張立國,任偉,劉德軍,張偉,王再義,鄧偉
(鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
半焦是介于普通焦炭和原煤之間一種焦化產(chǎn)物,多用于電石、鐵合金等產(chǎn)品的生產(chǎn),由于熱態(tài)性能和抗破碎性能差等原因,過去未能引起冶金工作者的足夠重視,對(duì)于其如何應(yīng)用于高爐生產(chǎn)就更鮮有報(bào)道和研究。隨著近幾年行業(yè)產(chǎn)能過剩帶來的競(jìng)爭(zhēng)激化及利潤下降問題,如何降低生產(chǎn)成本,就成為冶金企業(yè)能否生存的關(guān)鍵所在,半焦具有低于噴吹用無煙煤百元以上的采購價(jià)格優(yōu)勢(shì),若能將其用于高爐噴吹,就可以達(dá)到有效降低成本的目的。為研究其是否能滿足作為高爐噴吹用煤的需要,本文針對(duì)半焦性能做出分析,開展了不同配入水平下的優(yōu)化配煤系列實(shí)驗(yàn),并就混和煤粉中配入半焦后的輸送速度、燃燒率、煤焦置換比等情況進(jìn)行了分析,闡述了在一定配入量下,半焦可以作為高爐噴吹用煤。
噴吹煤種的選擇,尤其是煤種自身理化性能和熱態(tài)下的指標(biāo)優(yōu)劣,對(duì)于混合配煤及高爐噴吹效果有著直接的影響[1-2]。而半焦是由泥煤、褐煤和高揮發(fā)分的低變質(zhì)煙煤(主要包括長焰煤、不粘煤、弱粘煤)等經(jīng)低溫(500~700℃)干餾得到的固體產(chǎn)物,由于要將其作為一種高爐噴吹用的燃料,因此,分析半焦基本成分和元素組成,掌握制粉性能和微觀下的形貌,了解發(fā)熱值、灰熔融性等特性,對(duì)于解釋其能否作為高爐噴吹用煤就有著重要的意義。
工業(yè)和元素組成分析是了解噴吹燃料性能最為直接手段,作為由劣質(zhì)煤粉經(jīng)過干餾工藝而獲得的產(chǎn)物,只有準(zhǔn)確掌握了基礎(chǔ)成分,才能以此作為初步判斷的依據(jù),其是否能夠起到替代部分噴吹煤粉的效果,半焦的工業(yè)及元素分析結(jié)果見表1。
表1 半焦工業(yè)及元素分析(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
從表1可以看出,由于形成半焦的煤粉都為變質(zhì)程度較輕的煤粉,煤粉中有機(jī)質(zhì)殘存物較多,致使形成半焦后,其中灰分含量較普通焦炭和無煙煤中略低,而燃料中的灰分進(jìn)入高爐后,會(huì)發(fā)生一系列吸熱反應(yīng)最后形成爐渣,從這個(gè)角度講,半焦噴入高爐后,燃料中灰分帶入量的減少,會(huì)有利于渣比的降低,促進(jìn)燃料比的下降。
1.2.1 制粉性能
可磨性對(duì)噴吹效果并沒有直接影響,但煤粉的可磨性較小,表明煤的硬度大,會(huì)給制粉工藝帶來麻煩,增加動(dòng)力消耗,同時(shí)使噴吹設(shè)備,特別是噴槍的壽命降低[3],適度的煤粉硬度和煤粉出率有利于速磨制粉。半焦等煤種可磨性指數(shù)測(cè)定見表2。
表2 煤種可磨性指數(shù)
從表2可以看出,半焦與焦作、陽精等無煙煤粉可磨性指數(shù)相似,從制粉和煤粉出率的角度來看,半焦投入中速磨后,不會(huì)影響混煤制粉和煤粉的出率、增加磨輥磨損及額外動(dòng)力消耗,對(duì)制粉工藝產(chǎn)生不利影響。
1.2.2 半焦微觀形貌
生產(chǎn)實(shí)踐表明,混煤的輸送、燃燒性能的優(yōu)劣都與其微觀下的顆粒形貌有著密切關(guān)系,而噴吹用煤粉是由1~300 μm各種大小不一、形狀各異的微粒組成的顆粒群,通過噴吹工藝后最終噴入到高爐內(nèi)參與燃燒。為此,在實(shí)驗(yàn)室條件下,將成品半焦制得小于74 μm的粉末,并取高爐噴吹用的混煤煤粉,用掃描電鏡對(duì)比2種顆粒群微觀下形態(tài),微觀形貌見圖1和圖2。
