陸為綱,李茂生
(中原石油工程有限公司,河南 濮陽 457000)
長深D 平12井位于松遼盆地南部長嶺斷陷中部凸起帶哈爾金構(gòu)造上,是一口小井眼長水平段水平井,井設(shè)計井深5322m,目的層位為水平段橫穿對應(yīng)長深1-1井登婁庫組Ⅲ砂組氣層,完鉆層位為登婁庫組。該井實鉆井身結(jié)構(gòu)見表1,地層巖性描述見表2。
表1 長深D 平12井井身結(jié)構(gòu)
該井造斜點井深3200m,A 點井深3821.82m,垂深3590.02m,B 點井深5321.84m,垂深3597.02m,水平段在登婁庫組,水平段長1500.02m。
(1)摩阻扭矩大,影響水平段的延伸。由于地層硬、研磨性強,且三開裸眼段長,水平段鉆具扭矩增長快,所帶來的影響是一方面轉(zhuǎn)盤扭矩接近或達到鉆桿額定承載能力,造成水平段進一步延伸鉆進困難,并導致鉆井安全問題,另一方面,摩阻扭矩高造成鉆具托壓,導致機械鉆速低、鉆井周期長。
(2)井眼充分凈化難度大。由于水平段長,鉆柱緊貼下井壁,環(huán)空條件差,影響了鉆井液流態(tài),更易形成巖屑床,同時井底循環(huán)溫度高,增加了水平井鉆井液抗溫凈化難度,從而導致摩阻扭矩進一步增大,限制了水平段的進一步延伸。
(3)井眼軌跡控制難度大。使用常規(guī)倒裝鉆具組合進行水平段鉆進,復合鉆進時自然增斜快,需要頻繁定向,導致施工效率低。
(4)地層復雜,地層變化大,井壁穩(wěn)定問題比較突出,井壁掉塊現(xiàn)象嚴重,鄰井出現(xiàn)過由于地層掉塊導致PDC鉆頭斷刀翼的情況。
(5)鉆頭選型困難。進入登婁庫地層后,鄰井多次出現(xiàn)卡PDC鉆頭的孕鑲金剛石鉆頭的現(xiàn)象,導致在水平井段PDC鉆頭不敢使用,只能選用牙輪鉆頭,牙輪鉆頭使用壽命短,易掉牙輪,且機械鉆速低。
表2 地層巖性描述
長深D 平8井和長深D 平12井井身結(jié)構(gòu)和施工過程相類似,這兩口井都由鉆井二公司50722井隊所施工。本文以長深D 平8井和長深D 平12井的對比分析為例,介紹長深D 平12井鉆井過程中所采用的一些技術(shù)。
表3 長深D 平8井一、二開鉆頭使用
從表3及表4可以看出,長深D 平8井中使用了14只鉆頭,其中8只PDC鉆頭,6只牙輪鉆頭。長深D 平12井使用8只鉆頭,其中PDC鉆頭7只,牙輪鉆頭1只。長深D 平12井比長深D 平8井少使用5只鉆頭,在降低鉆頭使用成本的同時也有效的縮短了鉆井周期。
長深D 平8井在2340~3200m 井段,牙輪鉆頭使用的數(shù)量較多,在該井段總體來說,牙輪鉆頭的使用效果也好于PDC鉆頭,PDC鉆頭在該層位沒有發(fā)揮出應(yīng)有的優(yōu)勢。主要原因為PDC鉆頭崩齒、掉齒現(xiàn)象嚴重,導致了PDC 鉆頭的先期損壞,嚴重影響了PDC 鉆頭在二開井段的使用壽命和鉆井速度;同時也增加了牙輪鉆頭的使用數(shù)量和起下鉆次數(shù)。
在長深D 平12井的施工過程中,通過分析PDC鉆頭在D 平8井使用不成功的原因,結(jié)合地層巖性描述和現(xiàn)場撈砂的情況,認為導致PDC 鉆頭先期損壞的一個主要原因為井壁掉塊。較大的掉塊撞擊PDC復合片是導致PDC鉆頭先期損壞的主要原因。通過控制鉆井液的失水量,將鉆井液的失水量由長深D 平8井的3.8ml降低到長深D 平12井3.0ml,有效地抑制了地層的掉塊現(xiàn)象,為同井段PDC 鉆頭的使用提供了條件。分析長深D 平12井在2340~3200m 井段鉆頭的使用情況可以發(fā)現(xiàn),在該井段PDC 鉆頭的使用效果遠遠好于牙輪鉆頭。由于增強了鉆井液的抑制性,為PDC 鉆頭提供一個良好的使用環(huán)境,D 平12井在2340~3200m 井段PDC鉆頭的使用效果遠好于D 平8井在該井段PDC鉆頭的使用效果,大幅度縮短了二開的鉆井周期。二開鉆頭使用鉆頭數(shù)量由D 平8井的13只鉆頭降低到D 平12井的8只鉆頭,減少起下鉆次數(shù)。
表4 長深D 平12井鉆頭使用情況
長深D 平8井一開和二開的總進尺為3572米,總純鉆時間1215小時,平均機械鉆速2.94米/小時;同期長深D 平12井總進尺3500米,總純鉆時間574.37小時,平均機械鉆速6.09米/小時。
