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萊鋼120萬球團生產(chǎn)線的設(shè)計特點及生產(chǎn)實踐

2015-05-15 08:09宋佳強
科技視界 2015年29期
關(guān)鍵詞:生球冷機球團

宋佳強

(山東省冶金設(shè)計院股份有限公司,山東 濟南250101)

0 前言

萊鋼銀山型鋼公司3#高爐配套120萬噸球團工程于2009年5月開工建設(shè),2010年8月建成投產(chǎn)。該工程投產(chǎn)后,有利于緩解萊鋼高爐原料緊張的局面,改善高爐的爐料結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高爐節(jié)焦增產(chǎn),進一步提高萊鋼的市場生存能力和競爭能力。

該工程采用成熟可靠、先進實用的工藝流程和設(shè)備,通過投產(chǎn)5年來的運行情況來看,該球團生產(chǎn)線設(shè)備作業(yè)率高,球團生產(chǎn)穩(wěn)定正常,產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定在較高水平。

1 工藝設(shè)計主要特點

1.1 設(shè)計特點

(1)采用鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)工藝,球團礦質(zhì)量好、生產(chǎn)能耗低。

(2)引進愛立許混合機,混合效果好,節(jié)省粘結(jié)劑。

(3)采用先進的風流系統(tǒng),充分回收利用環(huán)冷機高溫煙氣的顯熱,最大限度地利用熱能,降低球團的熱耗。

(4)回轉(zhuǎn)窯液壓馬達驅(qū)動,生產(chǎn)運行平穩(wěn)。

(5)采用成品球團篩分工藝,降低高爐礦槽槽下篩分負荷,減少粉末球團倒運,節(jié)能降耗,有利于環(huán)境保護。

(6)格柵式擋土墻等新技術(shù),節(jié)約投資,建設(shè)周期短。

(7)注重環(huán)境保護,廢棄物達標排放。

1.2 工藝流程(圖1)

圖1

1.3 原料處理

(1)配料系統(tǒng)使用計算機控制配料,采用變頻調(diào)速的給料設(shè)備,提高原料重量配比準確度,保證生產(chǎn)穩(wěn)定及球團礦質(zhì)量。

(2)圓筒干燥機規(guī)格為Ф3.2×24m,采用順流式干燥工藝,與之配套的燃氣爐熱媒為高爐煤氣。

(3)選用德國愛立許R24Conti立式混合機,使造球料充分混勻便于造球;立式混合機作業(yè)率高,混合效果好,節(jié)省粘結(jié)劑用量。

(4)選用2臺規(guī)格為Ф3.8×6.5m的潤磨機,增加物料表面活性,改善成球條件,提高造球機產(chǎn)量。

1.4 造球及布料系統(tǒng)

系統(tǒng)配置6臺Ф6m圓盤造球機,5用1備。造球廠房高架布置,盡量減少生球落差,提高生球質(zhì)量。造球機轉(zhuǎn)速可調(diào),傾角可調(diào),能適應不同原料對造球的需求。

生球經(jīng)皮帶機收集,通過擺頭皮帶機、大球輥篩、寬皮帶機和小球輥篩均勻布到鏈篦機上,返料返回造球室重新造球。

1.5 鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機系統(tǒng)

(1)鏈篦機規(guī)格為4×42m,設(shè)抽風干燥一段(2個風箱)、抽風干燥二段(4個風箱)、預熱一段(3個風箱)和預熱二段(5個風箱)。預熱段補熱燒嘴熱媒為焦爐煤氣。

(2)回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Ф5×35m,采用液壓馬達驅(qū)動,液壓馬達能耗低,故障率低。窯頭燃燒器行程可調(diào),角度可調(diào),熱媒為焦爐煤氣。

(3)環(huán)冷機規(guī)格為69m2,中徑12.5m。設(shè)3臺鼓風機對球團礦進行強制冷卻。

(4)回熱風系統(tǒng)選用2臺風量為275000m3/h的耐熱風機和與之配套的多管除塵器;主抽風系統(tǒng)選用1臺風量為930000m3/h的主抽風機和與之配套的260m2雙室四電場靜電除塵器。

1.6 自控系統(tǒng)

自控系統(tǒng)負責生產(chǎn)線數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、超限報警、實時趨勢、歷史趨勢、打印報表以及系統(tǒng)的自動控制等功能。

本工程計算機控制系統(tǒng)采用分散控制和集中管理的分布式控制模式,采用以PLC為核心的RIO控制,構(gòu)成儀電合一的計算機控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)由西門子S7-400系列PLC完成全過程的順序控制和回路控制。

