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煤直接液化項目零排放裝置運行及改進探索

2015-05-30 19:08王偉
科技創(chuàng)新導報 2015年18期
關鍵詞:零排放

王偉

摘 要:零排放裝置采用兩套降膜蒸發(fā)器并聯(lián)運行,緩沖罐+換熱器+除氧器+降膜蒸發(fā)器+旋液分離器+主輔空冷器工藝處理煤制油生產(chǎn)裝置排放的高含鹽廢水和催化劑廢水,高含鹽廢水的TDS:19105 mg/L,催化劑廢水的TDS:46550 mg/L,硫酸根:33,000 mg/L,氨:10042 mg/L,處理后的出水水質E1產(chǎn)品水COD<30 ppm、TDS<10 ppm,E2產(chǎn)品水COD<9 ppm、TDS<10 ppm,且運行穩(wěn)定。

關鍵詞:零排放 降膜蒸發(fā)器 高含鹽廢水 硫酸銨廢水 回用水

中圖分類號:X784 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)06(c)-0107-02

1 煤直接液化項目零排放裝置概況

神華煤直接液化項目是我國也是世界上第一個煤炭直接液化商業(yè)性建設項目。生產(chǎn)油品108萬噸/年,建設地點在鄂爾多斯,其中煤液化裝置排放污水水量大、濃度高、國內(nèi)外沒有類似的污水處理經(jīng)驗可借鑒,根據(jù)國家環(huán)境保護總局關于神華煤直接液化項目環(huán)境影響報告書審查意見的批復要求,貫徹清污分流、污污分治、一水多用、節(jié)約用水的原則,對不同水質的廢水分別進行處理,最大限度地提高水的重復利用率及廢水資源化利用率,裝置產(chǎn)生的含油污水、高濃度有機廢水、含鹽廢水等經(jīng)處理后均要返回系統(tǒng)回用,高含鹽廢水處理后要求達到零排放要求。

2 ZLD裝置組成

零排放裝置簡稱ZLD裝置,煤直接液化項目ZLD裝置采用兩效蒸發(fā)的原理處理高含鹽廢水。該裝置2006年建設,2008年底建成投產(chǎn)。

ZLD裝置組成:蒸汽減溫減壓器系統(tǒng)、催化劑廢水預處理系統(tǒng)、兩套蒸發(fā)器系統(tǒng)(簡稱E1蒸發(fā)器系統(tǒng)和E2蒸發(fā)器系統(tǒng))、主輔空冷器系統(tǒng)和硫酸銨結晶系統(tǒng)組成。其中E1蒸發(fā)器系統(tǒng)設計處理負荷129 m3/h,主要處理電廠廢水和RO濃液,E1產(chǎn)品水設計118 m3/h回用電廠,11 m3/hE1濃液排放至121單元蒸發(fā)塘自然蒸發(fā)。E2蒸發(fā)器系統(tǒng)設計處理負荷103 m3/h,主要處理催化劑廢水(即硫酸銨廢水),E2產(chǎn)品水設計有94 m3/h去污水汽提裝置脫氨處理后用于配置硫酸亞鐵溶液和主裝置用水,結晶系統(tǒng)采用單效蒸發(fā)處理硫酸銨廢水濃液,設計處理負荷9 m3/h,其產(chǎn)品是硫酸銨鹽類作為化肥外賣。

3 ZLD裝置流程簡述

含鹽廢水和催化劑廢水進入ZLD裝置后,分別經(jīng)加酸、預熱和脫氣處理。之后含鹽廢水進入含鹽廢水蒸發(fā)器E1(154-C-4801),使用外部提供的低壓蒸汽將管殼內(nèi)部的濃水蒸發(fā),蒸發(fā)后的蒸汽接著進入催化劑廢水蒸發(fā)器E2(154-C-5701)完成對催化劑廢水的蒸發(fā)。由于含鹽廢水設計處理水量大于催化劑廢水水量,因此將有部分多余的蒸汽從E1蒸發(fā)器中排出,送至副空冷器(154-E-5401A/B/C)冷凝后直接給換熱器換熱后回用至產(chǎn)品水罐送電廠。

