寧 倩(大慶油田勘探開發(fā)研究院)
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抽油機機型優(yōu)化匹配互調(diào)工藝設(shè)計
寧倩(大慶油田勘探開發(fā)研究院)
針對喇嘛甸油田部分抽油機井機型不匹配,機采系統(tǒng)抽汲參數(shù)匹配難度大,檢泵率升高,載荷利用率低,能耗高的問題,開展了抽油機井機型優(yōu)化匹配互調(diào)工藝設(shè)計現(xiàn)場試驗,它包括機型動態(tài)調(diào)整設(shè)計,以整機及基礎(chǔ)互換的形式對調(diào),結(jié)合檢泵優(yōu)化抽油機機型、泵型及生產(chǎn)參數(shù)。以喇4-3036與喇8-F311井為例,通過現(xiàn)場試驗后,平均單井系統(tǒng)效率提高24.08%,平均百米噸液耗電下降1.545 kWh,從而達(dá)到提高抽油機井產(chǎn)能,延長檢泵周期,降低產(chǎn)液單耗的目的。
抽油機井優(yōu)化匹配工藝設(shè)計
喇嘛甸油田經(jīng)過40多年的開發(fā),目前已進入開發(fā)后期。油田油井具有高含水、聚合物黏度大、開采層系不斷調(diào)整等特點,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化。不僅導(dǎo)致部分抽油機井機型不匹配,機采系統(tǒng)抽汲參數(shù)匹配難度大,檢泵率升高,載荷利用率低(57.28%),能耗高(噸液耗電平均為4.08 kWh)的問題,而且采用常規(guī)建設(shè)模式,投資高、效益差。
1.1現(xiàn)場存在的問題分析
1)常規(guī)機型設(shè)計按照老區(qū)油井選型方法,常規(guī)采油工程方案設(shè)計一般根據(jù)地質(zhì)預(yù)產(chǎn)進行機型、泵型、電動機配置的設(shè)計預(yù)案,而不是根據(jù)試油測井參數(shù)進行設(shè)計。在選擇機型時重點考慮生產(chǎn)后期產(chǎn)液量會增大,動態(tài)調(diào)整載荷會隨之增加,導(dǎo)致抽油機載荷利用率也隨之增加,因此選取參數(shù)時盡量用大參數(shù)來選擇機型。
2)機型匹配不合理,存在高能耗。從運行的角度出發(fā),抽油機井的運行合理載荷、扭矩利用率在40%~80%之間[1]。統(tǒng)計全廠2025口抽油機井,其中953口井載荷、扭矩不在該區(qū)域,占統(tǒng)計井?dāng)?shù)的47.06%。
統(tǒng)計喇嘛甸油田主要運行機型能耗情況,詳見表1。當(dāng)抽油機井機型載荷與扭矩在合理范圍內(nèi)時,系統(tǒng)效率最高,百米噸液耗電最低。
表1 抽油機機型能耗對比
3)參數(shù)調(diào)整受限。由于抽油機配置偏大或者偏小,造成設(shè)備參數(shù)調(diào)整受到限制,14型抽油機在用情況見表2。
表2 14型抽油機在用情況
統(tǒng)計全廠183口14型抽油機,平均產(chǎn)液小于100 t/d的井有109口,其中有17口井泵型為57;最小沖速已調(diào)至2.5 min-1,平均日產(chǎn)液僅為31 t。如果將沖速調(diào)整到4 min-1以下,需要更新或改造電動機及控制設(shè)備,投入費用較高,詳見表3。
表3 10-3-53型抽油機在用情況
統(tǒng)計全廠442口10-2-53型抽油機,平均產(chǎn)液大于110 t/d井有58口,其中25口井泵型已調(diào)整為83、95,沖速6.5 min-1;而沖速大于7.5 min-1的有35口井,問題比較嚴(yán)重。
4)高沖速導(dǎo)致檢泵率升高。由于機型限制,部分井存在沖速較高,從而導(dǎo)致桿管偏磨、泵況易變差等檢泵問題,且高沖速井能耗高,詳見表4。
表4 交變載荷隨沖速變化情況
隨參數(shù)增大偏磨斷脫檢泵率升高,其中沖速高于8 min-1抽油機井檢泵率高達(dá)37.3%。
5)載荷扭矩利用率低,且部分機型存在安全隱患。
統(tǒng)計全廠2200口抽油機井載荷使用情況,平均載荷利用率僅為53.58%,其中262口載荷偏大的抽油機井存在生產(chǎn)安全隱患,詳見表5。
通過分析抽油機在用情況,目前現(xiàn)場由于地質(zhì)動態(tài)調(diào)整、加密井不斷增多導(dǎo)致抽油機井機型不匹配的問題比較突出。通過開展抽油機井機型優(yōu)化匹配互調(diào)工藝設(shè)計現(xiàn)場試驗,可以很好地解決現(xiàn)場參數(shù)調(diào)整受限、檢泵問題嚴(yán)重的問題,又可以使抽油機井的載荷、扭矩在一個合理的工作區(qū)間,達(dá)到機型、泵型、生產(chǎn)參數(shù)的最佳組合,最終達(dá)到抽油機井能耗最低、系統(tǒng)效率最高的目的[2]。
表5 抽油機機型負(fù)載情況統(tǒng)計
1.2技術(shù)特色
針對現(xiàn)場抽油機井機型不匹配的問題進行機型動態(tài)調(diào)整設(shè)計,根據(jù)實際情況,采取不增加成本投入,整機及基礎(chǔ)互換的形式進行對調(diào);針對地質(zhì)產(chǎn)量、生產(chǎn)參數(shù)等情況,結(jié)合檢泵,進行整體參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化泵型及生產(chǎn)參數(shù),從而達(dá)到機型、泵型、生產(chǎn)參數(shù)的最佳組合。
