趙向杰
(西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)實訓(xùn)中心,陜西 西安 710089)
生產(chǎn)電機(jī)時,需要將定子套與定子配合,為使它們?nèi)菀籽b配并達(dá)到過盈配合,需要將定子套受熱膨脹,則需對定子套進(jìn)行加熱。傳統(tǒng)的加熱方法是利用火爐或電爐對其進(jìn)行加熱,火爐加熱時溫度不好控制,對空氣污染大,加熱速度慢,且生產(chǎn)效率低等。
為了克服以上缺點,本文根據(jù)加熱設(shè)備的實際需求,利用高頻感應(yīng)加熱機(jī)[1],依據(jù)現(xiàn)代控制技術(shù)、信息技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計等技術(shù),對加熱控制系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計。該控制系統(tǒng)采用了可編程邏輯控制器(PLC)實現(xiàn)對高頻加熱機(jī)、外圍設(shè)備以及各附件單元控制,提高了系統(tǒng)的可靠性,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化[2]、規(guī)模化,滿足了高效生產(chǎn)的要求。
感應(yīng)加熱設(shè)備控制系統(tǒng)包括轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)、冷卻控制系統(tǒng)、排煙控制系統(tǒng)和氣動控制系統(tǒng)。其定子套自動加熱系統(tǒng)總圖如圖1所示。轉(zhuǎn)臺系統(tǒng)部分主要包含電機(jī)、減速器、間歇分度機(jī)構(gòu)。其中電機(jī)提供動力,通過減速器傳遞后,降低運轉(zhuǎn)速度,使整個轉(zhuǎn)臺系統(tǒng)運轉(zhuǎn)更平穩(wěn),滿足系統(tǒng)要求,將力傳遞給間歇分度機(jī)構(gòu),帶動轉(zhuǎn)臺平穩(wěn)的工作。采用工裝夾具對工件定子套進(jìn)行定位,并利用其自身的重力來固定工件。由于感應(yīng)圈在加熱工件時,自身會因工件熱傳遞而產(chǎn)生熱量,連續(xù)加工過程中會使感應(yīng)圈的溫度升至很高,最終達(dá)到它的熔點溫度,所以必須對其進(jìn)行冷卻。加熱工件時,工件自身有油污,當(dāng)溫度升高時,會產(chǎn)生油煙,所以要排煙系統(tǒng)對其進(jìn)行排煙處理。本設(shè)計還需要氣動控制部分,在加熱的過程中要對感應(yīng)圈進(jìn)行升降控制,使其能夠自由的上升下降。最后使用PLC對其各個子系統(tǒng)進(jìn)行順 序 控 制[3]。其 控 制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示,控制流程圖如圖3所示。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
(1)采用高頻感應(yīng)加熱設(shè)備對定子套進(jìn)行加熱,加上輔助設(shè)備,設(shè)計控制系統(tǒng)[4],使完成加熱一個定子套保持在三分鐘,并且完成自動控制。
(2)控制過程中需要有手動控制模式和自動控制模式兩種操作模式。
(3)需要有HMI顯示操作屏幕,以便于觀察數(shù)據(jù)和操作[5]。
(4)此系統(tǒng)可以任意設(shè)置加熱時間和加熱溫度。
(5)系統(tǒng)需要有緊急停止和保護(hù)功能。
(6)系統(tǒng)必須保證在停電以后轉(zhuǎn)臺具有自動校準(zhǔn)功能。
(1)手動模式模塊PLC程序設(shè)計
當(dāng)系統(tǒng)在鑰匙狀態(tài)為“開”時,設(shè)備亮綠燈,表明設(shè)備系統(tǒng)已上電。在HMI觸屏控制板上選擇手動模式,此時系統(tǒng)為手動模式,系統(tǒng)上電,高頻機(jī)熱源處于待機(jī)模式。在屏幕上可按下冷水機(jī)控制按鈕,此時冷水機(jī)打開。按下排煙機(jī)控制按鈕,此時排煙機(jī)打開[6]。按下轉(zhuǎn)臺按鈕,在感應(yīng)圈處在最上位置時轉(zhuǎn)臺開始運轉(zhuǎn),待轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)到一個工位時(旋轉(zhuǎn)一次為 120°),轉(zhuǎn)臺停止轉(zhuǎn)動。當(dāng)按下高頻機(jī)下降按鈕時,高頻機(jī)開始下降,待高頻機(jī)下降到最低位置時,此時下限位開關(guān)為閉合狀態(tài),感應(yīng)圈停止下降。在冷水機(jī)和排煙機(jī)按鈕按下的條件下,按下高頻機(jī)控制鍵,此時熱源開始加熱。當(dāng)按下高頻機(jī)上升按鈕高頻機(jī)上升,當(dāng)上升到最高位置時,此時上限位開關(guān)為閉合狀態(tài),高頻機(jī)禁止上升。
(2)自動模式模塊PLC程序設(shè)計