由E2蒸發(fā)器排出的蒸汽送至主空冷器(154-E-6401A~F/154-E-6402A~F)冷凝。主空冷器及副空冷器的凝液混合經(jīng)E-2換熱器(154-E-5601A/B)與催化劑廢水進料換熱后送入E-2蒸餾液罐(154-T-7002),再由泵送出界區(qū)至污水氣體裝置進行脫氨處理后直接回用。由E1蒸發(fā)器下部排出的一次蒸汽凝液經(jīng)泵送蒸發(fā)器產(chǎn)品水罐T-8003;由E2蒸發(fā)器下部排出的蒸汽凝液經(jīng)E-1換熱器(154-E-4701A/B)與含鹽廢水進料換熱后送入E-1蒸餾液罐(154-T-7001),再由泵輸送至T-8003罐后送至電廠回用。經(jīng)E1蒸發(fā)器濃縮排出的含鹽濃液以及經(jīng)E2蒸發(fā)器濃縮排出的催化劑廢水濃液分別送入含鹽廢水濃縮液儲罐(154-T-5001)以及催化劑廢水濃縮液儲罐(154-T-5901),之后經(jīng)泵送至蒸發(fā)塘和結晶裝置進行處理。

4 設備和材質

ZLD裝置關鍵設備是降膜蒸發(fā)器、除氧器國內(nèi)加工制造,合金材料從國外購買;循環(huán)泵、加藥泵等從國外采購。

5 進出水水質分析

E1進料水質(譜尼分析)(如表1所示)

E1產(chǎn)品水水質(譜尼分析)(如表2所示)

E2進料水質(譜尼分析)(如表3所示)

E2產(chǎn)品水水質(如表4所示)

汽提后的E2產(chǎn)品水水質(如表5所示)

通過分析數(shù)據(jù)可以看出,高含鹽廢水經(jīng)蒸發(fā)后,E1/E2產(chǎn)品水水質完全滿足回用水水質要求,全部回收利用,E1濃液去蒸發(fā)塘自然蒸發(fā),E2實現(xiàn)了污水零排放,達到了安全環(huán)保、節(jié)約用水的目的。

6 公用工程消耗

(如表6所示)

雖然運行能耗較高,但在運行費用中,蒸汽占主導,用于做ZLD裝置的蒸汽來源于PSA尾氣回收產(chǎn)生的蒸汽,應該是廢氣綜合利用產(chǎn)生熱能用于蒸發(fā),ZLD裝置做到了清污分流、污污分治、一水多用、節(jié)約用水的原則,減少了一次用水量,最大限度地提高水的重復利用率及廢水資源化利用率,特別是對于鄂爾多斯水資源匱乏,要求零排放,尤期重要,同時造福于環(huán)境,符合國家環(huán)保政策。

7 ZLD裝置運行及改造情況

ZLD裝置自2009年底開車調試,運行過程中出現(xiàn)一些問題,通過技術人員的攻關,實現(xiàn)了較長周期運轉,相對來說比較平穩(wěn)。針對這幾年出現(xiàn)的問題和改造歸納如下:

(1)存在問題:催化劑廢水中氯根含量高,對E2蒸發(fā)器產(chǎn)生腐蝕。原設計催化劑廢水中氯離子的含量為5.50 mg/L,而實際運行過程中,催化劑廢水中氯離子的含量為50 mg/L,遠遠超過設計值,氯離子來源主要是催化劑制備過程采用的煤、水和硫酸亞鐵,而配催化劑的水采用的是生產(chǎn)水。蒸發(fā)器鹽水槽的操作條件是溫度90~100℃,PH值3~4,廢水濃縮倍數(shù)10~12,水中氯離子達到500 mg/L以上。催化劑廢水處理采用的主要設備材質是316L,在設計條件下運行氯離子腐蝕十分嚴重。

解決方案:將催化劑制備用的配水改為RO產(chǎn)品水,從根本上解決氯根含量。同時與GE專家研究,提出將底槽中PH改為6~7,這將會增大氫氧化鈉的消耗量,同時E2產(chǎn)品水中氨含量將會很高,無法達到回用水指標。通過研究討論,針對此方案,我們將E2產(chǎn)品水送至汽提裝置脫氨處理后,產(chǎn)品水回用于循環(huán)水或膜處理系統(tǒng)(處理完后回用于電廠)。

