嘉園環(huán)保有限公司 吳將金
二級AO型MBR+NF+RO工藝在垃圾滲濾液處理項目中的應(yīng)用
嘉園環(huán)保有限公司吳將金
該文著重闡述二級AO型MBR+NF+RO工藝在合肥市龍泉山生活垃圾處理場滲濾液處理廠工程中的應(yīng)用情況,包括工藝流程、工藝原理、工藝設(shè)計及運行情況等,一年多的運行情況表明,該工藝運行穩(wěn)定,出水能穩(wěn)定達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中表2規(guī)定的出水指標。
二級AO型MBR+NF+RO工藝垃圾滲濾液工藝設(shè)計
合肥市龍泉山生活垃圾處理場位于合肥市肥東縣橋頭集鎮(zhèn),距市區(qū)約35.5公里,是合肥市目前唯一的生活垃圾處理設(shè)施。合肥市龍泉山生活垃圾處理場滲濾液處理廠工程于2011年底開始建設(shè),2013年6月投入運營,主要處理來自一期、二期填埋場產(chǎn)生的垃圾滲濾液,滲濾液規(guī)模為日處理滲濾液1400m3。滲濾液處理出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中表2規(guī)定的出水指標。
2.1地理概況
合肥是安徽省省會,位于中國中部(北緯32°、東經(jīng)117°),長江淮河之間、巢湖之濱,通過南淝河通江達海,具有承東啟西、接連中原、貫通南北的重要區(qū)位優(yōu)勢。全市行政轄區(qū)總面積為7047.01平方公里,其中巢湖水面面積233.4平方公里;市區(qū)總面積838.52平方公里,新增南崗鎮(zhèn)面積91.95平方公里,新增煙墩鄉(xiāng)面積106.78平方公里,市區(qū)建成區(qū)面積為224平方公里。
2.2氣象條件
合肥屬亞熱帶濕潤性季風氣候。全年氣候特點是:四季分明,氣候溫和,雨量適中,春溫多變,秋高氣爽,梅雨顯著,夏雨集中。年平均氣溫15.7℃,極端最高氣溫41.0℃,極端最低氣溫-20.6℃,日照2100h。十分鐘平均最大風速20.0m/s(WSW),最大積雪深度44.0cm。降雨量近1000mm,一日最大降水量238.4mm,一小時最大降水量72.1mm,十分鐘最大降水量37.8mm,最大連續(xù)降水量288.4mm,二十年平均月降雨量如表1所示。
表 120年平均月降雨量
3.1滲濾液水量、水質(zhì)及設(shè)計標準
3.1.1滲濾液水量
合肥市龍泉山生活垃圾處理場滲濾液處理項目的設(shè)計規(guī)模為1400m3/d。
3.1.2滲濾液進水水質(zhì)
本設(shè)計的滲濾液進水水質(zhì)具體指標見表2。
表2 設(shè)計滲濾液處理廠進水水質(zhì)?。▎挝唬簃g/L,pH除外)
3.1.3滲濾液設(shè)計出水水質(zhì)
滲濾液處理后出水水質(zhì)應(yīng)達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中表2排放限值,見表3。
表3 滲濾液處理后出水水質(zhì)
續(xù)表3
3.2處理工藝簡介
3.2.1滲濾液處理工藝簡介
3.2.1.1滲濾液處理工藝流程圖
滲濾液處理工藝流程如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)工藝流程圖
3.2.1.2滲濾液處理工藝流程簡述
