陳亨譽(yù)
摘 要:為了降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高原煤進(jìn)廠的計(jì)量準(zhǔn)確性及所采煤樣的代表性,使所得原煤指標(biāo)能更好的指導(dǎo)生產(chǎn),文章自行設(shè)計(jì)了皮帶動(dòng)態(tài)計(jì)量,輸送機(jī)端部采樣的原煤數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),在原煤采樣、計(jì)量工作中應(yīng)用,取得良好效果。
關(guān)鍵詞:皮帶稱;端部采樣機(jī);振動(dòng)篩;除鐵器;多功能破碎縮分機(jī)
中圖分類號(hào):TD948.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)08-0173-02
豐海礦生產(chǎn)的原煤經(jīng)礦車運(yùn)輸分別進(jìn)入+50水平、-130水平、-330水平的原煤倉,然后通過1#、2#、3#皮帶機(jī)輸送直接進(jìn)入我廠地面受煤倉。以前,礦井進(jìn)廠原煤數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收均由廠負(fù)責(zé),具體是根據(jù)井下各驗(yàn)煤點(diǎn)當(dāng)班驗(yàn)收人員檢尺換算、煤樣采制化驗(yàn)后得出。該驗(yàn)收方式存在以下問題:
①由于礦車來煤車數(shù)較多、煤種較雜,現(xiàn)場(chǎng)采樣耗時(shí),礦車采樣樣量不足、代表性不夠,造成采樣化驗(yàn)后數(shù)據(jù)波動(dòng)較大,不符合文件要求。
②由于礦井生產(chǎn)點(diǎn)多面廣,煤種各異,所測(cè)容重的代表性不夠,加上驗(yàn)收人員檢尺也存在人為誤差,造成實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確。
③篩選廠安排驗(yàn)收人員下井驗(yàn)收,將質(zhì)量管理直接延伸至礦井各生產(chǎn)環(huán)節(jié),一是廠礦工作職責(zé)不明確,增加篩選廠的工作難度;二是削弱了礦井源頭質(zhì)量管理的職能,礦井存在質(zhì)量管理的依賴性。
④礦井進(jìn)煤驗(yàn)收點(diǎn)現(xiàn)有3個(gè),其中+50水平安排二班人員5人,-130水平安排三班人員11人,-330水平安排三班人員11人,因此井下驗(yàn)收人員27人,同礦井人員設(shè)置存在重疊,造成人力資源浪費(fèi)。。
⑤廠、礦驗(yàn)收人員齊聚井下,工作質(zhì)量得不到有效發(fā)揮,現(xiàn)場(chǎng)管理方面的效能監(jiān)察難度加大。
1 原煤數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)簡(jiǎn)介
豐海篩選廠使用的自動(dòng)采樣機(jī)是采用端部采樣形式,系統(tǒng)采用一級(jí)采樣一級(jí)篩分一級(jí)破碎二級(jí)縮分的方式,其主要技術(shù)指標(biāo)為:①輸送皮帶機(jī)帶寬度B=800 mm;②輸送皮帶機(jī)運(yùn)行速度為V=2 m/s;③輸送皮帶機(jī)輸煤量為Q=180 t/h;④輸送皮帶機(jī)煤層高度≤450 mm;⑤采樣機(jī)采樣頭開口為600 mm。
原煤計(jì)量使用的是賽摩新N17系列皮帶秤:由于涉及廠、礦之間公司內(nèi)部的煤量結(jié)算,因此皮帶秤動(dòng)態(tài)累計(jì)誤差選擇低于貿(mào)易結(jié)算精度要求檔次(即±0.25%),具體選型為:賽摩新N17系列皮帶秤。
2 原煤數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)工藝主要技術(shù)流程
2.1 端部自動(dòng)采樣裝置運(yùn)動(dòng)原理
