邢艷榮 秦佳偉
(1.烏海職業(yè)技術學院,內(nèi)蒙古 烏海,016000;2.內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司,內(nèi)蒙古 烏海,016000)
目前國內(nèi)造紙行業(yè)中部分紙機生產(chǎn)工藝較落后、電氣自動化程度不高、能耗高、故障率高、生產(chǎn)效率低。在紙機傳動控制方面,為了提高傳動控制系統(tǒng)自動化程度,增強系統(tǒng)運行的可靠性,筆者結合紙機的先進工藝和紙機傳動控制系統(tǒng)的設計經(jīng)驗及調(diào)試方法,設計出基于DeviceNet通信的紙機傳動控制系統(tǒng),該紙機傳動控制系統(tǒng)已在河北邢臺某造紙廠和浙江金華某造紙廠的紙機傳動系統(tǒng)中應用。經(jīng)過客戶回訪、調(diào)查,該控制系統(tǒng)運行良好、能耗低、故障率低、受到廣泛好評。本文對該系統(tǒng)進行介紹,以供參考。
DeviceNet是簡單、廉價、高效、適用于設備層的現(xiàn)場總線技術。它將可編程控制器、變頻器、檢測設備和執(zhí)行機構等工業(yè)設備連接到網(wǎng)絡,降低了設備硬件接線的成本。其優(yōu)越的直接互連性改善了設備間的通信,提供了設備級診斷功能。DeviceNet網(wǎng)絡最大可連接64個節(jié)點,通信波特率包括125 kbps、250 kbps和500 kbps 3種。設備可由DeviceNet總線供電(最大總電流8 A)或使用獨立電源供電[1-2]。DeviceNet的特點和功能如表1所示。
本系統(tǒng)以河北邢臺某造紙廠工程為例,按照紙機設計方案及客戶要求,紙機幅寬4600 mm,設計車速400 m/min。紙機傳動點設計個數(shù)為18組,系統(tǒng)總體設計容量1800 kW。傳動點名稱及電機容量如表2所示。
表1 DeviceNet的特點和功能
經(jīng)過綜合對比,本紙機傳動控制系統(tǒng)采用1769-L35E CPU作為總控制器,1769-SDN(兩個)作為DeviceNet的通信模塊,2711K7C4D8操作屏作為人機界面,采用PF700變頻器作為各傳動單元,變頻器通信模塊選用20-COMM-D網(wǎng)絡適配器。PLC與傳動單元之間采用DeviceNet進行通信,上位機、人機界面與PLC之間采用EtherNet/IP進行通信。使用RSLinx組態(tài)軟件、RSNetworx For DeviceNet組態(tài)軟件、RS5000編程軟件對紙機傳動控制系統(tǒng)進行軟件通信組態(tài)設計和系統(tǒng)程序設計。紙機傳動控制系統(tǒng)硬件總體設計如圖1所示。
表2 傳動點名稱及電機容量
為了提高設備整體安全系數(shù),監(jiān)控設備總體運行情況,將影響紙機正常穩(wěn)定運行的一切因素考慮在內(nèi),增加紙機連鎖控制,提高自動化程度,成為本系統(tǒng)設計之關鍵。本系統(tǒng)可編程控制器擴展模塊數(shù)字輸入32點、數(shù)字輸出32點、模擬輸入4組 (備用)、模擬輸出2組 (備用)。硬件接線設計數(shù)字量輸入如圖2所示。數(shù)字量輸出接線如圖3所示。
根據(jù)紙機傳動控制系統(tǒng)設計方案,18組傳動點變頻器接線大體相同,如圖4所示。
PF700變頻器硬件接線包括主電機、電機風機、編碼器、控制端子、DeviceNet通信等接線。PF700變頻器的主電源輸入來自傳動系統(tǒng)DSU整流柜,使用DSU整流柜供電可避免觸發(fā)脈沖給周圍電氣設備 (如整流變壓器等)帶來的諧波干擾,使設備正常工作[2]。
圖4 PF700硬件接線圖
本系統(tǒng)人機界面、上位機和PLC之間采用EtherNet/IP進行通信;各傳動單元和PLC之間采用DeviceNet進行通信。本文重點介紹DeviceNet通信硬件組態(tài),使用RSLinx軟件、RSNetworx For DeviceNet軟件和RS5000編程軟件進行組態(tài)設計。軟件組態(tài)設計分為5個步驟。第一步:打開RSLinx軟件,添加工業(yè)以太網(wǎng)驅(qū)動,然后通過RSLinx通信軟件掃描到以太網(wǎng)上所帶有的設備,可以清楚地看到網(wǎng)絡是否暢通,并且可以看到每個硬件的節(jié)點及槽位,如圖5所示。
圖5 RSLinx掃描設備圖
第二步:打開RS5000軟件,新建項目,添加PLC的拓展模塊,型號及槽號必須和實際硬件相匹配。將創(chuàng)建好的項目下載到PLC并運行,RSlogix 5000編程軟件自動生成標簽,如圖6所示。
第三步:打開RSWorx for DeviceNet軟件,點擊online按鈕,選擇通信路徑。選中DeviceNet網(wǎng)絡并運行,組態(tài)軟件便會自動掃描所有接入DeviceNet網(wǎng)絡的硬件設備,如圖7所示。
第四步:雙擊掃描出的硬件圖標彈出對話框,選擇Module選項,上載網(wǎng)絡并建立PF700變頻器EDS文件[2]。等上載完成后,在參數(shù)列表中進行所需的更改并保存,如圖8所示。
