王登香
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
SCR脫硝系統(tǒng)熱解爐內(nèi)結(jié)晶脫落堵塞處理措施
王登香
(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
介紹了某發(fā)電廠5號(hào)鍋爐脫硝系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)脫硝熱解爐出口溫度突降,熱解一次風(fēng)量、SCR出口NOX濃度下降,氨逃逸增大等異?,F(xiàn)象,經(jīng)分析為熱解爐內(nèi)結(jié)晶脫落堵塞,對(duì)此提出了處理措施,以確保脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行。
SCR脫硝系統(tǒng);熱解爐;結(jié)晶脫落
某發(fā)電廠5號(hào)爐采用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的600 MW超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,采用單爐膛四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、Π型、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐燃用淮南當(dāng)?shù)孛海O(shè)計(jì)煤種為淮南潘一礦煤,校核煤種為淮南新集礦煤,少部分燃用外來(lái)煤。
2012年6月,為降低電廠煙氣污染物的排放,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境和進(jìn)一步改善電廠及周邊地區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量,該電廠對(duì)3期工程5號(hào)爐實(shí)施煙氣脫硝改造。脫硝裝置的煙氣處理能力為相應(yīng)鍋爐BMCR工況時(shí)的100 %煙氣量,脫硝效率大于等于80 %;NOX排放濃度不超過(guò)100 mg/Nm3,氨的逃逸率不大于3 μL/L。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)法,以尿素作為還原劑,使用以TiO2為基材的催化劑,以V2O5為主要活性成份,以WO3,MoO3為抗氧化、抗毒化輔助成分。尿素經(jīng)稀釋、熱解、升溫和霧化后噴入煙氣中,和煙氣中的NOX在催化劑的作用下,生成無(wú)污染的N2和H2O。
SCR煙氣脫硝裝置布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間,脫硝反應(yīng)器位于送風(fēng)機(jī)與一次風(fēng)機(jī)的上方。SCR煙氣脫硝裝置采用蜂窩式催化劑,按照“2+1”模式布置,反應(yīng)器安裝吹掃裝置,采用聲波吹灰器。
SCR煙氣脫硝裝置主要由尿素供應(yīng)系統(tǒng)、尿素溶解系統(tǒng)、熱解爐、催化劑、反應(yīng)器等組成。尿素顆粒經(jīng)斗式提升機(jī)輸送到尿素顆粒倉(cāng),再經(jīng)過(guò)中間儲(chǔ)倉(cāng)送到溶解罐里。除鹽水將干尿素溶解成55 %質(zhì)量濃度的尿素溶液,再通過(guò)尿素溶液混合泵送到尿素溶液罐里。尿素溶液通過(guò)循環(huán)泵在計(jì)量分配模塊和尿素罐之間不斷循環(huán)。
尿素溶液在熱解爐內(nèi)蒸發(fā)為NH4,熱解爐出口的空氣/NH4混合物經(jīng)母管送入各分支管,分支管內(nèi)的混合氣體經(jīng)氨注射柵格噴入煙道內(nèi)與煙氣充分混合,流入催化反應(yīng)器。當(dāng)反應(yīng)溫度達(dá)到一定后,與NH4充分混合的煙氣氣流流經(jīng)SCR反應(yīng)器的催化層,NH4與NOX發(fā)生催化還原反應(yīng),將NOX還原為無(wú)毒無(wú)害的N2和H2O。