(2)存在問題:E2蒸發(fā)器去主空冷器的蒸汽管線(DN1650)抽癟。在蒸發(fā)器調試過程中,由于E2去主空冷蒸汽管線(DN1650)設計壁厚較?。?.5 mm)。至使在試蒸汽引射器抽真空時將管線抽癟。

解決方案:經(jīng)核算,在蒸汽管線上每隔1米做一個加強圈,修復了該管線,運行至今比較平穩(wěn)。

(3)存在問題:進口泵密封水的改造,設計上進口泵采用新鮮水做為機械密封水,在實際運行中,由于泵輸送的是97~99℃的熱水,所以用新鮮水做密封水會在泵機械密封面上產(chǎn)生結垢,致使泵無法運行。

解決方案:將新鮮水改為除鹽水,解決了這一問題。

(4)存在問題:在調試過程中,提出其濃液排放線在不排放濃液時,管線上存在死端,易結晶堵塞管線,從而使蒸發(fā)器無法運行。

解決方案:提出在E1、E2蒸發(fā)器濃液排放線上調節(jié)閥前加一回流線,這一方案被現(xiàn)場調試技術人員采納,實施后投入運行后,效果較好。

(5)存在問題:E2加堿泵無法滿足工藝要求,在調試過程中,由于E2鹽水槽內(nèi)工藝操作條件的改變,PH值由原來的3~4更改為6~7,將會增大氫氧化鈉的消耗量,目前的堿泵無法滿足工藝要求,需要將E1蒸發(fā)器的2臺加堿泵給E2供應。

解決方案:將E1/E2加堿泵出口管線上加跨線,同時增大E2加堿泵出口管線管徑。

(6)存在問題:由于催化劑廢水來水水量和TDS含量比設計值高,E2蒸發(fā)器主空冷和E2鹽種旋流分離器能力不足,E2蒸發(fā)器無法滿負荷運行,造成來水無法完全處理。

解決方案:E2旋液分離器擴能,增加一組鹽種旋液分離器系統(tǒng),和原有的旋液分離器并聯(lián)運行,以降低E2鹽水槽內(nèi)TDS的含量,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,投用后運行比較平穩(wěn)。

主空冷器系統(tǒng)擴能,運行過程中負壓達不到設計值,造成系統(tǒng)負荷達不到設計值。研究后增加了一組空冷器,同時增加一組引射器并改造主空冷噴淋系統(tǒng)更換泄露管束,以解決主空冷能力不足問題。夏季溫度較高,對空冷影響很大。

8 需要解決的問題及后期的改造和探索

E1/E2蒸發(fā)器內(nèi)管束的清洗疏通還需要進一步研究。從近年來停車檢修經(jīng)驗來看,我們通過高壓清洗和化學清洗,效果不是很明顯。還需要進一步找原因。煤直接液化項目零排放裝置自2008年底投運以來,總體運行情況比較良好,但是運行中還需要進一步優(yōu)化,更好地降低運行成本。

9 結語

(1)煤直接液化項目零排放裝置主要用于處理高含鹽廢水,其處理成本高、長周期運行受限,為了提高系統(tǒng)運行周期,降低廢水噸水處理成本,還需要進一步的技術攻關。(2)E2蒸發(fā)器濃鹽液經(jīng)過硫酸銨結晶系統(tǒng)處理后,其產(chǎn)品硫酸銨直接外賣給化肥廠,而E1蒸發(fā)器濃鹽液設計直接外排蒸發(fā)塘進行自然蒸發(fā),需要進一步研究E1濃鹽液結晶系統(tǒng),對雜鹽進行分質分離,減少廢水外排量。

參考文獻

[1] 謝曉,凌怡敏.煤化工廢水零排放策略探討[J].水處理信息報道,2010(12):15-20.

[2] 魏江波.煤制油廢水零排放實踐與探索[J].工業(yè)用水與廢水,2011(5):70-75.

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