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原油流動性能改進(jìn)劑在油氣集輸中的節(jié)能應(yīng)用

2015-12-01 02:38:44李媛媛
中國設(shè)備工程 2015年6期
關(guān)鍵詞:耗氣集油回油

李媛媛

(大慶油田第二采油廠第四作業(yè)區(qū),黑龍江 大慶 163414)

原油流動性能改進(jìn)劑在油氣集輸中的節(jié)能應(yīng)用

李媛媛

(大慶油田第二采油廠第四作業(yè)區(qū),黑龍江大慶163414)

闡述了原油流動性能改進(jìn)劑在不加熱集油流程中的應(yīng)用,分析了原油流動性能改進(jìn)劑的應(yīng)用在油氣集輸中的節(jié)能效果和其在油田“三高”階段的推廣應(yīng)用價值及現(xiàn)實(shí)意義。

原油流動性能改進(jìn)劑;油氣集輸;節(jié)能

原油流動性能改進(jìn)劑在不加熱集油流程中起到了很好的作用。不加熱集油就是利用油田進(jìn)入高含水開發(fā)期,采出液出現(xiàn)的“三高”現(xiàn)象,即單井產(chǎn)液高、含水率高、井口出油溫度高的有利條件,兼采用降黏、降凝和防蠟減阻有關(guān)技術(shù),改進(jìn)低溫條件下油井采出液的流動性,確定合理的集油條件,以實(shí)現(xiàn)原油降溫集輸,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

1999年我廠在南 6-5站、南7-2站將具有降黏、減阻和破乳功能的原油流動性能改進(jìn)劑應(yīng)用于以聯(lián)合站系統(tǒng)為單元的不加熱集油試驗(yàn),2000~2002年,擴(kuò)大了原油流動性能改進(jìn)劑的應(yīng)用規(guī)模,增加了薩南一、薩南三、薩南四、南6-6和南6-4站轉(zhuǎn)油站添加原油流動性能改進(jìn)劑,加藥濃度都在150ppm以下。

一、現(xiàn)場試驗(yàn)及運(yùn)用效果分析

從1999年至今,對加原油流動性能改進(jìn)劑的7個轉(zhuǎn)油站的溫度、液量、壓力、耗氣等數(shù)據(jù)進(jìn)行了不間斷的記錄和對比。在實(shí)驗(yàn)期間,發(fā)現(xiàn)這7個站的摻水溫度普遍由實(shí)驗(yàn)前的70~75℃下降到徹底停爐時的35~38℃,計(jì)量間來油溫度由試驗(yàn)前的45℃下降到35℃,單井回油溫度由試驗(yàn)前的33~40℃下降到25~30℃,單井最低集油溫度為15℃。

加原油流動性能改進(jìn)劑試驗(yàn)前各站生產(chǎn)情況如表1所示。加原油流動性能改進(jìn)劑試驗(yàn)期間各站生產(chǎn)情況如表2所示。

二、經(jīng)濟(jì)效益分析

1.節(jié)氣情況

實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),薩南一、薩南三、薩南四、南6-6和南6-4轉(zhuǎn)油站的外輸氣分別有所增加,而其自耗氣和噸油耗氣也有不同程度的降低。

由表1、表2和每天報表的實(shí)測數(shù)據(jù)可知,試驗(yàn)前后薩南三站自耗氣由16.9m3降到6.8m3,薩南四站自耗氣由25.6m3降到8.3m3,南6-6站自耗氣由8.6m3降到4.05m3,南6-4站自耗氣由12.3m3降到4.8m3,薩南一站自耗氣由13.8m3降到7.4m3,南7-2站自耗氣由7.32m3降到2.76m3,南6-5站自耗氣由12.2m3降到7.8m3。

薩南三、薩南四站累積試驗(yàn)天數(shù)375天;南6-6站、南6-4、南6-5站和南7-2站、薩南一站累積試驗(yàn)天數(shù)284天。

薩南一、薩南三、薩南四、南6-6站、南6-5站、南7-2站和南6-4站合計(jì)節(jié)氣6961500m3。按冬季0.9元/m3氣價計(jì)算,在這7個站的試驗(yàn)期間可節(jié)省626.535萬元。

