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一次風(fēng)粉流速測(cè)點(diǎn)頻繁堵塞的解決方案

2015-05-22 08:08:44鐘華
儀器儀表用戶 2015年6期
關(guān)鍵詞:差壓磨煤機(jī)管內(nèi)

鐘華

(長(zhǎng)安益陽(yáng)發(fā)電有限公司 湖南 益陽(yáng) 413000)

火電廠630MW直流爐磨煤機(jī)出口至鍋爐爐膛為熱一次風(fēng)與煤粉的混合物,其風(fēng)粉混合物的流速是非常重要的一個(gè)燃燒控制參數(shù),每個(gè)燃燒器都只能按一定風(fēng)/煤比向爐內(nèi)送入燃料和空氣,才能使整個(gè)爐膛燃燒效果最佳,若各燃燒器以差異懸殊的比例送入風(fēng)和燃料,對(duì)單個(gè)燃燒器會(huì)帶來(lái)諸如著火區(qū)后延、燃燒不穩(wěn)、火咀局部結(jié)渣、一次風(fēng)堵管和著火、磨煤機(jī)爆炸等嚴(yán)重后果,準(zhǔn)確測(cè)量風(fēng)粉流速,防止粉管堵塞和粉管爆燃,是鍋爐安全經(jīng)濟(jì)燃燒的重要保障,所以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)每一個(gè)一次風(fēng)管風(fēng)粉流速值顯得尤為重要。

一次風(fēng)粉流速的測(cè)量原理[1]:系統(tǒng)中的風(fēng)速(量)測(cè)量裝置是基于靠背測(cè)量原理,測(cè)量裝置安裝在管道上,其探頭插入管內(nèi),當(dāng)管內(nèi)有氣流流動(dòng)時(shí),迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動(dòng)能轉(zhuǎn)換成壓力能,因而迎面管內(nèi)壓力較高,其壓力稱為“正壓”,背風(fēng)側(cè)由于不受氣流沖壓,其管內(nèi)的壓力為風(fēng)管內(nèi)的靜壓力,其壓力稱為“負(fù)壓”,正壓和負(fù)壓之差稱為差壓,其大小與管內(nèi)風(fēng)速(量)有關(guān),風(fēng)速(量)越大,差壓越大;風(fēng)速(量)小,差壓也小,因此,只要測(cè)量出差壓的大小,再找出差壓與風(fēng)速(量)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,就能正確地測(cè)出管內(nèi)風(fēng)速,即風(fēng)粉混合物的流速。

因此,取樣管堵塞將造成測(cè)量不準(zhǔn),例如,正壓側(cè)堵塞,正壓側(cè)壓力變小,導(dǎo)致差壓變小,使實(shí)測(cè)風(fēng)速低于真實(shí)風(fēng)速。如負(fù)壓側(cè)堵塞,負(fù)壓側(cè)壓力變小,導(dǎo)致差壓變大,使實(shí)測(cè)風(fēng)速大于真實(shí)風(fēng)速。

1 選題理由

1)機(jī)組缺陷居高不下,據(jù)一個(gè)月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),有些磨煤機(jī)一次風(fēng)粉流速故障缺陷數(shù)量在10次左右,2臺(tái)機(jī)組一共12臺(tái)磨煤機(jī),平均下來(lái),僅僅由于一次風(fēng)粉流速不準(zhǔn)的缺陷一個(gè)月就多達(dá)100條左右,每出現(xiàn)一條缺陷都必須檢修人員及時(shí)響應(yīng),至少2人配合打開取樣管接頭,外接壓縮空氣管對(duì)整個(gè)取樣管路進(jìn)行人工吹掃,浪費(fèi)大量的人力在一些重復(fù)性工作上,嚴(yán)重影響工作效率。

2)測(cè)量一次元件及取樣管道使用一定時(shí)間后,管道內(nèi)壁容易結(jié)垢,降低了管道通徑,容易造成堵塞,并且隨著使用時(shí)間的推移,結(jié)垢會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,故障率將會(huì)增加。

