危 拓
(中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司,516086)
工業(yè)化應(yīng)用
FHUDS-6在汽柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用
危 拓
(中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司,516086)
中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司2.0 Mt/a汽柴油加氫裝置于2014年10月進(jìn)行停工換劑檢修,將精制反應(yīng)器(108-R102)第三床層催化劑更換為FHUDS-6柴油深度加氫精制催化劑,旨在對柴油產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量升級。實(shí)驗(yàn)表明:在反應(yīng)進(jìn)料260 t/h,氫分壓6.95 MPa,氫油體積比580,一反平均溫度329.4 ℃,二反平均溫度361.3 ℃的條件下,能生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 mg/kg滿足國V排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油產(chǎn)品,脫硫率達(dá)到99.5%。
FHUDS-6催化劑 柴油加氫 工業(yè)應(yīng)用
中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司汽柴油加氫裝置(108單元)設(shè)計(jì)規(guī)模2.0 Mt/a,年開工時(shí)間8 400 h,是該公司12 Mt/a煉油項(xiàng)目所屬的裝置,反應(yīng)部分采用國內(nèi)技術(shù)成熟的爐前混氫方案;產(chǎn)品分餾采用重沸爐汽提方案,將汽油和柴油組分分開。塔底分離出合格的柴油產(chǎn)品,塔頂分離出來的石腦油經(jīng)石腦油穩(wěn)定塔蒸出氣體后送回裝置。所用催化劑為中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(以下簡稱撫順石化院)開發(fā)的HPS-02A/B脫硅劑及FH-40C加氫精劑催化劑。以焦化汽油、焦化柴油、直餾柴油和催化柴油為原料,裝置所需的氫氣主要由連續(xù)重整裝置的副產(chǎn)氫氣提供,裝置的主要產(chǎn)品為精制石腦油和精制柴油,精制石腦油作為乙烯裝置原料,精制柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 μg/g,滿足國IV標(biāo)準(zhǔn),作為全廠柴油產(chǎn)品調(diào)和組分。
隨著環(huán)保要求日漸嚴(yán)格,對柴油產(chǎn)品中的硫和芳烴含量以及十六烷值等指標(biāo)要求越來越苛刻,催化柴油和焦化柴油等劣質(zhì)柴油需要深度加氫精制才能滿足柴油質(zhì)量升級的要求。針對二次加工柴油硫氮、多環(huán)芳烴及膠質(zhì)等雜質(zhì)含量高及十六烷值低的特點(diǎn),撫順石化院成功開發(fā)出新一代性能優(yōu)異的FHUDS-6柴油深度加氫精制催化劑。該催化劑以Mo-Ni為活性組分,具有孔容大、比表面積高和機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn),適宜加工高干點(diǎn)的直餾柴油、焦化柴油及催化柴油等劣質(zhì)柴油原料[1]。
2014年10月,全廠停工大檢修,為配合柴油產(chǎn)品質(zhì)量按照國V要求生產(chǎn)的需要對R101和R102兩個(gè)反應(yīng)器的催化劑進(jìn)行更換。2014年12月檢修完成,恢復(fù)生產(chǎn)后,柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)能滿足國IV標(biāo)準(zhǔn),氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)比上個(gè)周期末期有明顯改善,為了進(jìn)一步研究柴油產(chǎn)品能否達(dá)到國V的質(zhì)量要求,裝置于2015年1月19—29日對生產(chǎn)國V柴油進(jìn)行了可行性實(shí)驗(yàn)。
1.1 FHUDS-6催化劑的性質(zhì)
FHUDS-6為撫順石化院于2010年開發(fā)的新一代柴油超深度加氫脫硫催化劑,該催化劑采用新的載體制備技術(shù),在提高載體孔徑的同時(shí)保持較高的比表面積,適合大分子硫化物的反應(yīng);同時(shí),通過調(diào)節(jié)載體酸性以及活性金屬間作用力強(qiáng)弱提高了催化劑加氫活性和異構(gòu)活性,有利于4,6-二甲基二苯并噻吩類硫化物的脫除;在處理干點(diǎn)高、硫含量高且密度大的二次加工油時(shí),表現(xiàn)出優(yōu)異的加氫性能,產(chǎn)品密度有較大幅度的降低,十六烷值的提升幅度也較大[2]。FHUDS-6催化劑的理化性質(zhì)見表1。
表1 FHUDS-6催化劑的理化性質(zhì)
1.2 催化劑的裝填
反應(yīng)采用一段串聯(lián)工藝,進(jìn)料量為247 t/h,設(shè)計(jì)彈性為設(shè)計(jì)原料進(jìn)料量的60%~110%,反應(yīng)系統(tǒng)壓力為7.7 MPa,氫油體積比大于500。第一反應(yīng)器(R101)裝填HPT-01/01C/01E加氫保護(hù)劑和HPS-02A/B捕硅劑,設(shè)計(jì)體積空速為1.6 h-1;第二反應(yīng)器(R102)裝填FH-40C加氫精制劑,設(shè)計(jì)體積空速1.8 h-1。自2009年4月開工以來,兩個(gè)反應(yīng)器催化劑已經(jīng)運(yùn)行超過5年,R101一床層溫升只有4 K,R101二床層溫升只有7 K,脫硅劑已超使用壽命,失活情況明顯;R102一床層溫升降至10 K,由于硅穿透R101后也基本失去活性,R102二床層溫升升至34 K,R102三床層溫升升至10 K。本次停工檢修后對R101加氫保護(hù)劑和脫硅劑進(jìn)行全部更換,R102二床層和三床層FH-40C催化劑進(jìn)行再生后裝至R102一床層和二床層,R102三床層更換為深度脫硫脫氮催化劑FHUDS-6。具體的催化劑裝填數(shù)據(jù)見表2。
