謝姣芳
中國水利水電第八工程局有限公司
大渡河大崗山水電站位于大渡河中游的四川省雅安市石棉縣挖角鄉(xiāng)境內(nèi),水電站工程樞紐主要由擋水、泄洪消能和引水發(fā)電等建筑物組成?;炷岭p曲拱壩壩高210m,壩頂厚度10m,壩底厚度52m,壩身設(shè)4個深孔泄洪,右岸設(shè)置1條泄洪洞,地下廠房布置在左岸山體內(nèi)。本工程任務(wù)主要為發(fā)電,裝機4臺,總裝機容量2600MW,年發(fā)電量114.5億kw.h,水庫正常蓄水位1130m,水庫總庫容7.42億m3。
主體工程混凝土骨料采用人工砂石料,砂石系統(tǒng)生產(chǎn)規(guī)模按滿足混凝土澆筑高峰期月強度約16.5萬m3,設(shè)計成品料生產(chǎn)能力約1100 t/h,其中人工砂生產(chǎn)能力約330t/h,毛料處理能力約1400 t/h。
大崗山水電站為雙曲高拱壩(壩高210m),溫控要求較高,尤其是高溫施工時段大壩混凝土溫控的重要性更為突出。
成品砂含水率偏高會導(dǎo)致混凝土強度波動,對混凝土強度、極限拉伸值、抗凍和抗裂性能均有不同程度影響。夏季施工時,由于砂的含水量超標(biāo),占用了部份拌和用水量,造成混凝土拌和物中無法加到足夠的冰來降低混凝土機口溫度,對溫控防裂極其不利。
2012年6月以后,隨著成品砂用量增加,脫水時間相應(yīng)縮短,成品砂含水率出現(xiàn)偏高現(xiàn)象,成品砂含水率平均值達9.3%以上,嚴重偏離設(shè)計允許值,且堆存脫水時間過長。嚴重影響主體工程質(zhì)量。
目前國內(nèi)水電工程用于人工砂脫水的方法和工藝主要有篩分脫水,真空脫水,離心脫水等方式,其中真空脫水和離心脫水效果好,但處理能力低,投資和運行成本較高。篩分脫水均采用振動篩脫水,脫水處理能力高,但脫水效果較差。
國內(nèi)水電工程人工砂脫水普遍采用人工砂堆存脫水,正常情況堆存脫水5~7d后可使含水率降低到6%以內(nèi),受人工砂石粉含量多少及初始含水率的不同而不同。一般情況石粉含量在10%~17%范圍內(nèi),砂的入倉含水率15%~17%時,初期約48h內(nèi)脫水速度快,一般可使含水率降低到8%~10%,再降低到6%左右脫水速度明顯減慢,一般需要3~5d時間。
項目部運用頭腦風(fēng)暴法集思廣益,圍繞影響成品砂含水率過高的各種因素進行分析,共提出了生產(chǎn)能力不足、平均日供應(yīng)量超過設(shè)計指標(biāo)、成品砂倉設(shè)計容積偏小、排水盲溝堵塞、石粉含量偏高、有保水顆粒(粘性成份)、不合格砂進入砂倉、砂倉分倉不合理、進料小車移動管理不善、供砂點選擇錯誤、砂倉邊坡截排水系統(tǒng)不完善、供料時未關(guān)掉除塵噴霧、放料弧門滴水等以上14條原因進行了分析,最終確定成因為:要因確定。
在毛料開采前,現(xiàn)場進行爆破試驗。優(yōu)選石料開采的爆破參數(shù),控制石料最大粒徑不超過1000mm,滿足粗碎進料要求;毛料開采作業(yè)實行準采證制度,層層檢驗、復(fù)核,確認巖石質(zhì)量合格后才簽發(fā)準采證,進行開采作業(yè);開采過程中,如遇有比較集中的軟弱帶或夾泥時,一律清除,確??捎昧蟽?nèi)不混雜廢渣料;及時進行石料場巖石質(zhì)量取樣檢驗,并將成果報送審批;改進爆破效果,減小毛料爆破粒徑;爆破后,及時劃定分界線并做好標(biāo)識;同時做好毛料或棄料的標(biāo)識,禁止車輛混裝、運。
