黃曉榮
(成都鐵路局遂寧工務(wù)段,四川遂寧 629000)
60kg-12號(hào)可動(dòng)心軌單開道岔的養(yǎng)護(hù)與維修
黃曉榮
(成都鐵路局遂寧工務(wù)段,四川遂寧 629000)
道岔區(qū)線路剛度急劇變化、軌下基礎(chǔ)彈性不均勻、岔區(qū)線路不平順等引起更為復(fù)雜的荷載和變形及震動(dòng),使道岔成為軌道結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)之一。60kg-12號(hào)可動(dòng)心軌高速道岔,對(duì)工務(wù)的養(yǎng)護(hù)、維修、管理與技術(shù)提出了更高的要求。通過大量的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提出對(duì)高速60kg-12號(hào)可動(dòng)心軌道岔養(yǎng)護(hù)與維修等方面的見解。
高速鐵路 可動(dòng)心軌 道岔 養(yǎng)護(hù) 維修
道岔作為鐵路線路設(shè)備最薄弱的環(huán)節(jié)之一,必須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)與維修,改變并提升傳統(tǒng)的道岔養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)驗(yàn),綜合應(yīng)用現(xiàn)代新管理方法與新檢測(cè)技術(shù),以取得事半功倍的效果。
1.1 60 kg-12號(hào)可動(dòng)心軌道岔的技術(shù)指標(biāo)
跨區(qū)間無縫線路,正線均采用GLC(06)01-001型12號(hào)可動(dòng)心軌提速道岔,直向容許通過速度為200km/h,側(cè)向容許通過速度為50km/h。道岔全長(zhǎng)43200mm,尖軌長(zhǎng)14250mm,可動(dòng)心轍叉長(zhǎng)13800mm??蓜?dòng)心軌道岔采用尖軌軌換分動(dòng)外鎖閉,尖軌采用藏尖式彈性可彎尖軌,根端采用雙限位器或間隔鐵結(jié)構(gòu)。岔枕間距按600mm模數(shù)布置,牽引點(diǎn)及兩側(cè)岔枕間間距適當(dāng)調(diào)速,但最大不超650mm。道岔側(cè)向平面線型采用R1450m和R2350m復(fù)合曲線。岔區(qū)直側(cè)股全部采用焊接或凍結(jié)、膠接,以利于道岔狀態(tài)的保持??奂捎梅珠_式II型彈條扣件,在特殊部位用III型彈條扣件,轉(zhuǎn)轍器設(shè)置彈片滑床板,取消銷釘,設(shè)置滾輪。直曲股尖軌墊板上各設(shè)4對(duì)滾輪,在道岔轉(zhuǎn)換時(shí),尖軌底部不與墊板摩擦,而通過滾輪轉(zhuǎn)動(dòng),減少了尖軌與滑床板的傷損,為了延長(zhǎng)尖軌與滑床板的使用壽命,鋼軌軌下設(shè)置5mm厚橡膠墊板,板下設(shè)置14 mm厚橡膠墊板,合理調(diào)整不同部位軌下和板下膠墊的剛度。
1.2 60kg-12號(hào)可動(dòng)心軌道岔病害分析及整治
1.2.1 尖軌與基本軌的密貼不良
原因:第一,道岔預(yù)鋪時(shí),尖軌在裝卸運(yùn)輸過程中野蠻作業(yè),導(dǎo)致尖軌彎曲變形。沒有及時(shí)捏軌處理就被換到線上,變形處出現(xiàn)側(cè)彎,不易回復(fù)到位,造成小軌距及軌向不良,在線上整治起來難度較大。第二,尖軌隨溫度的變化而伸縮爬行,當(dāng)列車進(jìn)入側(cè)線,道岔恢復(fù)定位時(shí),尖軌后部因剛性反彈或溫度過低尖軌收縮,回復(fù)不到位,存在側(cè)彎的現(xiàn)象。
解決辦法:第一,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制兩基本軌的框架尺寸,使框架尺寸保持在允許范圍內(nèi)。第二,采用撥、改、彎等方法調(diào)整直基本軌方向。第三,尖軌豎切部分采用專用液壓尖軌調(diào)整器對(duì)尖軌的線性進(jìn)行調(diào)整,保持尖軌與基本軌有良好的密貼。第四,在尖軌后部側(cè)彎部位,采用加裝短拉桿來解決尖軌側(cè)拱問題。
1.2.2 道岔與前后線路銜接不良
原因:第一,鋪設(shè)或更換道岔時(shí),位置擺放不正。第二,道岔鋪設(shè)后,本身不穩(wěn)定。第三,道岔局部不穩(wěn)定,缺碴地點(diǎn)在列車的沖擊下易發(fā)生變形,造成小軌向,致使碎彎增多。第四,鋪設(shè)道岔時(shí),質(zhì)量卡控不力、監(jiān)督不到位。