從圖1和圖2中可以看到,經(jīng)過研磨成小粒度后,在放大100倍的條件下,半焦與高爐噴吹用的混合煤粉為2個(gè)截然不同的微觀形態(tài),混合煤粉呈現(xiàn)出了尺寸各異的粒狀結(jié)構(gòu),而半焦在微觀形態(tài)下,表現(xiàn)出不規(guī)整的薄片狀結(jié)構(gòu)。從熱量傳導(dǎo)的效果看,片狀的形貌顯然更有利于煤粉顆粒的熱量傳遞,促進(jìn)內(nèi)部官能團(tuán)的斷裂,對(duì)于進(jìn)入高爐內(nèi)的燃燒有益,這樣來說,研磨后的半焦不會(huì)對(duì)在高爐內(nèi)部燃燒造成影響。
1.3.1 發(fā)熱值和灰熔融性能
煤粉是以其放出的熱量和形成的還原劑CO,來代替焦炭在高爐內(nèi)提供熱源和還原劑,發(fā)熱值越高,置換比也就越大[4-5],同時(shí)半焦是由一些變質(zhì)程度較低的煤,經(jīng)低溫干餾得到的產(chǎn)物,噴入高爐后,能否產(chǎn)生風(fēng)口結(jié)焦、結(jié)渣等不良現(xiàn)象,也有待進(jìn)一步考察。實(shí)驗(yàn)室條件下半焦等煤種發(fā)熱值和灰熔融性能測(cè)定結(jié)果見表3。
表3 半焦等煤種發(fā)熱值和灰熔融性能
從表3可以看出,半焦的發(fā)熱值除了略低于太西煤以外,比其它鞍鋼常用的一些煤種如焦作煤等都要高,從這個(gè)角度來講,噴入半焦后不會(huì)減少高爐內(nèi)的熱量,同時(shí)從半焦灰熔融性能的測(cè)定結(jié)果來看,其灰熔融性能要高于目前高爐最高使用風(fēng)溫(1 250℃)100℃以上,半焦的噴入也不會(huì)帶來風(fēng)口結(jié)焦、結(jié)渣等不利于高爐生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。
1.3.2 半焦的熱態(tài)反應(yīng)性能
當(dāng)干餾爐內(nèi)溫度從500℃升到700℃時(shí),在煤中的有機(jī)質(zhì)進(jìn)一步熱分解,導(dǎo)致縮合芳環(huán)上的短側(cè)鏈和聯(lián)結(jié)芳香環(huán)間的橋鍵開始斷裂,當(dāng)內(nèi)部應(yīng)力達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)就會(huì)形成裂紋,而裂紋的存在會(huì)降低半焦的強(qiáng)度[6],半焦的熱態(tài)反應(yīng)性為81.00,反應(yīng)后轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度為31.90%。
由于此時(shí)沒有液態(tài)產(chǎn)物生成,干餾反應(yīng)未進(jìn)行徹底,半焦還處在沒有完全形成焦炭的階段,加之自身又是多裂紋結(jié)構(gòu),這些原因就造成了半焦熱態(tài)反應(yīng)性偏高、強(qiáng)度偏低,半焦熱態(tài)指標(biāo)與普通焦炭存有差異,性能更接近于高爐噴吹用的無煙煤。
作為取代無煙煤的一種新“煤種”,半焦除了基礎(chǔ)理化指標(biāo)上要滿足中速磨制粉及高爐噴吹需要外,冶金工作者最為關(guān)心的問題就是與其它種類煤粉混合后,噴入到高爐后的應(yīng)用,尤其是混合煤粉燃燒性能的好壞以及替代煤粉的效果。為闡述這個(gè)問題,開展了實(shí)驗(yàn)室條件下的配煤及燃燒率測(cè)定實(shí)驗(yàn),尋求適合的半焦配入比例,使高爐達(dá)到最佳噴吹效果。
多種煤粉的混合配制能夠避免單一煤種某些性能上的劣勢(shì),最大限度達(dá)到煤粉配入后的合理利用[7]。依托現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)設(shè)備及裝置,在鞍鋼現(xiàn)有煤種條件下,利用minitab軟件,采用數(shù)學(xué)優(yōu)化試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,開展了以煤粉種類作為影響因素,配入量為水平的半焦配煤實(shí)驗(yàn)研究。
