胥李玲,范 偉
(風(fēng)神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003)
(1)我公司工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線1997年投用,承擔(dān)公司所有工程機械輪胎胎面擠出,為重點單機設(shè)備。其控制系統(tǒng)采用S5-115U系列PLC。由于S5系列PLC停產(chǎn),購買不到相應(yīng)備件,PLC一旦出現(xiàn)故障,容易造成長時間停機,嚴重影響公司正常生產(chǎn),必須對PLC控制系統(tǒng)進行升級改造。
(2)工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線定長裁斷系統(tǒng)采用直流電機驅(qū)動,與電機同軸的光電編碼器以及PLC計數(shù)模塊構(gòu)成擠出胎面定長控制系統(tǒng)。由于定長模塊性能下降,擠出胎面定長出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,難以保證部分規(guī)格擠出胎面定長精度(±20 mm)。
(3)主操作臺部分儀表與PLC通訊不上,功能缺失。
工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)由S5系列升級至S7系列,實現(xiàn)擠出胎面一次定長切割,具體而言在主機工況確定前提下,調(diào)整定長裁斷系統(tǒng),使其隨主機同步自動操作,也可半自動或分機單元操作,同時保留生產(chǎn)線原有光電無張力調(diào)速裝置,保證生產(chǎn)線運行速度協(xié)調(diào),防止胎面拉伸,確保胎面擠出工藝質(zhì)量。
(1)工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)升級為S7系列,在忠于原程序的基礎(chǔ)上進行程序升級,同時系統(tǒng)設(shè)計備用點數(shù)大于總點數(shù)的10%,并配備編程器(與PLC通訊),以便實時監(jiān)控程序運行,查找排除故障。
(2)單條秤和連續(xù)秤與PLC通訊,并在現(xiàn)場和主操作臺上顯示。
(3)保留原PLC控制系統(tǒng)的膠料配方設(shè)定功能,主操作臺可對膠料配方進行設(shè)定,設(shè)定內(nèi)容包括膠料配方、生產(chǎn)線一線和二線速度、連續(xù)秤和單條秤稱量范圍、單條胎面長度等。
(4)增設(shè)機頭出膠溫度檢測,檢測溫度輸入到PLC,并在主操作臺上顯示。
(5)重新制作操作臺,包括更新和選擇新型號儀表。
(6)生產(chǎn)線采用驅(qū)動控制器改造,并保證其與PLC連接。
為縮短施工周期,減少對生產(chǎn)的影響,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,并考慮現(xiàn)場安裝方便和節(jié)省安裝時間,制定如圖1所示的工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)改造方案。
圖1 工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)改造方案
(1)主機控制系統(tǒng)采用西門子S7-400 PLC,CPU采用CPU414-2DP。為接線方便,其他3個站分布不變,站內(nèi)模塊合并。
(2)人機界面采用研華工控機,重新制作操作臺,操作臺放置在現(xiàn)場,尺寸為1650 mm×1400 mm×600 mm。工控機采用WINCC軟件編制上位畫面,設(shè)置生產(chǎn)線速度、膠料配方、各溫控區(qū)溫度等,并可監(jiān)控生產(chǎn)線的設(shè)備運行狀況,進行故障監(jiān)控,采用DP與PLC通訊。
(3)各I/O配置ET200M,采用PROFIBU-DP網(wǎng)絡(luò)與CPU相連。
(4)單條稱和連續(xù)稱顯示器改造為梅特勒-托利多稱顯示器,并將稱顯示器連接到PROFIBU-DP網(wǎng)絡(luò)。
(5)采用DTA公司的LT-05A紅外溫度傳感器(如圖2所示)測量出膠溫度,將測量溫度輸入PLC,并在主操作臺的工控機上顯示。紅外溫度傳感器用支架固定在擠出機機頭上,測量溫度范圍0~500 ℃,測量精度±1%,響應(yīng)波長8~14 μm,距離因數(shù) 15∶1,響應(yīng)時間150 ms,發(fā)射率0.95,輸出電流4~20 mA(線性),探頭尺寸Φ18 mm×105 mm,工作電源(直流)24 V,引線長度2 mm。
圖2 LT-05A紅外線溫度傳感器
(6)裁切系統(tǒng):擠出裁切系統(tǒng)采用直流驅(qū)動器加直流電機控制裁刀輸送帶,通過編碼器模塊控制擠出胎面定長;為提高擠出胎面定長精度,采用英國CT公司伺服驅(qū)動器SP加FM伺服電機組成的伺服系統(tǒng),在裁刀輸送帶上加定長編碼器,通過PLC上的定長模塊來控制擠出胎面裁斷長度,以滿足擠出胎面定長控制的需要。
(7)妥善處理更新部分與原系統(tǒng)其它部位(裁刀、單條秤和連續(xù)秤、直流傳動系統(tǒng))與電器聯(lián)接等;PLC控制柜的拆除、安裝,控制柜與外圍動力線、控制線、信號線的對接,單條秤和連續(xù)秤與PLC的調(diào)試,溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等儀器儀表的調(diào)試,PLC程序的調(diào)試;裁刀原系統(tǒng)的拆除,伺服控制系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。
工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)升級改造后,PLC控制系統(tǒng)的新程序(包含各設(shè)備的單動、聯(lián)動及相互之間的連鎖程序、各單元間的同步程序等)忠于原程序具有主聯(lián)動線給定裁刀裁斷長度、單條稱和連續(xù)稱顯示稱量數(shù)據(jù)等特點,同時增加了以下功能:
(1)上位機可監(jiān)控整個生產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)運行情況,進行網(wǎng)絡(luò)診斷;
(2)上位機采用WINCC6.0監(jiān)控軟件,不改變原操作習(xí)慣,并顯示擠出胎面生產(chǎn)線運行畫面,畫面顯示各設(shè)備運行狀況和各浮動輥的位置;
(3)上位機可進行生產(chǎn)線故障診斷、記錄、查詢和工藝運行參數(shù)記錄。
工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)改造后,生產(chǎn)線控制效果良好,工藝質(zhì)量較大提高,設(shè)備能力指數(shù)(CMK)和過程能力指數(shù)(CPK)分別由改造前的0.83和0.91增大到1.34和1.41。
我公司工程機械輪胎胎面擠出生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)由S5系列改造為S7系列后,生產(chǎn)線運行穩(wěn)定,工藝質(zhì)量和產(chǎn)量提高,故障率和維修成本降低,達到改造目的。