所有工藝參數(shù)視其重要程度分別在監(jiān)控站上進行操作、記錄、報警等,參與經(jīng)濟核算的參數(shù)在計算機上進行累積。

2 生產(chǎn)實踐

2.1 熱工制度的確定

鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)線熱工制度的合理與否直接關(guān)系到球團生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量的高低。熱工操作的關(guān)鍵是抓好鏈篦機布料和環(huán)冷機布料,以及風流、溫度、壓力的平衡控制。從工程投產(chǎn)開始,球團車間邊學習,邊摸索,邊積累,確定了鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機的熱工制度,見表1和表2。

表1 鏈篦機的熱工制度

表2 回轉(zhuǎn)窯和環(huán)冷機的熱工制度

2.2 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的控制

該生產(chǎn)線投產(chǎn)以后,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈比較嚴重,不僅增加了工人的勞動強度,影響球團礦質(zhì)量,而且損壞了窯內(nèi)耐火材料,縮短回轉(zhuǎn)窯壽命。通過分析,導致回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈嚴重的主要原因為生球質(zhì)量不好,導致生球在鏈篦機內(nèi)爆裂過多,粉末入窯,在窯內(nèi)高溫區(qū)液相粘結(jié),導致回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈。

針對以上問題,球團廠采取了以下措施提高生球的質(zhì)量。

(1)加強原料管理,確保造球原料的相對穩(wěn)定。

(2)制定合理的工藝制度,充分發(fā)揮干燥、潤磨的作用??刂圃烨蛟虾侠淼乃?,提高造球原料的表面活性。

(3)將造球機側(cè)刮刀改為邊刮刀,減少了粘料和粉末,保證球盤的填充率,提高生球的產(chǎn)質(zhì)量。

(4)對造球機加水方式進行改造,在原有基礎(chǔ)上增加2個霧化噴頭和1根噴水管,實現(xiàn)“滴水成球、霧化長大”的造球機理。

通過以上措施,生球質(zhì)量明顯提高,合格生球比率由65%提高到90%,生球水分由10.1%下降到9.8%,濕返料率由30%下降到15%。

生球質(zhì)量的提高對回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的控制非常明顯,結(jié)圈現(xiàn)象基本得到控制。

2.3 回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的破碎

回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈后,拔除的大塊很難通過人工破碎的方法將其破碎到高爐生產(chǎn)的要求。通過以往生產(chǎn)經(jīng)驗,顎式破碎機是破碎回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的可靠設(shè)備。球團車間在成品球團堆場設(shè)置了1臺規(guī)格為PE-400×600的顎式破碎機用于破碎回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈。通過鏟車將大塊鏟入顎式破碎機,破碎后的成品直接在成品球團堆場堆存,杜絕了二次倒運污染的問題。

2.4 篩分布料系統(tǒng)的改造

投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)生球篩分布料系統(tǒng)存在一些問題,針對這些問題,球團廠采取了相應措施優(yōu)化篩分布料系統(tǒng)。

(1)擺頭皮帶機和大球輥篩間落差大,導致生球落下強度低。通過降低擺頭皮帶機頭架高度以減少生球的落差,提高了生球質(zhì)量。

(2)擺頭皮帶機經(jīng)常出現(xiàn)過載停機的情況,主要原因是來料不穩(wěn)定和電機功率偏小所致,將皮帶機功率由7.5kW改為15kW解決了之一問題。

(3)小球輥篩漏斗內(nèi)壁粘料嚴重,影響整個系統(tǒng)的作業(yè)率。通過增大漏斗角度,將襯板更換為高分子襯板后這一問題基本得到解決。

(4)小球輥篩篩分效果不理想。通過將小球輥篩至鏈篦機的溜料板改為篩輥,大幅度提高了篩分面積,提高了篩分效果。

3 結(jié)論

(1)該球團生產(chǎn)線技術(shù)成熟可靠,物料流程順暢,控制水平國內(nèi)領(lǐng)先。

(2)通過分析生產(chǎn)中存在的一些問題,采取了一系列的解決措施,保證了球團生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

[1]刑偉明,王囡囡,徐小鶴.萊鋼120萬噸球團鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯自動控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].工業(yè)控制計算機,2012,25(4):105-107.

[2]羅川,劉運東.萊鋼120萬t/a鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)線結(jié)圈控制[J].球團技術(shù),2013,16(2):38-40.

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