周浩青 項 坤 李 瀟 楊國安
(北京化工大學(xué))
富氣往復(fù)壓縮機組管道振動抑制方法研究及應(yīng)用*
周浩青**項 坤 李 瀟 楊國安
(北京化工大學(xué))
針對富氣往復(fù)壓縮機組管道振動過大的問題進行深入研究,對壓縮機組進行現(xiàn)場調(diào)研并檢測管系振動情況,結(jié)合振動機理分析與模態(tài)分析,提出改進管道結(jié)構(gòu)以抑制振動的方案,以較小的工程量取得了較好的減振效果。結(jié)構(gòu)改進后,經(jīng)試車運行,證明減振方案有效可行。
往復(fù)壓縮機 管道 減振 脈動分析
大型往復(fù)式壓縮機因具有壓力高、效率高及制造工藝成熟等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力及冶金等行業(yè)。由于往復(fù)式壓縮機間歇性吸、排氣工作的特性,不可避免的對管道產(chǎn)生沖擊,引起管道的振動,因此往復(fù)式壓縮機工藝管道存在一定程度的振動是正常的。但管道的劇烈振動會造成管道連接松動或疲勞破壞、介質(zhì)外泄甚至爆炸等惡性事故,對生產(chǎn)安全和平穩(wěn)運行造成巨大威脅。
隨著工業(yè)用氣量的增加和壓力的加大,往復(fù)壓縮機的轉(zhuǎn)速也隨之提高,從而導(dǎo)致管道激勵頻率和管道響應(yīng)增大,管道振動問題也越來越明顯[1,2]。據(jù)統(tǒng)計,管道系統(tǒng)事故占所有設(shè)備事故的31%[3],我國壓縮機事故中75%是直接或間接由管道振動引發(fā)的[4]。
往復(fù)壓縮機管道振動原因大致分為3類:一是由于機器的動力平衡不好或基礎(chǔ)存在問題引起的振動;二是由于管道系統(tǒng)的固有頻率或管道內(nèi)氣柱的固有頻率與壓縮機振動頻率接近或重合引發(fā)的管道共振;三是由于管道內(nèi)氣流脈動過大,強迫管道振動[5]。因此,只有找出管道系統(tǒng)振動的根本原因,才能恰當(dāng)?shù)剡x擇抑制管道系統(tǒng)振動的有效方法。
往復(fù)壓縮機管道中的流體受活塞的激發(fā)產(chǎn)生周期性的壓力脈動,這種脈動在管道中以波的形式傳播。管道中不同的位置,隨著波峰和波谷到達的時間不同,在同一瞬間壓力是不同的。在相鄰的兩個彎頭處,由于壓力波的相位有差異,使得兩處的壓力瞬時值有差異,產(chǎn)生一個壓差p1-p2,這個壓差乘以管道的橫截面積S就是一個沿管道軸向的不平衡力F,即F=S(p1-p2),p1、p2是周期變化的,所以不平衡力F出現(xiàn)周期性變化,管道在這個周期性變化的不平衡力作用下產(chǎn)生振動[6]。
管道在氣流脈動的激勵下產(chǎn)生不同程度的振動響應(yīng)。即使沒有激發(fā)管系共振,當(dāng)氣流脈動頻率過大時,也同樣會強迫管系產(chǎn)生較大的振動,從而造成管道的疲勞破壞。管道在一定頻率的激勵下有相應(yīng)的疲勞壽命,管道內(nèi)氣流的應(yīng)力幅值越大,其振動響應(yīng)也越大,相應(yīng)使管道的疲勞壽命縮短。為了避免出現(xiàn)上述問題,必須控制往復(fù)式壓縮機裝置管道的氣流脈動和管道響應(yīng)。
2.1機組運行情況
某工廠車間有3臺雙缸雙作用往復(fù)壓縮機,轉(zhuǎn)速為375r/min,介質(zhì)為富氣,是富含丙烷以上(C3)烴類的回收天然氣,正常運行時開二備一,滿負(fù)荷時總流量接近12t/h。經(jīng)試車運行,發(fā)現(xiàn)負(fù)荷為50%時各測點振動較小,但當(dāng)負(fù)荷增加到100%時,一級入口緩沖罐水平方向振動明顯增大,振動烈度最大值達65.24mm/s,影響正常生產(chǎn)運行,不得不停車檢修。部分振動測點位置如圖1所示,各測點振動數(shù)據(jù)見表1。
圖1 壓縮機入口緩沖罐和缸體振動檢測部位簡圖表1 振動測量記錄
測振點振動烈度/mm·s-1負(fù)荷0%負(fù)荷50%負(fù)荷100%18.5610.0265.2426.637.969.5535.977.3010.5340.737.2936.28
2.2壓縮機管系振動分析
分析振動部位和頻譜圖,初步判斷振動原因是管道氣柱固有頻率與壓縮機氣流脈動頻率接近而引起共振。當(dāng)管系的氣柱固有頻率與其相聯(lián)接的壓縮機的激發(fā)頻率接近(0.8~1.2倍)或相等時,管線會發(fā)生共振。可以通過合理改變管長和氣柱固有頻率,使其遠離壓縮機激發(fā)頻率,從而消除或減小共振。
管段氣柱固有頻率fn與聲速c、管段長度L的關(guān)系為fn=c/2L,可由此求得各管段的氣柱固有頻率。富氣中的聲速c計算式為:
式中g(shù)——重力加速度,9.8m/s2;
k——氣體絕熱指數(shù);
R——氣體常數(shù),kg·m/(kg·K);
T——氣體熱力學(xué)溫度,K。
式中的富氣氣體絕熱指數(shù)k和氣體常數(shù)R可由實測富氣氣體組分得到。
