戴文華
摘 要:2#鍋爐大修完成后,在鍋爐啟動運行前必須進行烘爐,烘爐質(zhì)量好壞直接影響爐膛的壽命和鍋爐運行可靠性。
關(guān)鍵詞:烘爐;溫度;含水率
1 前言
2#鍋爐大修于2013年8月31日正式開始至10月8日結(jié)束,本體大修完成后開始進入烘爐階段,烘爐質(zhì)量好壞直接影響爐膛的壽命和鍋爐運行可靠性。就此本文僅對此次2#鍋爐烘爐的工藝及相關(guān)問題進行簡單闡述。
2 烘爐的目的
對于新安裝的鍋爐而言,在爐墻材料中及砌筑過程中吸收了大量的水份,如與高溫?zé)煔饨佑|,則爐墻中含有的水份因為溫差過大,急劇蒸發(fā),產(chǎn)生大量的蒸汽,進而由于蒸汽的急劇膨脹,使?fàn)t墻變形、開裂。所以,新安裝的鍋爐在正式投產(chǎn)前,必須對爐墻進行緩慢烘爐,使?fàn)t墻中的水份緩慢逸出,確保爐墻熱態(tài)運行的質(zhì)量。
2#鍋爐雖然不是新安裝的鍋爐,但是2#鍋爐大修主要是對后拱及頂棚部分大修,即將后拱及頂棚部分全部重新砌筑,屬于鍋爐主要的爐墻部分,所以必須進行烘爐。
3 烘爐應(yīng)具備的條件
①鍋爐管路已全部安裝完畢,因為本次在爐膛拆除過程中,造成水冷壁硬傷,在經(jīng)過處理后,決定進行水壓試驗,打壓至工作壓力3.82MPa,壓力為合格。按照要求一般每六年進行一次超壓試驗,可以根據(jù)鍋爐的運行情況適當(dāng)延長或縮短間隔時間,并結(jié)合大修進行超壓試驗,本次未進行超壓試驗。
②爐墻砌筑及保溫工作全部結(jié)束以后并且已經(jīng)進行驗收,并合格。
③已經(jīng)將煙風(fēng)道安裝完畢,并且保溫結(jié)束,送引風(fēng)機也已經(jīng)安裝,并且調(diào)試合格后投入運行。
④熱工電氣儀表是烘爐所專用的,并且已經(jīng)安裝,校驗后均合格。
⑤烘爐用的設(shè)施安裝好后并全面驗收,需要把與烘爐無關(guān)的其它臨時設(shè)施全部拆除,并將場地清理干凈。
4 烘爐工藝
(1)根據(jù)本鍋爐的結(jié)構(gòu)特點采用火焰烘爐方法,由于1#鍋爐運行,只能從2#鍋爐預(yù)留的煤氣烘爐預(yù)留口接出, 2#鍋爐烘爐用的短節(jié)及火把接好,并把火把號碼編號,膠皮管碼放整齊。東側(cè)接出8根DN20管道,西側(cè)接出4根DN25管道。安裝完成后,進行煤氣監(jiān)測,確保合格不漏煤氣。在爐膛出口人孔門處加裝兩個就地溫度表,用保溫棉塞實保溫,確保不通風(fēng):1)首先點燃東側(cè)1#小火,點燃后使火焰保持在中央。烘爐溫度以現(xiàn)場安裝的就地溫度表為準(zhǔn),根據(jù)溫度對火把數(shù)量及開度進行調(diào)節(jié),隨時監(jiān)火;2)第一天溫度控制在50℃以內(nèi),以后每天按照烘爐溫度曲線進行升溫;3)當(dāng)烘爐溫度到110℃,保持24小時不再升溫;4)當(dāng)烘爐溫度到150℃,保持24小時不再升溫;5)當(dāng)烘爐溫度到200℃,保持24小時后不再升溫,烘爐溫度不超過220℃。即可撤火;6)烘爐時間以14~16天,結(jié)束燃燒停爐;7)操作人員每隔2小時對煙溫進行一次記錄,嚴(yán)格按照煙溫要求進行控制,以確保烘爐的質(zhì)量。
(2)烘爐的具體操作:1)水位控制:盡量保持汽包水位,將水位控制在:標(biāo)準(zhǔn)水位±20mm;2)排除潮氣:在烘爐之前,要打開各灰門和各爐門,以便及時適當(dāng)?shù)膶t內(nèi)的潮氣排除掉;3)定期檢查:對各膨脹指示器、水位計進行檢查,確保鍋爐運行正常;4)記錄煙溫:對爐體的檢查要定期定時,準(zhǔn)確記錄煙溫,以確保烘爐質(zhì)量;5)取樣:對爐體的后拱及頂棚位置預(yù)留的灰漿取樣處進行取樣,進行含水率分析,當(dāng)灰漿含水率≤7%時,表明烘爐已達(dá)要求。
5 烘爐注意事項:
①溫度升速:烘爐時,溫度的升速應(yīng)緩慢均勻,要求最大升溫速度小于20℃/天。
②汽包水位:烘爐過程中要定期檢查汽包水位,使之經(jīng)常保持在正常范圍。
③均勻火焰:烘爐中爐膛內(nèi)的燃燒火焰要均勻,不能集中于一處。
④烘爐過程中可用事故放水門,保持汽包水位,避免雜物進入過熱器內(nèi)。
⑤煙氣溫度:烘爐過程中要定時記錄煙氣溫度,以控制溫升速度和最高溫度,不超過規(guī)定要求。
6 總結(jié)
在此次烘爐過程中,出現(xiàn)一些問題,需要再日后的工作中學(xué)習(xí)和借鑒:1)到后期烘爐溫度到190℃時,所有烘爐火把已經(jīng)開滿,從兩個預(yù)留口接出的煤氣量偏小,不能達(dá)到預(yù)計溫度,為了保證烘爐溫度,臨時利用燃燒器小火接出管道進行烘爐,保證了烘爐溫度;2)在烘爐過程中,東側(cè)溫度明顯比西側(cè)溫度高5度左右,分析原因可能是由于2#鍋爐東側(cè)的1#鍋爐正在運行,熱輻射較大,造成溫度較高,此項問題,需要在日后的烘爐中得到再次認(rèn)證;3)此次加強了鍋爐后拱的烘爐,在后拱部分多放了幾個火把進行烘爐,使得后拱部分的水分得到了很好的散發(fā);4)實際烘爐溫度曲線如圖1;5)最終取樣化驗,含水率 <7%,烘爐合格。
通過上圖所示的2#鍋爐烘爐時的實際烘爐溫度曲線可知,基本是和計劃烘爐曲線相吻合,最終取樣分析含水率為0.44%、0.47%,含水率<7%在要求范圍內(nèi)。
此次2#鍋爐烘爐工作的完成,進一步加深了對烘爐工藝的學(xué)習(xí)和了解,為今后的烘爐工作中提供了有益的借鑒。
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