2.降低成本

在對這7個站加流動性能改進(jìn)劑期間,將加藥濃度都控制在150ppm以下。試驗(yàn)期間共用流動性能改進(jìn)劑126.5t。

流動性能改進(jìn)劑支出費(fèi)用為96.14萬元(改進(jìn)劑單價7600元/t)。經(jīng)過一段時間的試驗(yàn),節(jié)約的經(jīng)濟(jì)成本為530.395萬元。

3.確保安全生產(chǎn)

在未加流動性能改進(jìn)劑之前,7個站在冬季凍井總數(shù)為21口井次,平均每個轉(zhuǎn)油站1個冬季凍井3井次。在加原油流動性能改進(jìn)劑期間,所試驗(yàn)的7個站未發(fā)生一次凍井現(xiàn)象。

表1 試驗(yàn)前轉(zhuǎn)油站生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

表2 試驗(yàn)期間轉(zhuǎn)油站生產(chǎn)數(shù)據(jù)表

三、降溫集輸技術(shù)探索

近幾年在添加原油流動性能改進(jìn)劑常溫集油方面做了大量的現(xiàn)場試驗(yàn),通過試驗(yàn)總結(jié)出:雙管摻常水流程最適合于各種產(chǎn)液及含水的油井進(jìn)行常溫集油??刂茡剿康亩嗌?,即控制了加藥量的大小。其效果的好壞可以通過井口回壓的變化反映出來。當(dāng)回壓上升較快時,應(yīng)及時調(diào)整摻水量。

1.最低進(jìn)站溫度探索

從現(xiàn)場試驗(yàn)情況來看,在相應(yīng)的加藥濃度(150ppm)下,回油溫度高于黏壁溫度(14~15℃)4~5℃時,半個月內(nèi)井口回壓變化不大。

2.最佳進(jìn)站溫度

從現(xiàn)場試驗(yàn)情況來看,在相應(yīng)的加藥濃度(150ppm)下,回油溫度高于黏壁溫度(14~15℃)7~8℃時,井口回壓變化幅度不大,并且持續(xù)時間較長(1個月以上)。

目前對已經(jīng)具備加流動性能改進(jìn)劑進(jìn)行低溫集輸?shù)?個轉(zhuǎn)油站繼續(xù)加藥實(shí)行降低摻水溫度集輸,摻水溫度由65~75℃降至36~45℃。

3.轉(zhuǎn)油站摻水出站壓力

現(xiàn)場試驗(yàn)表明,為了避免出現(xiàn)油井爭摻水現(xiàn)象而導(dǎo)致系統(tǒng)壓力下降,轉(zhuǎn)油站摻水系統(tǒng)出站壓力不得低于1.5MPa。

4.單井回油溫度

試驗(yàn)中,將單井回油溫度控制在30~35℃。從現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況來看,回油溫度高于原油凝固點(diǎn)(28℃)2~3℃時,井口回壓變化幅度不大,所有生產(chǎn)都表現(xiàn)正常。

5.轉(zhuǎn)油站外輸溫度

試驗(yàn)中,將轉(zhuǎn)油站外輸溫度控制在35~40℃。目前,油田上一般都采用兩段或三段脫水工藝,該工藝最初要求一段沉降脫水來液混合溫度在45℃以上,以保證游離水脫除及后續(xù)污水處理效果。

通過對游離水脫除機(jī)理的研究和現(xiàn)場試驗(yàn),總結(jié)出可以適當(dāng)降低聯(lián)合站的進(jìn)站溫度,因此,在試驗(yàn)中將轉(zhuǎn)油站外輸溫度控制在35~40℃之間。

四、結(jié)語

高含水階段,轉(zhuǎn)油站集油溫度已經(jīng)突破了35℃的技術(shù)界限,如果后續(xù)階段的處理溫度仍保持在以往的水平,那么就談不上降低整個油氣集輸系統(tǒng)的能耗了,因此研究低溫游離水脫除和低溫污水處理配套技術(shù)是十分必要的。

TE869

B

1671-0711(2015)06-0058-02

(2015-05-07)

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