范志堂,王士華,李洪杰,李 軍,胡繼周
(1.寶雞秦源煤業(yè)有限公司,陜西 寶雞721200;2.徐州吉安礦業(yè)科技有限公司,江蘇 徐州221008)
在全國國有重點煤礦中存在煤炭自燃的礦井占礦井總數(shù)的56%,因煤炭自燃而引起的火災占礦井火災總數(shù)的90%~94%〔1-4〕。近年來,隨著采深的加大,工作面圍巖賦存條件趨于復雜,特別是開采易自燃煤層的大傾角綜放工作面采空區(qū)遺煤增多,綜采工作面重型設(shè)備回撤周期長,也容易造成采空區(qū)遺煤自然發(fā)火〔5-6〕。
N104綜放工作面位于秦源煤業(yè)礦井北翼采區(qū),該工作面上部和下部為未開拓區(qū),以北為皮帶下山、軌道下山和回風下山,以南為煤層變薄區(qū)。工作面標高為+360m~+450m,地面標高為+985m~+1010m。工作面切眼長度123m,共布置84架液壓支架。N104工作面平均煤厚為6.0m,煤層傾角28°~32°,平均傾角30°,工作面采高2.5m,放頂煤高度3.5m。工作面所采3#煤層為易自然發(fā)火煤層,自然發(fā)火期一般為3~6個月,最短自然發(fā)火期只有12天。工作面采用U型通風方式,即下順槽進風,上順槽回風,工作面正?;夭善陂g需要風量約894m3/min。N104工作面布置情況見圖1。
圖1 N104工作面布置
N104工作面于2015年4月3日開始鋪網(wǎng)上繩;4月12日~4月22日擴刷大棚,擴刷大棚期間工作面回風流中CO濃度穩(wěn)定在15×10-6左右;4月23日~5月3日工作面進行面內(nèi)浮煤清理,拆除轉(zhuǎn)載機、破碎機、煤機等拆除支架前期準備工作。準備期間,工作面回風流中CO濃度緩慢升高至20×10-6左右。5月4日夜班工作面開始拆除第1架過渡支架,至5月6日夜班工作面下端3架過渡支架拆除完畢,用時3天。在拆除工作面下端3架過渡支架過程中,工作面回風流中CO濃度升高較快,由20×10-6上升至223×10-6。5月7日8點15分,工作面回風流中CO濃度瞬時達到245×10-6,期間35#支架架后CO濃度最高21×10-4,65#支架16×10-4,75#支架2×10-3,且35#支架架后出現(xiàn)淡淡藍煙。
(1)N104工作面2月份推進35m,3月份推進42m,推進距離均小于60m,推進速度均較慢。
(2)距停采線30m時,工作面架后遺煤沒有放凈,采空區(qū)留有大量遺煤。
(3)工作面推采至停采線附近時,工作面架后11m左右未放頂煤,致使架后采空區(qū)停采線附近留有大量遺煤。
(4)下出口巷道頂板支護質(zhì)量較差,破碎較為嚴重,下出口斷面小,大量漏風風流經(jīng)下巷隅角破碎頂板裂隙進入采空區(qū),擴大了采空區(qū)遺煤氧化范圍。
(5)經(jīng)中國礦業(yè)大學做的煤氧化動力學測試,煤層最短自然發(fā)火期只有12天。工作面自4月3日鋪網(wǎng)上繩,至5月3日開始回撤支架,回撤準備周期1個月,大大超過了煤層最短自然發(fā)火期,致使采空區(qū)遺煤氧化升溫加劇。
(6)工作面回撤期間仍采用上行通風方式。工作面下部過渡支架回撤后,架頂煤體垮落,造成工作面下部通風風阻增大,大量風流經(jīng)工作面下部煤體垮落空間進入采空區(qū),使采空區(qū)遺煤氧化加劇。
(7)工作面停采前所采取的預防性防火措施,雖然起到了一定的防火作用,但架前鉆孔、高位鉆孔終孔位置僅位于架后3~5m,防滅火材料覆蓋范圍較小,架間插管注水也對防滅火材料起到了一定的不良影響。
(8)高位鉆孔灌注三相泡沫時,添加的黃土容易爆管子,且容易堵塞灌漿管道。灌注的防滅火材料在采空區(qū)擴散范圍較小,且容易堵管,高位鉆孔不能充分利用,致使高位鉆孔利用率偏低。
根據(jù)回撤初期35#支架架后CO濃度達到21×10-4,65#支架16×10-4,75#支架2×10-3,且35#支架架后出現(xiàn)淡淡藍煙的實際情況,結(jié)合工作面其它測點氣體分析數(shù)據(jù),初步推斷工作面內(nèi)25?!?0#支架、51~76#支架架后采空區(qū)遺煤氧化加劇,其中25?!?3#支架架后采空區(qū)為重點防滅火區(qū)域,且架后采空區(qū)遺煤氧化加劇升溫區(qū)域距離工作面10m以外。
針對N104工作面回撤初期出現(xiàn)的煤層氧化情況,主要采取了以下綜合防滅火措施。
(1)調(diào)整通風系統(tǒng)
