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加工中心主軸故障分析與維修

2016-01-27 13:00:33許昌技師學(xué)院河南461000王銀洲
金屬加工(冷加工) 2015年1期
關(guān)鍵詞:機(jī)床廠導(dǎo)輪導(dǎo)板

■許昌技師學(xué)院?。ê幽?461000) 王銀洲

理地調(diào)整前、后導(dǎo)板的位置(見圖2)。

(1)靠導(dǎo)輪一側(cè)的前導(dǎo)板應(yīng)比導(dǎo)輪的圓周面后退一定距離,一般取0.01~0.02mm即可;靠導(dǎo)輪一側(cè)的后導(dǎo)板,應(yīng)與導(dǎo)輪的工作周面齊平。導(dǎo)板絕對不允許凸出于導(dǎo)輪工作圓周面的外側(cè)。

(2)靠砂輪一側(cè)的前、后導(dǎo)板可比砂輪的工作周面后退一定距離,一般取0.1~0.3mm即可。

8. 選用適宜的切削液及正確的使用方法

無心磨削時(shí)有時(shí)會出現(xiàn)表面燒傷和磨削裂紋,這是因?yàn)樵谀ハ鲿r(shí)產(chǎn)生大量的磨削熱引起的;表面粗糙度差是因?yàn)榍邢饕翰磺鍧嵒驖舛炔粔蛞鸬?。這就要求我們必須選用適宜的切削液并正確使用。曲柄銷經(jīng)過滲碳淬火后硬度高,并且要求很低的表面質(zhì)量,所以我們采用以下措施來預(yù)防缺陷。

(1)采用H-1高精度磨削液,其具有冷卻及潤滑效果顯著、提高表面質(zhì)量、降低砂輪磨損和防銹等特點(diǎn)。

引起表面磨削缺陷的因素還有其他方面,如砂輪的平衡、機(jī)床的潤滑、皮帶的使用和砂輪主軸的跳動與竄動等,這些都需要很好地分析、研究,積極地采取預(yù)防措施,才能從根源上避免產(chǎn)生表面磨削缺陷。

收稿日期:(20140830) (20140820)

(2)選擇正確的使用方法:

加工中心主軸故障分析與維修

■許昌技師學(xué)院(河南 461000)王銀洲

摘要:簡要介紹了幾例數(shù)控加工中心主軸常見故障,從原理上分析故障產(chǎn)生的原因,并針對故障現(xiàn)象采取了合理的解決方法。

1. 案例1

故障現(xiàn)象:一臺漢川機(jī)床廠生產(chǎn)的型號為XH714D立式加工中心,系統(tǒng)釆用FANUC 0i Mate-MD,在執(zhí)行主軸轉(zhuǎn)動指令時(shí),無論設(shè)定多大轉(zhuǎn)速,主軸均以3~5r/min的速度轉(zhuǎn)動,而且在機(jī)床運(yùn)行幾分鐘后,主軸停止轉(zhuǎn)動,系統(tǒng)并提示“主軸控制器未就緒”報(bào)警,如圖1所示。

故障分析與解決:筆者打開機(jī)床電氣柜,發(fā)現(xiàn)主軸控制器提示“Er-11”報(bào)警,如圖2所示,此報(bào)警為超載故障報(bào)警。產(chǎn)生此故障的原因一般是由于電動機(jī)超載運(yùn)轉(zhuǎn)、傳動線路機(jī)械卡死和控制器與主軸電動機(jī)配線線路斷接或短路等原因造成的。

首先關(guān)閉機(jī)床,用手轉(zhuǎn)動主軸,主軸傳動鏈轉(zhuǎn)動平穩(wěn),未見異常情況;然后將主軸控制器與主軸電動機(jī)配線折下重新安裝,再次打開機(jī)器故障依然存在。

圖1

圖2

當(dāng)筆者再次檢查控制器到主軸電動機(jī)配線時(shí),發(fā)現(xiàn)主軸軸流風(fēng)機(jī)防護(hù)罩上已布滿了灰塵,如圖3所示。經(jīng)檢查,軸流風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子由于機(jī)械故障無法轉(zhuǎn)動,從而造