在觸摸屏控制板上按下自動模式,進(jìn)入自動模式狀態(tài),此時冷水機(jī)打開,排煙機(jī)打開,高頻機(jī)處于待機(jī)狀態(tài)。按下機(jī)器啟動按鈕,當(dāng)高頻機(jī)處在最上位置時,轉(zhuǎn)臺開始轉(zhuǎn)動,當(dāng)轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)到一個工位時(旋轉(zhuǎn)一次為120°)。轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)到位時,感應(yīng)圈開始下落,感應(yīng)圈下落到最低位置,且檢測到冷水機(jī)和排煙機(jī)打開的條件下,高頻機(jī)開始啟動,并對感應(yīng)圈下落命令進(jìn)行復(fù)位,時間繼電器開始計時,待計時時間到達(dá)時間設(shè)定值后,感應(yīng)圈開始向上回落,感應(yīng)圈上升到最高位置時,此時系統(tǒng)又返回到自動狀態(tài)模式。從而進(jìn)入下一個循環(huán)周期。
(3)加熱時間和加熱溫度模塊PLC程序設(shè)計
圖3 流程圖
在制作觸屏控制板時設(shè)置D203工件設(shè)定時間的數(shù)據(jù)寄存器,D212為工件設(shè)定溫度的數(shù)據(jù)寄存器。在觸屏控制板上通過按扭設(shè)置參數(shù),按下時間溫度設(shè)置按鈕,進(jìn)入時間溫度設(shè)置界面,設(shè)置工件的參數(shù),需要設(shè)置時間數(shù)據(jù)寄存器D203的值,由于設(shè)定值以毫秒為單位,在程序中處理,將它乘以10,最終以秒為單位,將數(shù)據(jù)存在D208數(shù)據(jù)寄存器中,最后再除以10,將數(shù)據(jù)存在D200數(shù)據(jù)寄存器中,作為自動加工是顯示時間。在設(shè)置溫度數(shù)據(jù)寄存器D212的值時,設(shè)置的是實際的溫度值,使它與溫度傳感器采集回來的值作比較[7],必須轉(zhuǎn)化成和它為同級別的數(shù)據(jù),所以要對設(shè)置的實際溫度值做處理。
(4)系統(tǒng)緊急停止和保護(hù)模塊PLC程序設(shè)計
當(dāng)冷水機(jī)按鈕按下時,如果超過1 s冷水機(jī)還沒有啟動,此時整個系統(tǒng)會發(fā)出報警信號,且每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài);
當(dāng)排煙機(jī)按鈕按下時,如果超過1 s排煙機(jī)還沒有啟動,此時整個系統(tǒng)會發(fā)出報警信號,且每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài);
當(dāng)轉(zhuǎn)臺按鈕按下時,如果超過1 s轉(zhuǎn)臺還沒有轉(zhuǎn)動,此時整個系統(tǒng)會報警,且每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài);
當(dāng)高頻機(jī)按鈕按下時,如果超過1 s高頻機(jī)還沒有啟動,此時整個系統(tǒng)會報警,且每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài)中去;
當(dāng)對感應(yīng)器發(fā)出升或降命令時,如果過了1 s感應(yīng)圈還沒有升降,此時整個系統(tǒng)會報警,且每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài);
當(dāng)采集溫度大于設(shè)定溫度時,此時每個系統(tǒng)回到初始狀態(tài)。
(5)轉(zhuǎn)臺校準(zhǔn)模塊PLC程序設(shè)計
考慮到整個系統(tǒng)正在工作時,突然停電,而轉(zhuǎn)臺卻未到指定位置時,下次轉(zhuǎn)臺將無法正常轉(zhuǎn)動。所以需要設(shè)計一個轉(zhuǎn)臺校轉(zhuǎn)模塊。
當(dāng)在觸屏控制板上按下轉(zhuǎn)臺校準(zhǔn)按鈕時,輔助繼電器M50為1,當(dāng)感應(yīng)圈處在最上面的位置時,轉(zhuǎn)臺開始轉(zhuǎn)動,待轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)到指定位置時,輔助繼電器M51發(fā)出上升沿指令,此時對輔助繼電器M50進(jìn)行復(fù)位,轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)到指定位置。
經(jīng)過最后的驗證,該加熱專用設(shè)備的控制系統(tǒng)具有高效率、高自動化、方便觀察和操作等特點,以PLC作為數(shù)據(jù)采集和處理的核心設(shè)備,實現(xiàn)了整個系統(tǒng)的自動化。優(yōu)化的軟件設(shè)計使整個系統(tǒng)的可靠性得到了很大的提高,且具有故障率低和經(jīng)濟(jì)效益較好等特點。
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