試驗室統(tǒng)一按照《水工混凝土砂石骨料試驗規(guī)程》(DL/T 5151)規(guī)定的方法進行試驗。
系統(tǒng)正常開機30min后,試驗人員每小時對成品加工系統(tǒng)巡檢一次,記錄生產(chǎn)設(shè)備運行情況、開機組合情況及棒磨機制砂車間砂細度模數(shù)目測值,對巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時糾正并做好記錄。
試驗室需分別對系統(tǒng)各入倉皮帶骨料和銷售皮帶骨料進行取樣檢測,檢驗頻次為:
1)生產(chǎn)過程檢測:
①各車間產(chǎn)砂、膠帶機入倉砂每班(8h)取樣1次,檢測細度模數(shù)、石粉含量等指標(biāo);其他跟巖石特性有關(guān)的指標(biāo)每月檢測一次。
②粗骨料入倉每班(8h)取樣1次,檢測超徑含量、遜徑含量、中徑篩余量及含泥量等指標(biāo);其他跟巖石特性有關(guān)的指標(biāo)每月檢測一次。
2)出廠檢測:
①成品砂在成品砂膠帶機上取樣,每600~1200T取樣1次,檢測細度模數(shù)、石粉含量及含水率等指標(biāo);
②成品粗骨料在成品骨料膠帶機上取樣,每2000T取樣1次,檢測超徑含量、遜徑含量、中徑篩余量、針片狀顆粒含量及含泥量。
在干法制砂(三篩)出料端增設(shè)四臺洗砂和配套的脫水設(shè)備,洗去砂中的保水顆粒(粘土成份),系統(tǒng)改造增加的設(shè)備見圖4-1中的虛線框。
通過多次的對比試驗,對成品砂進行全面沖洗攪拌后,成品砂含水率在堆存初期降幅明顯,隨著堆存時間的加長(7天內(nèi))含水率可降至設(shè)計及規(guī)范要求值,且處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)。
根據(jù)對比試驗所取得的成果,確定含水率過高的要因為成品砂生產(chǎn)過程中存在保水顆粒(粘性成份),透水性差,影響成品砂的自然脫水效果,有必要增加四臺套洗砂脫水設(shè)備,對干法制砂機生產(chǎn)的人工砂進行沖洗攪拌后,方可確保所生產(chǎn)的成品砂含水率在規(guī)定的運轉(zhuǎn)周期內(nèi)自然脫水至滿足規(guī)范要求。
通過以上措施的實施,對成品砂進行沖洗攪拌后,清除了成品砂中的保水顆粒,雖然入倉時的含水率偏高,但堆存脫水速度明顯加快,第6天成品砂的含水率降至5.8%;第8天降至5.5%。根據(jù)成品砂堆場容量及成品砂供應(yīng)強度,按堆存時間8天一個循環(huán)考慮,成品砂含水率最低可以降至5.5%。
通過大崗山水電站人工砂含水率質(zhì)量問題的研究,得出不同的料場和石料的特性對成品骨料的各類性能和指標(biāo)影響均不同,結(jié)合同類工程的實施經(jīng)驗,通過生產(chǎn)摸索最終確定了適應(yīng)大崗山砂石系統(tǒng)成品砂脫水的處理方案。確定采用增設(shè)洗砂機沖洗攪拌砂料中保水顆粒以提高脫水效果的工藝措施,經(jīng)過生產(chǎn)運行,成品砂含水率滿足設(shè)計要求,為今后類似工程設(shè)計、施工積累了寶貴的工程經(jīng)驗。