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優(yōu)化蒸汽系統(tǒng)運行提高發(fā)電機組效率的研究應(yīng)用

2015-08-07 02:25胡海蘭蘭州石化公司研究院
石油石化節(jié)能 2015年5期
關(guān)鍵詞:減壓器管網(wǎng)蒸汽

胡海蘭(蘭州石化公司研究院)

引言

某石化公司煉油區(qū)蒸汽主要由熱電廠(低壓蒸汽)、動力廠動力鍋爐(B1、B2、B3)和煉油裝置余熱鍋爐供給;蒸汽等級有6.4 MPa、3.5 MPa、1.0 MPa 和0.3 MPa;廠區(qū)蒸汽管網(wǎng)主要有中壓(3.5 MPa)蒸汽管網(wǎng)、主蒸汽(1.0 MPa)管網(wǎng)和乏汽(0.3 MPa)管網(wǎng)。

動力廠現(xiàn)有3 臺75 t/h 中壓蒸汽動力鍋爐,總產(chǎn)汽能力為225 t/h。夏季一般運行1 臺鍋爐,主要目的是平衡蒸汽和保障300×104t/a 重催裝置的安全,所產(chǎn)中壓汽55 t/h 供入中壓管網(wǎng);冬季運行2臺鍋爐,除供入中壓管網(wǎng)60~62 t/h 外,其余經(jīng)背壓發(fā)電(38 t/h)和減溫減壓(15 t/h)后供入低壓管網(wǎng),補充平衡煉油區(qū)生產(chǎn)和生活用汽。

煉油區(qū)余熱產(chǎn)汽的裝置主要有300×104t/a 重催、140×104t/a 重催和連續(xù)重整。300×104t/a 重催裝置產(chǎn)出300 t/h、6.4 MPa 蒸汽,部分通過機組發(fā)電和氣壓機做功后產(chǎn)生1.0 MPa 蒸汽,部分分別經(jīng)減壓器和減溫減壓器并入3.5 MPa 和1.0 MPa 管網(wǎng),其中3.5 MPa 蒸汽全部進入外部系統(tǒng)管網(wǎng),1.0 MPa蒸汽一部分裝置自用,一部分進入外部系統(tǒng)管網(wǎng);140×104t/a 重催裝置產(chǎn)生的3.5 MPa 蒸汽部分通過氣壓機做功,部分進入外部系統(tǒng)管網(wǎng),部分進入減溫減壓器,經(jīng)減溫減壓后的1.0 MPa 蒸汽與氣壓機透平機組排氣合并,一部分自用,一部分并入系統(tǒng)管網(wǎng)。連續(xù)重整裝置產(chǎn)生的中壓蒸汽部分通過氣壓機做功,部分進入外部系統(tǒng)管網(wǎng),氣壓機透平機組排出的1.0 MPa 蒸汽,一部分自用,一部分并入系統(tǒng)管網(wǎng)。

熱電廠向煉油區(qū)輸入低壓蒸汽,最大供汽能力為540 t/h,由2#路并入煉油廠區(qū)內(nèi)低壓蒸汽管網(wǎng)。6 MW 發(fā)電裝置由汽輪機組和發(fā)電機組組成,所用中壓蒸汽由鍋爐裝置供應(yīng),生產(chǎn)的6000 kW 電力與中2 變電所并網(wǎng)。

1 存在問題

為了保證300×104t/a 重催裝置的安全生產(chǎn),防止余熱鍋爐出現(xiàn)故障時影響生產(chǎn)操作,原設(shè)計裝置產(chǎn)生的6.4 MPa 蒸汽一部分做為2 臺蒸汽透平動力用汽,10 t/h 左右經(jīng)減壓器輸送至外部系統(tǒng)3.5 MPa 蒸汽管網(wǎng),其余經(jīng)減溫減壓器進入1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn):300×104t/a 重催產(chǎn)生的6.4 MPa 蒸汽約220 t/h 供給四機組透平和氣壓機透平,富余65 t/h,其中55 t/h 經(jīng)由減溫減壓器,進入低壓管網(wǎng),其余10 t/h 經(jīng)由減壓器,進入中壓管網(wǎng),存在過多的中壓蒸汽沒有做功,通過減溫減壓器降低壓力降級使用的問題。

