馬知敬,宋英豪,張占梅,劉秀娟
1.神華國(guó)能集團(tuán)有限公司,新疆 烏魯木齊 831400
2.重慶遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)有限公司,重慶 400060
3.重慶交通大學(xué)海河學(xué)院,重慶 400074
超濾是指在外界推動(dòng)力(壓力)作用下截留水中膠體顆粒和分子量相對(duì)較高的物質(zhì),而水、無(wú)機(jī)鹽及小分子物質(zhì)透過(guò)膜的分離過(guò)程。隨著膜法水處理技術(shù)的不斷進(jìn)步,超濾在電廠鍋爐補(bǔ)給水處理中應(yīng)用越來(lái)越廣泛[1-3]。
神華國(guó)能集團(tuán)有限公司新疆米東熱電廠采用亞臨界循環(huán)流化床燃煤發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量為2 ×300 MW。該工程配套鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)為雙介質(zhì)過(guò)濾器→保安過(guò)濾器→超濾裝置→精密過(guò)濾器→反滲透裝置→離子交換系統(tǒng)。該系統(tǒng)8 組超濾裝置采用科氏V1072 -35 -PMC 超濾膜,結(jié)構(gòu)為內(nèi)壓式中空纖維膜組件,運(yùn)行方式為單通錯(cuò)流過(guò)濾。
米東熱電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)水源采用當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S中水。在以往運(yùn)行期間,夏季水源全部使用中水,使用設(shè)計(jì)運(yùn)行工況基本可達(dá)到運(yùn)行要求。冬季,機(jī)組供熱期熱網(wǎng)補(bǔ)充淡水量增加,使得包括反滲透在內(nèi)的預(yù)脫鹽系統(tǒng)處理水量增大,運(yùn)行期間超濾膜污堵現(xiàn)象嚴(yán)重,跨膜壓差迅速達(dá)到設(shè)定值0.1 MPa,進(jìn)水流量只能維持在約40 m3/h,這是因?yàn)槟の鄱聲?huì)引起過(guò)濾阻力不斷增加,造成膜過(guò)濾通量嚴(yán)重衰減,產(chǎn)水不足,致使鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)運(yùn)行困難,嚴(yán)重影響機(jī)組正常運(yùn)行及供熱安全[4]。因此根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,為滿足系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的要求,確定冬季該水源能否作為鍋爐補(bǔ)給水源。
以冬季米東熱電廠超濾設(shè)備的運(yùn)行情況為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)城市中水水質(zhì)特性分析及超濾加強(qiáng)反洗后的污堵物的能譜分析,判斷并確定超濾膜污堵的原因,提出防治措施,以保障鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)采用城市中水運(yùn)行時(shí),超濾裝置能夠滿足制水要求。
超濾膜的污染與進(jìn)水水質(zhì)有直接的關(guān)系[5-6],超濾膜污染物因進(jìn)水水質(zhì)的不同而各異,但大致可分為膠體污染、有機(jī)物污染、微生物污染[7],因此嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì)是超濾膜穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。米東熱電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)水源采用當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S中水,污水廠的主體處理工藝為硝化生物濾池+反硝化生物濾池,進(jìn)水通過(guò)污水提升泵提升進(jìn)入硝化、反硝化生物濾池,經(jīng)過(guò)沉淀池和UV 消毒池,出水進(jìn)入清水池。中水水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 中水水質(zhì)及系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)Table 1 The water quality of reclaimed water and designed influent quality of the system
通過(guò)鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)進(jìn)水中水水質(zhì)和設(shè)計(jì)水質(zhì)對(duì)比(表1),發(fā)現(xiàn)中水水質(zhì)明顯劣于設(shè)計(jì)水質(zhì),其中,CODCr、BOD5、氨氮3 個(gè)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),懸浮物、濁度、硬度輕微超標(biāo)。水質(zhì)超標(biāo)的主要原因:1)污水處理廠投入運(yùn)行時(shí)間較短,設(shè)備運(yùn)行沒(méi)有達(dá)到最佳狀態(tài),出水水質(zhì)不穩(wěn)定;2)北方冬季氣溫較低,污水廠設(shè)備低溫進(jìn)水對(duì)CODCr、氨氮等的去除率大大降低,導(dǎo)致污水廠出水水質(zhì)不理想。