圖6 RS5000軟件硬件組態(tài)圖
圖7 DeviceNet網(wǎng)絡硬件設備掃描圖
圖8 DeviceNet設備對話框
第五步:將組態(tài)程序下載,并將1769-SDN置于RUN狀態(tài)。通過RS5000軟件通過查看標簽,驗證通信是否正常,如圖9所示。
圖9 硬件組態(tài)創(chuàng)建標簽圖
為了設計精度高、穩(wěn)定性好、操作方便的數(shù)字式控制系統(tǒng)速度鏈,必須研究速度鏈的控制原理。兩個相鄰傳動點的運行速度應保持一定的比例,在車速調(diào)整過程中,只影響本傳動點和后面的傳動點,而不影響前面各傳動點的速度,每個傳動點在前一級傳動點速度基礎上進行調(diào)整并將速度給定信號傳送給下級傳動點,形成一個鏈式結構,稱為速度鏈。根據(jù)紙機傳動控制要求,傳動控制速度鏈精度應在0.01% ~0.04%之間,這與紙幅的伸縮率有關 。本系統(tǒng)速度鏈結構設計采用二叉樹數(shù)據(jù)結構法,完成速度鏈傳遞功能。首先對各傳動點控制工藝進行分析,確定傳動點在速度鏈中的具體位置和作用,然后對設計好的速度鏈中的傳動點進行通信地址設置,并準確記錄地址號碼[3-4]。本系統(tǒng)進過現(xiàn)場工藝情況分析,速度鏈設計如圖10所示。
此系統(tǒng)中驅(qū)網(wǎng)輥作為速度鏈中的主傳動節(jié)點,它的速度是整個傳動控制系統(tǒng)的工作車速,在控制系統(tǒng)的人機界面,改變驅(qū)網(wǎng)輥的運行車速給定值,就調(diào)節(jié)了整個紙機車速。驅(qū)網(wǎng)輥的速度給定值傳送給它的兩個從點真空伏輥、導網(wǎng)輥和下一分部主點一壓下輥。從點真空伏輥和導網(wǎng)輥根據(jù)現(xiàn)場工藝情況,在人機界面通過速度微升微降調(diào)節(jié),達到從點速度調(diào)節(jié)的目的。下一分部主點一壓下輥得到驅(qū)網(wǎng)輥的速度值,也通過人機界面進行速度調(diào)節(jié),得到一壓下輥的速度給定值。一壓下輥將速度給定值傳送到自己的兩個從點:一壓上輥、真空吸移輥和下一分部主點二壓下輥。一壓上輥和真空吸移輥通過人機界面速度微升微降進行調(diào)節(jié),達到從點速度調(diào)節(jié)的目的[3-4]。就這樣依次類推,實現(xiàn)了整個速度鏈的速度給定和調(diào)節(jié),構成了速度鏈控制系統(tǒng),其調(diào)節(jié)原理如圖11所示。
圖12 負荷分配控制原理
表3 變頻器部分參數(shù)
在紙機運行過程中,有幾臺電機同時拖動同一負載的現(xiàn)象,如網(wǎng)部真空伏輥、驅(qū)網(wǎng)輥、導網(wǎng)輥同時拖動一條成形網(wǎng)。這樣的傳動系統(tǒng)如果只要求速度完全同步并不能滿足工藝要求,各傳動點電機必須出力相同,否則會出現(xiàn)傳動點電機負載不一,甚至電動機成為發(fā)電機的情況,影響正常抄紙,甚至有可能撕壞毛布或造成斷紙[5]。針對此問題,必須設計傳動點主點和從點負荷分配。紙機傳動控制系統(tǒng)的負荷分配要求系統(tǒng)速度穩(wěn)定、分配平衡、穩(wěn)定無振蕩、能夠隨時適應負載變化。本系統(tǒng)采用PLC+變頻器二級傳動控制方式,PLC與變頻器通過DeviceNet網(wǎng)絡通信,交換數(shù)據(jù)。負荷分配的設計原則是主點和從點電機的負載率相同,即δ=P/Pa相同 (P為電機所承擔的負載功率,Pa為電機額定功率)。在負荷分配調(diào)節(jié)過程中不能影響本傳動組以外各分部的速度。PLC通過通信讀取主點和從點變頻器的實際轉(zhuǎn)矩反饋值,將實際轉(zhuǎn)矩反饋值進行比較,計算出從點的速度給定值,再通過DeviceNet通信將從點速度給定值傳送到各從點變頻器,以加大或減小從點電機的轉(zhuǎn)差率,從而調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)矩,使形成負荷分配的主點和從點轉(zhuǎn)矩相同,達到負荷分配的目的,此設計方法控制精度高,工作可靠。負荷分配控制原理如圖12所示。
各傳動點的PF700變頻器參數(shù)設置基本一致,主要實現(xiàn)速度控制或轉(zhuǎn)矩限幅控制,通過DeviceNet進行通信,達到精確控制電機的目的。以驅(qū)網(wǎng)輥為例,變頻器的部分參數(shù)設置如表3所示。
基于DeviceNet通信方式的紙機傳動控制系統(tǒng),通信響應速度快,運行穩(wěn)定可靠;通過硬件設計和軟件編程實現(xiàn)了紙機連鎖控制,大大提高了傳動控制的自動化程度;科學合理的速度鏈設計和負荷分配設計,使系統(tǒng)在運行中速度穩(wěn)定、負載分配合理、很大程度上減少斷紙。此控制系統(tǒng)完全符合現(xiàn)代紙機自動化的設計要求,在工程運行中,客戶反映良好。
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