李紅軍
(東北輕合金有限責(zé)任公司,哈爾濱150060)
在工業(yè)生產(chǎn)中,根據(jù)工藝要求,有些設(shè)備需要連續(xù)運(yùn)行,一旦電機(jī)發(fā)生故障,將直接影響生產(chǎn)。因此在沒有備用電機(jī),生產(chǎn)又不允許久停的情況下,對(duì)某些電機(jī)繞組的局部故障采用甩掉故障線圈的修復(fù)辦法,是一種較好的應(yīng)急措施。
我公司泵站6kV同步電機(jī)型號(hào)為TK250-14/1180,容量250kW,額定電流29.5A。該電機(jī)定子為90槽,雙層繞組,每相由30個(gè)繞組組成。
2005年對(duì)該同步電動(dòng)機(jī)進(jìn)行中修,在中修試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)定子繞組三相直流電阻不平衡,分別為2.736Ω、2.732Ω和2.641Ω,相間直流電阻的不平衡度達(dá)3.5%,超出標(biāo)準(zhǔn)值(試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求直流電阻不平衡不應(yīng)超過(guò)±2%)。而2004年的試驗(yàn)結(jié)果分別是2.736Ω、2.735Ω、2.732Ω,通過(guò)兩年的試驗(yàn)結(jié)果比較可以初步斷定,故障可能存在于直流電阻為2.641Ω的一相中。
遂對(duì)電機(jī)進(jìn)行解體,但未發(fā)現(xiàn)明顯的故障點(diǎn)。經(jīng)計(jì)算,每個(gè)繞組的直流電阻值約為2.732/30=0.091Ω.而故障所在相繞組與正常繞組的直流電阻差值為2.732-2.641=0.091Ω,正好是一個(gè)繞組的阻值,所以故障很可能是由于該相的某個(gè)繞組匝間短路造成的。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)查找,最終確定故障點(diǎn)為該相繞組匝間短路。
由于故障線圈在上層繞組,故障范圍比較小,設(shè)備又不允許停機(jī)時(shí)間太長(zhǎng),為了不影響生產(chǎn),采取甩掉故障線圈的搶修方法。
甩線圈法是占用停機(jī)時(shí)間較短的局部修復(fù)方法,即把繞組中故障線圈甩掉,是在生產(chǎn)當(dāng)中修復(fù)電機(jī)的一種應(yīng)急措施。但是故障線圈被甩掉后,會(huì)使繞組匝數(shù)減少,引起電機(jī)氣隙磁通密度增加,因此使電機(jī)的空載電流增大,鐵損耗增加。如果仍按電機(jī)名牌的額定電流使用,電機(jī)會(huì)因損耗增加而發(fā)熱。所以在額定電流運(yùn)行下的電機(jī)經(jīng)甩線圈后,必須降低出力使用,否則電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重,甚至不能運(yùn)行。亦即如果負(fù)載機(jī)械要求電動(dòng)機(jī)必須運(yùn)行在額定輸出功率時(shí),則電機(jī)不允許甩掉線圈。事實(shí)上,許多電機(jī)并不都是在滿負(fù)荷下運(yùn)行,一般負(fù)載率都低于100%。因此為甩線圈后的電機(jī)仍可正常運(yùn)行創(chuàng)造了條件。
由于甩掉一只故障線圈或幾只故障線圈,電機(jī)的三相電流因三相阻抗不相等易造成三相電流不對(duì)稱,尤其是并聯(lián)路數(shù)多的繞組,將在每相并聯(lián)支路中產(chǎn)生循環(huán)電流。由于繞組的阻抗較小,所以這些循環(huán)電流的數(shù)值是不可低估的,為了避免發(fā)生循環(huán)電流,在甩掉故障線圈時(shí),應(yīng)使三相繞組中每相線圈數(shù)目相等,尤其是每個(gè)并聯(lián)支路中的線圈數(shù)目應(yīng)當(dāng)?shù)韧?。?duì)于并聯(lián)支路數(shù)為一的電機(jī)繞組,甩掉線圈時(shí),另外兩相的相應(yīng)繞組的線圈可以不用甩掉,這種做法對(duì)電機(jī)運(yùn)行沒有明顯的影響。
