◆湯道飛 黃桂紅 汪美珍 / 文
降低GIS殼體缺陷量
◆湯道飛 黃桂紅 汪美珍 / 文
為持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高顧客滿意度,正泰電氣股份有限公司對外部顧客投訴的關(guān)注度不斷提高,每年開展第三方滿意度調(diào)查,并將滿意度指標(biāo)納入績效考核。從2012年GIS(氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備)產(chǎn)品外部質(zhì)量信息統(tǒng)計分析得知,下半年共發(fā)生殼體缺陷投訴多起,遠(yuǎn)大于公司的內(nèi)部規(guī)定要求(GIS殼體缺陷量≤10件/年),給產(chǎn)品質(zhì)量帶來了隱患,也影響了顧客滿意度。
為此公司領(lǐng)導(dǎo)要求成立QC專項攻關(guān)小組進(jìn)行整改。課題設(shè)定為:降低GIS殼體缺陷量。
GIS產(chǎn)品以SF6氣體作為絕緣和滅弧介質(zhì),廣泛用于各種形式的輸配電系統(tǒng)中。而GIS殼體又是GIS產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件,它由法蘭、筒體和支架等附件焊接而成,通過內(nèi)部充入SF6氣體來檢測焊縫的氣密性。
根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定要求及外部質(zhì)量信息分析結(jié)果,小組將本次活動目標(biāo)設(shè)定為:GIS 殼體缺陷量≤4件/半年,并對目標(biāo)可行性進(jìn)行了分析。
小組成員針對2012年7月~12月GIS殼體缺陷情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析,共有缺陷13件其中殼體漏氣缺陷占?xì)んw缺陷量的84.62%;進(jìn)一步針對殼體漏氣的不同部位統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),支架焊縫漏氣現(xiàn)象又占?xì)んw漏氣問題的81.82%,由此可以看出“殼體支架焊縫漏氣”是造成殼體缺陷量高的關(guān)鍵問題。 如果殼體支架焊縫處的漏氣缺陷能夠解決,則GIS殼體缺陷量可降低69.25%(84.62%×81.82%)(即可降低9件),則小組本次活動設(shè)定的目標(biāo):GIS 殼體缺陷量≤4件/半年可以實現(xiàn)。
針對GIS殼體焊接缺陷,公司領(lǐng)導(dǎo)指定了兩名工藝主管及一名曾獲第五、六屆焊接技能比武一、二等獎的GIS殼體焊接熟練工參加攻關(guān)小組,并調(diào)配了優(yōu)良的焊接與檢測設(shè)備。而小組成員一直致力于GIS 殼體改進(jìn)工作,在GIS殼體制造工藝、工藝裝備設(shè)計、殼體焊接等方面具備了豐富的實踐經(jīng)驗和良好的團(tuán)隊精神與創(chuàng)新意識,先后完成了如“提高GB殼體多孔翻邊中心尺寸合格率”、“提高GIS支筒圓弧加工效率”等多項技術(shù)工藝攻關(guān)課題,曾獲得 “一種裝焊夾具(201120268681.1)”和“一種車床夾具(201220736751.6)”等專利。
本次活動改進(jìn)的支架焊接環(huán)節(jié)是將筒體和支架有效連接的重要流程。其工藝流程分為清理、打底焊、填充焊接、滲透檢測等。焊接結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣、接頭質(zhì)量的好壞,直接影響焊縫的氣密性和強度。
小組成員經(jīng)過討論,應(yīng)用系統(tǒng)圖對支架焊接漏氣問題進(jìn)行了原因分析,總共分析出了4個末端因素。
針對這4個末端因素,小組制定了相應(yīng)的要因確認(rèn)計劃,明確了確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。
要因確認(rèn)1,化學(xué)成分不合格。小組成員對不合格退廠的筒體、支架進(jìn)行取樣,委托公司試驗站進(jìn)行化學(xué)成分分析;同時,公司還委托外部試驗部門進(jìn)行了原材料金相分析。從檢測結(jié)果來看,原材料的化學(xué)成分分析及金相分析與技術(shù)要求比對均為合格,判定為非要因。
要因確認(rèn)2,抗拉強度不合格。小組成員對不合格退廠的筒體、支架進(jìn)行取樣,委托公司試驗站進(jìn)行抗拉強度試驗,試驗結(jié)果均符合技術(shù)要求(樣本:筒 8ZDK.268.086;支架 5ZDK.043.009)。判定為非要因。