用電動(dòng)裝置控制溜槽采樣器周期性地往復(fù)動(dòng)作,完成采樣任務(wù)。當(dāng)自動(dòng)采樣裝置控制系統(tǒng)開始啟動(dòng),推桿帶動(dòng)溜槽采樣器向煤流方向翻轉(zhuǎn),由限位開關(guān)或時(shí)間繼電器自動(dòng)控制停止運(yùn)行,采樣器橫截面煤的全斷面取得一定量的煤樣,然后在推桿作用下將收回溜槽采樣器,完成一個(gè)子樣的采取過程。
自動(dòng)采樣裝置控制系統(tǒng),用兩個(gè)接近開關(guān),標(biāo)記采樣和復(fù)位位置,位于采樣溜槽的下部,現(xiàn)場(chǎng)控制箱手動(dòng)和自動(dòng)可調(diào)。自動(dòng)控制原理為:取相依附設(shè)備運(yùn)行信號(hào),各采樣裝置分別以各自參照點(diǎn)為基準(zhǔn)開始計(jì)時(shí),在上位機(jī)程序中設(shè)置開關(guān)位置和計(jì)時(shí)器。而自動(dòng)采樣裝置計(jì)時(shí)時(shí)間間隔嚴(yán)格按照采樣精密度要求設(shè)定,并根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)調(diào)整;手動(dòng)采樣裝置,當(dāng)自動(dòng)采樣裝置出現(xiàn)故障時(shí),用人工根據(jù)采樣規(guī)定翻動(dòng)采樣溜槽采取煤樣。
2.2 賽摩新N17系列皮帶秤計(jì)量原理
電子皮帶秤稱重橋架安裝于輸送機(jī)架上,當(dāng)物料經(jīng)過時(shí),計(jì)量托輥檢測(cè)到皮帶機(jī)上的物料重量通過杠桿作用于稱重傳感器,產(chǎn)生一個(gè)正比于皮帶載荷的電壓信號(hào)。速度傳感器直接連在大直徑測(cè)速滾筒上,提供一系列脈沖,每個(gè)脈沖表示一個(gè)皮帶運(yùn)動(dòng)單元,脈沖的頻率正比于皮帶速度。稱重儀表從稱重傳感器和速度傳感器接收信號(hào),通過積分運(yùn)算得出一個(gè)瞬時(shí)流量值和累積重量值,并分別顯示出來。
2.3 原煤數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收自動(dòng)測(cè)量工作流程
原煤進(jìn)入指定驗(yàn)收自動(dòng)測(cè)量范圍區(qū)域,豐海礦1#皮帶機(jī)自動(dòng)稱重量(皮帶稱)→數(shù)量傳送廠調(diào)度室→原煤進(jìn)入采樣皮帶機(jī)頭→自動(dòng)采樣→入50 mm振動(dòng)篩→進(jìn)入破碎縮分機(jī)→化驗(yàn)煤樣一份、(廠、公司)存查煤樣一分、全水分→確認(rèn)煤種→輸入智能系統(tǒng)→送制樣間交接。
3 實(shí)際使用效果
為能在同等條件下替代人工采樣,煤驗(yàn)收計(jì)量,最大限度減少誤差和勞動(dòng)力,及時(shí)準(zhǔn)確地提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù),豐海篩選廠對(duì)自動(dòng)采樣機(jī)在采樣效果和皮帶稱計(jì)量效果進(jìn)行檢測(cè)。
3.1 采樣時(shí)間間隔
子樣的分布采用等時(shí)間間隔方式,其間隔由下式確定:
T≤60×Q/GN
式中:
T為時(shí)間間隔,min;Q為采樣單,t;G為煤流量,t/h;N為子樣個(gè)數(shù)。
子樣數(shù)目:每天通過豐海礦1#皮帶機(jī)的原煤量在1 200 t左右,最多1 700 t,作為一批,按1 700 t計(jì)算,根據(jù)國(guó)標(biāo)規(guī)定應(yīng)采取子樣數(shù)目78個(gè),即:
N=n■=60■=78
子樣質(zhì)量:由于豐海礦1#皮帶機(jī)的原煤經(jīng)采取的煤樣通過一級(jí)直線篩篩分后到<50 mm的,所以最應(yīng)采取的子樣質(zhì)量為5 kg。
T≤60×Q/GN=(60×1 700)(180×78)=7.2 mim
將自動(dòng)采樣機(jī)采樣時(shí)間間隔設(shè)定為7 mim,每拉1 700 t的原煤在約566 min,煤流量平均180 t/h,可以保證在此時(shí)間內(nèi)至少采樣78個(gè)。
