胡良峰
(大慶油田有限責(zé)任公司勘探開發(fā)研究院,黑龍江大慶 163712)
調(diào)剖對后續(xù)提高采收率方法的影響研究
胡良峰
(大慶油田有限責(zé)任公司勘探開發(fā)研究院,黑龍江大慶 163712)
在聚合物驅(qū)油過程中,注入液體沿著高滲透帶或大孔道滲透,長期無效循環(huán),低滲透帶未被波及,導(dǎo)致聚驅(qū)后仍有相當(dāng)一部分儲量未被動用。為了提高剩余油的動用程度,可采收調(diào)剖的方法,利用高分子聚合物堵住高滲透帶或大孔道,使注入液體向低滲透帶波及,搞高波及體積,進(jìn)而提高采收率。本文主要從物理實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬兩個方面來研究調(diào)剖對后續(xù)提高采收率的可行性。
殘留聚合物 流度比 調(diào)剖 采收率
殘留聚合物的存在使聚驅(qū)后流度控制更加困難,聚驅(qū)后不論采取什么提高采收率方法,必須要考慮驅(qū)替流體和被驅(qū)替流體之間的流度比或流度控制作用對提高采收率效果的影響。因?yàn)榫垓?qū)后油藏中會殘留有大量的聚合物溶液,仍然具有較高的粘度,致使整個被驅(qū)替流體具有較低的流度,如果新的驅(qū)油方法驅(qū)替流體流度高于聚驅(qū)后的被驅(qū)替流體,肯定會發(fā)生嚴(yán)重的粘性指進(jìn)現(xiàn)象,導(dǎo)致采收率提高幅度低。因而,聚驅(qū)后提高采收率方法必須同時具有提高微觀驅(qū)油效率和擴(kuò)大波及效率的雙重特點(diǎn),同時針對聚驅(qū)后地下殘留有大量的聚合物溶液的實(shí)際情況,聚驅(qū)后提高采收率方法的驅(qū)替液相對于地下較高的殘留聚合物溶液粘度還要有很好的流度控制能力。
由聚驅(qū)前后取心井資料分析可知,聚驅(qū)前平均含水飽和度為0.472,聚驅(qū)后為0.59,在聚驅(qū)過程中,聚合物驅(qū)地下有效粘度30mPa.s時,能夠滿足流度比小于1的要求。聚驅(qū)后,再用同樣30mPa.s粘度的聚合物驅(qū)油,不能滿足流度比小于1的要求。需要強(qiáng)調(diào)的是,聚驅(qū)后高滲透層位,含水飽和度已達(dá)到0.70,即使粘度提高到100mPa.s,流度比還是遠(yuǎn)大于1(圖1)。因此,聚驅(qū)后僅靠增加體系粘度達(dá)到合理流度控制的能力有限,必須在調(diào)、堵的基礎(chǔ)上擴(kuò)大波及體積。
2.1 實(shí)驗(yàn)條件
實(shí)驗(yàn)所用巖心為人造兩層非均質(zhì)巖心,高滲層氣測滲透率為2000mD,低滲層氣測滲透率為500mD,巖心尺寸為:4.5×4.5×30cm;實(shí)驗(yàn)用水為采油六廠回注污水。
2.2 實(shí)驗(yàn)方案
方案1:不調(diào)剖對比實(shí)驗(yàn)方案,水驅(qū)至98%+一次聚驅(qū)0.57PV+后續(xù)水驅(qū)至98%++二元體系0.3PV+聚合物保護(hù)段塞0.2PV+后續(xù)水驅(qū)至98%。
方案2:調(diào)剖實(shí)驗(yàn)方案,水驅(qū)至98%+一次聚驅(qū)0.57PV+后續(xù)水驅(qū)至98%+調(diào)剖劑0.1PV+二元體系0.3PV+聚合物保護(hù)段塞0.2PV+后續(xù)水驅(qū)至98%;
2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表1可以看出,方案1、方案2聚驅(qū)后采收率提高值分別為8.1% 和11.9%,調(diào)剖比不調(diào)剖多提高了3.8%,聚驅(qū)后調(diào)剖進(jìn)一步改善了驅(qū)油效果。聚驅(qū)后調(diào)剖取得了較好的驅(qū)油效果,說明調(diào)剖后進(jìn)一步擴(kuò)大了波及體積,增加了低滲層的吸液量,使低滲層的剩余儲量得到有效動用。
3.1 地質(zhì)模型的建立
應(yīng)用CHEM2009化學(xué)驅(qū)數(shù)值模擬軟件,建立了一注一采的三層等厚非均質(zhì)模型,有效厚度3.33m,滲透率分別為300、800、2400mD,網(wǎng)格18×18,dx=10.29m,dy=10.29m。在聚驅(qū)后,原采出井轉(zhuǎn)注,新開2口采出井,由1注1采加密為2注2采。
3.2 數(shù)值模擬方案設(shè)計
水驅(qū)至含水98%,一次聚驅(qū)(1500萬、1000mg/L、25mPa.s) 0.57PV,后續(xù)水驅(qū)含水至98%,調(diào)剖劑0.1PV,二元體系0.3PV,聚合物保護(hù)段塞0.2PV,后續(xù)水驅(qū)至98%。交聯(lián)劑調(diào)剖配方:分子量2500萬、濃度500mg/L,交聯(lián)劑濃度A:0.2%,B:0.18%(有效濃度),粘度420cp。
3.3 數(shù)值模擬研究結(jié)果
數(shù)值模擬研究結(jié)果表明,實(shí)施聚驅(qū)后提高采收率方法之前進(jìn)行調(diào)剖,能夠有效改善聚驅(qū)后化學(xué)驅(qū)的開發(fā)效果,聚驅(qū)后調(diào)剖提高采收率為15.03%,不調(diào)剖提高采收率為11.39%,調(diào)剖較不調(diào)剖多提高采收率 3.6個百分點(diǎn)。
聚驅(qū)后調(diào)剖取得了較好的驅(qū)油效果,說明調(diào)剖后進(jìn)一步擴(kuò)大了波及體積,增加了低滲層的吸液量,使低滲層的剩余儲量得到有效動用。實(shí)施聚驅(qū)后提高采收率方法之前進(jìn)行調(diào)剖,能夠有效改善聚驅(qū)后化學(xué)驅(qū)的開發(fā)效果
[1]鄔俠,孫尚如,胡勇等.聚合物驅(qū)后剩余油分布物理模擬實(shí)驗(yàn)研究[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2003,22(5):55-57.
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In the process of polymer flooding, the injection of liquid along high permeability zones or large hole penetration, ineffective circulation for a long time, low permeability zone has not been affected, cause there are still quite a number of reserves after polymer flooding has not been used.In order to improve the use of residual oil, can harvest the method of profile control, the use of polymer block the high permeability zone or big channel, make the injection liquid to low permeability zone affected, high reflection and volume, and then improve oil recovery.This article mainly from two aspects of physical experiment and numerical simulation to study the feasibility of profile control on subsequent improve recovery factor.
Residual polymer; Mobility ratio.Profile control; recovery
表1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)表
胡良峰(1986—),男,畢業(yè)于西北大學(xué)畢業(yè),本科,助理工程師,黑龍江大慶油田勘探開發(fā)研究院采收率一室,從事聚驅(qū)后進(jìn)一步提高采收率工作。