要因確認(rèn)3,支架與筒體板材厚度差別大。小組成員查看了設(shè)計圖紙的技術(shù)要求:筒體材料(鋁板)厚度要求為8mm和支架材料(鋁板)厚度要求為16mm,兩者相差懸殊。依板材焊接受熱變形的基本規(guī)律,筒體壁厚與彎板料厚懸殊大,焊接時筒體側(cè)則受熱偏多,此處成為影響殼體強度的最薄弱部位。經(jīng)過小組成員論證,判定此項因素為要因。
要因確認(rèn)4,支架與筒體接觸面小。小組成員對不合格退廠的殼體支架與筒體處的焊縫數(shù)據(jù)進(jìn)行計算得出焊接長度為880mm,受力面積僅有7680mm2 ,同時經(jīng)過仿真軟件(ANSYS Workbench),對殼體支架的底架連接處施以兩個方向的外力,分析發(fā)現(xiàn)支架與筒體的焊縫為應(yīng)力最大位置,判斷此處為薄弱點。小組成員經(jīng)過論證,判定此項因素為要因。
小組成員經(jīng)過對末端因素逐項確認(rèn),確定了導(dǎo)致殼體支架焊縫開裂的兩個主要因素:支架與筒體板材厚度不均、支架與筒體接觸面小等。
根據(jù)確認(rèn)的兩個要因,小組通過矩陣分析,選擇最佳實施方案,制定了對策表。
對策實施1,原結(jié)構(gòu)中,設(shè)計圖紙支架厚度采用16mm為行業(yè)經(jīng)驗值,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中對支架等零部件無明確要求。小組將支架厚度由16mm改為公司常用規(guī)格12mm,并進(jìn)行了受力分析,從4個直徑為22的光孔處施加了水平方向的交變力,進(jìn)行交變載荷運輸顛簸試驗,顯示支架可承重約1.5噸(而筒體自重僅有55kg),實踐證明,能滿足生產(chǎn)需要。
改進(jìn)后,在筒體厚度不改變的情況下,在筒體與支架之間增加了一層過渡板,板厚為8mm,支架厚度采用12mm,不但有效減少了各焊接件間的厚度差,而且減小了熱輸入不均勻現(xiàn)象,保證了焊接的可靠性。
對策實施2,增加分體式補強板。小組成員通過現(xiàn)場試驗?zāi)M,并結(jié)合焊接實際,采取如下措施:
1)在支架處增加4件半圓形補強板。補強板緊貼筒體焊接,采用圓弧形;筒體與支架焊接處有一縱焊縫,需避讓開,所以一處支架上分別增加兩件補強板。一個筒體上安裝兩件彎板,需增加4件補強板。
2)圓弧半徑與筒體外徑一致。圓弧半徑確定:主母線外殼筒體外徑為Φ508mm,為此補強板內(nèi)徑采用R254mm;厚度的確定:考慮到與筒體焊接時受熱均勻,補強板厚度采用與筒體板厚一致,采用8mm厚鋁板5052-H112;外形尺寸的確定:從增加焊縫長度、受力面積考慮,兼顧殼體安裝手孔位置,預(yù)定尺寸為寬度130mm,角度為48度。
小組成員對改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了理論驗證,將改進(jìn)前后的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析,焊縫長度及焊接受力面積均提高了55%。將改進(jìn)后的彎板、筋板、補強板等零部件與筒體進(jìn)行焊接試制。焊接過程順利,原有焊接工藝適用于改進(jìn)后的支架焊接。經(jīng)檢驗,焊縫外觀滿足質(zhì)量要求,尺寸符合圖紙要求。
小組將本次活動的成果經(jīng)公司審批、入庫歸檔保存,并下發(fā)實驗。
通過殼體結(jié)構(gòu)改進(jìn)并實施,殼體支架焊縫開裂漏氣問題得到了解決。經(jīng)統(tǒng)計分析,改進(jìn)后生產(chǎn)的GIS殼體,發(fā)貨及安裝現(xiàn)場無支架開裂漏氣問題的信息反饋。
小組成員總結(jié)了PDCA循環(huán)的總效果,對GIS殼體缺陷量情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析,半年內(nèi)僅發(fā)生2件殼體輕微缺陷的投訴,且為外觀磕碰和尺寸偏差問題,無一例漏氣發(fā)生。遠(yuǎn)低于小組目標(biāo)GIS 殼體缺陷量≤4件/半年?;顒幽繕?biāo)達(dá)成。
這次QC項目中,支架彎板和筋板厚度由16mm改為12mm, 改進(jìn)后可實現(xiàn)每件材料成本降低82.5元,鞏固期內(nèi)共節(jié)約了11550元,加之間接經(jīng)濟效益5萬多元,創(chuàng)造年度經(jīng)濟效益9.6萬多元。
小組將有效的措施固化成了5項標(biāo)準(zhǔn)文件。
(作者單位:正泰電氣股份有限公司)