1環(huán)管片才脫出盾殼與周邊土體接觸,此時(shí)要停機(jī)注漿,對管片與洞門及周邊土體進(jìn)行封堵與填充,才能保證后續(xù)掘進(jìn)正常保壓。在停機(jī)注漿期間,有部分漿液竄入土艙將刀盤固結(jié),存在極大可能性。通過查詢掘進(jìn)記錄,注漿壓力控制在0.3 MPa內(nèi),且注漿期間土艙與刀盤前土壓未出現(xiàn)增高現(xiàn)象;停機(jī)前刀盤轉(zhuǎn)速與扭矩正常,停機(jī)期間間歇轉(zhuǎn)動刀盤3次,刀盤轉(zhuǎn)動正常;采取螺旋輸送機(jī)出渣降低土艙壓力時(shí),渣樣未見有漿體固結(jié)土塊。因此,判定土艙竄入漿液固結(jié)刀盤卡刀可能性較小。

2.2.3 刀盤周邊砂層沉積固結(jié)束縛刀盤從地質(zhì)勘查資料地質(zhì)縱斷面圖可以看到,卡刀處刀盤中部以下全部位于〈4-3〉細(xì)砂層,掘進(jìn)時(shí)刀盤前方會連續(xù)加入水、泡沫、膨潤土等渣土改良材料,刀盤轉(zhuǎn)動對砂層進(jìn)行攪拌,砂層處于運(yùn)動狀態(tài),大大增加砂層的孔隙率,砂層較為疏松,對刀盤的束縛力較小。停機(jī)注漿期間,刀盤處于間歇性轉(zhuǎn)動狀態(tài),且渣土改良材料加入量也較少,砂層較長時(shí)間處于靜止?fàn)顟B(tài),逐漸失水沉積固結(jié)在刀盤周邊,隨著時(shí)間增加沉積量加大,砂層孔隙率逐漸減小,地層對刀盤的束縛力逐漸增大,最終導(dǎo)致刀盤啟動所受約束力總和大于盾構(gòu)設(shè)計(jì)脫困扭矩,盾構(gòu)刀盤卡刀無法正常轉(zhuǎn)動。

綜合以上因素,最終可以判定:盾構(gòu)刀盤周邊砂層沉積固結(jié)加大了刀盤束縛力,這是盾構(gòu)受困卡刀的最主要因素。

3 盾構(gòu)脫困方案

由上述分析可知,要使盾構(gòu)脫困,必須采取措施減小盾構(gòu)刀盤周邊砂層對刀盤的束縛力。按照常規(guī)方法需人工清艙及人工清除刀盤周邊附著砂土,常見的可選擇方案有:帶壓進(jìn)艙人工清除、在刀盤前方開槽或施作豎井開挖清除等。以上常規(guī)方案成功案例與成熟經(jīng)驗(yàn)較多,但施工工期均需15 d以上,且施工費(fèi)用高,并存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。而該區(qū)間須在6月底前完成,工期緊張,常規(guī)方案無法滿足。

3.1 方案確定

常規(guī)方案無法滿足工期需要,必須采用一種地面非開挖方案實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)脫困。通過查找國內(nèi)相關(guān)工程案例,各方咨詢,最終制定出如下方案:在刀盤前方打孔,然后通過旋噴機(jī)下鉆,噴射高壓膨潤土漿液,切割刀盤束縛的砂土的同時(shí),使膨潤土漿液對砂層(土體)進(jìn)行置換與融合,減緩粉細(xì)砂沉積速度,使盾構(gòu)刀盤附著的沉積砂土形成懸浮狀態(tài),增大砂粒間孔隙,從而使盾構(gòu)刀盤脫困。

3.2 孔位布置

三管旋噴樁,成樁樁徑可達(dá)0.8~1.0 m,盾構(gòu)刀盤直徑6 280 mm,在刀盤前40~50 cm處,沿刀盤橫斷面布置6個(gè)孔位,中間中心刀處(該刀伸出刀盤面板0.45 m)注意實(shí)測位置,避免引孔時(shí)鉆到刀盤。在中心刀兩側(cè)各布3個(gè)孔,中心刀兩側(cè)兩孔間距為1.5 m,其余孔間距為1.0 m。膨潤土施噴孔位布置示意如圖2所示。