通過(guò)水質(zhì)對(duì)比,分析認(rèn)為造成超濾膜污堵的主要原因:1)城市中水進(jìn)入鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng),通過(guò)生水加熱器使水溫升高(穩(wěn)定在(26 ±4)℃),提供了適宜微生物生長(zhǎng)的溫度環(huán)境;2)超濾實(shí)際進(jìn)水CODCr、BOD5、氨氮指標(biāo)超標(biāo),加重污堵,同時(shí)為微生物的繁殖和生長(zhǎng)提供了有利的營(yíng)養(yǎng)條件,易造成微生物大量滋生,微生物被截留在超濾膜表面形成生物黏泥,造成二次污染。
2.2.1 物理性質(zhì)
試驗(yàn)期間,取超濾裝置加強(qiáng)反洗的清洗水樣進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)水樣中含有橙黃色透明絮狀物,將水樣在105 ℃下脫水分離得到固體污堵物粉末,污堵物粉末呈黃褐色,有臭味。水樣及污堵物外觀如圖1 所示。
圖1 超濾加強(qiáng)反洗水樣及污堵物外觀Fig.1 The appearance of the water sample and the fouling matter from the CEB
2.2.2 灼燒減重試驗(yàn)
取4 組超濾加強(qiáng)反洗水樣脫水分離后的污堵物在馬弗爐中升溫至600 ℃,恒溫6 ~8 h,對(duì)污堵物進(jìn)行灼燒減重,污堵物中有機(jī)質(zhì)比例見(jiàn)表2。由表2可見(jiàn),有機(jī)質(zhì)占總污堵物的39.29% ~41.73%,污堵物成分中有機(jī)質(zhì)比例較高,初步判斷造成膜污堵的主要原因?yàn)橛袡C(jī)質(zhì)污堵。
表2 超濾加強(qiáng)反洗污堵物灼燒減重結(jié)果Table 2 The results of loss on ignition about the fouling matter from the CEB
2.2.3 能譜分析
取超濾加強(qiáng)反洗污堵物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見(jiàn)圖2,各元素質(zhì)量比見(jiàn)表3。
圖2 超濾加強(qiáng)反洗污堵物能譜Fig.2 The energy spectrum diagram of the fouling matter
表3 超濾加強(qiáng)反洗污堵物中各元素所占質(zhì)量比Table 3 Mass ratio of element in the fouling matter
由圖2 和表3 可以看出,超濾加強(qiáng)反洗污堵物中主要成分為C、O 元素,約占70%,說(shuō)明污堵物中有機(jī)物所占比例最高。來(lái)水中CODCr超標(biāo)為主要原因之一,另外,水源中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)較為豐富,微生物被超濾膜截留,在營(yíng)養(yǎng)豐富的環(huán)境下迅速繁殖,形成生物黏泥,同時(shí)與被截留下來(lái)的懸浮顆粒物、大分子聚合物等結(jié)合形成凝膠混合體,不斷累積形成透水性較差的厚污堵層,甚至造成中空纖維內(nèi)腔完全堵塞[8-9]。
污堵物中的次要成分為Ca、Fe 元素,表明污堵物中除有機(jī)物外,還含有小部分鈣鐵離子形成的膠體化合物。Ca 元素所占比例為12.36%,反映出中水水質(zhì)硬度較高,推斷污堵物為CaCO3,其成因?yàn)槟け砻嫖廴?,大量膜孔被覆蓋,使進(jìn)水中的Ca2+和長(zhǎng)時(shí)間相互作用,在膜表面污染層上結(jié)垢,形成了以CaCO3晶體為主的污染層。Fe 元素所占比例為6.59%,F(xiàn)e 元素偏多是污堵物呈黃褐色的重要原因。鐵是水中常見(jiàn)的物質(zhì),管道或水箱出現(xiàn)腐蝕是造成膠體鐵形成的原因,水溶性Fe2+被氧化成不溶性Fe3+,以Fe3+化合物或Fe(OH)3膠體的形式存在,這些沉淀物會(huì)逐漸在超濾膜表面附著,堵塞產(chǎn)水通道[10]。
通過(guò)對(duì)水源水質(zhì)和污堵物的分析,得出水源水質(zhì)超標(biāo)是超濾膜污堵的根本原因,水源水質(zhì)不同,采用的運(yùn)行工況也就不同,冬季污水廠受低溫影響,出水水質(zhì)劣于夏季。因此,有必要對(duì)鍋爐補(bǔ)給水的運(yùn)行工況進(jìn)行調(diào)整,以改善冬季水質(zhì)變差造成無(wú)法達(dá)到運(yùn)行要求的情況。