滲濾液處理工藝流程:垃圾填埋區(qū)產(chǎn)生的垃圾滲濾液經(jīng)專用的收集管道匯入調(diào)節(jié)池,滲濾液在調(diào)節(jié)池中停留一定時間,得到勻質(zhì)勻量的同時,調(diào)節(jié)了滲濾液中的B/C比,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造了有利條件。出水經(jīng)提升泵提升進入配水池,與管式超濾膜產(chǎn)生的濃縮污泥、脫水機產(chǎn)生的濾液混合后,自流進入水解酸化池進行水解酸化,提高廢水的可生化性,水解酸化池出水自流進入A/O2反應(yīng)池系統(tǒng),首先進入A池(一級反硝化池),在A池內(nèi),控制硝化液回流量等運行方式下,為反硝化菌群提供合適的生長條件。在反硝化菌群的作用下,滲濾液與后續(xù)回流的硝化液混合進行反硝化脫氮,反硝化池出水進入碳氧化池,在碳氧化池內(nèi),去除滲濾液中的CODcr等有機物,以利于后續(xù)硝化過程的進行,碳氧化池出水進入一級硝化池,進行生物硝化作用去除氨氮;A/O2反應(yīng)池出水進入二級A/O系統(tǒng),進行進一步脫氮及脫碳作用,以保證出水對總氮及CODcr的要求,A/O系統(tǒng)出水用泵抽入管式超濾膜系統(tǒng),進行泥水分離,截留下來的濃縮污泥回流至配水池,透過液則進入反滲透系統(tǒng)繼續(xù)處理。由于管式超濾膜具有很高的截留能力,一方面能夠截留有機物,另一方面能夠截留活性污泥,使生化反應(yīng)池中的污泥濃度達到10~30g/L,因此生化具有較高的有機物去除能力和脫氮能力。透析液經(jīng)超濾處理后通過高壓泵送入納濾系統(tǒng)及反滲透系統(tǒng)進行深度處理,進一步去除不可生化物質(zhì)及色度等,最后出水通過規(guī)范化排放口達標排放。
3.2.1.3主要處理單元工藝原理簡述
(1)調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池相當于一個天然的大的厭氧池,有相當好的水解酸化效果,甚至起到厭氧的作用,故調(diào)節(jié)池對提高BOD5/CODcr比、降低高分子有機物均有一定作用。
(2)水解酸化工藝。水解酸化是厭氧處理過程的前階段,水解酸化工藝即是通過控制停留時間,使生物反應(yīng)停留在水解酸化階段,利用水解酸化菌群,將滲濾液中的難生物降解的有機物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)處理工藝的處理。
(3)A/O2工藝。A/O2工藝通過控制曝氣量,使整個系統(tǒng)分為反硝化缺氧段、碳氧化好氧段和硝化好氧段,在反硝化缺氧段內(nèi),利用反硝化菌群進行反硝化脫氮,碳氧化好氧段則主要針對滲濾液中的有機物等進行去除,以保證CODcr的處理效果,并降低C/N比,為后端硝化段創(chuàng)造有利條件,硝化好氧段則主要進行硝化反應(yīng),控制溶解氧在較高的水平以適應(yīng)硝化菌群的生長,達到較高的硝化反應(yīng)效率。
(4)A/O工藝。A/O工藝位于A/O2工藝之后,主要用于進一步去除滲濾液中的CODcr及總氮,保證出水效果。在缺氧段(A段),主要進行內(nèi)源反硝化作用進一步脫氮,為了滿足反硝化菌群的生長需要,可在A池進水口補充碳源,在碳氮比達到3~4:1時,可以穩(wěn)定地保證脫氮需要,過量的碳源則在后續(xù)好氧段(O段)好氧去除。
(5)管式超濾膜。本項目超濾處理工藝采用膜孔徑30nm的管式PVDF超濾膜,錯流過濾方式,其內(nèi)外表面為致密層,層面密布微孔,中間是多孔支撐層。通過超濾膜分離凈化水和菌體,超濾的濃縮液帶著活性污泥直接返回生化系統(tǒng),由于其中的難降解有機物在生化處理系統(tǒng)中的相對停留時間延長,微生物得到有效馴化,難降解有機物也能部分轉(zhuǎn)化為可生物降解成份。剩余污泥引回污泥池。
(6)深度處理系統(tǒng)。由于垃圾滲濾液污染物成份的復(fù)雜性,采用高強度好氧生化處理后,滲濾液中仍有少量殘余的溶解性污染物,當執(zhí)行較高的排放標準時,必須設(shè)置膜處理工段,進一步去除少量殘余的溶解性污染物。
