鄭清平,張玲玲,張盼盼,黎 明,王 瑾
(河北工業(yè)大學(xué) 能源與環(huán)境工程學(xué)院,天津 300401)
配氣機(jī)構(gòu)是發(fā)動機(jī)的重要組成部分,其工作的好壞直接影響發(fā)動機(jī)的換氣過程,與發(fā)動機(jī)的動力性、經(jīng)濟(jì)性以及排放性密切相關(guān)[1-3].配氣機(jī)構(gòu)研究包括兩方面的內(nèi)容:1)零部件的設(shè)計(jì),包括凸輪型線、氣門搖臂、氣門彈簧及氣門等零部件的設(shè)計(jì),其中凸輪型線的設(shè)計(jì)尤為重要;2)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)問題[4-5].本文利用EXCITETIM INGDRIVE軟件建立了某天然氣發(fā)動機(jī)配氣機(jī)構(gòu)運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)計(jì)算模型,首先分析其是否存在落座沖擊大、反跳、飛脫、接觸應(yīng)力過大等配氣機(jī)構(gòu)問題,然后通過改進(jìn)設(shè)計(jì)凸輪緩沖段和工作段型線,解決存在的問題,最終使發(fā)動機(jī)性能得到一定的改善.
該天然氣發(fā)動機(jī)采用下置式凸輪軸配氣機(jī)構(gòu),其機(jī)構(gòu)主要包括凸輪軸、挺柱、推桿、搖臂、氣門橋、進(jìn)、排氣門以及氣門內(nèi)外彈簧.單閥系計(jì)算模型如圖1所示.
該發(fā)動機(jī)配氣機(jī)構(gòu)模型中,需要的參數(shù)包括各個(gè)零部件結(jié)構(gòu)參數(shù)、單元的剛度、阻尼以及質(zhì)量等.為了保證計(jì)算的準(zhǔn)確性,單元的剛度通過有限元計(jì)算獲得,其質(zhì)量通過PROE軟件獲得.
在計(jì)算模型中導(dǎo)入原發(fā)動機(jī)的進(jìn)排氣凸輪升程曲線,進(jìn)行運(yùn)動學(xué)模擬.通過運(yùn)動學(xué)模擬,得到配氣機(jī)構(gòu)的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示,主要性能參數(shù)如表2所示.
豐滿系數(shù)反映了發(fā)動機(jī)充氣效率,豐滿系數(shù)較大能夠提高發(fā)動機(jī)的充氣性能,使發(fā)動機(jī)盡可能進(jìn)氣,但是過大的豐滿系數(shù)會影響配氣機(jī)構(gòu)的可靠性和平穩(wěn)性,為了獲得良好的充氣效率,一般要求豐滿系數(shù)不低于0.55,原發(fā)動機(jī)排氣門的豐滿系數(shù)為0.53,有待提高.凸輪與挺柱間的潤滑系數(shù)反映了其潤滑性能的好壞,一般要求最小潤滑系數(shù),即在凸輪桃尖附近,潤滑系數(shù)為0.15~0.3.原發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣凸輪與挺柱之間潤滑系數(shù)都在范圍內(nèi),其潤滑性能良好.凸輪與挺柱的材料分別是球墨鑄鐵和鋼,其最大的許用應(yīng)力為650 MPa,排氣門凸輪與挺柱間接觸力大于許用應(yīng)力值,增加了零件間的磨損,縮短了零件的使用壽命.加速度躍度是反映從動件振動響應(yīng)的重要指標(biāo),為了減少振動,一般要求最大躍度值不超過1 000mm/rad3.
圖1 計(jì)算模型Fig.1 The calculationmodel
表1 主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Themain technicalparameters
表2 主要性能參數(shù)Tab.2 Themain performance parameters
該發(fā)動機(jī)在額定轉(zhuǎn)速2 500 r/m in時(shí),其氣門升程、凸輪與挺柱間的接觸應(yīng)力以及落座情況如圖2~圖4所示.從圖中可以看出,排氣門存在早關(guān)的現(xiàn)象,其關(guān)閉不平穩(wěn).排氣門的接觸應(yīng)力過大,超過許用范圍,增加了凸輪桃尖處的磨損.在氣門落座時(shí),落座力突然增大,其落座不平穩(wěn),沖擊力較大,在氣門落座之后出現(xiàn)落座力為0的情況,說明氣門存在反跳的現(xiàn)象.
