楊興娟,史志偉
(北京中科瑞升資源環(huán)境技術(shù)有限公司,北京 海淀 100080)
新型鹽水濃縮技術(shù)在離子膜燒堿生產(chǎn)中的應(yīng)用研究
楊興娟,史志偉
(北京中科瑞升資源環(huán)境技術(shù)有限公司,北京 海淀 100080)
闡述了LEMON膜蒸餾技術(shù)用于鹽水濃縮的設(shè)計原理及在離子膜燒堿裝置中的應(yīng)用研究。
燒堿;鹽水;濃縮;脫硝;應(yīng)用
離子膜燒堿裝置是氯堿工業(yè)的核心設(shè)備,生產(chǎn)環(huán)節(jié)伴有大量淡鹽水生成,該類淡鹽水經(jīng)脫氯、脫硝處理后,鹽水中NaCl濃度可維持在200~210 g/L,為滿足電解單元的電解濃度需求,只能大量添加工業(yè)鹽。工業(yè)鹽的添加,夾帶引入雜鹽離子,因此,鹽水必須經(jīng)過精制單元處理后才能再進(jìn)入電解槽電解制堿。
以10萬t/a離子膜燒堿生產(chǎn)裝置為例,淡鹽水水量約為100~150 t/h。投加工業(yè)鹽提濃后進(jìn)入鹽水精制,再進(jìn)行電解制堿。從而導(dǎo)致大部分鹽水的重復(fù)精制,降低精制單元有效處理能力的同時,也加大生產(chǎn)環(huán)節(jié)的動力消耗。
(2)低溫驅(qū)動,低耗運(yùn)行。80~90℃低溫驅(qū)動,可多元化利用各種低品位廢熱(熱水、蒸汽、太陽能等廢棄熱源),減少企業(yè)廢熱外排隱患,緩解生產(chǎn)企業(yè)循環(huán)冷卻冷熱交換壓力的同時,提高能源利用率,以滿足污水處理系統(tǒng)的污水處理功耗需求。
(3)模塊集成化設(shè)計,占地面積小??茖W(xué)選擇膜組件規(guī)格,配套完善部件,合理規(guī)劃布局,以模塊化組裝理念最大程度減少設(shè)備占地,膜塊化設(shè)備整體安裝,節(jié)省繁瑣施工,以最短時間、最小占地、最優(yōu)效果解決客戶環(huán)保難題。
(4)自控化程度高,操作維護(hù)簡便。自控系統(tǒng)設(shè)置以適用、先進(jìn)為原則,且易于擴(kuò)容,使整套裝置能夠以最高效率運(yùn)行。手動、自動任意切換,允許用戶自行停、開。系統(tǒng)的自動運(yùn)行及膜塊內(nèi)部運(yùn)行監(jiān)測以及異常情況報警。
北京中科瑞升資源環(huán)境技術(shù)有限公司在詳細(xì)了解離子膜制堿工藝的流程、各生產(chǎn)單元的技術(shù)原理及特點(diǎn)后,以脫氯脫硝淡鹽水詳細(xì)的水質(zhì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合LEMON膜蒸餾技術(shù)工藝特點(diǎn),開展了LEMON膜蒸餾技術(shù)對脫氯脫硝淡鹽水的濃縮研究。
2.2.1 研究水質(zhì)
脫氯脫硝淡鹽水指標(biāo)見表1。
2.2.2 實(shí)驗(yàn)裝置規(guī)模及圖片(見表2)
2.3 主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備(見表3)
3.1 工藝路線
應(yīng)用研究工藝流程示意圖見圖1。
3.2 工藝流程說明
表1 脫氯淡鹽水指標(biāo)
表2 實(shí)驗(yàn)裝置規(guī)模
表3 主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備表
圖1 應(yīng)用研究工藝流程圖
(1)按圖1系統(tǒng)流程圖準(zhǔn)備虛線框之外的水罐、管道及閥門;(2)將待處理的原水裝入原料罐,如無需循環(huán)濃縮,打開閥門V1.1,關(guān)閉閥門V1、V2、V2.1、V3,正常操作系統(tǒng),定時監(jiān)測濃水和蒸餾水水質(zhì);(3)如需循環(huán)濃縮,打開閥門V1,關(guān)閉閥門V1.1、V2、V2.1、V3,正常操作系統(tǒng),定期從取樣口V1.1和V3取樣分析濃水濃度和蒸餾水的水質(zhì);(4)當(dāng)循環(huán)濃水達(dá)到目標(biāo)濃度時,關(guān)閉閥門V1,完全打開閥門V1.1,收集或排放最終濃液;(5)操作過程中,如需要清水沖洗或化學(xué)清洗,在清洗罐中加入清水或化學(xué)清洗溶液,關(guān)閉閥門V1、V1.1、V2.1、V3,打開閥門V2,正常操作系統(tǒng),定時從取樣口V2.1和V3取樣分析清洗液和蒸餾水的水質(zhì)以檢測清洗效果。
