呂明璽(蕪鋼鐵集團(tuán)檢修中心 山東萊蕪)
萊鋼140 m2環(huán)冷機(jī)調(diào)偏實(shí)踐
呂明璽
(蕪鋼鐵集團(tuán)檢修中心山東萊蕪)
140 m2的3#環(huán)冷機(jī),由于環(huán)冷機(jī)跑偏,設(shè)計(jì)安裝誤差等原因,運(yùn)行不穩(wěn)定,常出現(xiàn)臺(tái)車輪咬鋼軌邊、側(cè)軌過度受力、臺(tái)車掉道現(xiàn)象。調(diào)查研究同類型環(huán)冷機(jī)后,在回轉(zhuǎn)框架不解體的情況下,對(duì)140 m2環(huán)冷機(jī)的跑偏做了成功地調(diào)整,收到良好效果。
燒結(jié)環(huán)冷機(jī)跑偏軌跡
燒結(jié)廠3#環(huán)冷機(jī)于2003年投產(chǎn),投產(chǎn)后運(yùn)行情況并不穩(wěn)定,故障停機(jī)率較高。頻繁地停機(jī)檢修,嚴(yán)重影響燒結(jié)礦產(chǎn)量,同時(shí)增加了維修成本。分析發(fā)現(xiàn),故障停機(jī)多是由于環(huán)冷機(jī)跑偏所致,雖然經(jīng)過多次調(diào)整,但效果不顯著。
環(huán)冷機(jī)是45部臺(tái)車借助內(nèi)外側(cè)回轉(zhuǎn)框架上的三角梁,組成首尾相接的環(huán)形體(圖1)。圖1中A是內(nèi)側(cè)軌道,B是擋輪外緣運(yùn)行軌跡,C是回轉(zhuǎn)框架運(yùn)行軌跡???jī)赡Σ凛嗱?qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)框架上的摩擦板,使其沿軌道作圓周運(yùn)動(dòng)。下料處前點(diǎn)支撐輥支撐著內(nèi)外側(cè)回轉(zhuǎn)框架上的托輥,防止回轉(zhuǎn)框架下移、翹曲,內(nèi)側(cè)框架上安裝著擋輪,它與內(nèi)側(cè)軌道發(fā)生作用,控制環(huán)冷機(jī)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。燒結(jié)廠3#燒結(jié)機(jī)檢修過程中,經(jīng)過多次到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘測(cè),得到表1所示數(shù)據(jù)。
環(huán)冷機(jī)的內(nèi)側(cè)軌道半徑為8310 mm,由表1可以看出內(nèi)側(cè)軌道的精確度為±5 mm,達(dá)到了精度要求。表1中回轉(zhuǎn)框架的最大值為8726 mm,最小值為8662 mm,相差64 mm,并且數(shù)值變化較大。影響燒結(jié)機(jī)臺(tái)車跑偏的因素很多,此次糾偏檢測(cè)數(shù)據(jù)出來后,經(jīng)過反復(fù)推敲,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和以往檢修經(jīng)驗(yàn),得出結(jié)論:回轉(zhuǎn)框架的變形引起環(huán)冷機(jī)的跑偏,并且實(shí)踐也證明了這一結(jié)論的正確性。
環(huán)冷機(jī)內(nèi)側(cè)回轉(zhuǎn)框架上安裝著擋輪,擋輪的內(nèi)側(cè)固定著圓形的軌道,環(huán)冷機(jī)運(yùn)行過程中,擋輪與內(nèi)側(cè)軌道產(chǎn)生作用力,軌道對(duì)擋輪產(chǎn)生反作用力,反作用力直接作用在內(nèi)側(cè)回轉(zhuǎn)框架上,調(diào)整回轉(zhuǎn)框架運(yùn)行過程中發(fā)生的偏離。