從長深D 平8井鉆頭使用情況來看,機械鉆速不太理想,尤其是牙輪鉆頭的使用不太理想,二開鉆進使用13只鉆頭。相對來說,長深D 平12井機械鉆速比較理想,PDC鉆頭使用選型正確,鉆頭基本都用到家了,基本上能保證用8只鉆頭打完二開。
長深D 平8井造斜點在3140米,受以前觀念的影響在造斜點之前一直使用常規(guī)鉆具組合,而長深D平12井造斜點在3185米,在進入二開井段一直使用螺桿復合鉆進。可見,復合鉆進有助于提高機械鉆速,縮短鉆井周期。可以復合鉆進技術(shù)在長嶺地區(qū)可有效提高機械鉆速。
二開鉆進,長深D 平12井采用了高轉(zhuǎn)速大排量鉆進,充分利用水力破巖原理,在易斜井段和軟硬地層交接面都采用了小鉆壓吊打,在其他井段相應(yīng)的加大鉆壓,同時PDC鉆頭配螺桿鉆具,大大的提高了鉆進速度,同時保證了井身質(zhì)量。
長深D 平8井在三開井段鉆至井深4116m 時出現(xiàn)了一次孕鑲金剛石鉆頭卡鉆現(xiàn)象,在同一時期鄰井也出現(xiàn)了多起PDC鉆頭的卡鉆現(xiàn)象,因此得出一個結(jié)論:在該地區(qū)登婁庫組地層不適合使用PDC 鉆頭和孕鑲金剛石鉆頭。在長深D 平12井的施工中,由于提速增效的需要,沒有采用“該地區(qū)登婁庫地層無法使用PDC鉆進的經(jīng)驗”,對該地區(qū)PDC 鉆頭和孕鑲金剛石鉆頭卡鉆現(xiàn)象進行了一次深入分析,分析的重點為PDC鉆頭卡鉆的一些關(guān)鍵性的細節(jié)。
從地層巖性描述和現(xiàn)場撈砂情況發(fā)現(xiàn),該地區(qū)地層極為穩(wěn)定,導致井徑幾乎沒有擴大率。鉆頭卡鉆的原因應(yīng)為地層收到外部地應(yīng)力的作用變形從而卡住鉆頭。分析該處幾起鉆頭卡鉆現(xiàn)象發(fā)現(xiàn),卡鉆前后該地區(qū)附近有大型的壓裂作業(yè)。遠處的地應(yīng)力作用導致井眼附近巖石變形,由于變形量較小,所以只能卡住鉆頭。井隊技術(shù)人員通過分析認為,隨著壓裂數(shù)量的增加,地應(yīng)力存在較大的釋放,再出現(xiàn)卡鉆頭的概率將會大幅度降低;同時通過加強臨井的調(diào)研,在進行大型壓裂時可提前將鉆具提至安全井段內(nèi)。得出結(jié)論,D 平12井三開井段可以采用PDC鉆頭鉆進。D 平8井在4116~4530m 的水平井段使用了14只進口牙輪鉆頭,純鉆時間510小時,平均機械鉆速0.82m/h;D 平12井在相類似井段3987~4600m 只使用了3只PDC鉆頭,純鉆時間342.6小時,平均機械鉆速1.78m/h??梢娿@頭選型的重要性。
(1)長嶺地區(qū)鉆頭選型的首要任務(wù)是PDC鉆頭和牙輪鉆頭的選擇,只有確定了使用哪種類型鉆頭,才談得上進一步的鉆頭參數(shù)優(yōu)選。通過優(yōu)化鉆井液性能,降低失水,長深D 平12井PDC鉆頭在青山口—泉頭組地層取得了較好的使用效果,大幅度降低了二開鉆頭使用數(shù)量,縮短了鉆井周期。三開水平井段通過使用PDC鉆頭代替牙輪鉆頭,消除了掉牙輪的風險,提高了機械鉆速降低了鉆頭使用數(shù)量和成本。
(2)鉆井過程除了使用“經(jīng)驗”來指導當前的鉆井生產(chǎn)外,更應(yīng)使用“經(jīng)驗中總結(jié)出來的規(guī)律”來指導生產(chǎn)。井隊的施工方案的基礎(chǔ)應(yīng)該建立在該井隊井下情況的一些關(guān)鍵性的細節(jié)上。
(3)復合鉆進技術(shù)依然是該地區(qū)提速的有效手段。
(4)長嶺地區(qū),井下情況允許的情況下,盡量考慮PDC鉆頭+螺桿鉆具復合鉆進。全井段必須做好泥漿性能維護,上部井段控制好失水,同時確保鉆井液的潤滑性,減小摩阻。
(5)本區(qū)塊青山口—泉頭組地層,井壁穩(wěn)定性差,下鉆到此要控制速度并避開在此段循環(huán)。
[1]蔣希文.鉆井事故與復雜問題[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.
[2]李軍.也門ALRIZQ-1井施工難點及對策分析[R].鉆井工程,2011.