作為精密過(guò)濾裝置的超濾膜元件,在截留水中膠體、大分子有機(jī)物、微生物、懸浮顆粒以及金屬氧化物后,濾膜會(huì)受到污染。為保證膜產(chǎn)水量不變,膜過(guò)濾壓力會(huì)不斷增加,因此運(yùn)行一段時(shí)間后需要從過(guò)濾相反方向?qū)δみM(jìn)行清洗(反洗),使沉積在膜內(nèi)表面的固體懸浮物被清洗排出,使膜的性能得以恢復(fù)[11]。雖然水反洗能夠去除膜表面的污垢,但由于有機(jī)物、微生物及膠態(tài)物質(zhì)黏附在膜表面,且各種污染物之間相互作用復(fù)雜,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,僅通過(guò)水反洗無(wú)法將這部分物質(zhì)有效去除,單純水力清洗產(chǎn)水量得不到有效恢復(fù)。因此,需要更有效的辦法(如化學(xué)加強(qiáng)反洗)對(duì)沉積在膜表面的物質(zhì)進(jìn)行徹底清除[12-13]。
超濾運(yùn)行中需要保證的關(guān)鍵指標(biāo)是膜通量和膜過(guò)濾壓力。膜污堵導(dǎo)致膜過(guò)濾壓力升高的主要原因有以下2 點(diǎn):1)水反洗和化學(xué)加強(qiáng)反洗強(qiáng)度達(dá)不到要求,如2 次反洗之間的時(shí)間間隔較長(zhǎng),反洗各階段的時(shí)間較短;2)對(duì)加藥泵的加藥量及加藥與否未能有效監(jiān)督,堿或次氯酸鈉的加藥濃度過(guò)低,達(dá)不到加強(qiáng)清洗效果,導(dǎo)致附著在膜表面的微生物不能有效清除[14]。
在鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)夏季運(yùn)行工況的基礎(chǔ)上,增加超濾裝置的反洗頻率,水反洗頻率由原來(lái)的每次60 min 調(diào)整為30 min,化學(xué)加強(qiáng)反洗周期由45 個(gè)調(diào)整為30 個(gè),化學(xué)清洗時(shí)間調(diào)整為跨膜壓差達(dá)到0.12 MPa,并加強(qiáng)對(duì)加藥系統(tǒng)的監(jiān)管[15],具體調(diào)整方案見(jiàn)表4。
表4 超濾運(yùn)行工況調(diào)整方案Table 4 The adjustment scheme of ultrafiltration’s operating conditions
調(diào)整運(yùn)行工況后,電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)使用中水連續(xù)運(yùn)行9 d,期間對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,記錄超濾運(yùn)行的流量和壓力參數(shù),分析其變化趨勢(shì),判斷超濾裝置的運(yùn)行狀況。
3.2.1 超濾裝置運(yùn)行流量變化
超濾裝置進(jìn)水流量變化如圖3 所示。試驗(yàn)期間,進(jìn)水流量波動(dòng)明顯,但總體趨勢(shì)穩(wěn)定,從開(kāi)始運(yùn)行階段,進(jìn)水流量達(dá)到65 m3/h 后,便穩(wěn)定在40 ~55 m3/h 之間,滿足運(yùn)行要求。
圖3 超濾進(jìn)水流量變化Fig.3 Variation of ultrafiltration’s water inflow
3.2.2 超濾裝置運(yùn)行壓力變化
超濾裝置運(yùn)行壓力變化如圖4 所示。試驗(yàn)期間,超濾裝置運(yùn)行進(jìn)水壓力穩(wěn)定在0.11 ~0.16 MPa,跨膜壓差基本維持在0.04 ~0.08 MPa,總體趨勢(shì)平穩(wěn),沒(méi)有達(dá)到調(diào)整后的化學(xué)清洗設(shè)定壓差0.12 MPa,系統(tǒng)運(yùn)行正常,未出現(xiàn)膜污堵現(xiàn)象,也沒(méi)有出現(xiàn)膜污堵趨勢(shì)。結(jié)果表明,通過(guò)調(diào)整運(yùn)行工況,可以達(dá)到超濾裝置的運(yùn)行要求。
圖4 超濾運(yùn)行壓力變化Fig.4 Variation of ultrafiltration’s operating pressure
(1)水源水質(zhì)超標(biāo)是造成冬季超濾膜污堵的根本原因。在冬季水溫較低的條件下,污水處理廠對(duì)CODCr、氨氮等指標(biāo)的去除率降低,出水水質(zhì)明顯劣于電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)水質(zhì),其中CODCr、BOD5、氨氮3 個(gè)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),懸浮物、濁度、硬度有輕微超標(biāo)。
(2)通過(guò)能譜分析證實(shí)造成超濾膜污堵的主要原因是有機(jī)物指標(biāo)超標(biāo),以及系統(tǒng)運(yùn)行中營(yíng)養(yǎng)物超標(biāo)導(dǎo)致微生物滋生造成的二次污染,次要原因是鈣鐵離子形成的膠體化合物引起的無(wú)機(jī)物污染。
(3)調(diào)整運(yùn)行工況,將超濾裝置水反洗頻率由60 min 調(diào)整到30 min,化學(xué)加強(qiáng)反洗周期由45 個(gè)調(diào)整為30 個(gè),化學(xué)清洗時(shí)間由壓差達(dá)到0.1 MPa 調(diào)整為達(dá)到0.12 MPa。通過(guò)上述工況調(diào)整,可有效減緩超濾膜污堵現(xiàn)象,達(dá)到電廠運(yùn)行要求。
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