高寶元(中國石油川慶鉆探工程公司鉆采工程技術研究院)
目前,長慶油田有2000 多口水源井。在水源井供水系統(tǒng)中,電潛泵的電動機最小功率37 kW,最大功率55 kW,地面控制柜采用自耦降壓啟動。主要存在的問題:水源井的電潛泵容量大,與出水管線小規(guī)格不相匹配,電潛泵處于“大馬拉小車”的狀況,發(fā)生節(jié)流現(xiàn)象,造成功率因數(shù)低下,有功功率和無功功率消耗過大,電能浪費十分嚴重。據(jù)統(tǒng)計,因沒有采取相應的節(jié)能措施,年平均浪費約1×108kWh 電能。
對水源井供水系統(tǒng)進行優(yōu)化,采用變頻調(diào)速器進行供水,控制效果好,能優(yōu)化電潛泵運行狀態(tài),及時調(diào)整運行參數(shù),自動調(diào)節(jié)供水需要的量,從而提高了電潛泵的功效,解決了油田水源井存在的問題。
水源井供水系統(tǒng)主要設備包括:變頻調(diào)速器(由西門子可編程控制器PLC 及其擴展模塊、人機界面觸摸屏、ABB-AC510 變頻器、軟啟動器、低壓電器等組成)、電動機和電潛泵、出口壓力表和流量計、測水位液位變送器、單通閥和閘閥、出水管線、儲水罐,水源井供水系統(tǒng)見圖1。
圖1 水源井供水系統(tǒng)工況圖
針對油田水源井發(fā)生節(jié)流現(xiàn)象,設計一種變頻調(diào)速器控制電潛泵流程,見圖2。
圖2 變頻調(diào)速器控制電潛泵流程圖
如圖2 所示,由壓力變送器、可編程控制器(PLC)、變頻器、電潛泵以及驅(qū)動電潛泵的異步電動機組成一個完整的變頻調(diào)速器控制電潛泵系統(tǒng)。其中,電潛泵與異步電動機做成為一體。該控制系統(tǒng)通過安裝在管道上的壓力變送器實時地測量參考點的壓力,檢測出水管線的出水壓力,并由壓力變送器將其轉(zhuǎn)換為4~20 mA 的電信號,此檢測信號是實現(xiàn)變頻控制的關鍵參數(shù)。由于電信號為模擬量,故必須通過PLC 的A/D 轉(zhuǎn)換模塊才能讀入并與設定值進行比較,將比較后的偏差值進行PID 運算,再將運算后的數(shù)字信號通過D/A 轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換成模擬信號作為變頻器操作面板的輸入信號,控制變頻器的輸出頻率,從而控制異步電動機的轉(zhuǎn)速,進而控制電潛泵連接的出水管線的水量,最終使管道壓力恒定,實現(xiàn)變頻調(diào)速控制。電潛泵功率因數(shù)可提高到0.95,綜合節(jié)電率達到20%以上,改善了電潛泵供電電源質(zhì)量,保證了電潛泵的功率與實際負荷相匹配,達到系統(tǒng)節(jié)能運行的目的,同時減少了供電線路的損耗,增加了變壓器帶載能力。另外,當變頻器出現(xiàn)故障時,異步電動機與軟啟動器連接,變頻軟啟動能使電潛泵啟動平穩(wěn),減少對電網(wǎng)和機械設備的沖擊。
2012年11月,在長慶油田分公司第三采油廠油坊莊作業(yè)區(qū)油385 水源井安裝1 臺變頻調(diào)速器,電潛泵型號YQS200-55,功率55 kW,揚程550 m,泵掛256 m,實際排量15 m3/h。
依據(jù)石油天然氣行業(yè)標準SY/T 6275—2007《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》【1】、SY/T 6422—2008《石油企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能效果測定》【2】和SY/T 5264—2012《油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測試和計算方法》【3】對水源井供水系統(tǒng)優(yōu)化進行測試和評定,見表1。
表1 水源井變頻調(diào)速器在工頻50 Hz 和變頻45 Hz 運轉(zhuǎn)狀態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
通過對比,日節(jié)電量262.3 kWh。以電費0.8元/kWh,水源井有效工作時間按360 天計算,油385 水源井供水系統(tǒng)應用變頻調(diào)速器每年可節(jié)約電費62 952 元。
電潛泵使用變頻調(diào)速器后,能減少線路損耗及變壓器的銅損。
式中:ξline為線損;P1為變頻前功率;P2為變頻后功率。
由公式(1)得出變頻調(diào)速器投入后有功線損降低率為85.4% 。
根據(jù)測試數(shù)據(jù),變頻調(diào)速器投入前、后的功率因數(shù)為:變頻前0.889,變頻后0.996。由式ξCu≈[1 -( P2cos1/P1cos2)2]×100% 得出變頻調(diào)速器投入后,電網(wǎng)銅損降低率為22.4% 。
以上效益僅為直接效益,對水源井供水系統(tǒng)由于低壓側(cè)損耗的降低而折合到高壓側(cè)的損耗降低沒有計算在內(nèi),因此,通過變頻優(yōu)化設計與應用,能減少負載電流、有功功率和無功功率,提高綜合節(jié)電率,降低電網(wǎng)損耗和電費支出,增加變壓器帶載能力。
水源井供水系統(tǒng)應用變頻調(diào)速器,能自動調(diào)節(jié)供水量,提高了電潛泵的效率,節(jié)約了大量的電能;出口閥門只要全開,無須手動調(diào)節(jié)進水閥,極大地減輕了工人的勞動強度,提高了工作效率;啟泵和停泵電流很小,延長了電潛泵的使用壽命,減少了閥門的維護量,節(jié)約了運行成本,滿足了油田節(jié)能減排的需要。
[1]SY/T 6275-2007 油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范[S].北京:石油工業(yè)出版社,2008.
[2]SY/T 6422-2008 石油企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能效果測定[S].北京:石油工業(yè)出版社,2008.
[3]SY/T 5264-2012 油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測試和計算方法[S].北京:石油工業(yè)出版社,2013.