為滿足余熱產(chǎn)汽裝置(主要是300×104t 重催裝置)的安全運行,3.5 MPa 蒸汽系統(tǒng)處于低壓運行狀態(tài),一方面動力鍋爐裝置長期處于低壓力參數(shù)運行工況,造成操作人員操作調(diào)整頻繁,工序控制難度大,工藝指標(biāo)經(jīng)常性出現(xiàn)低于工藝卡片指標(biāo)下限運行的情況;另一方面,6 MW 發(fā)電裝置進汽壓力較低,帶來該裝置的發(fā)電蒸汽單耗較高,動力廠冬季2 臺鍋爐產(chǎn)生的高品質(zhì)3.5 MPa 蒸汽約有45 t/h供用戶使用,7 t/h 經(jīng)由減溫減壓器供入1.0 MPa 蒸汽管網(wǎng)。僅有38 t/h 左右供6 MW 發(fā)電裝置發(fā)電,發(fā)電裝置發(fā)電量最大僅能維持2 MW,不利于裝置的高負(fù)荷長周期運行。

2 系統(tǒng)蒸汽優(yōu)化調(diào)整方案

通過蒸汽優(yōu)化軟件模擬計算得出如下優(yōu)化調(diào)整方案(圖1)。

2.1 300×104 t/a 重催裝置蒸汽調(diào)整方案

由煉油廠300×104t/a 重催裝置增加外供的3.5 MPa 級蒸汽30~40 t/h,同時減少供入系統(tǒng)的1.0 MPa 級蒸汽量;動力廠鍋爐裝置將原供入系統(tǒng)的3.5 MPa 級蒸汽30~40 t/h 供至6 MW 發(fā)電機組能級發(fā)電,冬季運行2臺鍋爐時,可將發(fā)電量由2 MW 提至4 MW,夏季可實現(xiàn)2 MW 的發(fā)電量。

優(yōu)化方案執(zhí)行過程中,如果2 套重催裝置余熱鍋爐出現(xiàn)故障,立即停止操作,并根據(jù)實際情況進行3.5 MPa 級蒸汽系統(tǒng)調(diào)整,必要時恢復(fù)原運行方案,確保全廠中壓系統(tǒng)安全運行。

1)當(dāng)300×104t/a 重催裝置出現(xiàn)異常時,外輸3.5 MPa 級蒸汽量的調(diào)節(jié)如下:當(dāng)兩機汽輪機故障甩負(fù)荷時,原則上外輸3.5 MPa 級蒸汽量不做調(diào)整;當(dāng)裝置自保聯(lián)鎖時,裝置不產(chǎn)蒸汽,同時需要3.5 MPa 級蒸汽,屆時需動力廠及時供應(yīng)。當(dāng)1 臺余熱鍋爐搶修時,裝置產(chǎn)汽量下降,且蒸汽溫度較低,不能供應(yīng)3.5 MPa 級蒸汽,3.5 MPa 級蒸汽需動力廠來供應(yīng)(期間若裝置出現(xiàn)緊急停工時,動力廠應(yīng)立即撤出發(fā)電蒸汽用于保證中壓管網(wǎng)用氣)。

2)該方案實施后,300×104t/a 催化裝置承擔(dān)3.5 MPa 級蒸汽供應(yīng)的任務(wù),外輸3.5 MPa 級蒸汽溫度成為關(guān)鍵的影響因素,主要取決于余熱鍋爐的運行階段,運行到后期,由于鍋爐積灰,過熱器過熱度下降,一定會造成3.5 MPa 級蒸汽溫度降低,屆時可適當(dāng)增加動力廠鍋爐蒸汽進入管網(wǎng)蒸汽量,保證管網(wǎng)蒸汽品質(zhì)。

2.2 140×104 t/a 重催裝置蒸汽調(diào)整方案

裝置鍋爐由于催化劑粉末積聚省煤段引起省煤段煙氣不暢,爐膛壓力高,煙氣不能全部通過爐膛而加熱飽和蒸汽,自產(chǎn)3.5 MPa 級蒸汽溫度基本在340 ℃左右,所以3.5 MPa 級蒸汽不能滿足氣壓機的品質(zhì)需求。為此車間的自產(chǎn)大部分中壓蒸汽通過減溫減壓器,減壓成低壓蒸汽送出裝置,而汽壓機的使用蒸汽主要靠外部蒸汽供給。裝置自產(chǎn)3.5 MPa級蒸汽80 t/h ,溫度340 ℃左右,減溫減壓器的開度控制在40%,大約60 t/h 的3.5 MPa 級蒸汽進行減壓,20 t/h 的3.5 MPa 級蒸汽和外部蒸汽混合進入氣壓機使用。