成超載故障。筆者更換軸流風(fēng)機(jī)后,再次啟動機(jī)床故障排除。

圖3

2. 案例2

故障現(xiàn)象:一臺大河機(jī)床廠生產(chǎn)的型號為ZXK50,采用GSK980MDc系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控鉆銑加工中心,出現(xiàn)“主軸低擋換高擋失敗,主軸不在高擋,請重新?lián)Q擋”報(bào)警信息。

故障分析與解決:這臺機(jī)床不是通過變頻器實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,而是通過氣缸帶動滑移齒輪實(shí)現(xiàn)主軸2級自動換擋功能,而氣缸是通過電磁閥來控制的,如圖4所示。也是說在氣壓正常的情況下,出現(xiàn)此故障是由于氣缸沒有動作或沒有到位而造成的。

于是筆者通過手動操作電磁閥,主軸換擋正常。從而可以證明故障是由于電磁閥損壞造成的。更換電磁閥后,故障排除。

圖4

圖5 主軸前端軸承

3. 案例3

故障現(xiàn)象:同樣一臺大河機(jī)床廠生產(chǎn)的型號為ZXK50,采用GSK980MDc系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控鉆銑加工中心,由于主軸機(jī)械卡死無法工作。

故障分析與解決:該機(jī)床主要用來完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)孔和攻螺紋等多工序的加工。最初機(jī)床在工作過程中,主軸時(shí)而伴隨有“吱吱”聲,后來噪聲越來越大,從而造成主軸卡死。在現(xiàn)場分析故障時(shí),發(fā)現(xiàn)主軸軸頭部分需要定期加注高速潤滑脂。詢問操作工人得知,機(jī)床已使用一年左右,從來沒有在此處加注高速潤滑脂。而且在主軸出現(xiàn)有噪聲時(shí),似乎有金屬粉末從主軸軸頭處落下。把主軸抬高確實(shí)發(fā)現(xiàn)主軸軸頭處有金屬粉末?,F(xiàn)在可以確定是主軸前支撐軸承損壞造成主軸機(jī)械卡死。從機(jī)床廠家提供的主軸結(jié)構(gòu)圖中得知,主軸前支撐配置高精度D3182112雙列圓錐滾子軸承與E8112推力球軸承組合,D3182112雙列圓錐滾子軸承是提高主軸徑向剛度,而E8112推力球軸承承受軸向切削力。

筆者拆下主軸,發(fā)現(xiàn)前端兩個(gè)軸承由于沒有定時(shí)加注高速潤滑脂已完全損壞,如圖5所示。更換主軸前支撐的兩個(gè)軸承后,主軸轉(zhuǎn)動正常,但換刀時(shí)主軸定向準(zhǔn)停位置不正確,從而造成機(jī)床無法換刀。

筆者查看主軸伺服驅(qū)動單元使用手冊,總結(jié)出進(jìn)行定向的操作流程如下:

確保伺服單元使能已經(jīng)斷開,將主軸慢慢調(diào)整到定向點(diǎn),然后記錄下,顯示的位置,寫入?yún)?shù)PA103中,這一參數(shù)就是定向位置。

主軸拆卸和安裝注意事項(xiàng):

(1)主軸在拆卸過程中,要牢記零部件拆卸的順序及位置,并用記號筆作標(biāo)記,對于關(guān)鍵或復(fù)雜部位可用手機(jī)或數(shù)碼相機(jī)拍照,防止在安裝過程中出錯(cuò)。

(2)主軸在安裝前,應(yīng)先查看主軸各軸承的潤滑情況;清潔箱體與主軸有接觸的部位,有銳角的地方要注意去除。

(3)在固定主軸于主軸箱時(shí),要使用扭力扳手,且鎖緊力(7 000N)必須一致,不能有傾角出現(xiàn)。

(4)特別要提醒操作工人,要保證主軸各軸承的潤滑情況,并及時(shí)加注潤滑油,確保機(jī)床正常運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

[1] 宋松,李兵. FANUC 0i系列數(shù)控系統(tǒng)連接調(diào)試與診斷維修[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

[2] 李艷玲,陳運(yùn)安. 數(shù)控機(jī)床原理與維修[M]. 北京:人民郵電出版社,2012.

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