陳 巖 毛司理 胡 明
(中海石油化學(xué)股份有限公司 海南東方572600)
2000t/d甲醇裝置工藝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化
陳 巖 毛司理 胡 明
(中海石油化學(xué)股份有限公司 海南東方572600)
中海石油建滔化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱建滔公司)2000t/d甲醇裝置采用德國(guó)魯奇公司甲醇工藝技術(shù),以高CO2含量和高N2含量的天然氣為原料,經(jīng)過蒸汽一段轉(zhuǎn)化制得適合生產(chǎn)甲醇的合成氣,再經(jīng)壓縮、魯奇水冷式甲醇合成塔反應(yīng)、精餾等工序產(chǎn)出優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)的精甲醇。該天然氣制甲醇裝置于2006年9月投產(chǎn),隨著操作人員對(duì)該工藝掌握程度的提高,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)工況的不斷變化,對(duì)工藝操作指標(biāo)進(jìn)行了一系列調(diào)整,并對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行多次優(yōu)化,在工藝指標(biāo)調(diào)節(jié)及操作細(xì)化上逐漸形成了特有的思路,達(dá)到甲醇穩(wěn)定生產(chǎn)、增產(chǎn)降耗的目的。針對(duì)天然氣制甲醇工藝特點(diǎn),從核心轉(zhuǎn)化和合成2個(gè)重要工序入手,重點(diǎn)闡述操作工藝指標(biāo)的優(yōu)化。
天然氣(甲烷)蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)過程很復(fù)雜,但主要為蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)和一氧化碳的變換反應(yīng):
在一定的條件下,天然氣(甲烷)蒸汽轉(zhuǎn)化過程中可能發(fā)生析碳反應(yīng):
對(duì)于甲烷的同系物,例如乙烷、丙烷、丁烷等,與蒸汽的轉(zhuǎn)化反應(yīng)可在較低溫度下進(jìn)行,反應(yīng)通式如下:
水碳比是指加入轉(zhuǎn)化爐的水蒸氣分子數(shù)與加入的烴的碳原子數(shù)之比。建滔公司的甲醇裝置水碳比設(shè)計(jì)值為2.55,在正常生產(chǎn)中,提高水碳比有利于甲烷轉(zhuǎn)化,而且對(duì)抑制析碳也是有利的;但水碳比的提高,意味著蒸汽消耗增加,多余的水蒸氣同樣也要在爐管中升溫,致使能耗增加,爐管熱負(fù)荷提高。因此,在滿足工藝要求的前提下,應(yīng)盡可能降低水碳比。在系統(tǒng)負(fù)荷為100%、組分及轉(zhuǎn)化爐出口溫度等參數(shù)大致不變情況下,不同水碳比精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比見表1。
表1 不同水碳比精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比
由表1可知:在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi),降低水碳比對(duì)提高甲醇產(chǎn)量有積極作用;特別是水碳比降低時(shí),噸甲醇天然氣消耗也隨之降低。在日常操作中,根據(jù)爐管溫度、催化劑的運(yùn)行情況,水碳比應(yīng)控制在2.60~3.00。
該甲醇裝置的轉(zhuǎn)化爐是魯奇公司設(shè)計(jì)的頂燒轉(zhuǎn)化爐。與側(cè)燒轉(zhuǎn)化爐相比較,提高了效率,降低了最高管壁溫度,因而延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。在催化劑管頂部安裝了內(nèi)部隔熱襯里,管頂部法蘭和法蘭螺栓均保持冷態(tài),避免了頻繁重新緊固。完全免維修的秤錘管子支撐系統(tǒng)可使催化劑管從爐子出口總管向上膨脹,直接與出口總管管口焊接的直柔性連接代替了傳統(tǒng)的出口豬尾管。出口總管的尺寸大小和耐熱鎳鉻鐵合金襯里的應(yīng)用便于進(jìn)入出口總管進(jìn)行檢查。頂燒式轉(zhuǎn)化爐有8排528根轉(zhuǎn)化管和9排180只燒嘴;爐膛壓力為-40Pa;轉(zhuǎn)化管的設(shè)計(jì)壓力為2.6MPa;設(shè)計(jì)溫度為960℃,最大允許操作溫度為950℃。在系統(tǒng)負(fù)荷為100%,組分和水碳比等參數(shù)大致不變情況下,不同轉(zhuǎn)化爐出口溫度精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比見表2。