由于環(huán)冷機(jī)投產(chǎn)時(shí)間過長(zhǎng),在高溫和外力的作用下使螺栓和加強(qiáng)板變形,從而導(dǎo)致內(nèi)側(cè)軌道局部壓力過大,使回轉(zhuǎn)框架變形,并且越來越嚴(yán)重,此次調(diào)節(jié)的目的是使整個(gè)回轉(zhuǎn)框架回到了正常運(yùn)行軌跡范圍內(nèi)。
1.第一次調(diào)偏
由表1可以看出擋輪產(chǎn)生的反作用力無法調(diào)整回轉(zhuǎn)框架在運(yùn)行過程中發(fā)生的偏離,并且14#~22#向外偏離明顯,而30#~38#向內(nèi)偏離明顯,經(jīng)過反復(fù)的推敲研究決定對(duì)擋輪做調(diào)整。
在31#、39#點(diǎn)處加擋輪,增加內(nèi)側(cè)軌道對(duì)回轉(zhuǎn)框架的作用力,使回轉(zhuǎn)框架向外偏離的力增加,從而使回轉(zhuǎn)框架向外偏離。由表1可看出回轉(zhuǎn)框架運(yùn)行軌跡最小值在34#,因此對(duì)30#~36#、45#、2#、3#進(jìn)行加墊調(diào)整,使14#~22#段回轉(zhuǎn)框架向內(nèi)偏離,使30#~38#段回轉(zhuǎn)框架向外偏離。各點(diǎn)加墊、去墊的情況見表2。
表1 環(huán)冷機(jī)調(diào)整前的測(cè)量數(shù)據(jù)
表2 各點(diǎn)加墊情況
2.第二次調(diào)偏
第一次調(diào)偏后,開動(dòng)環(huán)冷機(jī),使其運(yùn)行一段時(shí)間。環(huán)冷機(jī)運(yùn)行過程中,擋輪與內(nèi)側(cè)軌道產(chǎn)生作用力,同時(shí)內(nèi)側(cè)軌道對(duì)擋輪產(chǎn)生反作用力,調(diào)整回轉(zhuǎn)框架運(yùn)行過程中發(fā)生的偏離。所以進(jìn)行第二次測(cè)量如表3所示。
表3 環(huán)冷機(jī)第一次調(diào)偏后測(cè)量數(shù)據(jù)
由表3可以看出回轉(zhuǎn)框架的最大值在2#點(diǎn)處,并且2#~12#的擋輪外緣與內(nèi)側(cè)軌道接觸,同時(shí)27#、36#~44#的擋輪外緣與內(nèi)側(cè)軌道偏離較大,因此各點(diǎn)加墊、去墊情況如表4所示。
3.調(diào)整效果觀察
調(diào)整完并運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)冷機(jī)兩天后,進(jìn)行測(cè)量得到的數(shù)據(jù)如表5所示。
圖1 環(huán)冷機(jī)軌跡示意圖
表4 各點(diǎn)加墊去墊情況
表5 環(huán)冷機(jī)第二次調(diào)偏后測(cè)量數(shù)據(jù)
調(diào)整完的數(shù)據(jù)如表5所示,可以看出回轉(zhuǎn)框架的最大值與最小值相差10 mm,達(dá)到了精度要求。和調(diào)整前的數(shù)據(jù)(表1)對(duì)比,可以明顯看出,向里嚴(yán)重跑偏的回轉(zhuǎn)框架向外偏離了,向外嚴(yán)重跑偏的回轉(zhuǎn)框架向里外偏離了,整個(gè)回轉(zhuǎn)框架回到了正常運(yùn)行軌跡范圍。為有效防止回轉(zhuǎn)框架再次變形,焊固加強(qiáng)板,緊固連接螺栓。
經(jīng)上述方法調(diào)整后的環(huán)冷機(jī),回轉(zhuǎn)框架在各點(diǎn)擋輪的合理作用下,回到正常運(yùn)行軌跡范圍,有效避免或減輕了車輪啃軌和臺(tái)車掉道的現(xiàn)象,并且消除了環(huán)冷機(jī)支撐輥的托輥經(jīng)常開焊的問題,環(huán)冷機(jī)的使用壽命延長(zhǎng)。經(jīng)過此次調(diào)整,檢修次數(shù)和設(shè)備成本費(fèi)用大大降低,作業(yè)率提高。
〔編輯利文〕
TH17
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