3.3 漿液配置

膨潤土制備嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行,每m3膨潤土漿液內(nèi),膨潤土∶水∶CMC∶純堿(質(zhì)量比)=200∶900∶1∶2,制備完成的膨潤土需不間斷通氣并膨化12 h以上,使?jié){液充分膨化。

3.4 膨潤土漿液旋噴

實(shí)際測算刀盤位置,按照布孔方案在地面放樣孔位,鉆機(jī)就位成孔,鉆孔深度至刀盤最底部50~80 cm為宜,鉆進(jìn)到位后開始提升噴射膨化后膨潤土漿液,提升速度為10~12 cm為宜,噴射至刀盤頂部50~80 cm即可。施工時(shí)應(yīng)跳孔施工,一序施工完成后,開始進(jìn)行試擺刀盤脫困,邊二序施工邊擺刀盤,可在最短時(shí)間內(nèi)脫困。實(shí)際施工按圖2編號順序(即1#—6#)進(jìn)行跳孔施工,在施工完成第4孔(即4#)膨潤土旋噴后,啟動脫困扭矩順利脫困,刀盤恢復(fù)轉(zhuǎn)動。2014年4月9日,北環(huán)路站—東風(fēng)路站區(qū)間右線盾構(gòu)開始恢復(fù)掘進(jìn)。膨潤土旋噴樁地面非開挖盾構(gòu)脫困技術(shù),在本案例中得到成功實(shí)施印證。

圖2 膨潤土旋噴孔位布置示意圖Fig.2 Layout of jet grouting holes

3.5 后期地面沉降情況

根據(jù)2—9環(huán)地表監(jiān)測情況,盾構(gòu)通過后最終最大沉降為 -7.17 mm,最大日沉降為 -4.73 mm,該工藝對盾構(gòu)后期掘進(jìn)施工安全影響較小。

3.6 經(jīng)濟(jì)分析

在該案例中,盾構(gòu)脫困歷時(shí)2 d,共施工4根膨潤土旋噴樁,鉆孔17×4=68 m,實(shí)樁8×4=32 m,按目前市場旋噴樁價(jià)格,空樁50元/m,實(shí)樁300元/m,本次脫困所需費(fèi)用為50元/m×(68-32)m+300元/m ×32 m=11 400元。與常規(guī)方案相比,不算常規(guī)方案實(shí)施的直接費(fèi)用,僅因其工期長帶來的間接成本(若按工期15 d,正常盾構(gòu)項(xiàng)目日常工費(fèi)、設(shè)備、水電等正常維持費(fèi)用 2萬元/日來計(jì)算,15日 ×2萬元/日=30萬元),就遠(yuǎn)高于本方案。膨潤土旋噴樁地面非開挖盾構(gòu)脫困技術(shù),存在良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)論與建議

盾構(gòu)在施工過程中,存在較多不確定因素造成非正常停機(jī),若不能及時(shí)修復(fù)掘進(jìn),在富水砂層中長時(shí)間停機(jī),極易造成盾構(gòu)刀盤(甚至是盾體)被砂土沉積附著被困。結(jié)合本案例,可以看出膨潤土旋噴樁盾構(gòu)脫困技術(shù),可通過地面非開挖方式,有效快速解決富水砂層盾構(gòu)脫困問題,具備較好的實(shí)用性,且功效快、安全性高、經(jīng)濟(jì)性好,該技術(shù)可在今后的富水砂層盾構(gòu)、大型頂管施工中進(jìn)行推廣驗(yàn)證。該技術(shù)在施工中存在以下問題:1)旋噴樁施工設(shè)備用電負(fù)荷較大,距項(xiàng)目較遠(yuǎn)時(shí),施工用電較為困難;2)在市內(nèi)道路、綠化等非項(xiàng)目場地施工時(shí),文明施工難度大,必須做好防漿液竄冒措施;3)施工前應(yīng)對引孔區(qū)域地下管線進(jìn)行充分調(diào)查,避免造成損壞,在噴漿過程要對周邊特別是雨水、污水、強(qiáng)弱電井排管進(jìn)行巡查,防止高壓漿涌入造成堵塞、污染破壞。

在富水砂層盾構(gòu)施工中,應(yīng)在刀盤前加入足夠的膨潤土、泡沫劑等渣土改良材料,且要保證不超過40 min轉(zhuǎn)動刀盤一次,必要時(shí)盾殼四周也需注入膨潤土,這樣可有效防止盾構(gòu)被困。

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