表2 不同轉(zhuǎn)化爐出口溫度精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比
由表2可知:當(dāng)轉(zhuǎn)化爐出口溫度變化時(shí),對(duì)精甲醇產(chǎn)量和噸甲醇天然氣消耗都影響較大。轉(zhuǎn)化爐出口溫度較低時(shí),精甲醇產(chǎn)量也相對(duì)較低,同時(shí)噸甲醇天然氣消耗較高;而轉(zhuǎn)化爐出口溫度較高時(shí),精甲醇產(chǎn)量提升幅度明顯,而噸甲醇天然氣消耗在下降到一定程度后趨于平穩(wěn)。因此,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,在不高于轉(zhuǎn)化管壁溫設(shè)計(jì)壓力及設(shè)計(jì)溫度下,可適當(dāng)提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度。
甲醇合成反應(yīng)是在催化劑的作用下,氣體中的一氧化碳、二氧化碳與氫氣反應(yīng)生成甲醇。該反應(yīng)是一個(gè)強(qiáng)烈的放熱反應(yīng),操作溫度是合成甲醇反應(yīng)中最靈敏的影響因素,合理選擇操作溫度對(duì)合成反應(yīng)提高產(chǎn)量至關(guān)重要。該裝置合成塔為魯奇專有的水冷列管式合成塔,通過控制合成汽包壓力,準(zhǔn)確、靈敏地控制合成塔反應(yīng)溫度,有效抑制了副反應(yīng),避免石蠟及羰基化合物的形成,操作控制容易;可回收高位熱能,每生產(chǎn)1t甲醇能夠產(chǎn)生4.0MPa中壓蒸汽1.0~1.4t;結(jié)構(gòu)緊湊,開工方便,壓降小。
為了確保催化劑的正常使用壽命,在催化劑的早、中期應(yīng)維持較低的合成塔出口溫度,隨著使用時(shí)間的推延,根據(jù)各工藝參數(shù)、產(chǎn)量、噸甲醇天然氣消耗的變化,應(yīng)逐步提高催化劑的床層反應(yīng)溫度。合成塔出口溫度可通過合成汽包的壓力來控制,而進(jìn)口溫度卻幾乎沒有調(diào)節(jié)和控制手段,提高合成塔出口溫度對(duì)提高產(chǎn)量、降低噸甲醇天然氣消耗有積極作用。在負(fù)荷100%情況下,不同合成塔出口溫度精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比見表3。
表3 不同合成塔出口溫度精甲醇產(chǎn)量及消耗對(duì)比
在甲醇合成反應(yīng)過程中,溫度對(duì)于反應(yīng)混合物的平衡溫度和速率的影響非常重要。對(duì)于化學(xué)反應(yīng)來說,溫度升高會(huì)使分子的運(yùn)動(dòng)加快,分子間的有效碰撞增加,使分子克服化合時(shí)阻力的能力增強(qiáng),從而增加分子的有效結(jié)合機(jī)會(huì),使反應(yīng)速度加快,但一氧化碳、二氧化碳與氫氣合成甲醇的反應(yīng)均為可逆的放熱反應(yīng),升高溫度可使反應(yīng)速率常數(shù)增大,但平衡常數(shù)會(huì)下降。因此,選擇合適的操作溫度對(duì)甲醇合成至關(guān)重要。為了防止催化劑老化,在使用初期,操作溫度宜維持在較低的數(shù)值;隨著使用時(shí)間的推延,逐步提高反應(yīng)溫度。由表3可知,在系統(tǒng)穩(wěn)定和確保催化劑正常運(yùn)行的條件下,提高合成塔出口溫度,可提高甲醇產(chǎn)量,并降低能耗。
(1)在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)和同時(shí)滿足工藝要求的前提下,在實(shí)際生產(chǎn)中,只要保證催化劑能抗結(jié)炭,應(yīng)盡可能降低水碳比,對(duì)提高精甲醇產(chǎn)量和降低能耗都有積極作用。
(2)在實(shí)際生產(chǎn)過程中,在不高于轉(zhuǎn)化管壁設(shè)計(jì)壓力和設(shè)計(jì)溫度下,可適當(dāng)提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度,對(duì)精甲醇產(chǎn)量的提高有著明顯作用。
(3)在系統(tǒng)穩(wěn)定情況和確保合成催化劑正常運(yùn)行的條件下,提高合成塔出口溫度可以提高精甲醇產(chǎn)量、降低能耗。
2014-03-20)