呂佳飛,熊 磊
(陜西北元化工集團有限公司,陜西 榆林719319)
目前,中國電石法PVC 樹脂的生產(chǎn)企業(yè)中,氯乙烯精餾工藝普遍采用低、高沸塔精餾的分離方法。在低沸塔系統(tǒng)中,將不凝性氣體(如H2、C2H2、N2等)從尾氣冷凝器頂部排出,一是為了保證氯乙烯的質(zhì)量,二是防止整個系統(tǒng)中不凝性氣體的積累。
變壓吸附(Pressure Swing Adsorption.簡稱PSA),工藝主要為五塔工藝,當(dāng)某臺吸附器上的程控閥發(fā)生故障導(dǎo)致程控閥不能正常開關(guān)時可以切換成四塔工藝。
PSA-100#工藝流程:氯乙烯精餾尾氣首先經(jīng)原料氣加熱器加熱至20~40 ℃,經(jīng)流量計計量后,進入由5 臺吸附塔組成的變壓吸附系統(tǒng)。由入口端通入原料氣,氯乙烯、乙炔等吸附能力較強的組份被吸附劑吸附,在出口端輸出凈化后的氣體(N2、H2等)。一部分作為半凈化氣輸出去200#;另一部分返回塔內(nèi)用作沖洗氣。被吸附的氯乙烯和乙炔等氣體在逆放和抽空階段解吸出來,作為解吸氣輸出至轉(zhuǎn)化工段,同時吸附劑獲得再生。
PSA-200#工藝流程:來自100#的半凈化氣進入200#變壓吸附裝置,N2以及可能帶有微量的乙炔、氯乙烯被吸附下來,逆放階段解吸出來作為凈化氣排入大氣,同時吸附劑獲得再生;在吸附塔出口得到純度合格的產(chǎn)品氫氣,送至氯化氫工段。
2013 年10 月至2014 年1 月A 線變壓 吸附裝置流量和原料氣數(shù)據(jù)見表1,凈化氣、解析氣和氫氣數(shù)據(jù)見表2。
由表1 和表2 數(shù)據(jù)可知,原料氣含VCM 為17.43%,C2H2為8.45%;凈化氣含VCM 為3.58 mg/m3,C2H2為2.67 mg/m3,遠低于國家排放標準VCM≤36 mg/m3和C2H2≤120 mg/m3;解析氣純度為77.52%;回收H2純度為99.94%。經(jīng)變壓吸附裝置回收精餾尾氣的解析氣純度和H2純度高。
該公司共有4 條生產(chǎn)線, 每套變壓吸附裝置PSA-100#原料氣設(shè)計流量1 750 Nm3/h,由表1 和表2 數(shù)據(jù)得知,氯乙烯與乙炔含量分別約為17%和8%。采用連續(xù)操作方式,年操作時間按7 200 h 計算,采用變壓吸附法回收氯乙烯精餾尾氣中的氯乙烯和乙炔,每年可回收氯乙烯和乙炔計算如下:
表1 A線變壓吸附流量和原料氣數(shù)據(jù)
表2 A線變壓吸附凈化氣、解析氣和氫氣數(shù)據(jù)
全年回收氯乙烯的數(shù)量:(1 750×0.17)÷22.4×62.5×7 200×4=23 906(t/a)
PVC 產(chǎn)率為0.98,PVC 按5 200 元/t,全年回收氯乙烯的價值:
23 906×0.98×0.52=12 182.50(萬元/a)
全年回收乙炔的數(shù)量:1 750×0.08×7 200×4=4 032 000 Nm3/a。
1 t 電石發(fā)氣量按300 m3乙炔計算,可節(jié)約電石4 032 000÷300=13 440(t/a),電石按2 500 元/t 計算,節(jié)約成本13 440×0.25=3 360.0(萬元/a)。
PSA-200#經(jīng)回收氯乙烯和乙炔后的半凈化氣流量約為800 m3/h,其中氫氣約占70%,氫氣回收率為85%,每年可回收氫氣計算如下:
全年回收氫氣的數(shù)量:800×0.70×0.85÷22.4×2×7 200×4=1 224(t/a);
回收氫氣送入氯化氫合成工段可合成氯化氫:1 224×2×36.5÷2=44 676(t/a);
氯化氫成本按450 元/t 計算,可創(chuàng)經(jīng)濟效益:44 676×450=2 010.42(萬元/a)。
社會效益:該項目投用后每年減少向大氣排放氯乙烯氣體23 906 t/a,乙炔氣體4 032 000 Nm3/a,氫氣1 224 t/a。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,采用變壓吸附回收氯乙烯精餾尾氣中的氯乙烯,可回收氯乙烯23 906 t/a,回收氯乙烯單體的價值為12 651.1 萬元/a;回收的乙炔可節(jié)約電石13 440 t/a,價值3 360.0 萬元/a;回收氫氣1 224 t/a,回收氫氣的價值2 010.42 萬元/a。若本公司年產(chǎn)100 萬t PVC 達產(chǎn)達標,4 套變壓吸附裝置全年可創(chuàng)經(jīng)濟效益:1 2651.1+3 360.0+2 010.42=18 021.52(萬元/a)。
變壓吸附法回收氯乙烯精餾尾氣, 凈化氣含VCM 為3.58 mg/m3,含C2H2為2.67 mg/m3,遠低于國家排放標準;回收的氯乙烯和乙炔純度以及氫氣純度高;4 套變壓吸附裝置全年可為公司創(chuàng)經(jīng)濟效益18 021.52 萬元。每年減少向大氣排放氯乙烯氣體23 906 t/a,乙炔氣體403.20 萬Nm3/a,氫氣1 224 t/a。變壓吸附法回收氯乙烯精餾尾氣具有回收氯乙烯、乙炔和氫氣徹底、自動化程度高、操作簡便、降低生產(chǎn)成本等優(yōu)點,但在實際生產(chǎn)中也暴露出一些問題。
(1)塔內(nèi)溫度容易過高,存在著火爆炸的安全隱患。建議在吸附塔內(nèi)設(shè)置測溫原件,便于直接觀察吸附層移動情況,防止塔內(nèi)溫度過高,保證安全生產(chǎn);
(2)在精餾尾氣流量波動大時,直接影響變壓吸附裝置不能穩(wěn)定運行,導(dǎo)致尾排壓力和精餾系統(tǒng)壓力波動,形成惡性循環(huán)。建議精餾尾氣進變壓吸附裝置前安裝緩沖裝置,避免此類事故發(fā)生;
(3)變壓吸附抽真空系統(tǒng)設(shè)計為:-0.05 MPa~-0.08 MPa。裝置正常運行時,系統(tǒng)真空為-0.06 MPa,當(dāng)原料氣流量增大時,系統(tǒng)真空度無法滿足生產(chǎn)工藝需求,造成系統(tǒng)壓力波動。建議更換滿足工藝抽氣量的真空泵,或查找工藝原因;
(4)尾氣放空容易著火。建議安裝連鎖報警裝置,一旦著火可自動充氮氣滅火并報警。