2015-02-18,5號(hào)爐脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)熱解爐內(nèi)部壓力突升,出口溫度突降,熱解一次風(fēng)量下降,熱解爐出口的空氣/NH4混合氣壓力降低,SCR出口NOX濃度明顯降低,氨逃逸急劇增大,噴氨自動(dòng)減少的現(xiàn)象。30 m in后,所有參數(shù)恢復(fù)正常。根據(jù)上述現(xiàn)象進(jìn)行分析,判斷為5號(hào)爐脫硝系統(tǒng)熱解爐內(nèi)部發(fā)生不均勻性結(jié)晶、脫落,堵塞熱解爐出口部分。由于環(huán)保要求,嚴(yán)禁機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)人為退出脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,所以未及時(shí)打開爐門進(jìn)行檢查處理。此后,每隔一段時(shí)間,上述現(xiàn)象發(fā)生一次,且發(fā)生頻率也越來(lái)越高。2015-03-29夜間,由于網(wǎng)上負(fù)荷較輕,機(jī)組負(fù)荷降至300 MW,煙溫低導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)自動(dòng)解列。檢修人員利用此契機(jī),打開熱解爐檢查門,發(fā)現(xiàn)熱解爐內(nèi)部結(jié)晶嚴(yán)重。但由于時(shí)間緊的關(guān)系,未能對(duì)熱解爐內(nèi)部結(jié)晶進(jìn)行徹底處理。
5號(hào)爐脫硝系統(tǒng)自2012年6月改造完成后投入運(yùn)行,2年多時(shí)間未發(fā)生上述現(xiàn)象,分析原因?yàn)椋褐皫啄暧捎诰W(wǎng)上夜間負(fù)荷偏低,煙溫達(dá)不到脫硝系統(tǒng)投入條件,而在夜里脫硝系統(tǒng)經(jīng)常自動(dòng)退出運(yùn)行。在脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行停止噴氨時(shí),熱解風(fēng)始終在通入狀態(tài),所以熱解爐內(nèi)部發(fā)生結(jié)晶時(shí),也會(huì)被慢慢全部熱解,不會(huì)造成熱解爐內(nèi)部越積越多,發(fā)生脫落現(xiàn)象。此次5號(hào)爐在2014年11月大修結(jié)束后,鑒于國(guó)家嚴(yán)格控制脫硝系統(tǒng)解列運(yùn)行時(shí)間,脫硝系統(tǒng)一直未再發(fā)生自動(dòng)解列現(xiàn)象。這樣脫硝系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致熱解爐內(nèi)部結(jié)晶越來(lái)越多,最終發(fā)生脫落現(xiàn)象。
熱解爐內(nèi)部結(jié)晶原因分析:
(1) 燃煤性能偏離設(shè)計(jì)值。鍋爐設(shè)計(jì)燃用5 000大卡(1大卡=4.186 8 k J)煤質(zhì),但實(shí)際長(zhǎng)時(shí)間燃用4 200-4 500大卡的煤種,導(dǎo)致脫硝實(shí)際噴氨量偏大。由于熱解一次風(fēng)含灰量也大于正常值,于是在熱解爐內(nèi)形成結(jié)晶體附著在熱解爐內(nèi)壁上。
(2) 熱解爐保溫不良。在熱解爐下部有一焊縫泄漏,經(jīng)檢修進(jìn)行處理后,保溫恢復(fù)不完全,導(dǎo)致熱解爐散熱增加,使熱解爐內(nèi)溫度下降,導(dǎo)致內(nèi)部NH4在泄漏處結(jié)晶,并導(dǎo)致越結(jié)越多。
(3) 熱解一次風(fēng)量偏小,熱解一次風(fēng)量測(cè)點(diǎn)易被堵塞。在噴氨量變化時(shí),熱解風(fēng)量變化不大,運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并聯(lián)系處理,也未能根據(jù)噴氨量的變化調(diào)節(jié)熱解一次風(fēng)量,導(dǎo)致尿素溶液熱解不完全,在熱解爐內(nèi)部結(jié)晶。
(4) 熱解爐入口旋流器磨損。熱解爐入口裝有旋流器,使進(jìn)入熱解爐的熱解風(fēng)在爐內(nèi)旋轉(zhuǎn),充分熱解尿素。由于旋流器磨損,使進(jìn)入熱解爐內(nèi)的熱解風(fēng)流動(dòng)不均勻,導(dǎo)致尿素溶液熱解不完全,在熱解爐內(nèi)部結(jié)晶。