考慮到甩掉線圈后的電機(jī)鐵芯磁路比正常時(shí)更接近飽和,以及電機(jī)空載電流與每相串聯(lián)匝數(shù)的平方成反比,所以可用下面的公式來(lái)計(jì)算甩線圈后的空載電流I02。
式中:Wφ1、Wφ2-甩線圈前和甩線圈后的每相串聯(lián)匝數(shù),N
I01-甩線圈前的電機(jī)空載電流,A。
在采取甩掉線圈修理電機(jī)繞組之前,為了計(jì)算出電機(jī)修復(fù)后的電流值,假設(shè)同步電機(jī)經(jīng)過(guò)甩線圈修理后的最大負(fù)載電流為I2max。
式中:I1-電機(jī)未甩線圈之前,電機(jī)定子電流,A;
I02-甩線圈后的電機(jī)空載電流,A。
若計(jì)算所得的I2max≤In(名牌額定電流),則可以采用甩線圈法修復(fù)電機(jī)。而且,I1往往小于In,即I1<In。如果滿足這個(gè)條件,就可以保證甩掉線圈后的電機(jī)不會(huì)發(fā)熱,能夠正常使用。
由于甩掉一個(gè)故障線圈,會(huì)使繞組中三相電流不平衡,影響電機(jī)發(fā)熱,因此,甩掉線圈后,應(yīng)使三相繞組中最大電流的一相,其電流值不大于名牌規(guī)定的額定電流In,為此進(jìn)行下列計(jì)算。
該同步電機(jī)容量是250kW,額定電壓6kV,額定電流29.5A,空載電流8A。實(shí)際工作時(shí)定子電流I1為25A,每相的線圈匝數(shù)為30匝,現(xiàn)在欲甩掉一匝線圈,剩下29匝線圈,則甩掉故障線圈后的電機(jī)空載電流I02為:
甩線圈后的最大負(fù)載電流I2max為:
通過(guò)以上的計(jì)算,I2max小于電機(jī)的額定電流,可以采用甩掉故障線圈的修復(fù)方法,甩掉故障線圈后能夠保證電機(jī)正常運(yùn)行。
將電機(jī)解體后,甩掉短路線圈,如圖1所示。為防止已甩掉的故障線圈在內(nèi)部產(chǎn)生渦流,使電機(jī)內(nèi)部發(fā)熱,甩掉的線圈應(yīng)從端部斷開,并將切斷處(圖a處)絕緣包扎好。在圖c處做跨接線外用電工刀清理絕緣,用同樣規(guī)格的導(dǎo)線焊接,然后將焊口銼平修理平整包好絕緣。在斷開處和做短接線處包好絕緣后涂敷環(huán)氧膠在涂敷過(guò)程中,應(yīng)特別注意,操作地點(diǎn)要清潔,防止雜質(zhì)和導(dǎo)電粉塵粘在絕緣上。電機(jī)絕緣處理完畢后,讓電機(jī)在室溫下自然干燥8~12h。然后,對(duì)電機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),合格后即可投入生產(chǎn)。
圖1 故障繞組
電機(jī)投入生產(chǎn)后,對(duì)該同步電動(dòng)機(jī)的三相電流進(jìn)行了測(cè)量,三相電流平衡,沒有發(fā)現(xiàn)繞組異常發(fā)熱的現(xiàn)象,消除了繞組匝間短路故障,電機(jī)至今運(yùn)行正常。
實(shí)踐證明,在實(shí)際生產(chǎn)中,對(duì)于沒有滿負(fù)荷的電機(jī)即負(fù)載低于90%的情況下,當(dāng)繞組出現(xiàn)局部接地和繞組匝間短路故障時(shí)可采用此方法。在采用此方法時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行分析,并經(jīng)過(guò)適當(dāng)計(jì)算,決定是否可以采用甩線圈修理法對(duì)其進(jìn)行修復(fù)。電機(jī)定子繞組局部故障采取甩掉故障線圈修復(fù)方法,可以大大的縮短搶修和停機(jī)時(shí)間,及時(shí)消除了電機(jī)故障,是一種省時(shí)、省材,應(yīng)急的好方法。