受到現(xiàn)場(chǎng)原煤倉個(gè)數(shù)(4個(gè))和資源的限制,本次采用以2種無煙煤和1種煙煤作為基礎(chǔ)煤種,并將半焦視為另外一個(gè)因素,開展配入比例不超過15%優(yōu)化配煤實(shí)驗(yàn),兼顧現(xiàn)有原煤種類、采購量和成本等諸多因素,以鞍鋼生產(chǎn)協(xié)力作業(yè)區(qū)正在使用配煤制度作為基準(zhǔn)參考,選定后的因素和配入比例設(shè)計(jì)見表4[8-10]。
表4 因素水平表(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
由于混合煤粉噴入到高爐后,有眾多指標(biāo)影響到其使用效果,因此應(yīng)從整體考慮混配煤粉的性能,采用灰分、揮發(fā)分、固定碳、可磨性指數(shù)、發(fā)熱值及灰熔融性能等多種常用指標(biāo)作為混合煤粉性能的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),具體方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表5。
以太西、陽泉、神華和半焦4種煤作為影響因素開展配煤實(shí)驗(yàn),通過優(yōu)化分析,煤種影響因素的主次順序依次為半焦、陽泉、神華、太西,或者是半焦、陽泉、太西、神華,其中神華和太西兩種煤粉在此次配煤方案中的影響較弱,從而得到最優(yōu)化的4組配煤比,具體配煤方案見表6。
輸送性能是煤粉物理性能和輸送氣體流動(dòng)狀態(tài)的綜合反映,是一個(gè)動(dòng)態(tài)工藝參數(shù),不僅反映煤粉所受重力對(duì)煤粉輸送過程的影響,還反映輸送氣體對(duì)煤粉在流化噴吹罐和輸送管道內(nèi)流動(dòng)狀態(tài)的影響,輸送性能好壞對(duì)煤粉噴吹的重要意義是不言而喻的。為此,取廠內(nèi)高爐正在噴吹使用的混合煤粉及幾個(gè)實(shí)驗(yàn)室優(yōu)化下配煤方案的混合煤粉,在實(shí)驗(yàn)室條件下模擬高爐實(shí)際噴煤輸送速度,不同方案下的混煤輸送速度見表7。
表5 實(shí)驗(yàn)方案和實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表6 不同煤種配加比例(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
表7 不同方案下混煤的輸送速度 (g·min-1)
幾種配煤方案下,除了方案3中煙煤配比略低外,其它混煤中煙煤配入量均接近或者超過40%,比現(xiàn)場(chǎng)使用的配煤方案中煙煤配比要高,而由于煙煤中含有較高的絲質(zhì)組,而絲質(zhì)組的粘性幾乎為零,顆粒間引力比較小,導(dǎo)致輸送過程中摩擦阻力損失變小。從表7可以看出,雖然配入一定量的半焦,幾種配煤方案下的混煤輸送速度要比現(xiàn)場(chǎng)正在使用的好些,而且都能夠滿足高爐噴吹工藝的需要,其中煙煤配比較高的方案2煤粉輸送性能要更好些。
由于混煤煤粉最終要噴入到風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi),參與燃燒以及含鐵物料的還原,因此當(dāng)選擇半焦當(dāng)作一個(gè)新的“煤種”后,燃燒率才是最為核心的指標(biāo),也是最能反應(yīng)高爐內(nèi)部的混合煤粉利用情況。由于煤是由大量相對(duì)分子質(zhì)量不同、分子結(jié)構(gòu)相似但又不完全相同的“相似化合物”、以芳香結(jié)構(gòu)為主的環(huán)狀化合物,各個(gè)單元間是通過脂肪族基團(tuán)或其它官能團(tuán)相互交聯(lián)[11];而半焦由于其是焦化工藝下的產(chǎn)物,隨著溫度的升高,分子間交聯(lián)鍵的斷裂,煤中的有機(jī)質(zhì)進(jìn)一步熱分解和熱聚縮,致使其石墨化的程度要比煤粉高很多,火焰?zhèn)鞑ニ俣缺让悍垡?,將?huì)對(duì)半焦的燃燒造成一定影響。