表2 催化劑裝填數(shù)據(jù)
續(xù)表2
1.3 催化劑的干燥
FHUDS-6催化劑為Ⅱ類活性中心型的高活性柴油加氫催化劑,由于在制備過程中添加了能顯著提高加氫脫硫和脫氮活性的有機(jī)絡(luò)合劑,因此要求催化劑活化溫度不高于135 ℃,否則將影響催化劑活性的正常發(fā)揮。故要求不對催化劑進(jìn)行氮?dú)飧稍?,氣密合格后即可直接硫化[2]。
1.4 催化劑的預(yù)硫化
高壓氫氣氣密合格后,將系統(tǒng)壓力控制在5.0 MPa,反應(yīng)器入口溫度控制110 ℃,引直餾煤油作為開工油進(jìn)裝置,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)油后由于反應(yīng)床層產(chǎn)生吸附熱,造成反應(yīng)溫度上升,通過及時(shí)打冷氫,將R102三床層溫度控制在低于135 ℃,催化劑活性未受到影響。外甩催化劑沖洗油11 h后,反應(yīng)器平均溫度達(dá)到170 ℃,開始向反應(yīng)系統(tǒng)注入硫化劑二甲荃二硫醚(DMDS),并按照設(shè)定的升溫速率和硫化氫控制指標(biāo)進(jìn)行催化劑預(yù)硫化,41 h后催化劑預(yù)硫化結(jié)束,整個(gè)預(yù)硫化過程中消耗DMDS硫化劑34.5 t,硫化效果較好,能夠很好滿足催化劑硫化要求。
2.1 原料油性質(zhì)
汽柴油加氫裝置原料主要為焦化汽油和焦化柴油,并間斷摻煉部分直餾柴油和催化柴油。表3為實(shí)驗(yàn)前(1月19日)、實(shí)驗(yàn)中(1月26日)、實(shí)驗(yàn)后(1月29日)濾后原料油的性質(zhì),從表3中可以看到整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中,原料油性質(zhì)基本保持穩(wěn)定,硫和氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)之內(nèi)(硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過2 550 μg/g、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超過1 920 μg/g)。
表3 原料油性質(zhì)
*溴價(jià)的單位為每100 g樣品所消耗的單質(zhì)溴的克數(shù)。
2.2 工藝參數(shù)
實(shí)驗(yàn)過程中的主要反應(yīng)操作參數(shù)如表4所示,在保持反應(yīng)空速及氫分壓不變的條件下,本次試驗(yàn)通過提高反應(yīng)溫度來提高產(chǎn)品質(zhì)量,隨著反應(yīng)溫度的升高,反應(yīng)深度加大,耗氫量增加了約3 000 m3/h,循環(huán)氫量也增加了約15 000 m3/h。
表4 主要工藝操作參數(shù)
2.3 實(shí)驗(yàn)過程
本次柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級實(shí)驗(yàn)分3步進(jìn)行:第一步生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20 mg/kg的柴油;第二步生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 mg/kg的柴油;第三步生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 mg/kg、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 mg/kg的柴油。實(shí)驗(yàn)開始時(shí),108-R101-CAT1平均溫度為318 ℃,108-R102-CAT2平均溫度在350 ℃,以這兩個(gè)溫度作為基準(zhǔn)點(diǎn),每12 h各提高1 K,108-R101-CAT1最終溫度不超過330 ℃,108-R102-CAT2最終溫度不超過360 ℃。并要求108-R-101一床溫升控制不超過50 K,108-R-101二床層溫升控制不超過25 K。具體的升溫過程見圖1。
圖1 反應(yīng)床層溫度變化
2.4 產(chǎn)品質(zhì)量
實(shí)驗(yàn)過程中,每6 h(8∶00、14∶00、20∶00、2∶00)采一次柴油產(chǎn)品,做硫、氮含量及族組成分析,柴油產(chǎn)品中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)如圖2所示,柴油產(chǎn)品中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)如圖3所示。
圖2 柴油產(chǎn)品中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)
圖3 柴油產(chǎn)品中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)
從圖2~3中可以看到:當(dāng)108-R101-CAT1為321.8 ℃,108-R102-CAT2為354 ℃時(shí),柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降到20 mg/kg以下,此時(shí)柴油產(chǎn)品氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為216.0 mg/kg,滿足實(shí)驗(yàn)第一步;當(dāng)108-R101-CAT1為329.4 ℃,108-R102-CAT2為361.3 ℃時(shí),柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)降到10 mg/kg以下,已經(jīng)滿足國V柴油排放標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)柴油產(chǎn)品氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為139.0 mg/kg,滿足實(shí)驗(yàn)第二步。為進(jìn)一步降低柴油產(chǎn)品氮含量,繼續(xù)將108-R101-CAT1最高提到332.8 ℃。108-R102-CAT2最高提到365 ℃,此時(shí),硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本穩(wěn)定在5.0 mg/kg左右,但是氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)最低僅為94.1 mg/kg,無法滿足實(shí)驗(yàn)計(jì)劃的第三步。