配氣凸輪由3段組成,其中包括:基圓、挺柱上升段和挺柱下降段,其中上升段和下降段又分別由緩沖段和工作段組成[6].根據(jù)原進(jìn)、排氣配氣機(jī)構(gòu)存在的問題,對凸輪型線的緩沖段和工作段進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì).
由于原氣門落座沖擊加大,考慮到配氣機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn)性以及配氣機(jī)構(gòu)的特點(diǎn),選擇梯形函數(shù)作為新凸輪型線緩沖段.氣門間隙為0.3,氣門緩沖段高度設(shè)置為0.32 mm,由于原發(fā)動機(jī)氣門落座速度過大,需要降低緩沖段的末端速度,將其設(shè)置為1.5mm/rad3.
多項(xiàng)式配氣凸輪工作段函數(shù)得到的升程具有多階導(dǎo)數(shù)連續(xù),氣門升程比較光滑,且能夠適應(yīng)多種類型的配氣機(jī)構(gòu),使用比較廣泛[7-8].本文采用多項(xiàng)式工作段函數(shù)對凸輪型線改進(jìn)設(shè)計(jì),其氣門升程 為
圖2 原機(jī)進(jìn)、排氣門升程Fig.2 The originalvalve lift
式中:hmax為凸輪最大升程,mm;hr為緩沖段高度,mm;C2、C4、Cp、Cr、Cs為常數(shù);p、q、r、s為偶數(shù)指數(shù),一般取8~60.
通過多次模擬對比,最終確定進(jìn)、排氣凸輪型線方案,其參數(shù)C4、p、q、r、s的取值分別為0.2、12、22、32、52;0.2、14、24、32、52.
改進(jìn)后的運(yùn)動學(xué)性能如表3所示,從表中可以看出改進(jìn)后進(jìn)、排氣氣門升程豐滿系數(shù)分別從原機(jī)的0.56增加到0.58,從0.53增加到0.57,增加了發(fā)動機(jī)的充氣性能,改善了發(fā)動機(jī)的換氣過程,加速度最大躍度值都小于1 000 mm/rad3,確保的配氣機(jī)構(gòu)運(yùn)行的平穩(wěn)性避免了機(jī)構(gòu)發(fā)生振動.凸輪與挺柱間的潤滑條件較好,減少了零部件間的磨損.最大接觸應(yīng)力都滿足許用值要求,其值小于原發(fā)動機(jī),降低了凸輪與挺柱間的磨損.改進(jìn)后的凸輪型線,其動力學(xué)分析結(jié)果如圖5~圖7所示,從圖中可以看出,改進(jìn)后的氣門升程曲線光滑,開啟、關(guān)閉都比較良好,沒有出現(xiàn)波動,在凸輪工作段,凸輪與挺柱間的接觸力不存在零的現(xiàn)象,沒有發(fā)生飛脫,且接觸應(yīng)力小于原發(fā)動機(jī),都在允許范圍之內(nèi),減少了對凸輪桃尖處的磨損.進(jìn)、排氣門落座都比較平穩(wěn),沒有發(fā)生大的沖擊,減少了氣門與氣門座之間的磨損,同時(shí)氣門落座后,沒有出現(xiàn)落座力為0的情況,說明氣門沒有發(fā)生反跳.
表3 改進(jìn)后主要性能參數(shù)Tab.3 Themain performance para metersafter improvement
為了驗(yàn)證凸輪型線改進(jìn)前后發(fā)動機(jī)的性能,在發(fā)動機(jī)試驗(yàn)臺架進(jìn)行了外特性試驗(yàn),并測取了進(jìn)氣流量和充氣效率.
天然氣發(fā)動機(jī)的試驗(yàn)臺架,如圖8所示.主要測試裝置包括CW 150型電渦流測功機(jī)(洛陽南峰機(jī)電設(shè)備有限公司)、上海同圓環(huán)??萍加邢薰旧a(chǎn)TOCEIL-CMF02型天然氣流量計(jì),AVL1000型空氣流量計(jì).