3.2 采樣系統(tǒng)精密度核對(duì)
測(cè)試在該機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的條件進(jìn)行,通過系統(tǒng)測(cè)試檢驗(yàn)該機(jī)采樣與制樣的代表性,依據(jù)國(guó)標(biāo)GB 474-2008煤樣的制備方法和GB 475-2008商品煤樣人工采取方法標(biāo)準(zhǔn),評(píng)判該機(jī)采制樣品的精密度所能達(dá)到在水平,對(duì)采煤樣機(jī)的性能檢驗(yàn),包括采樣代表性檢驗(yàn)、子樣量,粒度分布及水分損失檢驗(yàn),采樣精密度計(jì)算、制樣系統(tǒng)性能的檢驗(yàn)等內(nèi)容。經(jīng)檢驗(yàn),結(jié)果如下:
①采樣系統(tǒng)的采樣精密度達(dá)到1.46%,優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2.0%的要求,所采集的樣品不存在系統(tǒng)誤差。
②制樣系統(tǒng)所獲得的最終樣品與二級(jí)于煤灰Ad的差值的20組平均值分別為0.71%和0.73%,優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0.70%~1.75%的要求,所制備的樣品不存在系統(tǒng)誤差。
3.3 電子皮帶稱計(jì)量系統(tǒng)精密度核對(duì)
為了使電子皮帶稱滿足計(jì)量中的技術(shù)要求,如靜態(tài)線性度、零點(diǎn)穩(wěn)定性、分辨限、偏載、最大誤差、動(dòng)態(tài)累計(jì)誤差、重復(fù)性、空稱最大累計(jì)等,因此測(cè)試在該機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的條件進(jìn)行,通過系統(tǒng)測(cè)試檢驗(yàn)該機(jī)計(jì)量代表性,通過電子皮帶稱實(shí)物檢驗(yàn)與汽車電子衡進(jìn)行比對(duì),在檢驗(yàn)精度連續(xù)3次穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)0.25%方合格。
4 取得的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益
通過以上綜合分析得出,將“人工礦車點(diǎn)面檢尺驗(yàn)收,采樣”的落后工藝模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌ХQ動(dòng)態(tài)計(jì)量,輸送機(jī)端部采樣”的新工藝模式。從經(jīng)濟(jì)上分析:不僅降底采樣勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約人工成本(驗(yàn)收崗位人員減員23人×5萬元/人=115萬元),同時(shí)大大提礦車采樣樣量不足、代表性不夠,造成采樣化驗(yàn)后數(shù)據(jù)波動(dòng)較大而影響生產(chǎn)篩選;從企業(yè)效益分析:廠、礦驗(yàn)收人員齊聚井下,工作質(zhì)量得不到有效發(fā)揮,改造后現(xiàn)場(chǎng)管理方面的效能監(jiān)察工作得到了強(qiáng)化。
5 結(jié) 語
通過采用在豐海礦1#皮帶機(jī)中部靠近機(jī)頭15 m位置安裝原煤皮帶秤電子計(jì)量系統(tǒng),頭部安裝自動(dòng)采樣機(jī),運(yùn)行證明改變了傳統(tǒng)的進(jìn)廠原煤的驗(yàn)收繁瑣方式,同時(shí)有效減少驗(yàn)收崗位人員,提高進(jìn)廠原煤數(shù)(質(zhì))量驗(yàn)收的準(zhǔn)確性和公正性,各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)程及設(shè)計(jì)要求。
參考文獻(xiàn):
[1] 田克娜.集中控制系統(tǒng)在慈林山煤礦選煤廠的應(yīng)用[J].煤,2014,(8).