對于經(jīng)高強度好氧生化處理后的垃圾滲濾液,可以利用納濾+反滲透處理系統(tǒng)。其處理原理為:利用半透膜的選擇透過性,在反壓差作用下,將污水中的水同污染物分離,在膜的一側(cè)產(chǎn)生清水,而另一側(cè)則產(chǎn)生濃縮污水。
3.3處理構(gòu)筑物設(shè)計
3.3.1滲濾液處理構(gòu)筑物設(shè)計
3.3.1.1調(diào)節(jié)池
項目調(diào)節(jié)池設(shè)計為1座,一期工程已建調(diào)節(jié)池容積約5.0萬m3;二期工程新建調(diào)節(jié)池總?cè)莘e5.83萬m3,有效容積為5.3萬m3。一、二期工程總計調(diào)節(jié)池有效容積為10.3萬m3,滲濾液理論停留時間74d。
3.3.1.2配水池
配水池設(shè)計為1座,池體尺寸大小為5.0m×2.5m×2.5m,地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),與水解酸化池合建,總深度為2.5m,總?cè)莘e為31.25m3,池頂加蓋。
3.3.1.3水解酸化池
水解酸化池設(shè)計為2座,單座池體尺寸大小為13.5m× 5.0m×9.3m,半地埋式,鋼砼結(jié)構(gòu),地下部分的高度為4.0m,地上部分的高度為5.3m,總深度為9.3m,總?cè)莘e為1255.5m3,有效深度為8.0m,有效容積為1080.0 m3,與A/O2反應(yīng)池合建,池頂加蓋。
3.3.1.4MBR系統(tǒng)
MBR系統(tǒng)由一級A/O2反應(yīng)池、二級A/O反應(yīng)池、外置式管式超濾膜系統(tǒng)和超濾產(chǎn)水池組成。
(1)一級A/O2反應(yīng)池
一級A/O2反應(yīng)池設(shè)計為2座,每座分別由一級反硝化池、一級碳氧化池和一級硝化池組成,一級反硝化池尺寸大小為13.5m×12.0m×9.3m,一級碳氧化池尺寸大小為13.5m×17.0m× 9.3m,一級硝化池尺寸大小為13.5m×17.0m×9.3m,半地埋式,鋼砼結(jié)構(gòu),地下部分的高度為4.0m,地上部分的高度為5.3m,總深度為9.3m,有效深度為8.0m,一級反硝化池總?cè)莘e為3013.2m3,有效容積為2592.0 m3,一級碳氧化池總?cè)莘e為4268.7m3,有效容積為 3672m3,一級硝化池總?cè)莘e為4268.7m3,有效容積為3672m3,與二級A/O反應(yīng)池合建,池頂加蓋。
(2)二級A/O反應(yīng)池
二級A/O反應(yīng)池設(shè)計為2座,每座分別由二級反硝化池和二級硝化池組成,二級反硝化池尺寸大小為13.5m× 5.0m×9.3m,二級硝化池尺寸大小為13.5m×5.0m×9.3m,半地埋式,鋼砼結(jié)構(gòu),地下部分的高度為4.0m,地上部分的高度為5.3m,總深度為9.3m,有效深度為8.0m,二級反硝化池總?cè)莘e為1255.5m3,有效容積為1080.0m3,一級硝化池總?cè)莘e為1255.5m3,有效容積為1080.0m3,與一級A/O2反應(yīng)池合建,池頂加蓋。
(3)管式超濾膜系統(tǒng)
設(shè)計處理水量1400 m3/d,超濾設(shè)置6組,每組的產(chǎn)水量為234m3/d,超濾膜布置在膜處理車間內(nèi)。處理車間位于綜合用房內(nèi),與辦公室、中控室等合建。處理車間平面尺寸為28.4m×13.5m。超濾系統(tǒng)與反滲透系統(tǒng)共用處理車間。
(4)超濾產(chǎn)水池
