摘要:文章結(jié)合工程實(shí)例,介紹了隧道位于洞口淺埋偏壓、溝槽軟弱碳質(zhì)泥巖等不良地質(zhì)隧道的工程實(shí)踐,施工中運(yùn)用了確定合理預(yù)留變形量、加強(qiáng)鎖腳及臨時仰拱(臨時橫撐)、洞內(nèi)單層超前小導(dǎo)管注漿、全環(huán)鋼拱架、仰拱、嚴(yán)格控制開挖步長、二襯緊跟掌子面等措施,解決了此類地質(zhì)條件下隧道變形侵線、坍塌冒頂?shù)燃夹g(shù)難題。
關(guān)鍵詞:淺埋偏壓;碳質(zhì)泥巖;隧道工程;隧道變形侵線;坍塌冒頂 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:U455 文章編號:1009-2374(2016)02-0101-04 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.02.050
中鐵一局蒙河鐵路工程指揮部施工的蒙河鐵路一標(biāo)隧道35.226km,占標(biāo)段總長的50%。隧道地質(zhì)復(fù)雜,普遍存在斷層等不良地質(zhì),Ⅳ、Ⅴ級軟弱圍巖占隧道長度的70%,其中軟弱圍巖地段主要是碳質(zhì)板巖地質(zhì),新現(xiàn)1號隧道的炭質(zhì)板巖地質(zhì)尤為復(fù)雜,施工中防涌水突泥、防淺埋地段坍塌冒頂,加強(qiáng)軟弱圍巖施工控制,提高施工進(jìn)度,是確保施工工期的關(guān)鍵?,F(xiàn)筆者就蒙河鐵路新現(xiàn)1#隧道淺埋偏壓軟弱圍巖施工技術(shù)研究淺談匯報如下:
1 工程概況
新現(xiàn)一號隧道為Ⅰ級電力牽引單線隧道,設(shè)計(jì)行車速度120km/h。起訖樁號為DK46+048~DK46+620,隧道全長572m。隧道進(jìn)出口位于右偏曲線(R=1600m)上,隧道處線路縱坡為單面下坡(進(jìn)口段為18‰下坡,出口段為12‰下坡),變坡點(diǎn)里程為DK46+450,變坡點(diǎn)高程為1422.55m。隧道斷面內(nèi)輪廓為三心圓曲邊墻斷面形式,斷面凈寬6.75m,拱頂凈高7.61m,洞內(nèi)鋪設(shè)重型軌道碎石道床,鋪設(shè)Ⅲ型枕及60kg/m鋼軌,內(nèi)軌頂面至道床底面高度為77cm。隧道進(jìn)口采用翼墻式洞門,出口采用臺階式洞門,進(jìn)出口邊仰坡采用人字型骨架護(hù)坡防護(hù)。洞身采用復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)。隧道左側(cè)設(shè)通信電纜槽,右側(cè)設(shè)電力電纜槽,全隧設(shè)小避車洞16個,大避車洞兼電纜余長腔3個。
2 研究目的
通過研究,經(jīng)各方的共同努力,確定合理施工方案、施工工藝參數(shù)。為以后施工同類圍巖地質(zhì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積累數(shù)據(jù)。
3 研究過程
3.1 原設(shè)計(jì)地質(zhì)情況
新現(xiàn)一號隧道設(shè)計(jì)為<33~2>灰?guī)r夾板巖(ε1m):灰?guī)r為深灰色,致密隱晶結(jié)構(gòu),中薄層狀,節(jié)理發(fā)育,充填有較多方解石細(xì)脈,局部有泥質(zhì)灰?guī)r;板巖成深灰色,風(fēng)化后呈黃褐色,變余粉砂泥質(zhì)結(jié)構(gòu)及鈣質(zhì)結(jié)構(gòu),中薄層狀,巖質(zhì)較軟。節(jié)理發(fā)育,巖體破碎,鉆孔取芯基本呈塊狀,局部節(jié)理面可見炭質(zhì)泥膜。
3.2 開挖揭示地質(zhì)情況
新現(xiàn)一號隧道自2009年7月進(jìn)洞開挖后,揭示地質(zhì)為堆積狀碳質(zhì)泥巖,呈黑褐色。受構(gòu)造影響,巖體及其風(fēng)化破碎,土質(zhì)不均,含水量不均,具“流滑性”和蠕動作用,無自穩(wěn)能力,在有臨空面的情況下極易產(chǎn)生下滑溜坍。巖體擠壓破碎嚴(yán)重,受地下水長期浸泡作用,大部分已成土狀、淤泥質(zhì)土狀,在局部殘存的破碎巖塊上可見斷層擦痕。由于巖層無自穩(wěn)能力,周邊圍巖側(cè)壓力大,致使開挖支護(hù)后的初期支護(hù)下沉及收斂變形嚴(yán)重。
3.3 變更設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)
