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一起260MW水輪發(fā)電機組電制動失敗原因分析及改進措施

2015-05-30 01:28王煥程璽
科技尚品 2015年9期
關鍵詞:水輪發(fā)電機組勵磁

王煥 程璽

摘 要:介紹了某水電廠水輪發(fā)電機組電氣制動失敗的原因并提出改進措施。

關鍵詞:電氣制動;PLC

0 引言

某水電廠共裝有大型水輪發(fā)電機組5臺,擔任該區(qū)域電網(wǎng)中調(diào)峰的任務。該廠機組制動系統(tǒng)采用混合制動方式。在實際運行中易發(fā)生機組停機電制動失敗的情況,檢查原因為電制動回路PLC程序紊亂,針對以上現(xiàn)象進行分析,提出改進方案。

1 電氣制動概述

發(fā)電機組解列后停機過程中,因轉(zhuǎn)動部件存在轉(zhuǎn)動慣性,轉(zhuǎn)速在短時間內(nèi)不能到零,機組會在低轉(zhuǎn)速區(qū)長時間運行,導致推力軸承油膜破壞出現(xiàn)干摩擦燒毀軸瓦。因此就必須對機組在低轉(zhuǎn)速區(qū)外加制動。目前水輪發(fā)電機組主要有機械制動、電氣制動、混合制動3種方式。混合制動是前兩者配合的方式。機械制動是制動器在壓力源作用下與制動環(huán)摩擦,使轉(zhuǎn)子受摩擦力而停止轉(zhuǎn)動。但機械制動存在著閘瓦易磨損,不利于散熱,降低機組絕緣水平,制動環(huán)會產(chǎn)生變形和龜裂等缺點。電氣制動是一種非接觸式的制動方法,優(yōu)點是制動轉(zhuǎn)矩大,不受外部因素影響,由于制動轉(zhuǎn)矩與機組的轉(zhuǎn)差距成反比,即轉(zhuǎn)速越低,制動力矩越大,低速時減速效果十分明顯。因其清潔無污染,不影響機組的散熱和絕緣水平。

2 某電廠電氣制動系統(tǒng)

2.1 電氣制動原理

某電廠水輪發(fā)電機組電氣制動是用發(fā)電機出口三相短路開關將發(fā)電機定子短路,通過制動變在轉(zhuǎn)子繞組中通以適當勵磁電流,該電流在定子繞組中產(chǎn)生銅耗制動力矩,使機組減速制動。

2.2 電氣制動的過程

2.2.1 電氣制動的啟動條件

電氣制動流程控制是通過專用可編程控制器(PLC)實現(xiàn)的。電制動PLC的啟動信號由機組監(jiān)控系統(tǒng)提供,投入的條件如下:機組與系統(tǒng)解列,停機令,出口斷路器分、機組無事故、導葉關閉、轉(zhuǎn)速<70%Ne、機端電壓<15%Ue。

2.2.2 電氣制動系統(tǒng)動作過程

PLC始終監(jiān)視電制動過程,當檢測到電制動投入命令并判斷條件滿足后,依次閉鎖保護裝置、斷開勵磁開關、合上短路開關、合上電制動交、直流電源開關;轉(zhuǎn)速到零后,PLC同時發(fā)信號斷開電制動交、直流電源開關、短路開關、合上勵磁開關、解除保護裝置,使勵磁裝置至開機準備狀態(tài)。

3 某電廠發(fā)電機組電制動失敗原因分析

某電廠一臺260MW水輪發(fā)電機組正常停機操作,在投入電制動相關電源后,采用監(jiān)控遠方停機流程。但機組滿足電制動投入條件時,電制動卻未動作,電制動失敗。事后通過現(xiàn)場檢查,初步判斷原因為電制動回路PLC程序紊亂或程序未自動投入,而后者很少見。主要原因且經(jīng)常發(fā)生的是PLC程序紊亂。

分析發(fā)生PLC程序紊亂的原因:機組電氣制動控制回路PLC、轉(zhuǎn)速繼電器工作電源取自短路開關電源A相(見圖1),正常運行時,為防止短路開關、電制動交、直流開關誤動作,短路開關動力電源是斷開的,此時,電制動PLC工作電源處于失電狀態(tài),程序保存由自身鋰電池供電。在大發(fā)電時期機組持續(xù)運行時間長,PLC程序一直處于鋰電池供電狀態(tài),容易導致鋰電池電壓不足,無法監(jiān)視電池電量低信號,從而引起PLC程序失電,發(fā)生程序紊亂的情況。

4 改進方案

4.1 方案1

為防止鋰電池電量耗盡,檢修人員定期測量電池電壓,發(fā)現(xiàn)電壓下降,及時更換PLC程序鋰電池,以保證PLC程序不會丟失。該方案具體實施過程中在人力資源和經(jīng)濟成本均有損耗。

4.2 方案2

機組電氣制動控制回路PLC電源常投,但當機組正常運行時,無法滿足防止短路開關、電制動交、直流開關誤動作的安全要求,存在一定的安全風險。

4.3 方案3

結(jié)合兩種方案分析,PLC回路要保證不能失電,且保證短路開關、電制動交、直流開關等回路防止誤動作的安全要求,就要將PLC回路從原系統(tǒng)中分離出來,給PLC回路及轉(zhuǎn)速繼電器進行單獨持續(xù)供電,而其余回路方式不變,以滿足以上兩方面要求。

在實際改造過程中,給PLC回路選擇供電電源是非常關鍵的。原來供電電源取自出口短路開關動力電源(圖1中2DK)后,已經(jīng)證明存在隱患,而考慮從2DK前取電,需要加裝一套控制開關來控制PLC回路的電源,方便PLC回路的檢修維護。在現(xiàn)場實際中,勵磁開關柜加裝開關不具備條件,因此考慮其他電源。機組旁的饋線柜既滿足可操作性和供電可靠性,又有電源開關可控,因此選擇在機旁饋線柜選取電源最方便可靠。PLC工作電源改造后見圖2。

5 實施效果

通過對比,方案3更為合理,既滿足安全生產(chǎn)的需要,又能到達節(jié)省人力、物力資源成本。不僅消除了電制動控制回路隱患,也大大提高了電氣制動的可靠性與穩(wěn)定性,減輕了運維工作量,同時也有效提高了水電站自動化水平。

參考文獻

[1]黃純?nèi)A.大型同步發(fā)電機運行[M].北京:水利水電出版社,1992.

[2]陳建明.電氣控制與PLC應用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2006.

(作者單位:1.華北電力大學;2.國網(wǎng)甘肅省電力公司劉家峽水電廠)

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