3)風(fēng)粉流速的測(cè)量值直接反映磨煤機(jī)出力工況,直接反映機(jī)組帶負(fù)荷能力,當(dāng)測(cè)量值與實(shí)際值有較大偏差時(shí),很有可能造成運(yùn)行人員錯(cuò)誤的判斷磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的運(yùn)行情況,更甚的話采取完全與實(shí)際要求相反的操作指令,對(duì)磨煤機(jī)的安全運(yùn)行帶來(lái)重大隱患。

因此,不論是從影響機(jī)組檢修質(zhì)量指標(biāo)的缺陷數(shù)還是機(jī)組安全運(yùn)行來(lái)說(shuō),徹底解決取樣管頻繁堵塞,準(zhǔn)確的測(cè)量一次風(fēng)粉流速值是當(dāng)下需要解決的難題。

2 原因分析

1)人員管理不到位,頻繁的人工吹掃過(guò)程需要頻繁的拆卸接頭,很多接頭由于滑絲導(dǎo)致密封效果下降,煤粉在漏風(fēng)處堆積,從而加速了堵塞時(shí)間。

2)設(shè)備本身缺陷,盡管測(cè)量元件生產(chǎn)廠家宣稱有干擾器防堵并采用了新型的防堵材料,但取樣管內(nèi)徑偏小仍屬先天問(wèn)題,防堵效果并不理想。

3)保溫效果不佳,尤其在冬天,由于取樣管道接頭在管道外,管道內(nèi)風(fēng)粉混合物溫度(大概100 ℃)和外部環(huán)境溫差偏大,極易造成取樣口結(jié)露,引起堵塞。

3 要因分析

4 針對(duì)要因采取的對(duì)策

1)對(duì)頻繁拆卸接頭造成取樣接頭處不對(duì)心、已經(jīng)滑絲的接頭和密封不好的接頭,全部割掉,重新焊接,所有新接頭,加裝軟密封墊,排除泄漏造成的堵塞。

2)在取樣管道接頭處制作活動(dòng)式、可拆卸保溫裝置,減少因?yàn)榻Y(jié)露造成的堵塞。

通過(guò)對(duì)2個(gè)主要原因(取樣管接頭密封不好和保溫不好)進(jìn)行了改進(jìn)之后,有一定效果,堵塞次數(shù)和頻率有較大減低[2],但并沒(méi)有100%杜絕堵塞情況的出現(xiàn),那仍存在需要人工吹掃的情況,就像前面提到的隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),故障率會(huì)不斷升高,仍會(huì)有安全隱患,沒(méi)有達(dá)到最理想的效果,問(wèn)題解決不徹底,需要尋求更好的解決方案。

5 原因再分析

正壓系統(tǒng)的風(fēng)粉系統(tǒng)測(cè)量,是一個(gè)難題,我們通過(guò)深入現(xiàn)場(chǎng)分析,發(fā)現(xiàn)不管管道是否泄漏,保溫如何加強(qiáng),總難免出現(xiàn)堵塞,必須定期對(duì)整個(gè)取樣管路進(jìn)行吹掃,才能確保測(cè)量的連續(xù)與可靠,因?yàn)樗幌衿渌到y(tǒng)干凈的風(fēng)和汽、水等介質(zhì)的測(cè)量,沒(méi)有或者偶爾存在脈動(dòng)壓力,也不會(huì)有結(jié)露的現(xiàn)象發(fā)生。那么,采取什么方法能夠既簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)又方便的解決這個(gè)問(wèn)題,通過(guò)思考,這使我們有個(gè)想法,既然管道堵塞最終的處理辦法就是采用人工吹掃,那我們把人工吹掃的過(guò)程交給機(jī)器來(lái)做,不就一勞永逸了。為此,我們選擇現(xiàn)在最流行的PLC(可編程控制器)作為控制中心,編制一個(gè)自動(dòng)吹掃程序,輔以執(zhí)行元件(電磁閥、繼電器等),引入壓縮空氣定期對(duì)每一根取樣管進(jìn)行吹掃,將堵塞扼殺在萌芽狀態(tài)。