隧道自進(jìn)洞至2010年3月,累計(jì)變更12次,均未能有效阻止初支變形,期間停工半年,經(jīng)過多次專家評審,2010年10月確定如下措施:全環(huán)采用I18型鋼鋼架,間距0.6m,預(yù)留變形量0.3m,拱部設(shè)雙層Ф42超前小導(dǎo)管,水平小導(dǎo)管長3.5m,環(huán)向間距0.3m,縱向間距1.2m,斜向45?小導(dǎo)管長4.5m,環(huán)向間距0.3m,縱向間距1.2m,水平小導(dǎo)管與斜向小導(dǎo)管交錯布置。掛設(shè)Ф8鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距0.2m×0.2m,鎖腳采用Ф22砂漿錨桿,每根長4.0m,每榀4根,設(shè)在BC單元接頭處。襯砌設(shè)計(jì)為V級復(fù)合式襯砌(二),采用Ф18鋼筋混凝土,鋼筋間距33cm,襯砌厚度0.4m。
3.4 隧道埋深情況
3.6 前期施工情況介紹
由于前期對隧道圍巖認(rèn)識不足,總認(rèn)為圍巖松散,只采取加密超前小導(dǎo)管進(jìn)行施工,阻止拱部出現(xiàn)流塌現(xiàn)象,沒有意識到隧道變形量大,上臺階掘進(jìn)長度30m,中臺階25m,當(dāng)進(jìn)行下臺階僅施工5m后發(fā)現(xiàn),初支已變形侵限,造成30m初期支護(hù)全部換拱。
由于現(xiàn)有的支護(hù)參數(shù)無法抵御圍巖側(cè)壓力,致使圍巖收斂過大,甚至有發(fā)生塌方的危險,施工人員安全得不到保證,于2010年3月停止施工,重新研究施工方案。
3.7 施工難點(diǎn)
綜合以上施工情況,經(jīng)過設(shè)計(jì)、業(yè)主、集團(tuán)公司專家多次親臨現(xiàn)場研究以及一年多的施工經(jīng)驗(yàn)來看,淺埋偏壓碳質(zhì)板巖有以下四個特點(diǎn):(1)圍巖為碳質(zhì)板巖,遇水呈泥狀,無自穩(wěn)能力,且具有“流滑性”和蠕動作用;(2)在施工過程中,初支在有擾動情況下,變形量大且不收斂;(3)在工序轉(zhuǎn)換工程中,受擾動,變形加劇,尤其是落D單元及仰拱開挖過程中,產(chǎn)生突變,極易塌方;(4)變形時間長,洞口段已施作的30m二襯左右邊墻由于圍巖側(cè)壓力原因,出現(xiàn)一條通長裂紋,裂縫最大寬度2~3mm。
4 方案制定及主要工程措施
4.1 研究時間
隧道自2010年3月停工,到2010年10月,經(jīng)過專家多次會議研究,對存在的問題進(jìn)行了針對性的分析,主要問題如下:(1)隧道圍巖破碎,遇水成塑狀,無自穩(wěn)能力;(2)隧道圍巖淺埋偏壓且含水量大,給施工帶來更大麻煩;(3)隧道變形量大,在有擾動的情況下變形加劇,變形時間長。
針對以上問題,我們采取了以下措施:(1)加強(qiáng)超前支護(hù),保證開挖過程中拱頂不流塌;(2)加強(qiáng)鎖腳錨桿施作,每個節(jié)點(diǎn)采用4根鎖腳錨桿,并增設(shè)臨時橫撐,阻止圍巖收斂過大,拱腳采用預(yù)制砼支墊密實(shí),防止初支下沉量大,同時增加預(yù)留變形量,防止侵限;(3)加強(qiáng)監(jiān)控量測,每循環(huán)進(jìn)行量測工作,找出變形量大的工序,并加快該工序的施工時間,盡快成環(huán);(4)二襯緊跟,保證洞內(nèi)施工安全。
4.2 施工方案
依據(jù)設(shè)計(jì)、業(yè)主以及集團(tuán)公司專家多次親臨現(xiàn)場研究,結(jié)合前期施工經(jīng)驗(yàn)和圍巖情況及監(jiān)控量測數(shù)據(jù),2010年12月制定以下方案組織施工。
“拱部輔單層小導(dǎo)管,開挖采用七步流水施工,預(yù)留核心土,仰拱及二襯緊跟,大循環(huán)成洞施工”的加固措施和施工方案。
施工中嚴(yán)格控制施工步序作為鐵的紀(jì)律來執(zhí)行。
4.3 加強(qiáng)措施參數(shù)
全環(huán)I18工字鋼鋼架,鋼架間距0.5m,預(yù)留變形量增加到0.3~0.5m,拱部設(shè)Ф42小導(dǎo)管注漿加固,小導(dǎo)管長3.5m,環(huán)向間距0.2m,縱向間距1.0m,加強(qiáng)鎖腳錨管,每個節(jié)點(diǎn)設(shè)4根Ф42鎖腳錨管,錨管長度4.0m。全環(huán)共計(jì)16根,并增加2排工字鋼橫撐,分別布置在BC,CD單元接頭處,工字鋼縱向間距1.0m,橫撐縱向采用Ф22鋼筋進(jìn)行連接,連接筋間距1.0m。4.4 換拱施工
