張婉青
(南京工業(yè)職業(yè)技術學院機械工程學院,江蘇 南京210046)
水廠實現(xiàn)自動化的根本目的是提高生產(chǎn)的可靠性和安全性,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗和高效供水,獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。而在20世紀90年代初,在水廠自動化設計中,過分依賴進口設備,導致系統(tǒng)投資居高不下,性價比不高,在生產(chǎn)運行中也沒有得到很好的實施。同時在自動化運行過程中,常常出現(xiàn)設備誤動作或故障的現(xiàn)象,需要自動化設計工作中加強控制系統(tǒng)可靠性,提高控制程序智能化程度。因此,目前國內(nèi)的許多水廠都面臨著升級改造的建設任務。本文針對以上問題,對江蘇某水廠的自動化控制系統(tǒng)提出了改造方案,并付諸實施。
水廠自控系統(tǒng)采用分布式集散控制系統(tǒng),即由中控室操作站組成的上位管理級,和由現(xiàn)場各PLC站分控站及現(xiàn)場在線測量儀表組成的現(xiàn)場管理級?,F(xiàn)場各種數(shù)據(jù)通過分控室分布式集散控制系統(tǒng)采集,并通過高速工業(yè)以太網(wǎng)傳送到中控室操作站集中監(jiān)視和管理。同樣,中控室監(jiān)控主機可通過高速工業(yè)以太網(wǎng)傳送控制命令到分控室現(xiàn)場分布式集散控制系統(tǒng)的測控終端,實施各單元的分散控制。
現(xiàn)場設備設三級控制:就地、現(xiàn)場PLC站(包括工藝設備配套控制設備)、水廠中控室?,F(xiàn)場PLC站、水廠中控室級均設有“手動/自動”兩種控制方式,就地控制級設有“就地/遙控”兩種方式。現(xiàn)場PLC站與中控室控制優(yōu)先權,以“申請優(yōu)先”的方式,通過程序確定,為無擾動切換。
當中控室監(jiān)控設備發(fā)生故障,不影響水廠的運行,操作人員可通過各現(xiàn)場PLC站按預先設置的運行模式來監(jiān)控水廠的運行;當現(xiàn)場PLC站發(fā)生故障時,可通過就地控制級上的“就地/遙控”選擇開關切換實現(xiàn)就地手動操作。
當廠級數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡出現(xiàn)故障時,各現(xiàn)場PLC站可獨立完成本站的監(jiān)控任務,使水廠的凈水生產(chǎn)流程仍能正常運行。
(1)信息處理功能:即生成全廠工藝流程、變配電系統(tǒng)實時動態(tài)圖,提供實用、清晰、友善、中文化的人機界面,生動形象地反映工藝流程、變配電系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù),完成報警、歷史數(shù)據(jù)、歷史趨勢曲線的儲存、顯示和查詢。生成、打印各類生產(chǎn)運行管理報表。
(2)設備的控制功能:即在基于圖形和中文菜單的方式上,操作人員在中控室操作員站通過鍵盤或鼠標對現(xiàn)場PLC站的控制參數(shù)進行在線修改。在下級釋放控制優(yōu)先權的情況下,對生產(chǎn)過程進行廠一級的控制。具有計算機輔助調(diào)度功能,可根據(jù)出廠壓力自動提出配泵方案。
(3)通訊功能:中控室監(jiān)控系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進行通訊,如與各現(xiàn)場控制單元、與自來水公司調(diào)度中心、與水廠MIS系統(tǒng)(預留)之間的通訊。
(4)故障處理和報警功能:本系統(tǒng)具有監(jiān)視生產(chǎn)過程、設備狀態(tài)及運行參數(shù)變化的能力,并對越限超時等報警進行相應的安全處理。
現(xiàn)場各PLC站自動連續(xù)監(jiān)測所轄區(qū)域各儀表檢測參數(shù)和設備運行狀況,并通過中間繼電器或現(xiàn)場工業(yè)總線,對系統(tǒng)的工藝設備進行開停、流量變化等控制。通過現(xiàn)場工業(yè)總線與主要工藝設備配電回路電力智能儀表通訊,接收主要設備運行時的電流、有功功率、有功電度等電氣參數(shù)信號。
在現(xiàn)場PLC站所配彩色觸摸屏上動態(tài)實時顯示相關工藝流程、各主要工藝設備運行狀態(tài)、工藝參數(shù),使生產(chǎn)管理人員掌握當前生產(chǎn)運行情況。
現(xiàn)場PLC柜負責向所轄區(qū)域內(nèi)的儀表供電。
PLC站主要包括提升泵房PLC站、活性炭濾池PLC主站及各濾格PLC子站、臭氧車間PLC主站及預臭氧池遠程站等。由于篇幅關系,重點介紹活性炭濾池PLC主站及各濾格PLC子站的設計。
活性炭濾池PLC主站主要包括對氣沖鼓風機、出口閥門、沖洗泵、沖洗泵出口閥門等監(jiān)控。對鼓風機出口壓力、總管壓力、沖洗水泵出口壓力、吸水池水位、出水總管流量的實時檢測。上述I/O信號通過活性炭濾池PLC主站的輸入/輸出模塊接入,智能電量表可接入該站的MODBUS通訊模塊。
濾格PLC子站主要包括對各濾格進水閥、出水閥、水沖閥、氣沖閥、排水閥、排氣閥等監(jiān)控。對液位計、出口壓力表及整個濾池出水水質(zhì)儀表的實時檢測。上述I/O信號通過活性炭濾池各濾格PLC子站的輸入/輸出模塊接入。
鼓風機及其閥門協(xié)調(diào)連動運行:啟動——開放空閥至全開——啟動鼓風機至正常運行——打開出口閥門至全開——關閉放空閥至全關——連動啟動完成;停止——停鼓風機——關閉出口閥全關——開放空閥至全開——連動停泵完成。
水泵及其出口閥門協(xié)調(diào)連動運行:啟動——關閉閥門至閥門全關——啟動水泵至水泵正常運行——打開閥門至全開——連動啟動完成;停止——關閉閥門至閥門全關——停水泵——連動停泵完成。
鼓風機及其閥門的連動控制一步化開啟流程如圖1所示。
本項目是在江蘇某水廠自控系統(tǒng)的基礎上,增加深度處理的控制系統(tǒng),并且融入原有的控制系統(tǒng),使之成為一個有機的整體。整個改造設計包括在水廠原有中控室增加一臺工程師/操作員站,負責擴建系統(tǒng)的后臺管理,并對中控室原有后臺系統(tǒng)進行完善,滿足擴建后全廠的運行需求。
圖1 鼓風機及其閥門連動控制一步化開啟流程圖
在生產(chǎn)現(xiàn)場新增提升泵房PLC1,炭濾池PLC2,臭氧車間PLC3;在炭濾池PLC2下掛濾格子站PLC10個,在臭氧車間PLC3下掛預臭氧遠程I/O站。經(jīng)過改造后的自動控制系統(tǒng),遵循了安全可靠及經(jīng)濟的原則,將自動化技術和制水工藝有機地結(jié)合,較大地提高了該水廠的自動化水平。
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