為保證汽壓機進氣溫度滿足要求(在340 ℃以上),制訂以下應(yīng)急措施:

◇由于裝置自產(chǎn)3.5 MPa 級蒸汽盡量多走減溫減壓器進低壓系統(tǒng),并保持此開度,不進行大幅度的調(diào)節(jié);

◇反應(yīng)控制好摻煉比,盡量控制少產(chǎn)蒸汽,力保自產(chǎn)蒸汽溫度能夠控制在340 ℃以上;

◇汽壓機加強入口蒸汽的脫水工作,減少蒸汽帶水對汽壓機的影響;

◇加強監(jiān)測,注意外部蒸汽溫度不要低于340 ℃,若溫度出現(xiàn)波動低于該溫度時,立即聯(lián)系動力廠協(xié)調(diào)解決,如蒸汽溫度出現(xiàn)長時間低于340 ℃現(xiàn)象,應(yīng)立即停止此方案,恢復(fù)原有操作。

圖1 蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化軟件模擬計算結(jié)果

表1 電量調(diào)整前后參數(shù)對比

3 方案實施與效果評價

6 MW 發(fā)電裝置由于控制系統(tǒng)落后,無法實現(xiàn)發(fā)電負(fù)荷連續(xù)提升操作,僅能實現(xiàn)發(fā)電負(fù)荷的階梯型操作,也就是說,中壓蒸汽余量滿足其下一步負(fù)荷提升需要的最低蒸汽量(約15 t/h),才能進行進一步負(fù)荷提升,因此該優(yōu)化方案實施過程分兩個階段進行。第一階段自2010年2月3日實施,發(fā)電量由550 kW 提升至2 MW,運行平穩(wěn)后自2月24日進入第二階段,發(fā)電量由2 MW 提升至4 MW。第一階段,300×104t重催裝置多輸出3.5 MPa級蒸汽44 t/h,6 MW 發(fā)電裝置發(fā)電量由550 kW 提升至2MW,新增用汽20.8 t/h,減溫減壓器增量20 t/h,動力鍋爐負(fù)荷降低3 t/h,第二階段,6 MW 發(fā)電裝置發(fā)電量由2 MW 提升至4 MW,新增用汽25 t/h,減溫減壓器降量30 t/h,動力鍋爐負(fù)荷降低5 t/h,操作前后參數(shù)對比見表1。

從表1 可以看出發(fā)電負(fù)荷上升后,6 MW 發(fā)電裝置主汽溫度上升,有利于機組的安全平穩(wěn)運行,由于300×104t 重催裝置輸出3.5 MPa 級蒸汽量增加,其品質(zhì)也大幅度提高,有利于外部管網(wǎng)的安全運行。

2010年3月30日,煉油區(qū)蒸汽系統(tǒng)開始實施夏季運行方案,停用3#鍋爐,即運行1 臺鍋爐,發(fā)電裝置負(fù)荷遂由4 MW 降至2 MW,發(fā)電裝置進汽壓力3.20 MPa,主汽溫度438 ℃,排汽壓力0.79 MPa,排汽溫度306 ℃,在工藝控制范圍內(nèi),機組運行平穩(wěn)。

該方案實施后,達到了預(yù)期的目的,即在夏季運行1 臺動力鍋爐時,6 MW 發(fā)電裝置發(fā)電量可維持2 MW,較以往多發(fā)電2 MW;在冬季,運行2 臺動力鍋爐時,6 MW 發(fā)電裝置發(fā)電負(fù)荷可維持在4 MW,較以往多發(fā)電2 MW。

4 結(jié)論

1)項目實施后,6 MW發(fā)電裝置平均多發(fā)電2 MW,年發(fā)電量增加1680×104kWh,年節(jié)能3 927.8 t 標(biāo)油,合5 611.1 t 標(biāo)煤,煉油加工能耗(標(biāo)油)降低0.393 kg/t。

2)項目實施1年來,發(fā)電量增加1680×104kWh,公司外購電量減少1680×104kWh,帶來效益924萬元。

3)項目實施后,300×104t 重催裝置輸出3.5 MPa 級蒸汽品質(zhì)提高,提高了3.5 MPa 級蒸汽管網(wǎng)運行的安全性;300×104t 重催裝置輸出3.5 MPa級蒸汽量增加,輸出1.0 MPa 級蒸汽量減少,即輸出蒸汽品質(zhì)提高,按年運行8400 h 計算,裝置能耗降低4 435.2 t 標(biāo)油,單位加工能耗(標(biāo)油)降低1.48 kg/t。

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