為此,應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室自主開發(fā)的煤粉燃燒性能分析裝置,開展不同煤種配比方案下的燃燒率測(cè)定實(shí)驗(yàn),判斷煤粉的燃燒情況,分析在大氣環(huán)境中以及不同富氧率條件下的混合煤粉燃燒效果,對(duì)比結(jié)果見圖3。
從圖3可以看出,雖然煤粉中配入一定量的半焦,由于配入了較高比例的煙煤,幾種配煤方案下的混合煤粉燃燒率僅有2%左右的差異,可以滿足煤粉燃燒的需要,而且隨著富氧率的增加,無論是哪種配煤方案,燃燒率均呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),說明富氧作用對(duì)于改善煤粉燃燒率起到一定效果,但當(dāng)富氧率超過3%時(shí),富氧作用對(duì)于改善煤粉燃燒率作用減小,相對(duì)而言,方案2煙煤配入比例最高,煤粉燃燒的效果最好。
適宜的煤焦置換比是高爐噴吹煤粉追求的核心指標(biāo),由于半焦的固定碳含量略高于噴吹用的無煙煤,從這個(gè)方面來說,半焦在一定配入量下不會(huì)對(duì)置換比產(chǎn)生影響。由于鞍鋼此前也未進(jìn)行過混煤中配入半焦的高爐噴吹,因此,從理論上計(jì)算配入半焦噴吹時(shí)的理論置換比,對(duì)未來確定將其用于高爐噴吹有著重要的參考價(jià)值。本文采用北京科技大學(xué)晏偉教授的總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)公式,計(jì)算的理論置換比結(jié)果對(duì)比見圖4。
計(jì)算結(jié)果表明,幾種配煤方案下的混合煤粉理論置換比都在0.95以上,遠(yuǎn)高于0.85噴煤行業(yè)要求的標(biāo)準(zhǔn),因此,從置換比角度考慮,也完全能夠滿足高爐噴吹的需要。
(1)半焦中灰分含量比普通焦炭和無煙煤要低,半焦噴入高爐后,燃料中灰分帶入量的減少,會(huì)有利于渣比的降低,促進(jìn)燃料比的下降。
(2)半焦與焦作、陽精等無煙煤粉可磨性指數(shù)相類似,不會(huì)影響混煤制粉和煤粉的出率及增加磨輥磨損及額外動(dòng)力消耗,對(duì)制粉工藝產(chǎn)生不利影響。
(3)半焦在微觀形態(tài)下,表現(xiàn)出不規(guī)整的薄片狀結(jié)構(gòu),從熱量傳導(dǎo)的效果看,片狀形貌有利于煤粉顆粒的熱量傳遞,促進(jìn)內(nèi)部官能團(tuán)的斷裂,對(duì)于進(jìn)入高爐內(nèi)的燃燒有益。
(4)噴入半焦的自身發(fā)熱值不會(huì)減少高爐內(nèi)的熱量,也不會(huì)帶來風(fēng)口結(jié)焦、結(jié)渣等不利于高爐生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)熱態(tài)指標(biāo)與普通焦炭存在差異,性能上更接近于高爐噴吹用的無煙煤。
(5)采用數(shù)學(xué)優(yōu)化配煤后,幾種配煤方案下與現(xiàn)場(chǎng)正在使用的混煤煤粉輸送速度比變化不大,燃燒率僅有2%左右的差異,理論置換比都在0.95以上。分析表明,半焦在一定量的配入情況下,完全可以作為高爐噴吹用煤。
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