FHUDS-6催化劑具有良好的加氫脫硫和脫氮穩(wěn)定性,在反應(yīng)進(jìn)料260 t/h,氫分壓6.95 MPa,氫油體積比580,一反平均溫度329.4 ℃,二反平均溫度361.3 ℃的條件下,能生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 mg/kg滿足國V排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油產(chǎn)品,脫硫率達(dá)到99.5%。但由于本次換劑中,F(xiàn)HUDS-6催化劑裝填數(shù)量較少,精制床層多數(shù)使用的為上周期再生的FH-40C催化劑,柴油產(chǎn)品氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有達(dá)到50 mg/kg以下的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,但相比上個(gè)周期,柴油產(chǎn)品氮含量已經(jīng)有明顯下降。
[1] 宋永一,柳偉,劉繼華,等.FHUDS-6催化劑的反應(yīng)性能和工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2012,42(11):50-54.
[2] 王軍,穆海濤,戴天林.FHUDS-6催化劑在4.1 Mt/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2012,43(5):49-52.
上海院GS-DE二乙苯脫氫催化劑研制及應(yīng)用項(xiàng)目通過鑒定
2015年5月28日,中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院開發(fā)的GS-DE二乙苯脫氫催化劑研制及應(yīng)用項(xiàng)目通過了中國石油化工集團(tuán)公司科技部組織的鑒定。
二乙烯苯是一種十分重要的交聯(lián)劑,主要用于高端離子交換樹脂、離子交換膜、特種塑料的生產(chǎn),其銷售價(jià)格遠(yuǎn)高于苯乙烯,保持在4萬~5萬元/t。二乙苯催化脫氫是生產(chǎn)二乙烯苯的主導(dǎo)技術(shù)路線,國際上現(xiàn)有二乙苯催化脫氫催化劑存在著容易積炭、失活快、中間產(chǎn)物乙基乙烯苯多的難題。
該項(xiàng)目創(chuàng)制了具有催化活性高、目的產(chǎn)物選擇性高、穩(wěn)定性和再生性能好等突出優(yōu)點(diǎn)的催化劑,鑒定意見認(rèn)為催化劑性能達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
2014年,GS-DE催化劑兩次出口美國Dow化學(xué)公司,使用效果明顯優(yōu)于國外產(chǎn)品,并在山東廣潤化工有限公司成功應(yīng)用。
(中國石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)
Commercial Application of FHUDS-6 in Gasoline and Diesel Hydrogenation Plant
Wei Tuo
(CNOOCHuizhouRefineryCompany,516086)
Breakdown maintenance was made on the 2.0 Mt/a gasoline and diesel hydrogenation plant of CNOOC Huizhou Refinery Company in October 2014 to replace the third bed catalyst in refinery reactor (108-R102) withFHUDS-6 diesel advanced hydrogenation refinery catalyst for upgrading of diesel products.Experimental results showed that under the conditions of reaction feed rate of 260 t/h,the hydrogen partial pressure of 6.95 MPa,volume ratioof hydrogen and diesel of 580,average temperature of 329.4 ℃ and 361.3 ℃for first reaction and second reaction respectively,the diesel products with sulfur mass fraction less than 10 mg/kg and meeting national V emission standards could be produced with desulfurization rate of 99.5%.
FHUDS-6 catalyst,diesel hydrogenation,commercial application
2015-07-25。
危拓,男,1988年出生,2011年畢業(yè)于天津大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),本科,助理工程師,目前從事加氫工藝技術(shù)研究。
1674-1099 (2015)04-0039-04
TE624
A