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對往復(fù)式壓縮機進行在線監(jiān)測及故障分析實例

2016-01-04 10:25邢趙中莫素云慕雪梅
科技視界 2015年35期
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機在線監(jiān)測壓縮機

邢趙中 莫素云 慕雪梅

【摘 要】往復(fù)式壓縮機是工業(yè)過程中使用最廣泛的機械之一。正常情況下,機械設(shè)備所產(chǎn)生的振動信號的幅值通常是在一定范圍內(nèi),隨著現(xiàn)代信號處理的發(fā)展,利用監(jiān)測振動信號對壓縮機進行不解體故障診斷是行之有效的方法之一。通過狀態(tài)監(jiān)測能夠為提高工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備管理的信息化程度,加強設(shè)備維護能力提供了有力的保障;為實現(xiàn)動設(shè)備預(yù)測維修、有效遏制動設(shè)備惡性事故的發(fā)生提供了必要的技術(shù)手段和保障。

【關(guān)鍵詞】往復(fù)式壓縮機;壓縮機;在線監(jiān)測;振動;故障

往復(fù)式壓縮機是工業(yè)過程中使用最廣泛的機械之一。壓縮機工作時必然會產(chǎn)生振動,其內(nèi)部零部件的性能狀態(tài)信息通過一定的傳遞途徑反映到殼體表面的振動信號中。通過多年探索,人們發(fā)現(xiàn)不同種類的故障具有不同的特征,并且這些特征是唯一的。只要測量條件不變,其特征頻率就不會變。將時域與頻域相結(jié)合之后,還可以得到某種頻率出現(xiàn)的時間,進而確定故障出現(xiàn)的時間種類。因此利用監(jiān)測振動信號對壓縮機進行不解體故障診斷是行之有效的方法之一。

某裝置在用往復(fù)式壓縮機,是3缸6段。由于壓縮機的機構(gòu)特性,因此在壓縮機的下降桿上、框架及主電機軸承座上分別安裝了傳感器及電渦流傳感器,用以測定運行過程中振動情況。

表1 壓縮機測點位號及機組報警值

我們持續(xù)觀察了當(dāng)年1月1日到次年1月31日期間的振動趨勢圖,發(fā)現(xiàn)一年運行期間,壓縮機框架振動測點值在報警值8mm/s之下較平穩(wěn)的狀態(tài)。但是在2月3日時突然出現(xiàn)一次大的波動,2VI-12A77超過報警值,而相應(yīng)的過程振動值也出現(xiàn)大的波動,接下來運行又逐步恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài),只是監(jiān)測到2VI-12A77的振動幅值程不斷上升趨勢。8月10日至8月27日期間,2VI-12A77幅值有部分已達到報警值8mm/s;9月30日至10月31日期間,2VI-12A77幅值一半超過報警值8mm/s;12月9日到12月21日期間,2VI-12A77幅值大部分超過13mm/s,第二年1月1日至1月31日,2VI-12A77幅值全部超過13mm/s,甚至超過16mm/s。

通過對機組振動波動前與異常振動時、振動后的頻譜進行對比、分析,發(fā)現(xiàn)在測點2VI-12A77中除了Gap電壓維持在-8.24、-8.25V左右外,其通頻值、各倍頻值均有大幅度的變化,而且是一個穩(wěn)步增大的過程,同時,其高次諧波分量(1X、2X)等也較其它幾個測點值明顯增大,相位變動也比較大。查看其波形頻譜圖,發(fā)現(xiàn)振動時,2VI-12A77波形就已經(jīng)發(fā)生畸變。但其他各測點的圖譜未發(fā)現(xiàn)異常;唯2VI-12A77振動值突然有大幅度的增大,該點的振動趨勢圖和波形頻譜圖振動幅值突然增大很多,各測點的波形嚴重變形,并且呈鋸齒狀。軸心軌跡與以前比較也畸變成不規(guī)則形狀。期間,生產(chǎn)工藝參數(shù)穩(wěn)定,生產(chǎn)上沒有進行大的調(diào)整,相關(guān)運行參數(shù)都比較穩(wěn)定,排除了由于機組的負荷變化原因引起的壓縮機振動的增大。在監(jiān)測過程中,間隙電壓一直比較穩(wěn)定,準確無誤,從而排除了檢測儀表誤顯示的可能。

因此認為產(chǎn)生這些波動主要是由于活塞桿發(fā)生彎曲,造成活塞與缸體之間發(fā)生碰磨,首次碰摩發(fā)生時,振動值急劇增大,而且隨著彎曲程度的增加,活塞與缸體之間一直處于一種穩(wěn)定摩擦狀態(tài),所以振動通頻值從4.15mm/s增加到17.2mm/s;1X、2X的幅值和相位一直處于波動狀態(tài),其值也是在波動中趨于增大,而整個監(jiān)測過程中,機組沒有發(fā)出明顯異常聲音,各個工藝參數(shù)沒有明顯變化,尤其是油壓和油溫都沒有明顯波動。通過分析發(fā)現(xiàn),在壓縮機正常運行過程中,始終有一個2X倍頻成分存在,且該值遠遠大于其它分頻值,這就說明在臥式轉(zhuǎn)子系統(tǒng)中,發(fā)生碰摩時在徑向方向比較明顯。這也是故障征兆的一個主要信號,但是徑向方向的這個2X倍頻值與基頻值相比,還是很小的。

從總體的運行趨勢來看,壓縮機在一年的監(jiān)測時間內(nèi),在徑向方向的波動幅值整體呈上升趨勢,而且沒有出現(xiàn)突發(fā)的大幅波動,說明這個階段的碰摩行為以接觸式的摩擦為主,并且隨著摩擦程度的增加,振動幅值穩(wěn)定增大。所以該臺壓縮機相當(dāng)于一直帶病運行,為安全生產(chǎn)埋下了隱患。

經(jīng)認真查找引起故障的原因,發(fā)現(xiàn)可能存在如下問題:

(1)安裝完畢后,由于是新機運行,存在一定的磨合期,所以安裝后隨即找正并不代表機體各部件完全處于最優(yōu)狀態(tài)。

(2)安裝的活塞環(huán)、導(dǎo)向環(huán)部件沒有完全達到要求,致使導(dǎo)向環(huán)等對活塞的支撐作用沒有完全發(fā)揮,也就是在軸向產(chǎn)生了一定程度的彎曲,產(chǎn)生碰摩。

于是,在第二年2月對該臺壓縮機進行了解體檢修。解體后,發(fā)現(xiàn)在4段缸體中發(fā)生了嚴重的拉缸現(xiàn)象,即活塞與缸體之間發(fā)生了沿軸向的動靜碰磨現(xiàn)象。因此根據(jù)實際情況,對四段活塞部件進行針對性維修。開車后壓縮機啟動及運行均正常。

往復(fù)式壓縮機組在線狀態(tài)監(jiān)測與診斷系統(tǒng)的成功應(yīng)用,證明大型機械設(shè)備應(yīng)用狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)判斷設(shè)備運行故障是完全可行并且可靠的,這樣不但節(jié)約了頻繁開停車帶來的經(jīng)濟損失,也避免了頻繁打開設(shè)備進行一些不必要的檢查時對設(shè)備本身帶來的傷害,大大確保了設(shè)備在盡可能的情況下連續(xù)運轉(zhuǎn)時限,節(jié)約了不必要的檢修成本。最主要的是通過狀態(tài)監(jiān)測能夠?qū)崿F(xiàn)動設(shè)備預(yù)測維修、有效遏制動設(shè)備惡性事故的發(fā)生。

[責(zé)任編輯:王楠]

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