王雷雷(山東石大科技集團(tuán)有限公司,山東 東營(yíng) 257061)
催化裂化裝置柴油含水影響因素分析
王雷雷
(山東石大科技集團(tuán)有限公司,山東 東營(yíng) 257061)
摘 要:催化裂化裝置柴油產(chǎn)品穩(wěn)定性較差,柴油含水超標(biāo)會(huì)明顯影響到催化柴油變質(zhì)及安定性。結(jié)合公司裝置工藝過(guò)程,分析柴油含水來(lái)源及優(yōu)化分餾崗位操作,可以有效減小催化柴油含水量,提高催化柴油含水合格率,提升油品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:催化裂化;分餾塔;柴油含水
山東石大科技集團(tuán)催化裂化裝置,為原料處理能力18×104t/a兩段提升管(Ⅰ型)同軸式催化裂化裝置。催化裂化裝置加工原料為常減壓裝置生產(chǎn)蠟油,在催化劑的作用下生產(chǎn)汽油、柴油和液化氣等主要產(chǎn)品。催化裝置柴油生產(chǎn)方案:較低的反應(yīng)溫度一段提升管反應(yīng)溫度為485-495℃,催化劑(CORH催化劑)活性28-29。反應(yīng)油氣進(jìn)入分餾塔進(jìn)一步分離為油漿、輕柴油、粗汽油等產(chǎn)品,輕柴油自塔T201 第12、14層塔盤(pán)抽出,自壓進(jìn)入柴油汽提塔T202進(jìn)行柴油汽提,柴油外送出裝置先后經(jīng)過(guò)H201、H202等換熱器進(jìn)行冷卻換熱。
催化裝置柴油含水控制指標(biāo)為不大于0.21%,近年來(lái),催化裝置柴油外送樣品分析頻繁出現(xiàn)柴油含水超標(biāo)的情況。裝置柴油含水合格率為95%左右,結(jié)合裝置實(shí)際情況,我們分析研究了催化柴油含水的原因及應(yīng)對(duì)措施。通過(guò)優(yōu)化操作,力爭(zhēng)將催化柴油含水合格率進(jìn)一步提高,提升催化柴油質(zhì)量質(zhì)量。
催化裂化柴油產(chǎn)品與常減壓裝置直餾柴油相比,由于不穩(wěn)定活性組分的存在,造成催化裂化柴油的安定性較差,在存儲(chǔ)過(guò)程中顏色容易變深,造成不溶性沉渣增多。而柴油中水分的存在對(duì)催化柴油的變質(zhì)有明顯影響。因此,采取針對(duì)性措施控制柴油含水量,可以有效減緩催化柴油變色變質(zhì)。
3.1 柴油含水來(lái)源分析
(1)山東石大科技集團(tuán)催化裂化裝置是中國(guó)石油大學(xué)(華東)兩段提升管催化裂化技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)裝置,新鮮原料油進(jìn)入一段提升管進(jìn)行反應(yīng),分餾塔生產(chǎn)的回?zé)捰图八子蜐{進(jìn)入二段提升管進(jìn)行反應(yīng)。改造后裝置處理能力增大,反應(yīng)系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜,一二段提升管底部均設(shè)有預(yù)提升蒸汽、進(jìn)料噴嘴設(shè)有霧化蒸汽。反再系統(tǒng)油氣中過(guò)量的蒸汽帶入分餾塔,可能由于一、二段提升管預(yù)提升蒸汽,一、二段流化蒸汽,噴嘴霧化蒸汽,反應(yīng)沉降器汽提段汽提蒸汽,各松動(dòng)及防焦蒸汽等蒸汽量過(guò)大造成。過(guò)量的水蒸氣帶入分餾塔內(nèi);
(2)分餾塔T201底攪拌蒸汽量過(guò)大及分餾塔底防焦蒸汽量大;
(3)柴油汽提塔汽提蒸汽量過(guò)大,柴油汽提塔分離效果差;
(4)裝置柴油外送冷卻器H201、L701管束泄漏,可能造成冷卻水滲漏入柴油外送線中;
(5)柴油取樣操作不當(dāng),取樣口處有存水,未對(duì)取樣裝置及設(shè)備進(jìn)行置換,造成取樣不真實(shí)。
3.2 工藝操作影響因素