表6 喇4-3036井生產(chǎn)參數(shù)
表7 喇4-3036 井井下參數(shù)
2.1喇4-3036井概況
喇4-3036井基本生產(chǎn)參數(shù)、井下參數(shù)、檢泵情況如表6、表7、表8所示。
該井存在的問題:
1)機型偏小,參數(shù)優(yōu)化受限。該井日產(chǎn)量比較高,動液面在井口,生產(chǎn)參數(shù)已經(jīng)達(dá)到滿參,且存在一定的上產(chǎn)空間。
2)該井能耗較高,百米噸液耗電達(dá)3.39 kW。
3)由于長期高沖速、滿負(fù)荷運行,導(dǎo)致檢泵周期短,平均檢泵周期僅為1年。
2.2喇8-F311井概況
喇8-F311井基本生產(chǎn)參數(shù)、井下參數(shù)、檢泵情況如表9、表10所示。
該井2007年投產(chǎn)以來,運行平穩(wěn),平均2.5年檢泵1次。
該井存在的問題:
1)機型偏大,參數(shù)優(yōu)化受限。該井日產(chǎn)量比較低,動液面深,生產(chǎn)參數(shù)已經(jīng)調(diào)至最低。
2)該井能耗較高,百米噸液耗電達(dá)1.36 kWh。
表8 喇4-3036檢泵情況
表9 喇8-F311井生產(chǎn)參數(shù)
表10 喇8-F311井井下參數(shù)
表11 喇4-3036井優(yōu)化設(shè)計方案
表12 8-F311井優(yōu)化設(shè)計方案
1)針對喇4-3036井情況,制定幾種優(yōu)化設(shè)計方案,詳見表11(泵效60%、沉沒度400 m計算),優(yōu)選方案3。
2)針對喇8-F311井情況,制定幾種優(yōu)化設(shè)計方案,詳見表12(泵效60%、沉沒度300 m計算),優(yōu)選方案2。
表13 機型互換前后參數(shù)對比
圖1 喇4-3036井示功圖前后對比
圖2 喇8-F311井示功圖前后對比
3)抽油機機型優(yōu)化匹配互調(diào)工藝設(shè)計。喇4-3066井與喇8-F311井結(jié)合檢泵,分別進行整體參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化泵型及生產(chǎn)參數(shù),分別優(yōu)選方案3和方案2。再實行整機及基礎(chǔ)互換的形式優(yōu)化匹配機型,從而達(dá)到地下地面立體優(yōu)化設(shè)計。
4.1現(xiàn)場實施情況
2014年7月10日結(jié)合檢泵對喇8-F311井進行換小泵,9月17日結(jié)合檢泵對喇4-3066井進行換大泵調(diào)整。2014年9月20日對2口井實施整機及基礎(chǔ)匹配互換,再對2口井進行沖程、沖速方案優(yōu)化。
4.2測試前后結(jié)果對比
能耗數(shù)據(jù)前后對比情況詳見表13,示功圖前后對比情況詳見圖1、圖2。
4.3措施后效果分析
喇4-3066井與喇8-F311井抽油機機型優(yōu)化匹配互調(diào)工藝設(shè)計取得一定的效果。優(yōu)化調(diào)整后平均單井系統(tǒng)效率提高24.08%,平均百米噸液耗電下降1.545 kWh。
喇4-3036井日增液97 t,按含水98%計算日增油1.94 t,沖速下降了3 min-1,百米噸液耗電下降2.78 kW,動液面下降390 m,系統(tǒng)效率提高41.13%;載荷、扭矩利用率分別提高了28.3%和64.82%。
喇8-F311井產(chǎn)液變化很小,動液面回升204 m,有功功率下降7.58 kW,百米噸液耗電下降0.31 kWh,系統(tǒng)效率提高7.03%;載荷、扭矩利用率分別提高了24.58%和31.49%。
1)挖掘產(chǎn)能潛力??墒共糠终{(diào)整井增液上產(chǎn),挖掘產(chǎn)油潛力。
2)保障生產(chǎn)運行。合理匹配機型、泵型、生產(chǎn)參數(shù),且優(yōu)化匹配機型時間短,對產(chǎn)量影響小。
3)降低運行能耗。保證產(chǎn)量不變的情況下,降低油井沖速,達(dá)到降低產(chǎn)液單耗、提高系統(tǒng)效率的目的。
4)消除安全隱患。針對部分長期存在載荷、扭矩超載現(xiàn)象的抽油機井,實施機型優(yōu)化,可消除優(yōu)化井的安全隱患。
5)延長檢泵周期。大幅度地降低沖速,可以減少桿不下、桿管偏磨等檢泵問題。
[1]萬仁溥,羅英俊.采油技術(shù)手冊[M].3版.北京:石油工業(yè)出版社,2005:56-59.
[2]姜大為.提高新井抽油機載荷利用率方法的研究與應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2012(6):7-8.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.10.001
2015-02-12)
寧倩,2008年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(資源勘察工程專業(yè)),從事地質(zhì)研究工作,E-mail:2271645@qq.com,地址:黑龍江省大慶市勘探開發(fā)研究院油藏評價研究室,163000。