主要考察指標(biāo):清水產(chǎn)生量、產(chǎn)水水質(zhì)、濃水濃度及狀態(tài),除加熱器以外的電力能耗。
4.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表4)
表4 淡鹽水兩段濃縮試驗(yàn)數(shù)據(jù)摘要
4.2 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象說明
(1)隨著鹽水逐級濃縮,濃水NaCl含量逐漸提高,最終高達(dá)307 g/L,達(dá)到理想濃縮濃度;(2)產(chǎn)水電導(dǎo)率約為110~135 μs/cm,小于200 μs/cm;(3)隨著原水NaCl含量的提高,LEMON系統(tǒng)潤濕現(xiàn)象趨于嚴(yán)重,但產(chǎn)水水質(zhì)基本不受影響。PTFE核心組件經(jīng)干燥處理后,膜性能基本可得到恢復(fù),重復(fù)試驗(yàn)濃縮效果基本一致。
4.3 應(yīng)用研究分析
淡鹽水原水NaCl含量205~210g/L,經(jīng)LEMON減量濃縮后,濃水NaCl含量平均達(dá)到(305±5)g/L。
(1)鹽水濃縮減量,鹽分濃度得到提高,滿足電解裝置濃度要求,無需精制可直接進(jìn)入電解槽;(2)無需預(yù)處理單元,無其他物質(zhì)添加,無二次污染產(chǎn)生,滿足企業(yè)安全環(huán)保要求;(3)生成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)水,電導(dǎo)率小于200 μs/cm,達(dá)到新鮮水水質(zhì)要求;(4)長時間運(yùn)行穩(wěn)定,LEMON設(shè)定清洗環(huán)節(jié),確保裝置的高效穩(wěn)定的運(yùn)行,由于裝置過流部件為PTFE材質(zhì),有效清洗過后,可恢復(fù)濃縮減量能力;(5)可利用現(xiàn)場低品位廢熱,即廠區(qū)廢閥氣或熱水(80~90℃),除熱源能源外,LEMON單元的電耗,可維持在2~5kW·h;(6)LEMON單元采用模塊化設(shè)計理念,布局緊湊,占地面積小,尤其適合用地緊張的改造項(xiàng)目。
表5 應(yīng)用和效益預(yù)測
電費(fèi)以0.6元/kW·h計算,年運(yùn)行時間按8 000 h計算。
濃縮減量后的鹽水含量提濃至 (305±5)g/L可直接進(jìn)入電解槽電解,無需進(jìn)入精制單元,無需額外添加工業(yè)NaCl提高濃度,降低一次鹽水精制單元負(fù)荷的同時,延緩樹脂塔再生周期,大幅度降低了離子膜燒堿運(yùn)營成本,特別針對采用鹵水制堿工藝的企業(yè),節(jié)約了大量的工業(yè)鹽使用量,成本節(jié)省可觀。
Application research of new brine concentration technology in production of ion-exchange membrane caustic soda
YANG Xing-juan,SHI Zhi-wei
(Beijing China Science R esources and Environment Technology Co.,Ltd.,Beijing 100080,China)
Descibed the design principles of LEMONmembrane distillation technology for brine concentrated,and its application in the ionic membrane caustis soda installtion.
caustic soda;brine;concentrate;application
TQ114.26+1
B
1009-1785(2016)12-0008-03
2016-08-12