2010年10月,根據(jù)方案進(jìn)行換拱施工,拆換過程中必須采用“先加固,后拆除”的原則,確保在拆換工程中初支不會出現(xiàn)兩次變形。采用“自上而下,由外向里,逐榀拆除”的施工方法,“每3~4m為一個施工大循環(huán)”,即拆換、仰拱、二襯。保證施工安全。
首先采用I18鋼管橫撐進(jìn)行加固,加固完成后打設(shè)徑向小導(dǎo)管注漿(環(huán)100×縱60cm)固結(jié);其次采用風(fēng)鎬在原有鋼架之間進(jìn)行鑿除,鑿除一個臺階,鋼架安裝一個臺階,拆換后及時加設(shè)鎖腳錨管及橫撐,每3~4m完成后,及時進(jìn)行仰拱施工,使之封閉成環(huán),仰拱完成后二襯緊跟。2010年12月中旬換拱施工全部完成。
4.5 七步流水施工
隧道上臺階采用人工配合小型挖機(jī)的方式進(jìn)行開挖,盡量減少擾動,架立鋼架并噴射砼,待噴射砼有一定強(qiáng)度后再打設(shè)鎖腳錨管,防止錨桿施工時擾動圍巖出現(xiàn)塌方,同時在B單元拱腳加設(shè)臨時橫撐,再進(jìn)行中臺階C單元開挖,同樣在D單元開挖前,在C單元拱腳架加設(shè)臨時橫撐,依次進(jìn)行開挖,并及時施作仰拱二襯。
4.6 研究完成情況
2010年10月開始進(jìn)行換拱施工,截至2010年12月,30m侵限初支換拱全部完成,2011年1月正式進(jìn)入軟弱圍巖施工,此時個節(jié)點(diǎn)里程如下:上臺階:DK46+560;中臺階:DK46+565;下臺階及仰拱二襯里程:DK46+570;二襯距掌子面步長僅10m。我們按照預(yù)定方案進(jìn)行施工,2011年6月軟弱圍巖淺埋偏壓段全部施工完畢。
5 研究成果
截至2012年3月,新線1#隧道淺埋偏壓段已經(jīng)全部施工完畢并順利貫通,經(jīng)過長期研究總結(jié)了以下七點(diǎn):
第一,嚴(yán)格控制開挖步長。針對軟弱變形隧道施工,工序步長控制是關(guān)鍵、工藝到位是保證、量測數(shù)據(jù)分析是依據(jù),二襯施工速度決定掌子面的開挖速度:(1)上臺階步長控制在3~5m,每循環(huán)開挖1榀(0.5~0.7m);(2)中臺階步長控制在5~8m,每循環(huán)開挖2榀(1.0~1.2m);(3)仰拱距下臺階控制在3~5m,二襯距掌子面步長控制在25m以內(nèi)(可根據(jù)二襯前隧道收斂值確定)。
第二,根據(jù)隧道的變形量測數(shù)據(jù),確定合理的預(yù)留量,確保隧道二襯施工前不得侵入隧道二襯結(jié)構(gòu)。
第三,加強(qiáng)鎖腳及臨時仰拱(臨時橫撐),抑制
變形。
每個節(jié)點(diǎn)設(shè)置4根鎖腳錨管,每根長4.0m,每榀鋼架共16根,并保證錨管與鋼架的鏈接質(zhì)量。
安裝臨時橫撐時要保證接頭質(zhì)量,在切割臨時橫撐時,橫撐需比凈空小2~3cm,安裝之前在鋼架上焊接角鋼架,橫撐放在焊接好的角鋼架上,橫撐與鋼架的間隙填實(shí)并焊接牢固,確保橫撐受力效果。
第四,延長C單元,減小落D單元時的臨空高度。
延長C單元一方面可以減少落D單元的臨空高度,防止D單元開挖時臨空面過高發(fā)生流塌;另一方面可以減少D單元工序時間,無論是從開挖及鋼架安裝工程量均有所減少,相應(yīng)減少工序時間。
第五,鋼架拱腳部必須落在實(shí)處(基巖或砼墊塊),抑制拱架及初期支護(hù)的人為下沉降。
第六,針對軟弱變形隧道,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,確定合理的月施工進(jìn)度,不可盲目追求隧道開挖進(jìn)度。
第七,軟弱圍巖各工序的快速施工是施工組織的基礎(chǔ),要做到早封閉。
軟弱圍巖隧道施工,其地質(zhì)結(jié)構(gòu)是復(fù)雜的,也是多變的,我們應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn),為應(yīng)對各種軟弱圍巖的施工打好基礎(chǔ)。
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作者簡介:薛金海(1980-),男,河南陜縣人,中國中鐵航空港集團(tuán)第一工程有限公司工程師,研究方向:土木工程。
(責(zé)任編輯:蔣建華)