在工作面下口向外施工兩道調(diào)節(jié)墻,一道板墻,一道袋子墻。在N104工作面回風巷甩道口外的北翼軌道下山布置兩部局部通風機,一用一備。風筒沿工作面回風巷延接到工作面內(nèi)對工作面進行局部正壓通風。調(diào)整后的工作面通風系統(tǒng)見圖2。開啟局部通風機向工作面供風,風筒出風口風量為191m3/min,工作面下巷全負壓通風風量86m3/min,工作面上巷回風風量280m3/min。
圖2 調(diào)整后通風系統(tǒng)
(2)延深架前鉆孔注普瑞特
根據(jù)初步推斷的采空區(qū)遺煤氧化區(qū)域,利用原31#、33#架前鉆孔,繼續(xù)使用巖石電鉆延深鉆孔,延深后鉆孔終孔位于煤層頂板架后采空區(qū)15m左右。31#架前鉆孔延深施工完畢后隨即連接了普瑞特注漿系統(tǒng)。
(3)5月15日早班,將下巷袋子調(diào)節(jié)墻改為封閉墻,對墻體進行噴涂、抹面,通過N105甩道接入的局部通風機向下巷供風。此時工作面內(nèi)的供風全由上巷局部通風機通過面內(nèi)風筒進行供風,風筒出風口風量約200m3/min。5月18日早班緊挨袋子墻砌筑一道磚墻,5月21日~23日在距全負壓通風口5m處,對下巷施工雙層料石永久封閉墻,中間用黃土充填,并將墻內(nèi)的措施孔和觀測孔延伸至料石墻外,停止下巷局部通風機。
(4)繼續(xù)通過下巷預埋管道向采空區(qū)24小時灌注氮氣降低采空區(qū)氧氣含量。注氮機產(chǎn)生的氮氣利用氣相色譜儀取樣分析,確保氮氣濃度高于97%。井下每班瓦斯員利用注氮管道三通閥門檢查氮氣中氧氣含量,確保不高于3%。
(5)加快工作面撤架速度。支架撤出后及時對垮落頂煤灑水降溫并噴灑阻化劑。撤架期間及時移動、拆除風筒。通風工區(qū)不定時對風筒風量、回風巷風流進行測定,確保通風系統(tǒng)穩(wěn)定。
普瑞特防滅火新技術(shù)集氮氣、凝膠、三相泡沫、阻化劑等防滅火技術(shù)優(yōu)點于一體,生成的凝膠以泡沫為載體向火區(qū)的中、高位火點堆積擴散,所到之處凝膠均能有效覆蓋黏附浮煤裂隙,對火區(qū)煤體吸熱降溫并持久保持煤體濕潤冷卻,同時有效封堵漏風通道;材料添加劑中含有的阻化劑能長久對煤體阻化,防治煤體氧化升溫;泡沫中的水固結(jié)在凝膠體內(nèi),避免泡沫易潰漿的缺點;泡沫中的氮氣緩慢釋放,避免了單獨注氮時氮氣容易散失的缺點,持久保持火區(qū)的惰化〔7〕。
普瑞特防滅火材料由A料和B料組成,分別與水按體積比為2%和1%混合形成預混液,通過接入礦井壓風系統(tǒng)的雙液氣動泵輸送至普瑞特發(fā)泡成膠裝置,在發(fā)泡成膠裝置接入氮氣管路使混合液發(fā)泡,經(jīng)發(fā)泡成膠裝置制備出的普瑞特直接通過鉆孔注入防滅火區(qū)域。普瑞特制備工藝流程見圖3。
圖3 普瑞特制備工藝流程
工作面架前31#、33#鉆孔延深施工完成后,在工作面上順槽距停采線20m開闊位置布置制漿站,生產(chǎn)的A、B兩種漿液通過Φ19mm高壓膠管輸送到架前發(fā)泡成膠裝置,在發(fā)泡成膠裝置處接入氮氣,經(jīng)發(fā)泡后的普瑞特通過架前鉆孔注入架后采空區(qū),發(fā)泡成膠裝置隨注漿孔更換移動。
通過連續(xù)向31#、33#鉆孔灌注普瑞特約10t后,大量的普瑞特在采空區(qū)遺煤火區(qū)內(nèi)擴散堆積,凝膠所到之處有效對遺煤吸熱降溫,粘附封堵浮煤裂隙,35#架架后藍煙迅速降低,工作面上隅角、回風巷風流中CO濃度明顯降低。
通過采取以上針對性的綜合防滅火技術(shù)措施后,N104工作面采空區(qū)遺煤火區(qū)得到快速控制,工作面上隅角、回風巷風流CO濃度降低至安全值以下,保證了工作面的安全回撤。
1)根據(jù)N104工作面回撤初期采空區(qū)遺煤氧化發(fā)火情況,深入分析了自然發(fā)火原因,初步確定了煤層氧化發(fā)火區(qū)域。提出了針對性的面內(nèi)正壓通風,延深架前鉆孔注普瑞特對發(fā)火區(qū)域吸熱降溫,下巷持續(xù)注氮惰化采空區(qū)的綜合防滅火技術(shù)方案。
2)通過對N104工作面采空區(qū)發(fā)火經(jīng)過和推斷發(fā)火區(qū)域的綜合分析,對31#和33#架前鉆孔壓注普瑞特防滅火材料后,采空區(qū)遺煤發(fā)火區(qū)域得到控制,回風巷CO濃度迅速降低到安全值以下。普瑞特防滅火新材料具有良好的擴散性、堆積性和穩(wěn)定性,彌補了其它防滅火材料的不足。N104工作面回撤期間普瑞特防滅火新技術(shù)的成功應(yīng)用為類似礦區(qū)防滅火技術(shù)提供了新的參考。
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