6 方案實(shí)施細(xì)節(jié)(圖1)

圖1 單個(gè)測(cè)點(diǎn)原理圖Fig.1 Schematic diagram of a single measuring point

1)每臺(tái)磨煤機(jī)的風(fēng)粉流速有一個(gè)測(cè)量柜,每一個(gè)柜子有四個(gè)差壓變送器,一個(gè)變送器包括正負(fù)壓兩根取樣管,因此,一個(gè)測(cè)量柜內(nèi)一共有8根取樣管。所以,每一個(gè)測(cè)量柜引入一路儀用壓縮空氣作為自動(dòng)吹掃的總氣源,該氣源進(jìn)入?yún)R流板,匯流板有8個(gè)出口,每一個(gè)出口都有一個(gè)電磁閥單獨(dú)控制。

2)編制一個(gè)自動(dòng)程序,程序的一個(gè)流程內(nèi)容為由PLC控制八個(gè)電磁閥依次打開,每一個(gè)電磁閥打開持續(xù)時(shí)間為20S,當(dāng)八個(gè)電磁閥全部動(dòng)作一遍后即該程序流程結(jié)束。

3)設(shè)置循環(huán)參數(shù),程序執(zhí)行完第一個(gè)流程后,每隔4h自動(dòng)重復(fù)這個(gè)流程,只要PLC送電后,程序的執(zhí)行和循環(huán)完全自動(dòng),無(wú)需人工干預(yù)。(注:循環(huán)時(shí)間及電磁閥打開持續(xù)時(shí)間可根據(jù)煤質(zhì)、環(huán)境溫度,等情況任意設(shè)置,暫定每隔4h執(zhí)行一次,每次每根管道吹掃20s。并可在現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)需要手動(dòng)啟動(dòng)吹掃過(guò)程,只需要按一下手動(dòng)按鈕。)

4)將吹掃管連接至各取樣管路,送上PLC電源,投入運(yùn)行即可,無(wú)需維護(hù)。

7 經(jīng)濟(jì)效益

1)通過(guò)對(duì)所有磨煤機(jī)一次風(fēng)粉流速測(cè)點(diǎn)的改造,半年來(lái)未出現(xiàn)一例取樣管堵塞現(xiàn)象[3],效果不言而喻,極大的提高了系統(tǒng)測(cè)量的可靠性,減輕了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,最大限度地降低了運(yùn)行人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況的誤判,消除了安全隱患。

2)改造一臺(tái)磨煤機(jī)自動(dòng)吹掃裝置花費(fèi):PLC 300元,電磁閥100×8=800元,繼電器以及配件200元,一共1300元一套。

3)能增加的效益:每年每臺(tái)磨煤機(jī)的缺陷屈指可數(shù),有些甚至為零缺陷,我們認(rèn)為,安全就是最大的效益,尤其是本質(zhì)安全是一個(gè)廠追求卓越的有力保障,作為檢修人員,設(shè)備改造成功帶來(lái)的喜悅不言而喻,今后,要不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、不懈地追求。

注:該自動(dòng)吹掃裝置獲得國(guó)電益陽(yáng)發(fā)電有限公司2012年度QC成果發(fā)布會(huì)一等獎(jiǎng)。

[1]米立海.火力發(fā)電機(jī)組節(jié)能控制研究[D].華北電力大學(xué),2013.

[2]王笑旭,劉寶民.自清灰防堵型風(fēng)量測(cè)量裝置在300MW鍋爐上的應(yīng)用[J].中小企業(yè)管理管理與科技,2009,(09):287-288.

[3]趙安民.鍋爐送風(fēng)量測(cè)量裝置的改進(jìn)[J].華電技術(shù),2011,(6):50-51.

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