富氣中各氣體組分雖常發(fā)生變化,但根據(jù)現(xiàn)場提供的常用穩(wěn)定組分情況,可得常用富氣氣體絕熱指數(shù)k為1.24,氣體常數(shù)R為74.13,由此算得富氣聲速c為530.51m/s,在該聲速下分別計算管系結(jié)構(gòu)中不同管長的氣柱固有頻率(表2)。
表2 管系中各管段的氣柱固有頻率
該壓縮機轉(zhuǎn)速為375r/min,雙缸雙作用,故基頻為12.5Hz。一般情況下,管系振動只需考慮壓縮機基頻的前三階諧波,高階諧波影響可以忽略。而從表2結(jié)果可以看出,長度為7.537m的管段氣柱固有頻率為35.19Hz,恰好落在三倍頻共振區(qū)內(nèi),該管段振動強烈并導(dǎo)致整個管系振動,因此對該管段進行整改,改變氣柱固有頻率以避開共振區(qū)。
2.3管系振動抑制方案
對壓縮機組管道進行建模并做出相應(yīng)的振動分析,得到系統(tǒng)的固有頻率和模態(tài),并與激發(fā)主頻率比較,找出振動原因和振源。根據(jù)所提供的振動測量值,通過諧波分析,模擬原管系的振動狀況,得出振型圖。在不改變管系主要結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,為了避免共振,對管道結(jié)構(gòu)進行整改,使管系的氣柱固有頻率避開激發(fā)頻率的共振區(qū)。
根據(jù)上述對管系的振動分析,決定采用整改方案:拆除一級入口緩沖罐后下方管道的過濾器,只保留上方管道的過濾器,并升高過濾器所在管路位置,使其所在管路與壓縮機組一級緩沖罐入口管線平齊。另外對原有支撐進行改變,在過濾器前后各增加兩個支撐。
根據(jù)工廠提供的圖紙,按管道實際走向、尺寸、約束和工況,對壓縮機原管系和改造后管系進行振動分析,模型如圖2所示。計算得到改造前后管系模態(tài)頻率見表3。
改造后,在聲速530.51m/s的情況下,計算得原振動強烈管段的氣柱固有頻率為46.29Hz,而壓縮機三倍頻共振區(qū)為30~45Hz,因此改造后管段已完全避開三倍頻共振區(qū)。
由表3可知,相對于原管系來說,改造后各階模態(tài)頻率均有增大,落在前三階共振區(qū)內(nèi)的數(shù)量明顯減少,而且均避開了壓縮機前三階主頻率,說明改造方案有效。而且在管系中減少了彎頭個數(shù),能夠有效降低氣流脈動壓力幅值,對管線減振也具有一定的作用。
2.4改造效果
整改后開機運行,機組順利達到滿負(fù)荷狀態(tài),減振效果明顯,一級緩沖罐水平方向振動烈度值大幅下降,整個管系振動值皆在API 618規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。自整改完成后,機組至今運行良好,廠方對整改效果十分滿意,部分測點振動值見表4。
圖2 原管系和改造后管系模型圖表3 改造前后管系模態(tài)頻率對比
模態(tài)改造前改造后頻率/Hz周期/s頻率/Hz周期/s14.9840.2015.9330.16925.7750.1736.6120.15136.4830.1547.0800.14147.2340.1387.9380.12658.2530.1218.4190.11969.3030.1079.3350.107812.1690.08214.5050.069913.3050.07517.0620.0591016.8200.05919.6630.0511119.1250.05223.7720.0421223.7540.04235.8510.0281331.1840.03239.3350.0251435.5260.02841.5060.0241535.9590.028--1639.6260.025--1741.5060.024--
表4 改造后一級緩沖罐振動測量記錄
經(jīng)過對富氣壓縮機組振動情況的現(xiàn)場調(diào)研和測量記錄,結(jié)合振動機理分析和氣柱固有頻率計算,得出機組振動過大的原因是管系氣柱固有頻率與壓縮機氣流脈動頻率過于接近,導(dǎo)致共振。對機組管系進行應(yīng)力和模態(tài)分析,最終確定改造方案。通過更改過濾器的位置和管系的結(jié)構(gòu)使管道內(nèi)氣柱固有頻率避開共振范圍,并添加支撐進一步削減振動。通過對富氣往復(fù)壓縮機組管道振動的抑制研究,可以總結(jié)出:往復(fù)壓縮機組和管道的減振工作應(yīng)建立在現(xiàn)場調(diào)研和分析計算的基礎(chǔ)上,盲目的添加支撐并不能達到減振效果,相反可能引起更大的振動;多數(shù)管道振動問題是由氣流脈動和共振引起的,減振措施也不限于更換緩沖罐和添加支撐,更改管道結(jié)構(gòu)、改變元件位置也是可行的方法。
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*國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(2012CB026004)。
**周浩青,男,1989年11月生,碩士研究生。北京市,100029。
TQ051.21
B
0254-6094(2015)02-0271-03
2014-06-03)