解決辦法:第一,先用全站儀測(cè)量線路、道岔的幾何形位,計(jì)算出所撥數(shù)據(jù),利用水準(zhǔn)儀測(cè)量拉坡計(jì)算后計(jì)算出起道量,利用道岔?yè)v固大機(jī)作業(yè)后,用地錨拉桿鎖定。第二,補(bǔ)充石碴,使道床肩寬不小于500mm,道床碴肩堆高150mm,枕盒內(nèi)石碴飽滿,防比因道岔缺碴造成的道岔縱、橫向位移。第三,充分利用天窗修理、整治道岔軌距,控制順坡率,改正后復(fù)緊扣件,防比軌距、小軌向反彈,要加強(qiáng)作業(yè)回檢。
1.2.3 道岔焊接接頭作用邊和軌面凸凹不平
原因:第一,由于焊接工藝及焊接不良,接頭焊縫未達(dá)到提速要求,焊接時(shí)對(duì)軌存在高接頭或低坍接頭,在打磨中未按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,形成凸焊縫和硬變,凸焊縫會(huì)造成列車通過后跳動(dòng)。第二,鋁熱焊結(jié)束后,焊縫溫度未降到300℃以下就開通線路放行列車,列車碾壓使焊縫低塌,導(dǎo)致軌面凹陷不平順。
解決辦法:第一,采用軌面仿型打磨機(jī)和岔磨機(jī)在天窗點(diǎn)內(nèi)打磨,使焊縫軌面和側(cè)面不平直度達(dá)到用1m直鋼尺測(cè)量小于0.2mm的要求。第二,對(duì)確需切后重焊的鋁熱焊縫,在焊接前要充分做好準(zhǔn)備工作,點(diǎn)中抓緊焊接操作,預(yù)留較多的冷卻時(shí)間,做好平順陛打磨,在焊縫溫度降到300℃以下再放行列車,避免焊縫凹陷。
1.2.4 線路道岔超墊
原因:第一,道岔整修未做到搗墊結(jié)合,為減少搗固投工而大量墊板。第二,線路道岔超墊后,因扣壓力不足或扣壓力雖已到位,當(dāng)列車通過超墊地點(diǎn)時(shí),墊片彈性大,下沉形成高低不平現(xiàn)象。
解決辦法:對(duì)于線路道岔上的超墊調(diào)高墊板,作業(yè)前進(jìn)行調(diào)查并做出標(biāo)記。在天窗點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行抽換,抽換后要加強(qiáng)搗固,防比因抽空搗固不實(shí)而產(chǎn)生新的晃車。
1.2.5 空吊
原因:第一,尖軌和可動(dòng)心軌部分空吊。第二,岔區(qū)大平不好,存在長(zhǎng)波的高低和漫坑,尖軌部分曲基本軌缺乏搗固,尖軌或可動(dòng)心軌上拱,尖軌及可動(dòng)心軌部分電務(wù)拉桿岔枕欠搗固,可動(dòng)心部分曲股水平不到位。
解決辦法:經(jīng)常進(jìn)行動(dòng)靜態(tài)結(jié)合的檢查和整治,利用軌檢車波形圖準(zhǔn)確確定空吊地點(diǎn),加強(qiáng)搗固。道岔起道要同時(shí)起平四股,每根岔枕要通長(zhǎng)搗固,防止因搗不良出現(xiàn)空吊現(xiàn)象。
1.2.6 尖軌和可動(dòng)心軌頂鐵及基本軌與滑床板承臺(tái)不密貼
原因:第一,軌枕串動(dòng),位置不正。第二,道岔構(gòu)造誤差。
解決辦法:第一,串動(dòng)、方正軌枕,改正軌距。第二,電配配合,加裝鐵墊片。
60kg-12號(hào)可動(dòng)心軌單開道岔的日常巡查須由巡道工每日在天窗點(diǎn)內(nèi)巡查一遍,主要檢查項(xiàng)目為密貼情況、零配件情況、軌件傷損情況及其他影響道岔正常使用的嚴(yán)重病害。
工區(qū)工長(zhǎng)須每周全而檢查一次客車通道的道岔,每周全面檢查兩次客車逆向側(cè)進(jìn)的道岔,車間干部每月檢查2次。檢查項(xiàng)目:一是軌距、水平、方向、高低、導(dǎo)曲線支距及各部尺寸。二是尖軌、可動(dòng)心軌轉(zhuǎn)換部分與鋼岔枕邊緣或鋼岔枕上滑床板、耳板間的最小距離。三是道岔設(shè)備的其他狀態(tài)。四是連接零件、扣壓力及其他。對(duì)發(fā)現(xiàn)的病害應(yīng)結(jié)合動(dòng)靜態(tài)資料,科學(xué)制定整治方案,在天窗點(diǎn)內(nèi)要求電務(wù)配合進(jìn)行綜合整修。
隨著列車速度的不斷提高,鐵路工務(wù)新設(shè)備層出不窮,作為基層鐵道工務(wù)工作者更應(yīng)立足現(xiàn)場(chǎng),精細(xì)研究,務(wù)求解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際病害,提高設(shè)備質(zhì)量與穩(wěn)定性,全力確保行車安全。
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