(5) 熱解爐出口溫度控制過(guò)低。在機(jī)組變負(fù)荷,噴氨量發(fā)生變化時(shí),由于熱解一次風(fēng)電加熱器自動(dòng)跟蹤緩慢,致使熱解爐內(nèi)部溫度下降較多,導(dǎo)致尿素?zé)峤獠煌耆?,在熱解爐內(nèi)形成結(jié)晶。
(6) 5號(hào)爐脫硝系統(tǒng)至2014年11月份大修結(jié)束以后,始終全負(fù)荷段投入運(yùn)行,致使上述原因?qū)е碌慕Y(jié)晶累計(jì)在熱解爐內(nèi),最終導(dǎo)致結(jié)晶過(guò)多脫落和堵塞異常狀況的發(fā)生。
在熱解爐內(nèi)部結(jié)晶未被徹底處理前,為使脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行,制定了以下運(yùn)行措施:
(1) 合理配煤摻燒。根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化趨勢(shì),合理進(jìn)行配煤摻燒,避免實(shí)際燃用煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)值過(guò)大,導(dǎo)致噴氨量增加過(guò)多。
(2) 增加熱解一次風(fēng)量和提高熱解爐內(nèi)部溫度。全開熱解風(fēng)進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,保持較大熱解一次風(fēng)量;同時(shí)將熱解爐出口溫度由350 ℃提至380 ℃,避免噴氨量變化時(shí),熱解爐出口溫度下降過(guò)多,防止出現(xiàn)熱解不完全現(xiàn)象,以提高熱解能力。
(3) 降低熱解爐內(nèi)部壓力。將熱解爐出口的空氣/NH4混合氣調(diào)節(jié)閥全開,減小熱解爐內(nèi)部壓力,保證空氣/NH4混合氣通道暢通。
(4) 采用合理的燃燒調(diào)整手段,在保證機(jī)組安全運(yùn)行前提下,盡可能降低SCR進(jìn)口NOX濃度,以便減少噴氨量。
(5) 每班執(zhí)行1次降噴氨量措施。在脫硝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,SCR出口NOX濃度不超標(biāo)前提下,人為解除尿素噴槍自動(dòng),手動(dòng)降低噴氨量,觀察SCR出口NOX的變化,以便分析熱解爐內(nèi)部結(jié)晶狀況,同時(shí)也起到將少量結(jié)晶體熱解的作用。
(6) 采用變風(fēng)量方式進(jìn)行吹掃。對(duì)熱解爐出口空氣/NH4混合氣調(diào)節(jié)閥進(jìn)行頻繁的開關(guān)擾動(dòng),用大風(fēng)量變動(dòng)方式將熱解爐內(nèi)部結(jié)晶體吹落,防止結(jié)成的大塊結(jié)晶體脫落堵塞熱解爐出口,造成脫硝系統(tǒng)被迫解列導(dǎo)致停機(jī)。
(7) 對(duì)熱解爐重新進(jìn)行外保溫。針對(duì)熱解爐下部的保溫不良問(wèn)題,重新進(jìn)行整改,使保溫合格。
通過(guò)對(duì)5號(hào)爐脫硝熱解爐采取的一系列措施,從2015-03-29到2015-07-12近4個(gè)月,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常,未再發(fā)生熱解爐內(nèi)部結(jié)晶脫落導(dǎo)致的異常。這說(shuō)明,采取的措施有效緩解了熱解爐結(jié)晶的發(fā)展。今后將利用機(jī)組停備的時(shí)機(jī),對(duì)脫硝熱解爐內(nèi)部的結(jié)晶狀況進(jìn)行全面檢查,并對(duì)存在的結(jié)晶體進(jìn)行徹底處理。
1 朱 琳.SCR脫硝系統(tǒng)對(duì)鍋爐設(shè)備的影響及對(duì)策[J].電力安全技術(shù),2012,14(9):59-60.
2 王 磊,李海軍,李蘭鵬.1 000 MW機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中的問(wèn)題分析[J].電力安全技術(shù),2015,17(1):44-46.
2015-07-14;
2016-03-22。
王登香(1974-),男,工程師,主要從事火電廠運(yùn)行管理工作,email:w angdengx iang3685@163.com。