超濾產(chǎn)水池設(shè)計為1座,池體尺寸大小為7.0m×6.0m× 5.5m,半地埋式,鋼砼結(jié)構(gòu),地下部分的高度為2.0m,地上部分的高度為3.5m,總深度為5.5m,有效深度為5.0m,總?cè)莘e為231m3,有效容積210m3,與反滲透產(chǎn)水池、濃縮液儲池合建,池頂加蓋。
3.3.1.5深度處理系統(tǒng)
深度處理系統(tǒng)為納濾+反滲透,納濾(NF)系統(tǒng)處理規(guī)模為1400m3/d,設(shè)計回收率85%;反滲透(RO)系統(tǒng)處理規(guī)模為1190m3/d,設(shè)計回收率90%。
3.3.1.6濃縮液儲池
濃縮液儲池設(shè)計為1座,池體尺寸大小為7.0m×3.0m× 5.5m,半地埋式,鋼砼結(jié)構(gòu),地下部分的高度為2.0m,地上部分的高度為3.5m,總深度為5.5m,有效深度為5.0m,總?cè)莘e為115.5m3,有效容積為105m3,與超濾產(chǎn)水池、反滲透產(chǎn)水池合建,池頂加蓋。
3.3.1.7規(guī)范化排放口
濃縮液儲池設(shè)計為1座,池體尺寸大小為3.0m×0.8m× 1.0m,地上式,鋼砼結(jié)構(gòu),內(nèi)貼白瓷磚,與超濾產(chǎn)水池、反滲透產(chǎn)水池、濃縮液儲池合建。
3.3.2輔助建筑物
3.3.2.1綜合用房
綜合用房尺寸為66.1m×13.5m,二層,層高3.3m,框架結(jié)構(gòu),車間內(nèi)設(shè)置有超濾系統(tǒng)、納濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、膜處理控制間、辦公室、中控室、儲藏間,食堂、餐廳、休息室及洗手間等。
3.3.2.2鼓風機房及污泥脫水間
鼓風機房及污泥脫水間尺寸為24.5m×23.1m,二層,層高5.0m,框架結(jié)構(gòu),設(shè)置有隔膜壓濾機及配套的加藥系統(tǒng)、污泥儲倉、儲藥罐、污泥反應(yīng)池和空壓機、鼓風機等;鼓風機房內(nèi)設(shè)鼓風機。
本滲濾液處理工程已連續(xù)運行一年多,本工程2014年來連續(xù)運行參數(shù)見表4。由于2014年初主要處理的是一期填埋場調(diào)節(jié)池的滲濾液,為老垃圾填埋場的滲濾液,故CODcr相對較低,但是NH3-N相對較高。從2014年5月開始,二期填埋場調(diào)節(jié)池的滲濾液(即新填埋場的滲濾液)與一期填埋場調(diào)節(jié)池的滲濾液混合進入滲濾液處理系統(tǒng)進行處理,該階段滲濾液的CODcr相對有所提高,但是NH3-N相對有所降低。從最后的出水數(shù)據(jù)來看,CODcr和NH3-N都遠遠低于《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中表2規(guī)定的排放限值。
表4 2014年本項目連續(xù)運行情況
(1)注重生化系統(tǒng)的處理性能,減輕后續(xù)膜系統(tǒng)的運行負荷,使處理設(shè)施能夠穩(wěn)定、持久地運行。
(2)滲濾液處理水池采用適當?shù)纳峒氨靥幚恚WC夏季、冬季處理設(shè)施穩(wěn)定運行。
(3)采用免維護的德國射流曝氣器,保證了好氧生化的穩(wěn)定性。
(1)二級AO型MBR+NF+RO工藝在合肥市龍泉山生活垃圾處理場滲濾液處理廠工程中,能穩(wěn)定達標排放。
(2)填埋場滲濾液的處理要充分發(fā)揮生化技術(shù)穩(wěn)定、可靠、低廉和根本的處理特性,最大限度地提高生化系統(tǒng)的處理性能,在生化處理達到較好處理效果和消除主要污染指標的前提下,輔以膜處理系統(tǒng),以物理方法消除難降解物質(zhì)、穩(wěn)定出水效果。
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