(1)柴油餾出層溫度TI203及分餾塔溫度低,造成柴油抽出層溫度低于水的露點(diǎn)溫度,造成水分凝析;
(2)柴油汽提塔汽提蒸汽流程有誤,沒(méi)有使用過(guò)熱蒸汽。造成進(jìn)入柴油汽提塔內(nèi)的蒸汽本身含水;
(3)分餾塔頂油氣分壓相對(duì)較低,水汽分壓相對(duì)較高,有利于水在分餾塔內(nèi)凝析,造成塔內(nèi)含水較高;
(4)目前裝置柴油汽提塔采用的是4層CTST塔盤(pán),柴油汽提塔塔盤(pán)損壞或故障,柴油汽提效果不理想。
(1)排除柴油外送換熱器管束泄漏的原因,通過(guò)切除外送柴油冷卻器L701、H202放空、管束試壓等手段確定是否由于冷換設(shè)備泄漏造成柴油含水超標(biāo)。經(jīng)裝置現(xiàn)場(chǎng)管束試壓檢驗(yàn),排除由于換熱器管束泄漏造成柴油含水超標(biāo)的可能。
(2)排除柴油取樣因素,取樣口位于柴油出裝置管線低點(diǎn),容易造成取樣口處管線存水,對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)的取樣工作,車(chē)間管理人員安排了專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),并編寫(xiě)詳細(xì)的取樣操作規(guī)程,在取樣前盡量將管線內(nèi)存水放凈。并將取樣瓶多次置換。提高取樣真實(shí)性,排除非工藝性影響因素。
(3)優(yōu)化兩段提升管反應(yīng)崗位操作條件,結(jié)合裝置處理量、加工方案、原料油性質(zhì)等因素,通過(guò)計(jì)算裝置運(yùn)行參數(shù),盡量減少反應(yīng)蒸汽用量,經(jīng)過(guò)裝置現(xiàn)場(chǎng)的分析及實(shí)驗(yàn),保證裝置運(yùn)行平穩(wěn)、產(chǎn)品收率的前提下,我們將一、二段提升管預(yù)提升蒸汽改為投用預(yù)提升干氣,同時(shí),盡量減小一二段提升管流化蒸汽、進(jìn)料噴嘴霧化蒸汽、反應(yīng)沉降器汽提蒸汽、各反吹松動(dòng)蒸汽用量,這樣既可以減少蒸汽能耗,又能減少反應(yīng)油氣中蒸汽含量。
(4)結(jié)合裝置日常油品化驗(yàn)分析結(jié)果,在保證柴油初餾點(diǎn)合格的情況下,通過(guò)調(diào)整汽提蒸汽現(xiàn)場(chǎng)蒸汽限流孔板的大小,盡可能減少柴油汽提塔蒸汽用量。盡量減少柴油汽提塔內(nèi)含水量。
(5)在保證分餾塔T201溫度梯度正常,柴油產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,盡量提高柴油抽出層溫度,參考抽出層溫度指示TI203變化。通過(guò)調(diào)整分餾塔氣相溫度、頂循量及頂循返塔溫度、中段循環(huán)量及中段返塔溫度??刂瞥槌鰧訙囟萒I203,盡量提高柴油抽出溫度,防止T201內(nèi)過(guò)量水蒸氣低于相對(duì)應(yīng)露點(diǎn)溫度,在分餾塔內(nèi)產(chǎn)生凝析。
(6)適當(dāng)增加分餾塔頂油氣分壓,在生產(chǎn)過(guò)程中,分餾塔操作壓力在0.1MPa,操作壓力不變,通過(guò)加大塔頂粗汽油回流量,適當(dāng)增加分餾塔頂油氣分壓,從而間接降低塔內(nèi)蒸汽分壓,減少水分在分餾塔內(nèi)的凝析。
經(jīng)過(guò)一系列措施的實(shí)施,通過(guò)對(duì)催化柴油取樣樣品化驗(yàn)分析,據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,催化裂化裝置柴油含水合格率達(dá)到97%以上,催化裝置柴油品質(zhì)進(jìn)一步提升。
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作者簡(jiǎn)介:王雷雷(1983-),男,山東東營(yíng)人,本科,研究方向:石油煉制方向。