圖9為凸輪型線改進(jìn)前后不同轉(zhuǎn)速下氣缸的充氣效率,從圖中可以看出,改進(jìn)后發(fā)動機(jī)充氣效率有所提高,在轉(zhuǎn)速為2200 r/min時(shí),充氣效率提高了1.51%,在轉(zhuǎn)速為1400 r/m in時(shí),充氣效率增加了0.79%,在額定轉(zhuǎn)速下充氣效率提高了0.83%,改善了發(fā)動機(jī)充氣性能.
圖5 改進(jìn)后進(jìn)、排氣門升程Fig.5 Valve liftafter improvement
圖8 天然氣發(fā)動機(jī)試驗(yàn)臺架Fig.8 Naturalgasengine testbench
圖9 改進(jìn)前后充氣效率對比Fig.9 Comparison of charge coefficientbeforeand after improvement
圖10 和圖11分別為凸輪型線改進(jìn)前后轉(zhuǎn)矩和功率隨轉(zhuǎn)速的變化,從圖中可以看出凸輪型線改進(jìn)設(shè)計(jì)后,由于發(fā)動機(jī)的進(jìn)氣量增加,從而使發(fā)動機(jī)功率和轉(zhuǎn)矩也有所增加,其中在轉(zhuǎn)速1200 r/m in時(shí),轉(zhuǎn)矩增加了12.56 N m,功率增加了5.25,在標(biāo)定轉(zhuǎn)速下,轉(zhuǎn)矩和功率分別增加了7.2 N m、2.1 kW,由此可見,改進(jìn)凸輪型線后使發(fā)動機(jī)性能得到一定改善.
圖10 改進(jìn)前后功率對比Fig.10 Comparison of powerbeforeand after improvement
圖11 改進(jìn)前后轉(zhuǎn)矩對比Fig.11 Comparison of toquebeforeand after improvement
1)利用EXCITETim ing Drive軟件建立了天然氣發(fā)動機(jī)配氣機(jī)構(gòu)的運(yùn)動學(xué)、動力學(xué)計(jì)算模型,評價(jià)了原進(jìn)、排氣凸輪型線,并找出了原配氣機(jī)構(gòu)存在的問題.
2)針對原配氣機(jī)構(gòu)存在的問題,改進(jìn)了凸輪型線的緩沖段和工作段,提高了進(jìn)、排氣凸輪的豐滿系數(shù),解決了氣門落座沖擊大、反跳等問題,同時(shí)減少了凸輪與挺柱間的接觸應(yīng)力,減低了凸輪桃尖處的磨損.
3)凸輪型線的改進(jìn)設(shè)計(jì)使原發(fā)動機(jī)動力性能得到一定的改善.
[1]劉云,肖恩忠.高速柴油機(jī)配氣凸輪優(yōu)化設(shè)計(jì)綜述 [J].拖拉機(jī)與農(nóng)用運(yùn)輸車,2006,33(4):6-9.
[2]焦運(yùn)景,張惠明,楊志勇.配氣相位對天然氣發(fā)動機(jī)燃燒和排放的影響 [J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2009,8(8):13-17.
[3]肖紅,蘇強(qiáng),駱葳.天然氣發(fā)動機(jī)在不同噴射和點(diǎn)火時(shí)刻下的性能和優(yōu)化設(shè)計(jì)研究 [J].內(nèi)燃機(jī),2014(2):25-29.
[4]姜建華,王偉.CA4D柴油機(jī)配氣機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) [J].汽車技術(shù),2005(9):21-24.
[5]TAkashi IRITANI,Akira SHOZAKI,Bencheng SHENG.Predicition of the dynam ic characteristics in valve train design of a diesel engine[J].SAE,2002,32:1839-1846.
[6]郭磊,褚超美,陳家琪.高次多項(xiàng)式凸輪型線特性參數(shù)對配氣機(jī)構(gòu)性能的影響的研究 [J].內(nèi)燃機(jī)工程,2005,26(1):20-23.
[7]王小慧,彭海雄,周海濤.配氣凸輪軸型線逆向優(yōu)化設(shè)計(jì) [J].鐵道機(jī)車車輛,2011,10(31):177-188.
[8]浦耿強(qiáng),張?jiān)魄?頂置凸輪配氣機(jī)構(gòu)仿真分析 [J].汽車科技.2001(1):8-11.