張慶香 陶清金
我公司的主要產(chǎn)品是自卸車,客戶給公司的訂單要求主要是廂內(nèi)長、寬、高尺寸,在保證了廂內(nèi)尺寸的同時,由于車廂底板面積大,且底板上加強槽板多,焊縫多(其焊接結(jié)構(gòu)見圖1),焊接變形過大,從而導(dǎo)致車廂外形看起來比較歪斜。每年為此產(chǎn)生的售后服務(wù)費用高達幾萬元。公司為解決這個難題想盡了辦法,確定在車廂合攏時進行整形處理,但收效甚微,不但增加了車廂合攏的難度,而且錘砸棍撬,嚴重影響了車廂的外觀質(zhì)量。我們現(xiàn)場技術(shù)人員決定從根本上解決這個問題,減少自卸車車廂底板的焊接變形量,達到底板制作的技術(shù)工藝要求,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費用,滿足用戶的要求。
自卸車車廂底板焊接工藝要求:車廂底板長度≤6 000mm,平面度≤6mm;底板長度≥6 000mm,平面度≤9mm。而實際狀況是車廂底板平面度大都在15~30mm,底板前端兩側(cè)尤其突出(見圖2),不僅嚴重影響了車廂合攏的質(zhì)量,而且大大增加了車廂合攏的工作量。
針對車廂底板焊接變形的問題,我們小組在對現(xiàn)場實際情況進行調(diào)查的基礎(chǔ)上,收集了大量的資料,并對掌握的信息進行了全面認真的研究。綜合分析了各方面的因素得出如圖3所示的焊接變形因果關(guān)系。
圖1 底板焊接結(jié)構(gòu)
圖2 底板焊后變形情況
現(xiàn)場技術(shù)人員根據(jù)車廂底板焊接變形對因果關(guān)系進行了分析,確認要因如附表所示。
由于焊接應(yīng)力的原因,在焊接自卸車車廂底板時,需在底板中間加墊板壓緊再進行焊接,所以墊板厚度如果調(diào)整不好,就會加大底板的焊接變形量。而裝夾工具不匹配,就會使底板容易產(chǎn)生變形的位置得不到有效控制。
(1)通過對大量車廂底板焊接變形量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),變形量大多在15~20mm之間。我們通過反復(fù)試驗,最終確定墊板厚度為(18±2)mm。當?shù)装搴附訒r,在底板前端主縱梁下墊兩塊厚度為18mm的墊板,和底板寬度等長的一根壓板把主縱梁與橫梁一塊壓住,在焊接完成冷卻后再松開壓板,兩邊回彈后,在同一軸線上左、中、右直線度小于3mm,完全符合工藝技術(shù)要求。
(2)我們分析發(fā)現(xiàn)底板變形最大的部位主要集中在最前端兩側(cè),造成這樣的原因是這兩處離液壓缸著力點較遠,而且有些車型底板主縱梁之間沒有加強橫梁,從而在焊接時造成了前端兩側(cè)嚴重變形,變形量大都在15~20mm。所以我們設(shè)計制作了一套防底板焊接變形復(fù)合壓板(見圖4),目的就是把底板焊接變形控制在最小范圍內(nèi)。其原理如下:在底板液壓缸支座焊接處壓一個梯形狀橫壓板,橫壓板兩側(cè)90°連接兩根豎壓板,豎壓板前端兩側(cè)各焊接一個螺紋壓桿,橫壓板中間壓在底板主縱梁上,兩根豎壓板壓在底板橫梁上,豎壓板前端兩個螺紋壓桿壓在底板前端兩側(cè),這樣焊接既保證了主縱梁不變形,又能保證底板前端兩側(cè)不變形,而底板后端有后尾梁固定,變形很小,這樣就保證了底板前后左右保持在一個平面內(nèi)。通過驗證,效果非常明顯,車廂底板平面度完全能夠保持在6mm以內(nèi),完全符合工藝技術(shù)要求,使用復(fù)合壓板焊接的底板效果如圖5所示。
經(jīng)檢驗焊接后的自卸車車廂底板實測分析,焊接變形預(yù)防措施切實可行,焊接變形控制在技術(shù)規(guī)范要求的范圍之內(nèi), 能夠保證裝配精度要求,達到了檢驗要求和預(yù)期效果。既提高了生產(chǎn)效率,降低了成本,又取得較好經(jīng)濟效益。
圖3 車廂底板焊接變形因果分析
車廂底板焊接變形要因分析
圖4 復(fù)合壓板工作效果
圖5 使用復(fù)合壓板焊接出的底板效果