高云鵬
河北省鹽山縣 061300
提高優(yōu)質粉質量和出粉率的措施
高云鵬
河北省鹽山縣 061300
某廠生產(chǎn)能力為處理小麥160 t/d,主要產(chǎn)品特制一等粉和特制二等粉。為適應市場對高檔產(chǎn)品的需求,采用聯(lián)產(chǎn)方式生產(chǎn)特精粉和特制二等粉,總取粉率77%左右,其中特精粉占27%左右,特制二等粉43%左右,后路黃粉7%,特精粉的取粉點為1Mc上交粉、1Mf上交粉、2Mc上交粉、2Mf上交粉和1S上交粉,其工藝流程見圖1。
測定特精粉的灰分為0.48%,特制二等粉的灰分為0.63%,實際銷售中,特精粉需求量較大,價格較高,但質量比不過大型粉廠的同類產(chǎn)品,特制二等粉供應低端用戶,質次價低。廠方希望在原有基礎上提高特精粉的質量和出品率,提高總體效益。
筆者應邀首先對相關系統(tǒng)的取粉率進行了測定,見表1。
圖1 調整前的工藝流程
表1 調整前相關系統(tǒng)取粉率
除1S外,其余各系統(tǒng)采用齒輥,軋距較松,優(yōu)質面粉取粉率較低,篩理面積配置較小,并且上交粉篩層數(shù)少,導致上交粉中優(yōu)質粉無法篩凈,下交粉中仍含有大量細粉,根據(jù)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,決定采取以下措施。
1)要獲得較多的優(yōu)質面粉,首先要獲得大量優(yōu)質麥渣、麥心,這就需要皮磨特別是1B磨2B磨在保持麩片完整的前提下盡可能多的刮下優(yōu)質麥渣麥心,因而磨齒應選用小斜度、大前角、小后角、稀牙齒,皮磨磨輥修改后的參數(shù)如表2。
表2 皮磨磨輥修改后參數(shù)
在生產(chǎn)操作中1B磨要稍緊一點,剝刮率保證30%以上。2B磨略松一點,剝刮率60%左右(相對剝刮率)保證磨下物料少含粉,3Bc、3Bf操作要適當,既要刮凈麩片,又要保持刮下物料少含粉。調整1B、2B篩路,增加分級篩格,保證磨下物料中的麥渣、麥心要篩清篩凈。
2)調整清粉篩網(wǎng),努力提高優(yōu)質麥心的純度和數(shù)量。
3)優(yōu)質麥心研磨既要盡量提取優(yōu)質粉,又要盡量避免研碎麩星混入面粉,齒輥易研碎麩星,并且研磨時由于齒溝會嵌入部分物料和軋距較松,因而粗顆粒的取粉率較低,要提高面粉精度降低灰分、提高取粉率應采用光輥加撞擊松粉機。料層薄可大幅提高單道取粉率,并且光輥的新舊程度不像齒輥對本道取粉率的影響那么劇烈,這樣也有利于產(chǎn)品質量和出率的穩(wěn)定性,所以筆者決定1Mc、1Mf、2Mc采用光輥并加裝撞擊松粉機,為降低磨粉機單位流量,將1Mc、1Mf兩臺600型磨粉機換為800型,盡量提高1Mc、1Mf的本道取粉率。
4)1Mc、1Mf篩篩理面積配置較小,特別是上交粉很難篩凈,因此決定將1Mc、1Mf篩上交粉全部換成擴大型篩格,并從10層增加至14層。下交粉仍用標準型篩格,其它篩的篩網(wǎng)也做了相應的調整,調整后的工藝見圖2。
圖2 調整后的工藝流程
調整完成后,進行了試生產(chǎn),在產(chǎn)量和總出粉率和調整以前基本一致的情況下,對前路心磨的取粉率進行了測定,具體結果見表3。
表3 調整后相關系統(tǒng)取粉率
通過幾個班的試生產(chǎn),特精粉的出粉率在32%左右,灰分0.45%,特制二等粉出粉率39%左右,灰分0.65%。特精粉的出率和質量都有明顯提高。
筆者建議中小型面粉企業(yè)生產(chǎn)高精度面粉時要注意以下原則:
1)前路皮磨特別是1B、2B磨應多造渣造心,為清粉機提供盡可能多的優(yōu)質麥渣、麥心。
2)精心調節(jié)清粉機的篩網(wǎng)、風量、撥斗,保證將優(yōu)質麥心送往前路心磨。
3)前路心磨在不影響面粉品質的情況下,努力提高本系統(tǒng)的取粉率,這樣才能保證最大限度的將優(yōu)質面粉提取。優(yōu)質優(yōu)價,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
TS 211.4
C
1674-5280(2015)03-0003-03
2015-01-16
高云鵬(1971—),男,面粉廠技術服務。